文_方學(xué)敏 浙江舟環(huán)環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司
沈家門塑順?biāo)芰狭W蛹庸S位于浙江省舟山市普陀區(qū),現(xiàn)有生產(chǎn)車間263.7m2,年生產(chǎn) PE 塑料粒子50t。在塑料粒子的生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)生成大量的有害氣體,如不對(duì)其進(jìn)行科學(xué)處理,直接排入大氣中,不僅會(huì)對(duì)人體健康帶來(lái)?yè)p害,還可能在光照條件下產(chǎn)生光學(xué)煙霧,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。
本文通過(guò)對(duì)塑順?biāo)芰蠌S生產(chǎn)廢氣成分的測(cè)定,結(jié)合地方環(huán)保部門頒發(fā)的廢氣治理指南要求,擬采取噴淋凈化+活性炭吸附+燃燒組合工藝對(duì)廢氣進(jìn)行優(yōu)化處理,以達(dá)到資源化利用之目的標(biāo),從而提升本企業(yè)的環(huán)保效益。
在廠區(qū)內(nèi)對(duì)外溢氣體進(jìn)行收集,并送往檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行成分、濃度檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 廢氣成分分析表 單位:mg/m3
通過(guò)檢測(cè)結(jié)果分析發(fā)現(xiàn),塑料廠生產(chǎn)廢氣中主要成分有粉塵、二氧化硫、非甲烷總烴及氮氧化物;濃度檢測(cè)結(jié)果顯示各類成分濃度均超過(guò)工業(yè)尾氣排放指標(biāo)。此外,尾氣中還含有少許硫化氫、硫醇、硫醚、氮化物及其他高濃度臭氣,使得廠區(qū)及周圍空氣質(zhì)量受到嚴(yán)重污染。
為滿足地方工業(yè)生產(chǎn)廢氣的治理要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件及廢氣成分檢測(cè)結(jié)果,設(shè)計(jì)采用噴淋凈化+活性炭吸附+資源化利用處理工藝,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 廢氣處理工藝流程圖
在廢氣處理過(guò)程中,最大技術(shù)難點(diǎn)就是廢氣的收集。不同于固體廢料污染物的是,廢氣具備擴(kuò)散特性,一旦外泄,可彌漫于整個(gè)廠區(qū)中,為此,為實(shí)現(xiàn)廢氣的完全收集,系統(tǒng)裝置進(jìn)出口處均安裝上罩式集氣罩;對(duì)于少許散遺氣體的收集,則采用在噴淋冷卻部位加裝整體密閉罩方式完成;對(duì)于可能存在氣體外溢部位采用側(cè)吸集氣罩進(jìn)行收集。收集后的氣體由集氣管道吸入廢氣處理系統(tǒng)。
2.2.1 清水噴淋工藝
清水噴淋工藝是廢氣收集后的第一道處理工藝,即利用清水噴淋廢氣,是噴淋塔內(nèi)廢氣中的粉塵及水溶性氣體得到有效去除,并在相關(guān)工藝沉淀后,使粉塵后續(xù)處理效果達(dá)到最佳狀態(tài),處理結(jié)果如表2所示。
表2 清水噴淋后廢氣成分分析表 單位:mg/m3
由表2分析可知,在經(jīng)清水噴淋工藝處理后的兩組送檢樣品中粉塵處理效果均達(dá)到理想狀態(tài),粉塵有效去除率達(dá)到了95%以上,尾氣中粉塵含量滿足完全滿足《塑膠生產(chǎn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)。此外,經(jīng)該處理工藝處理后,原廢氣中二氧化硫等污染物質(zhì)也得到了一定程度的去除,為進(jìn)一步凈化處理奠定了良好基礎(chǔ)。
2.2.2 堿水噴淋工藝
堿水噴淋工藝是廢氣經(jīng)清水噴淋處理后的深層凈化處理工藝。處理時(shí),尾氣會(huì)進(jìn)入堿液噴淋塔,此時(shí)廢氣會(huì)與堿液充分接觸。因酸、堿會(huì)發(fā)生中和反應(yīng),所以,在經(jīng)堿性液體洗滌后,廢氣中酸性物質(zhì)便得到較好的去除。
因廢氣中Na2CO3與NaOH濃度不同,故呈現(xiàn)出的廢氣中酸性物質(zhì)吸收效果也不同,處理結(jié)果如表3所示。
表3 Na2OH3噴淋后廢氣成分分析表 單位:mg/m3
由表3可知,在廢氣中氧化物、硫化物及氮氧化物處理方面,Na2CO3溶液處理效果最好。當(dāng)Na2CO3溶液濃度達(dá)到8%以上時(shí),處理效果最佳。處理后的尾氣中氧化物、硫化物及氮氧化物濃度指標(biāo)滿足《工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015),但隨著Na2CO3濃度的不斷提升,去除效果差異不存在較大差異。因此,應(yīng)用實(shí)踐中。一般選擇8%Na2CO3溶液。
由表4可知,在酸性氣體處理方面,NaOH溶液處理效果最好。實(shí)踐表明,當(dāng)NaOH濃度超過(guò)2.5%以上時(shí),尾氣中酸性氣體含量最低,基本滿足《工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015),而隨著NaOH濃度的,處理效果差異不明顯。對(duì)比表3、表4可知,NaOH和Na2CO3均對(duì)廢氣中酸性氣體有較好的吸附效果,但在同等濃度下,NaOH要比Na2CO3處理效果更好。因此,實(shí)踐應(yīng)用中,一般選擇2.5%NaOH吸收酸性氣體。
表4 NaOH噴淋后廢氣成分分析表 單位:mg/m3
活性炭吸附工藝是整個(gè)系統(tǒng)最重要的處理工序。經(jīng)清水噴淋和堿水噴淋處理后,廢氣中粉塵、二氧化硫、硫化氫及氮氧化物基本處理干凈,滿足工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。但此時(shí)廢氣中惡臭氣體依然未被高效處理,濃度較高,如果直接排放,便會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重污染。為使廢氣中惡臭氣體得到較好的凈化處理,研究采用活性炭進(jìn)行吸附處理。經(jīng)活性炭吸附處理后,廢氣中硫醚、氮氧化物等惡臭氣體便得到了高效去除,檢測(cè)結(jié)果顯示臭氣濃度降低至30%以下,完全滿足廢氣凈化處理要求。
塑料粒子生產(chǎn)中所產(chǎn)生的廢氣,其中含少許非甲烷總烴,雖通過(guò)氧化工藝可去除,但成本相對(duì)較高。經(jīng)研究決定,將經(jīng)清水噴淋-堿水噴淋-活性炭吸附組合工藝處置后的氣體進(jìn)行燃燒利用,應(yīng)用流程見(jiàn)圖2。
圖2 處理后氣體資源化利用流程圖
經(jīng)對(duì)燃燒后的尾氣成分檢測(cè),發(fā)現(xiàn)其非甲烷總烴含量?jī)H為1.44mg/m3,說(shuō)明該工藝優(yōu)勢(shì)明顯,具備較好的應(yīng)用前景。此外,將燃燒處理后的廢氣進(jìn)行進(jìn)一步熱餾爐燃燒,可實(shí)現(xiàn)對(duì)廢氣中未處理完全的各種惡臭氣體及其他可燃?xì)怏w的深度處理。經(jīng)此工序后,尾氣便可通過(guò)煙囪外排。
通過(guò)噴淋凈化+活性炭吸附+燃燒利用組合工藝的程序化應(yīng)用,處理后的尾氣中氧化物、硫化物、氮氧化物、酸性氣體及惡臭氣體均得到了有效凈化,各類有害氣體濃度指標(biāo)均達(dá)到最低,完全滿足《塑膠生產(chǎn)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015),從而驗(yàn)證了該組合處理工藝的適用性。檢測(cè)結(jié)果顯示,經(jīng)系統(tǒng)處理后,廢氣中惡臭污染物廠界值由原來(lái)的200mg/m3降低至20mg/m3以下,滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)廠界標(biāo)準(zhǔn)值二級(jí),使廠區(qū)周邊空氣質(zhì)量得到大幅改善。
通過(guò)試驗(yàn)研究及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)踐,噴淋凈化+活性炭吸附+燃燒利用組合處理工藝在處理塑膠生產(chǎn)廢氣中具有較高應(yīng)用價(jià)值。凈化處理后,不僅是廢氣中各類有害氣體濃度指標(biāo)滿足《工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015),惡臭氣體指標(biāo)也符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,完全符合工業(yè)生態(tài)化發(fā)展要求,可推廣應(yīng)用于工業(yè)廢氣凈化處理之中。