萬華杰
(晉控電力同達熱電山西有限公司,大同 037000)
我們國家現(xiàn)在說使用的大型循環(huán)流化床鍋爐返料系統(tǒng)通常都是三組高壓的風(fēng)機,在日常生產(chǎn)中一般只使用其中的兩臺,另一臺作為備用[3]。再實際使用中,兩臺放料風(fēng)機同時使用,風(fēng)量存在過量的情況,造成了電力資源浪費。目前急需解決此種狀況,下面將講解我場通過對比兩臺風(fēng)機使用期間的數(shù)據(jù)與單臺滿負荷風(fēng)機數(shù)據(jù)進行對比,并且再根據(jù)其他機組場的數(shù)據(jù),找到最合理的解決辦法,同時試驗可長期穩(wěn)定的使用方法[4]。
我廠爐膛與尾部豎井之間,布置有三臺冷卻式旋風(fēng)分離器,其下部各布置一臺“ U”閥回料器,回料器為一分為二結(jié)構(gòu),保證了沿爐膛深度方向上回料的均勻性;煙氣及其攜帶的固體粒子離開爐膛,通過布置在水冷壁后墻上的分離器進口煙道進入旋風(fēng)分離器,在分離器里絕大部分物料顆粒從煙氣流中分離出來;另一部分煙氣流則通過旋風(fēng)分離器中心筒引出,由分離器出口煙道引至尾部豎井煙道。
床內(nèi)物料被高速氣流帶出爐膛,在“氣-固”分離裝置中被捕集下來,然后由回料系統(tǒng)送入流化床內(nèi)循環(huán)再燃。固體燃料經(jīng)多次循環(huán),燃燒效率高,高濃度含塵氣流強化了傳熱;同時,通過循環(huán)灰量、風(fēng)煤配比等手段來控制床溫,實現(xiàn) 850~950℃左右的低溫燃燒。旋風(fēng)分離器將絕大部分固體粒子從氣—固兩相流中分離出來后通過回料器被重新送回爐膛參加燃燒。這樣就形成了循環(huán)流化床鍋爐的主回路。
我廠每臺鍋爐配備三臺C252-41-1.72/0.91型高壓流化風(fēng)機,每臺風(fēng)機出力為50%,正常運行時,其中兩臺運行、一臺備用,該風(fēng)機南通大通寶富風(fēng)機有限公司制造,主要將高壓風(fēng)通過底部風(fēng)箱及閥體和立管上的幾層充氣口進入“U”閥回料器,把汽冷式旋風(fēng)分離器分離下來的循環(huán)物料通過“U”閥回料器送回到爐膛下部的密相區(qū),實現(xiàn)物料的循環(huán)燃燒。我廠返料風(fēng)機和返料風(fēng)機電機參數(shù)如下:
返料風(fēng)機型 號C252-41-1.72/0.91型式多級離心風(fēng)機軸功率/kW305流量(m3/min)252轉(zhuǎn)速/r·min-32970軸承型式滾動軸承軸承潤滑方式油浴潤滑效率/%75生產(chǎn)廠家南通大通寶富風(fēng)機有限公司返料風(fēng)機電機型號YKK450-2功率/kW400電壓10000電流27.4功率因數(shù)0.86轉(zhuǎn)速(r/min)2981絕緣等級F接線方式△/Y軸承形式滾動軸承軸承潤滑方式油浴潤滑生產(chǎn)廠家湘潭電機股份有限公司
4.1.1 關(guān)于單臺返料風(fēng)機額定風(fēng)量的對比。
250 MW正常運行時兩臺返料風(fēng)機總風(fēng)量約為1.5萬m3/h,折合250 m3/min,而單臺返料風(fēng)機的額定出力為252 m3/min,基本接近單臺返料風(fēng)機的最大出力,從風(fēng)機額定出風(fēng)量來看應(yīng)謹慎考慮單臺返料風(fēng)機運行。
4.1.2 關(guān)于返料風(fēng)機電機額定電流的評估
返料風(fēng)機額定電流為27.5A,250 MW運行時兩臺返料風(fēng)機的電流都為20 A,有7.5 A的裕量,但這是兩臺返料風(fēng)機運行時的參數(shù),單臺返料風(fēng)機運行時裕量會更小。5月13日做冷態(tài)單臺返料風(fēng)機試驗時,返料風(fēng)機電流25 A,返料風(fēng)量1.42 m3/h,折合237 m3/min,電流在合理范圍時,風(fēng)量基本達到了運行需求,但電流裕量僅2.5 A。
4.1.3 關(guān)于返料風(fēng)母管壓力的要求
目前對壓載水致病菌的研究依然有待深入,未來研究方向可以是對以往壓載艙殘留物中的致病菌進行跟蹤調(diào)查以探究其在壓載水轉(zhuǎn)運過程中對新載入壓載水的影響情況,或是對壓載艙沉積物中各種致病菌來源與變化情況或是對溫度、鹽度、pH及溶解氧等多種環(huán)境因子影響下3種致病菌的動態(tài)變化情況進行深入探究,以實現(xiàn)對壓載水中致病菌的科學(xué)管理。
廠家給的技術(shù)資料里面要求返料風(fēng)箱母管壓力達到50 kPa,目前兩臺爐返料風(fēng)母管壓力為40 kPa。冷態(tài)試驗時,單臺返料風(fēng)機最大出力母管壓力僅28 kPa,關(guān)于熱態(tài)單臺返料風(fēng)機維持30 kPa以下母管壓力能否長期運行存在較大疑問。
4.1.4 關(guān)于熱工保護的考慮
關(guān)于返料風(fēng)機的保護有兩條:(1)返料風(fēng)機全停,鍋爐BT。(2)返料風(fēng)母管壓力低,鍋爐BT。兩項保護全部動作于鍋爐全停,單臺返料風(fēng)機運行時,一但返料風(fēng)機跳閘就會觸發(fā)全停保護,另外,一但一臺返料風(fēng)機跳閘另一臺連鎖風(fēng)機啟動至加到額定出力也需要一段時間,應(yīng)重新修改熱工邏輯,留足延時時間。另外,返料風(fēng)機經(jīng)常出現(xiàn)連鎖自動解除的現(xiàn)象,原因為在某臺返料風(fēng)機未啟動的情況下某個測點跳變至報警值,連鎖自動解除,因慎重考慮連鎖投運問題,防止出現(xiàn)單臺返料風(fēng)機跳閘而連鎖未投運的情況。
4.1.5 低返料風(fēng)母管壓力可能出現(xiàn)的問題
返料不均勻,有的返料器返料多,有的返料少,造成床溫不均勻。
國錦的運行方式為單臺返料風(fēng)機運行:運行電流為45 A,運行風(fēng)量為1.1萬m3/h,折合183 m3/min,返料風(fēng)母管壓力26 kPa。額定風(fēng)量為270 m3/min,尚有較大裕量。且能維持較低母管壓力和流化風(fēng)量。
國峰電廠的運行方式為單臺返料風(fēng)機運行:運行電流為44 A,運行風(fēng)量為1.8萬m3/h,折合300 m3/min,返料風(fēng)母管壓力40 kPa。我廠的單臺返料風(fēng)機無論從電機額定電流和返料風(fēng)機額定風(fēng)量以及返料風(fēng)母管壓力的參數(shù)都無法達到該廠的運行需求。
我廠單臺返料風(fēng)機運行,返料風(fēng)機電流應(yīng)該控制在25A左右,返料風(fēng)量應(yīng)在1.2~1.4萬m3/h(額定為1.5萬m3/h),返料風(fēng)母管壓力從冷態(tài)試運情況看應(yīng)在25~30 kPa之間,為保證返料正常應(yīng)盡可能的高一些。能否長周期運行以及運行效果需要做實際試驗確定。
(2)修改熱工邏輯,保證不因返料風(fēng)機跳閘出現(xiàn)機組BT,包括返料風(fēng)機全停的延時和返料風(fēng)母管壓力定值修改,還有自動掉連鎖問題。
(3)從上圖250 MW運行工況看,#1,#3分離器灰量較多,溫度較高(#3號913 ℃,#1號890 ℃,#2號730 ℃),#2分離器分離灰量較少,存在三臺分離器工作出力不均勻的問題,造成中部回料量較少,床溫難以控制。中部床溫比兩側(cè)平均高出20 ℃。可以適度加高#2分離器中心筒高度或者增加導(dǎo)流板,使3個分離器分離和回料均勻。
(4)目前,兩臺爐尾部煙道積灰仍然較為嚴重且運行床溫較高,可適度加高旋風(fēng)分離器中心筒高度,增加分離效率,控制床溫,提高經(jīng)濟性。
(5)目前,我廠返料風(fēng)機電機裕量都較小,可以考慮更換較大額定電流的電機以確保單臺返料風(fēng)機可靠運行。
8.1.1 現(xiàn)象
旋風(fēng)筒料位上升,返料閥差壓、密度均上升;返料閥灰溫度降低,風(fēng)室風(fēng)量降低,風(fēng)壓上升,分離器上下壁溫差大,旋風(fēng)筒出口煙溫上升;爐床溫上升,床壓下降;分離器分離效率降低,飛灰變粗;各靜壓測點顯示為正壓。
8.1.2 原因
單臺返料風(fēng)機運行,返料閥風(fēng)量或風(fēng)壓不足;旋風(fēng)筒保溫、防磨材料脫落;返料閥兩側(cè)風(fēng)室風(fēng)帽堵塞,充氣口松動風(fēng)口堵塞;料腿內(nèi)結(jié)渣。
8.1.3 處理
再啟動一臺返料風(fēng)機,增加返料器流化風(fēng)量,提高流化風(fēng)壓。必要時啟動備用高壓流化風(fēng)機;對流化風(fēng)量和返料風(fēng)量進行反復(fù)的加減,加強返料器內(nèi)的擾動;先加返料風(fēng)量,后加立管流化風(fēng)量;適當(dāng)降低一次風(fēng)流化風(fēng)量,改善顆粒尺寸;若處理無效,且發(fā)展嚴重,匯報值長,申請停爐。
應(yīng)立即啟動備用返料風(fēng)機,調(diào)整風(fēng)量使床溫、床壓及返料風(fēng)溫風(fēng)壓正常。
通過上述試驗得到的結(jié)果可以看到,采用單臺高壓風(fēng)機一直在峰值運行是可以達到行業(yè)標準的,并且跟兩臺風(fēng)機運行數(shù)據(jù)進行對比可以發(fā)現(xiàn),單臺運行可以節(jié)約更多的能源,減少運營成本,目前單臺返料風(fēng)機全天用電約8 000 kWh,兩臺爐4臺運行全天耗電為32 000 kWh,每度電折合電價0.5元,全天需花費1.5萬元,全年在500萬元左右。如果雙爐單臺可靠運行,全年可節(jié)省200余萬元費用,但是這種運行模式需要對鍋爐的一些數(shù)據(jù)進行重新設(shè)計,以防止返料風(fēng)母管因為壓力而損壞,在連接上應(yīng)該改為單臺持續(xù)運轉(zhuǎn),其他兩臺作為備用來設(shè)計,在未來的新廠房中,在施工前一定要對線路進行仔細研究,一免造成后期造成資源的浪費以及能源的不必要浪費。