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    電廠除灰系統(tǒng)DCS改造探討

    2021-12-04 11:36:06張曉旭馬金旺
    商品與質(zhì)量 2021年41期
    關(guān)鍵詞:進料電廠電源

    張曉旭 馬金旺

    河北衡豐發(fā)電有限責任公司 河北衡水 053000

    電廠除灰系統(tǒng)的改造對提高能源利用率、節(jié)約資源以及環(huán)境保護均具有重要意義。電廠除灰系統(tǒng)DCS改造影響發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)運營和環(huán)境保護規(guī)劃的順利實施,改造除灰系統(tǒng)必須要放到火電廠新時期戰(zhàn)略發(fā)展的重點工作任務中。

    1 原控制系統(tǒng)概述

    某發(fā)電廠輸灰系統(tǒng)采用氣力除灰系統(tǒng),由包含兩臺上位機(CRT操作站)的一套雙機冗余PLC系統(tǒng)(S7-300系統(tǒng))實現(xiàn)功能,兩臺S7-300PLC間采用PROFIBUS現(xiàn)場總線的方式進行數(shù)據(jù)通訊。其中,上位機監(jiān)控軟件采用WINCC組態(tài)軟件,分別對#1、#2爐的8臺倉泵及空壓機、庫頂卸料排氣及灰?guī)炝衔?、灰?guī)斓仔读?、分選風機等設(shè)備進行狀態(tài)監(jiān)視及控制[1]。

    該電廠#1、#2號機組除灰系統(tǒng)設(shè)有獨立的除灰控制室,對整個過程系統(tǒng)進行集中監(jiān)控、運行管理和自動順序控制。在這其中,順序控制采用可編程邏輯控制器(PLC),其順序控制邏輯設(shè)計滿足過程系統(tǒng)的相關(guān)控制要求。

    除此之外,灰處理控制室采用CRT操作站進行監(jiān)控,即通過CRT屏幕、鍵盤和鼠標對整個過程系統(tǒng)進行監(jiān)控,無需常規(guī)的模擬面板。就地控制柜(箱)應設(shè)置在壓力傳輸設(shè)備等就地場所,并在柜(箱)內(nèi)設(shè)置遠程/就地開關(guān),這樣可以對相應的子系統(tǒng)或單個設(shè)備進行就地操作。

    S7-300系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,機架的機箱上安裝有電源模塊、CPU、各種信號模塊、通信處理器等模塊。CPU配備了采用S7協(xié)議的標準化MPI接口,該接口既是編程接口,也是與PLC進行數(shù)據(jù)通信的數(shù)據(jù)訪問接口,從而形成一個多點接口MPI網(wǎng)絡,其構(gòu)成框圖如圖1所示。MPI網(wǎng)絡上的所有設(shè)備都稱為節(jié)點,并且每個節(jié)點具有在所述S7-300硬件配置設(shè)置不同的“MPI網(wǎng)絡地址”。

    圖1 S7-300系統(tǒng)網(wǎng)絡構(gòu)成

    除灰系統(tǒng)主要采用自動運行方式,由上位機鍵盤和CRT界面對系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備進行監(jiān)視、控制和管理,完成以下功能:

    (1)實現(xiàn)對各系統(tǒng)的組態(tài)控制;

    (2)對單獨設(shè)備的操作;

    (3)運行設(shè)備的控制和管理;

    (4)事故報警和超限報警;

    (5)對運行事故及操作的歷史追憶。

    公司采用的是兩臺S7-300PLC互為冗余的控制方式,兩臺S7-300PLC的通訊方式采用PROFIBUS現(xiàn)場總線的通訊方式。

    2 改造原因

    隨著機組運行時間的不斷增長,除灰控制系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)設(shè)備的不斷增加,主機系統(tǒng)對除灰控制系統(tǒng)運行自動化的需求也越來越高,這就導致了原除灰S7-300系統(tǒng)暴露的弊端逐漸增多,甚至影響電廠除灰控制系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

    (1)原S7-300控制系統(tǒng)已經(jīng)使用十余年,因電子元器件老化、通訊電纜老化等原因?qū)е翽LC故障和通訊故障頻發(fā),致使運行人員不能監(jiān)視實時畫面,系統(tǒng)無法正常輸灰,嚴重影響運行安全和生產(chǎn)效益。

    (2)原控制系統(tǒng)的歷史追憶功能不健全,只有幾個重要的壓力參數(shù)能夠追憶歷史,不能為運行人員和生產(chǎn)維護人員提供可靠的歷史數(shù)據(jù)和歷史信息,使得相關(guān)人員在調(diào)整運行狀態(tài)和維護設(shè)備的過程中困難重重。

    (3)上位機因使用年限過長、日常維護不到位等原因,主板等設(shè)備故障頻發(fā),且因設(shè)備出廠時間較早,備品備件不易采購,正版軟件不易授權(quán)等問題導致經(jīng)常兩臺上位機不能正常使用。

    鑒于上述原因,公司決定對#1、#2機組除灰控制系統(tǒng)進行升級改造,由西門子S7-300控制系統(tǒng)改造成智深EDPFNT+DCS控制系統(tǒng)。

    3 具體改造方案

    3.1 DCS系統(tǒng)的構(gòu)成

    在此次的改造當中采用了智深EDPF-NT+ DCS的控制系統(tǒng),采用了2對分散控制DPU的裝置,分別對應了#1、#2的機組,歷史站、工程師站、MIS的通訊站各有一個,操作員站則有兩個,新的DCS系統(tǒng)由于分散控制DPU的裝置、操作的管理站、通訊網(wǎng)絡等等三部分而組成,如下圖2所示。

    圖2 新DCS系統(tǒng)構(gòu)成

    在新控制的系統(tǒng)當中,DPU完成了數(shù)據(jù)的處理和控制、采集,也是整個系統(tǒng)當中最為核心的組成部分。DPU分別對應了#1、#2機組之中的除灰系統(tǒng),完成了除灰系統(tǒng)設(shè)備當中的順序控制、啟停、聯(lián)鎖保護與自動調(diào)節(jié)等等功能,數(shù)據(jù)監(jiān)視、報警顯示、歷史趨勢和實時趨勢等功能完全滿足運行人員對系統(tǒng)的監(jiān)視、操作控制和數(shù)據(jù)分析。

    兩對DPU分別對應#1、#2機組的除灰系統(tǒng),滿足風險分散原則,其中一臺機組停運時便可對相應的DPU進行檢修,時間靈活、便于維護。系統(tǒng)中,DPU、交換機、操作員站等設(shè)備均采用雙網(wǎng)線通信,安全性能將更加可靠。而且新系統(tǒng)包含信息網(wǎng)(MIS網(wǎng)),與廠級實時監(jiān)控系統(tǒng)通訊,更利于生產(chǎn)管理和廠級決策[2-3]。

    3.2 電源系統(tǒng)的組成

    系統(tǒng)的電源使用雙路電源供電,分別來自于廠內(nèi)的UPS電源和保安段電源,配有電源自動切換模塊。每個DPU控制柜也配有雙路電源模塊同時供電,提供兩路直流24V和48V電源,即使運行中喪失一路電源,也不會對系統(tǒng)造成任何影響,從而保證整個系統(tǒng)更加安全可靠。

    3.3 通訊網(wǎng)絡的冗余

    所有的網(wǎng)絡連接均采用A/B網(wǎng)絡的冗余配置,保證在整個DCS系統(tǒng)中每臺包括工程師站、操作員站和歷史站等在內(nèi)的MMI站和DPU站均有兩個以太網(wǎng)地址,分別接入不同的網(wǎng)段,實現(xiàn)整個DCS同的網(wǎng)絡冗余。

    4 邏輯實現(xiàn)

    倉泵的輸送程序如下:初始時,倉泵內(nèi)部是空的,各閥門在關(guān)閉狀態(tài)。順序開透氣閥、進料閥和蝶閥,倉泵進料,當料位計發(fā)出料滿信號或進料計時時間到,依次關(guān)蝶閥、進料閥和透氣閥,打開進氣閥,將泵內(nèi)物料流化。當壓力達到一定值時,打開排放閥,排放閥開始排放;當泵壓降到設(shè)定值或排放時間過期時,關(guān)閉進料閥、進料閥和排放閥,出料過程結(jié)束,開始進入下一循環(huán)。

    改造后,原除灰工藝流程基本不變,但在自動控制中,新增了一道出料工序,使整個除灰流程更加安全合理。進料前,先進行出料順控,確保將倉泵打空后再進料,逐次循環(huán),避免了倉泵在本身料位很高的情況下再進料,會造成倉泵堵料,引發(fā)設(shè)備故障。

    系統(tǒng)自動控制程序運行步驟為:運行人員在CRT界面上點擊“自動”按鈕,倉泵按出料——準備進料——開始進料——進料結(jié)束(料位到或進料記時到)——準備出料——開始出料— —出料結(jié)束,完成一個循環(huán)。

    此外,改造后的控制系統(tǒng),操作人員可以通過CRT界面設(shè)置各輸灰單元的參數(shù),包括進料時間、料位控制、空壓機故障報警壓力下限、管道堵塞壓力等,系統(tǒng)自動計算出進料時間、總進料時間、最后進料時間等運行參數(shù)。運行和檢修人員可以根據(jù)統(tǒng)計出的數(shù)據(jù),估算出系統(tǒng)已完成的工作量及整個系統(tǒng)的輸送能力。

    改造后的DCS窗口圖如圖3所示:

    圖3 改造后DCS窗口圖

    5 改造效果

    此次除灰系統(tǒng)控制程序的全面改造,從可靠性、擴展性和歷史追憶性能等方面,均取得了較好地改進和完善。

    5.1 提高了可靠性

    改造后的DCS系統(tǒng)為冗余控制系統(tǒng),包含網(wǎng)絡、控制器、電源、操作員站、工程師站和歷史站等設(shè)備,其中任何一個設(shè)備出現(xiàn)問題,系統(tǒng)都能繼續(xù)正常工作,不會影響設(shè)備運行,增強了設(shè)備的可檢修性。

    5.2 增強了擴展性

    原S7-300控制系統(tǒng)改為DCS控制系統(tǒng)后,可以根據(jù)工藝系統(tǒng)的實際需要,增加卡件和控制器,確保了系統(tǒng)的容量和擴展性。

    5.3 歷史追憶功能更健全

    對比于PLC系統(tǒng),改造后的DCS系統(tǒng)的歷史追憶功能更強大,任何一個測點都有歷史,極大地增加了檢修人員處理缺陷的判斷能力,縮短了處理故障所用的時間,極大地提高了維護效率[4-5]。

    6 結(jié)語

    自從電廠#1、#2機組除灰控制系統(tǒng)由PLC系統(tǒng)改造為DCS系統(tǒng)后已平穩(wěn)運行4年,系統(tǒng)故障率大大降低,系統(tǒng)運行的可靠性和平穩(wěn)性得到了大幅的提高。此次改造為該電廠#3、#4機組除灰系統(tǒng)的改造升級提供了成功的參考,積累了寶貴的經(jīng)驗,指出了光明的前景。

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