丁華秋,莫澤洲,唐哲偉
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)的功能是當(dāng)核電廠出現(xiàn)異常工況時,反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)自動觸發(fā),產(chǎn)生緊急停堆動作,減輕事故后果;同時,專設(shè)安全設(shè)施驅(qū)動系統(tǒng)自動觸發(fā)專設(shè)安全設(shè)施動作,避免或限制堆芯和反應(yīng)堆冷卻劑邊界的破壞,確保不致發(fā)展成為更嚴(yán)重的工況,防止裂變產(chǎn)生的放射性物質(zhì)向外釋放,緩解其后果[1]。
反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)直接關(guān)系到核電廠的安全性和可用性,是確保核電廠安全運(yùn)行的安全系統(tǒng)。它與重要儀表電源系統(tǒng)、安全變量監(jiān)測系統(tǒng)和控制棒控制系統(tǒng)一起,共同保護(hù)核電廠反應(yīng)堆的安全運(yùn)行。
反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)共有21個停堆信號,如圖1所示。而溫度信號參與的停堆參數(shù)有兩個,分別為超溫ΔT和超功率ΔT。反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度信號取自現(xiàn)場PT100變送器的電阻信號,經(jīng)過反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并參與平均溫度和溫差的計(jì)算,繼而參與超溫ΔT和超功率ΔT的計(jì)算,以及專設(shè)的相關(guān)邏輯觸發(fā)的輸入信號,例如低平均溫度的主給水隔離,軟件邏輯在此不再贅述[2]。
圖1 反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)停堆參數(shù)Fig.1 Shutdown parameters of the reactor protection system
秦一廠350MW核電機(jī)組核反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)采用AREVA(阿?,m)公司TXS平臺的數(shù)字化保護(hù)系統(tǒng),其中溫度信號取自現(xiàn)場PT100變送器的電阻信號,通過TXS系統(tǒng)的硬件STT1將電阻信號轉(zhuǎn)化為4mA~20mA的電流信號,再通過信號處理模件SAA1將電流信號轉(zhuǎn)化為電壓信號,最后通過分配模件SNV1將電壓信號轉(zhuǎn)化為電流信號送往保護(hù)系統(tǒng)輸入模件以及其它系統(tǒng)[3]。
根據(jù)反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度轉(zhuǎn)換表(見表1),反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)針對1Ω的電阻變化將導(dǎo)致3℃左右的溫度變化。在過去的6年內(nèi),反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)發(fā)生過數(shù)次溫度信號故障,特別是2016年~2017年故障率逐漸升高(見表2),對核電站機(jī)組的安全可靠運(yùn)行產(chǎn)生潛在影響。例如,對運(yùn)行操作人員判斷機(jī)組運(yùn)行狀況產(chǎn)生影響,對停堆保護(hù)系統(tǒng)冗余性降低甚至停堆產(chǎn)生影響等。
表1 反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度轉(zhuǎn)換對照表Table 1 Comparison table of temperature conversion of reactor protection system
表2 2016年~2017年溫度信號漂移故障描述Table 2 Description of temperature signal drift fault from 2016 to 2017
電阻信號到系統(tǒng)可用的電流信號過程中,容易受到諸多物理因素的影響。例如,端子的松動、現(xiàn)場變送器故障、信號轉(zhuǎn)換硬件故障等,都可能對電阻信號產(chǎn)生變化。從圖2的流程圖分析,并制定故障原因分析框圖如圖3所示。
圖2 反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度信號流程圖Fig.2 Flow chart of temperature signal of reactor protection system
圖3 原因分析圖Fig.3 Cause analysis diagram
通過原因分析,排查故障:
1)現(xiàn)場變送器故障:由于現(xiàn)場變送器測量風(fēng)險(xiǎn)大,環(huán)境惡劣,根據(jù)正常通道溫度換算正常電阻值,測量故障通道再輸入機(jī)柜的電阻值。若電阻值正常,則變送器無故障,可以排除末端因素;若電阻值異常,則變送器包括現(xiàn)場變送器的轉(zhuǎn)接信號部分故障。通過測量現(xiàn)場到機(jī)柜側(cè)的電阻值正常,說明現(xiàn)場變送器無故障,可以排除變送器故障的末端因素。
2)機(jī)柜側(cè)軟硬件故障:在大修時,對溫度轉(zhuǎn)換模件STT1模件前端直接加電阻信號,電阻溫度信號對應(yīng)表1。例如,當(dāng)用變阻箱加入電阻為200.389Ω時,在軟件的輸入信號為8.009mA,滿足精度要求(反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)輸入模擬量信號精度要求為0.5%),說明整個系統(tǒng)的硬件處理模件以及軟件沒有故障,那么目前可能的問題就是端子塊在電阻信號轉(zhuǎn)接時產(chǎn)生了小的電阻變化,從而導(dǎo)致溫度的漂移。
3)機(jī)柜側(cè)轉(zhuǎn)接端子塊故障:通過排查,并用螺絲刀對端子進(jìn)行緊固操作,觀察溫度變化,發(fā)現(xiàn)端子的接觸不好,溫度漂移的程度也會相應(yīng)變大。
通過拆解端子進(jìn)行分析(如圖4所示),發(fā)現(xiàn)線鼻子的變形對電阻的大小有微弱的影響,但正是這微弱的變化,對大量程的溫度范圍是會帶來溫度的飄移現(xiàn)象的。而造成這種變形的原因是端子塊壓接方式是機(jī)械式的壓緊,對于電阻信號,由于長時間的變形以及表面的氧化,包括大修預(yù)防性維修的插拔、機(jī)柜輕微的震動都會導(dǎo)致電阻值輕微的變化,從而導(dǎo)致溫度的漂移。
圖4 電阻信號轉(zhuǎn)接端子塊拆解圖Fig.4 Disassembly diagram of resistance signal transfer terminal block
為了使端子塊不因?yàn)檎饎?、預(yù)維、老化等導(dǎo)致接線松動,使電阻值輸入溫度變化在可接受范圍,需要更換不會導(dǎo)致轉(zhuǎn)接線鼻子變形的端子塊,即彈簧式的壓接方式,如圖5所示。這種壓接方式可以避免轉(zhuǎn)接端子的線鼻子不容易變形,并且使轉(zhuǎn)接信號牢固。
圖5 電阻信號端子壓接方式對比圖Fig.5 Comparison of crimping methods of resistance signal terminals
由于實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)大,在功率運(yùn)行期間,方案需要逐個通道執(zhí)行,因?yàn)闄C(jī)組的停堆信號采取的是四取二的邏輯表決,而為了避免單個通道溫度信號在更換端子塊時對送往其它系統(tǒng)有影響,需要采取單通道旁通或者模擬的方式進(jìn)行。由于核安全的特殊性以及保守決策,只更換一個端子塊并進(jìn)行觀察。在大修低低水位期間,儀控人員普查是否有電阻信號的輸入轉(zhuǎn)接不合理的現(xiàn)象并提出替換措施,更換涉及溫度輸入信號的轉(zhuǎn)接端子塊共15個。
圖6 兩種端子塊對比圖Fig.6 Comparison of two terminal blocks
儀控人員對核反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度信號,從2018年7月~2021年7月進(jìn)行觀察記錄,沒有出現(xiàn)溫度漂移的問題,降低了設(shè)備的維護(hù)成本,為機(jī)組的安全運(yùn)行提供了有力的保障,極具推廣意義。
反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)是核電廠的重要組成部分,它的性能和工作狀態(tài)直接影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文通過對秦一廠反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度漂移的故障分析,介紹了秦一廠反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)溫度漂移的原因、對策以及實(shí)施過程,梳理了數(shù)字化系統(tǒng)故障分析定位的思路、典型故障模式的定位方法、實(shí)施安措與風(fēng)險(xiǎn)分析,提高了該故障的應(yīng)對能力,鞏固了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性,對于數(shù)字化儀控系統(tǒng)的類似問題具有較好的現(xiàn)場借鑒經(jīng)驗(yàn)。