賈國華,韓志遠(yuǎn)
(1.國能包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭 014010;2.北京燕化正邦設(shè)備檢修有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭 014010)
某煤制烯烴廠氣化爐采用的是GE水煤漿加壓氣化技術(shù),以煤和O2為主要原料,在溫度1300℃、壓力6.5MPa下進(jìn)行部分氧化反應(yīng),生成以CO、H2、CO2為主要成份的合成氣。燃燒反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣沿著下降管進(jìn)入激冷室水浴后沿上升管經(jīng)折流板出氣化爐進(jìn)入洗滌塔,合成氣經(jīng)洗滌塔水洗除去大部分?jǐn)y帶的灰份后引入下游變換裝置,洗滌塔合成氣出口還設(shè)有一臺(tái)放空切斷閥和兩臺(tái)放空套筒調(diào)節(jié)閥。產(chǎn)品規(guī)模:生產(chǎn)合成氣(CO+H2):53×104m3(標(biāo))/h,本項(xiàng)目于2010年投產(chǎn)[1,2]。
洗滌塔出口壓力在氣化裝置開車和停車時(shí),由合成氣放空調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)閥位于水洗塔頂合成氣出口放空到火炬的管線上。開車時(shí),通過調(diào)節(jié)閥逐步升高氣化爐壓力,氣化爐升壓到向變換工段送氣時(shí),閥門由全開到全關(guān),閥前壓力逐漸升高,兩端壓差逐漸加大,全關(guān)時(shí)閥前壓力達(dá)到最高,即氣化爐正常操作壓力,此時(shí)要求閥門不能泄漏。
如圖1所示,XV112為洗滌塔出口合成氣放空切斷閥,氣化爐開車時(shí)XV112為全開狀態(tài),當(dāng)氣化爐升壓結(jié)束各工藝參數(shù)調(diào)穩(wěn)運(yùn)行后,XV112關(guān)閉,此時(shí)要求閥門密封完好,無泄漏;當(dāng)氣化爐出現(xiàn)異常壓力大幅波動(dòng)或停車時(shí),XV112打開,合成氣泄壓放空。
圖1 洗滌塔出口合成氣壓力調(diào)節(jié)簡易流程圖Fig.1 A simplified flow chart of the pressure adjustment of the syngas at the outlet of the scrubber
PV114A和PV114B為合成氣放空調(diào)節(jié)閥,合成氣放空調(diào)節(jié)閥通常采用不同口徑的閥門進(jìn)行分程調(diào)節(jié),以確保壓力調(diào)節(jié)的精度,維持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定及避免系統(tǒng)超壓。即在氣化爐升壓時(shí),先緩慢關(guān)閉調(diào)節(jié)閥 PV114A,當(dāng)調(diào)節(jié)閥PV114A全關(guān)后再緩慢關(guān)閉調(diào)節(jié)閥PV114B,即完成了氣化爐的升壓。當(dāng)氣化爐泄壓時(shí),首先緩慢打開調(diào)節(jié)閥PV114B,當(dāng)調(diào)節(jié)閥PV114B全開后再緩慢打開調(diào)節(jié)閥PV114A,即完成了氣化裝置的泄壓。合成氣放空調(diào)節(jié)要求閥門具有動(dòng)作可靠、調(diào)節(jié)穩(wěn)定、調(diào)節(jié)性能好、流通能力大、泄漏量低、耐沖蝕、耐腐蝕等特性[4]。
合成氣放空調(diào)節(jié)閥采用的是Masoneilan的套筒調(diào)節(jié)閥,PV114A口徑14”,PV114B口徑8”,閥門的最大壓差為7.15MPa,閥芯閥座材質(zhì)為316L,閥體為WC9,閥門泄漏等級(jí)為ANSI CLASS V,閥體壓力等級(jí)為600LB。
洗滌塔出口合成氣介質(zhì)溫度240℃,壓力6.35MPa,合成氣排放流量157786Nm3/h,正常運(yùn)行時(shí)環(huán)境溫度可達(dá)60℃,開停車或其他可能放空的情況下振動(dòng)較大。
表1是洗滌塔出口合成氣技術(shù)規(guī)格表。從表1中可以看出,洗滌塔出口合成氣是富含H2S的酸性氣體環(huán)境,所以在閥門選型中需充分考慮抗硫化物應(yīng)力腐蝕斷裂(SSC)和應(yīng)力腐蝕裂紋(SCC)的特性,SSC或者SCC受如下因素影響(所列影響因數(shù)來源《油田設(shè)備用抗硫化物應(yīng)力腐蝕斷裂和應(yīng)力腐蝕裂紋的金屬材料NACE MR 0175》):包括水相中H+濃度(pH值)、H2S分壓(即H2S濃度與總體絕對(duì)壓力之比)、溫度、暴露于酸性環(huán)境的時(shí)間、蓄電效應(yīng)、氯化物或者其他氯化物離子的濃度、氧化劑等。
表1 洗滌塔出口合成氣技術(shù)規(guī)格表Table 1 Technical specifications of synthesis gas at the outlet of scrubber
故障發(fā)生前生產(chǎn)裝置運(yùn)行正常,工藝參數(shù)沒有異常,現(xiàn)場巡檢時(shí)可以聽到合成氣內(nèi)漏的聲音。
合成氣放空調(diào)節(jié)閥經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)內(nèi)漏、卡澀等故障,對(duì)氣化爐開停車及正常運(yùn)行造成了嚴(yán)重影響。
1)氣化爐開車升壓需要緩慢關(guān)閉合成氣放空調(diào)節(jié)閥時(shí),閥門出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。
2)氣化爐停車泄壓需要緩慢打開合成氣放空調(diào)節(jié)閥時(shí),閥門出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。
3)氣化爐換燒嘴連投過程中需要開關(guān)合成氣放空調(diào)節(jié)閥時(shí),閥門出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。
4)合成氣放空調(diào)節(jié)閥長期內(nèi)漏。
圖2 套筒結(jié)垢Fig.2 Sleeve fouling
5)環(huán)境的長期高溫(定位器處溫度可達(dá)60℃)和振動(dòng)(閥門調(diào)整放空時(shí)有較大振動(dòng))對(duì)定位器造成影響,導(dǎo)致合成氣放空調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)無法調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)穩(wěn)定性差等現(xiàn)象。
合成氣放空調(diào)節(jié)閥經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)漏、卡澀等故障,對(duì)氣化爐開停車及正常運(yùn)行造成了嚴(yán)重影響。
1)氣化爐開車時(shí),合成氣放空調(diào)節(jié)閥發(fā)生卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致氣化爐無法正常升壓,延緩開車時(shí)間,造成合成氣長時(shí)間放空損失。如果合成氣放空調(diào)節(jié)閥徹底卡死,則需要?dú)饣癄t停車更換閥門后重新開車,這將會(huì)造成更為嚴(yán)重的損失。
2)氣化爐停車時(shí),合成氣放空調(diào)節(jié)閥發(fā)生卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致氣化爐無法正常泄壓,延緩?fù)\嚂r(shí)間。
3)合成氣放空調(diào)節(jié)閥長期內(nèi)漏,導(dǎo)致合成氣泄漏到火炬管網(wǎng)中,造成不必要的浪費(fèi)和損失。
4)合成氣放空調(diào)節(jié)閥故障頻繁,維修費(fèi)用高,使用壽命短。
2.4.1 閥門卡澀故障的在線處理
當(dāng)氣化爐壓力發(fā)生大幅波動(dòng)或者開停車需要合成氣放空調(diào)節(jié)閥動(dòng)作時(shí),合成氣放空調(diào)節(jié)閥經(jīng)常出現(xiàn)卡澀故障。當(dāng)合成氣放空調(diào)節(jié)閥發(fā)生卡澀故障時(shí),工藝人員會(huì)通知儀表人員到現(xiàn)場緊急處理。儀表人員帶著工具包,拿著氣源軟管、接頭、扳手等材料和工具趕到現(xiàn)場,進(jìn)行如下處理:
1)增大執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣路進(jìn)氣壓力,將定位器手自動(dòng)模式設(shè)置為手動(dòng),通過手動(dòng)來回緩慢動(dòng)作閥門。如果有效果的話,可以來回反復(fù)調(diào)整,直到閥門可以開關(guān)順暢;如果卡澀嚴(yán)重,通過手動(dòng)調(diào)整無明顯效果,則進(jìn)行第2步。
圖3 套筒沖刷腐蝕Fig.3 Sleeve erosion and corrosion
圖4 套筒腐蝕Fig.4 Sleeve corrosion
2)關(guān)閉氣源球閥,把氣源球閥處的接頭和連接執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣路接頭拆開,使用氣源軟管將氣源支管直接連接到氣缸,用氣源支管的氣源的最大推力來實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門的動(dòng)作,有時(shí)即使用氣源支管的氣源也很難使閥門動(dòng)作,還需要一邊通氣源,一邊設(shè)備人員用大錘來敲擊閥門。通過這種方法大多時(shí)候能夠解決問題,但是這樣做,對(duì)于儀表人員來說風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的。如果卡澀嚴(yán)重,閥門突然打開但是關(guān)不上,會(huì)造成合成氣大量放空,氣化爐壓力保不住跳車;或者閥門關(guān)上打不開造成氣化爐壓力升壓過快,增加安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.4.2 閥門下線出廠維修
一般情況下,合成氣放空調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)卡澀后,待氣化爐停車具備條件后,將閥門下線出廠維修,出廠后對(duì)閥門進(jìn)行解體,解體后發(fā)現(xiàn)套筒和閥芯堆積著厚厚的結(jié)垢物,降噪孔被大面積堵塞,閥芯和套筒沖刷腐蝕嚴(yán)重,具體故障情況如2圖所示[3]。
具體閥門維修方案如下:
1)結(jié)垢故障的處理
閥門解體后,拆卸閥芯,取出套筒。閥芯、套筒、閥腔內(nèi)堆積了大量的結(jié)垢物,用專用工具清垢后,再用細(xì)砂紙打磨。
2)沖刷腐蝕故障的處理
對(duì)沖刷腐蝕部位進(jìn)行補(bǔ)焊,車修、研磨達(dá)到密封等級(jí)。如果內(nèi)件受損嚴(yán)重,無法修復(fù),那么只能更換。例如閥籠:閥籠被沖刷腐蝕,降噪孔多處被沖蝕穿透,因降噪孔內(nèi)徑只有6mm,且降噪孔壁厚較薄,補(bǔ)焊將有可能導(dǎo)致閥籠變形,無法進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù),只能更換新的閥籠。
這是一起由于合成氣介質(zhì)結(jié)垢、沖刷、長期腐蝕引起的調(diào)節(jié)閥無法正常動(dòng)作的失效故障。
氣化爐在正常運(yùn)行過程中,合成氣放空調(diào)節(jié)閥處于全關(guān)狀態(tài),基本上是不會(huì)進(jìn)行調(diào)整的,所以無論是工藝操作人員還是儀表人員都無法發(fā)現(xiàn)閥門卡澀的故障。只有在異常工況或現(xiàn)場出現(xiàn)事故泄漏等大的突發(fā)事故等情況下,需要退氣降負(fù)荷和開停車過程中才會(huì)發(fā)現(xiàn)卡澀或者卡死的故障。
合成氣放空調(diào)節(jié)閥經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)內(nèi)漏、卡澀、振動(dòng)等故障,當(dāng)氣化爐壓力發(fā)生大幅波動(dòng)或者開停車需要調(diào)節(jié)閥動(dòng)作時(shí),閥門經(jīng)常無法正常動(dòng)作,無法滿足生產(chǎn)需求。故障原因分析如下:
3.2.1 直接原因
1)閥腔內(nèi)結(jié)垢造成閥門動(dòng)作卡澀
按調(diào)節(jié)閥選用原則,套筒式結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)閥適用介質(zhì)清潔、不含固體顆粒的場合,而合成氣成分復(fù)雜并含有煤灰等顆粒,并且這些顆粒狀物質(zhì)容易結(jié)垢,往往卡在套筒與閥芯間隙中,進(jìn)而造成調(diào)節(jié)閥卡死。
2)閥內(nèi)件腐蝕導(dǎo)致閥門內(nèi)漏嚴(yán)重
閥門的材質(zhì)選型不合理,未充分考慮實(shí)際工況的使用條件。合成氣是富含H2S的酸性環(huán)境,所以在閥門選型中需充分考慮抗硫化物應(yīng)力腐蝕斷裂(SSC)和應(yīng)力腐蝕裂紋(SCC)的特性。SSC或者SCC受以下因素影響,包括水相中H+濃度(pH值)、H2S分壓(即H2S濃度與總體絕對(duì)壓力之比)、溫度、暴露于酸性環(huán)境的時(shí)間、蓄電效應(yīng)、氯化物或者其他氯化物離子的濃度、氧化劑等。
3)閥門前后壓差大、介質(zhì)流速高,造成閥體振動(dòng)
調(diào)節(jié)閥閥前壓力為 6.35 MPa、閥后壓力為 0.45 MPa,調(diào)節(jié)閥關(guān)閉差壓為7.15 MPa。調(diào)節(jié)閥前后壓差大、介質(zhì)流速高,造成閥體振動(dòng)。
3.2.2 間接原因
1)XV112內(nèi)漏,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥內(nèi)積液進(jìn)而造成調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏
合成氣放空切斷閥XV112閥門口徑18”,閥前壓力為6.35 MPa,關(guān)閉差壓為7.15 MPa,閥門前后壓差大,要求執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力較大,所以執(zhí)行機(jī)構(gòu)尺寸較大。由于安裝空間狹小、下線困難以及維修費(fèi)用高等問題,長期缺乏維修保養(yǎng),導(dǎo)致內(nèi)漏嚴(yán)重。在這種情況下,高溫高壓的合成氣泄漏到合成氣放空調(diào)節(jié)閥的閥腔內(nèi)形成積液,積液呈高溫酸性液體,長期對(duì)閥門形成腐蝕作用,導(dǎo)致合成氣放空調(diào)節(jié)閥會(huì)有不同程度的內(nèi)漏。
2)熱脹冷縮,導(dǎo)致閥門卡澀
氣化爐開車前,合成氣放空調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),閥門處于冷態(tài)工況,氣化爐投料后,合成氣引致放空調(diào)節(jié)閥處放空。在這個(gè)過程中,由于熱脹冷縮的作用,閥門出現(xiàn)卡澀,甚至卡死故障。
3)閥芯與閥座間的結(jié)垢物脫落,導(dǎo)致閥門無法完全關(guān)閉
氣化爐更換燒嘴連投過程中,合成氣壓力調(diào)節(jié)閥容易出現(xiàn)卡澀的現(xiàn)象。一般從停車到開車的時(shí)間大約是10h左右,分析其原因可能是停爐后閥門在打開時(shí),有固體結(jié)垢物脫落,在開車過程中需要閥門關(guān)閉時(shí),閥門無法完全關(guān)閉。
4)高溫振動(dòng)對(duì)定位器的影響,進(jìn)而導(dǎo)致閥門無法正常動(dòng)作
合成氣放空調(diào)節(jié)閥定位器所處環(huán)境溫度可達(dá)60℃,長期的高溫對(duì)定位器的電路元器件產(chǎn)生影響,從而導(dǎo)致閥門無法正常動(dòng)作。
振動(dòng)對(duì)定位器的調(diào)節(jié)性能造成影響,導(dǎo)致合成氣放空調(diào)節(jié)閥在調(diào)節(jié)過程中出現(xiàn)波動(dòng)、調(diào)節(jié)穩(wěn)定性差等現(xiàn)象。
1)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位,未對(duì)合成氣放空調(diào)節(jié)閥進(jìn)行定期開關(guān)測試,未對(duì)定位器進(jìn)行定期溫度監(jiān)測。
2)設(shè)備應(yīng)急處置不到位,未編制應(yīng)急處置方案,在閥門出現(xiàn)故障后,不能快速及時(shí)的解決,未對(duì)每個(gè)人做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。
1)由于氣化爐在正常運(yùn)行過程中合成氣壓力調(diào)節(jié)閥一直處于關(guān)閉狀態(tài),造成合成氣中的雜質(zhì)淤積在套筒和閥芯之間的間隙內(nèi),形成結(jié)焦?fàn)钗镔|(zhì),進(jìn)而造成閥芯與套筒粘連卡澀。為了解決這個(gè)問題,每半個(gè)月對(duì)閥門開關(guān)動(dòng)作一次,以保證閥門動(dòng)作的可靠性。
2)停爐后一天和開車前一天對(duì)此閥門再次進(jìn)行調(diào)試確認(rèn),以保證開車時(shí)閥門的可靠使用。
3)健全設(shè)備保養(yǎng)制度,編制應(yīng)急處置方案,并且進(jìn)行事故演練,以便緊急情況下出現(xiàn)故障及時(shí)處理。
4)對(duì)定位器溫度定期監(jiān)測。
4.2.1 從工藝本身入手
1)由于閥內(nèi)積液導(dǎo)致閥門腐蝕嚴(yán)重,如何解決積液對(duì)閥體腐蝕的影響則成為亟待解決的問題。通過與工藝人員溝通,對(duì)閥體增加蒸汽伴熱,將積液氣化從而消除積液長期對(duì)閥門的影響。此項(xiàng)措施還未實(shí)施,待具備條件后完成。
2)對(duì)操作工進(jìn)行教育培訓(xùn),完善工藝操作規(guī)程,嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)的環(huán)境,保持放空的合成氣較潔凈,避免將閥芯降噪孔堵塞。
4.2.2 從設(shè)備本身入手
1)加強(qiáng)對(duì)合成氣放空切斷閥的維修保養(yǎng),恢復(fù)其實(shí)際應(yīng)有的功能,從而延長合成氣放空調(diào)節(jié)閥的使用壽命。
合成氣放空切斷閥選型為單向VI級(jí)密封,主要作用是正常運(yùn)行時(shí)完全關(guān)閉進(jìn)而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與火炬管網(wǎng)的完全隔離,以消除合成氣向火炬管網(wǎng)的泄漏而造成的非必要損失,在異常工況時(shí)可實(shí)現(xiàn)緊急放空。如果合成氣放空切斷閥能夠完全密封沒有內(nèi)漏,那么高溫高壓的酸性合成氣就不會(huì)對(duì)合成氣放空調(diào)節(jié)閥造成這么嚴(yán)重的影響,最終會(huì)降低合成氣放空調(diào)節(jié)閥的故障率,延長合成氣放空調(diào)節(jié)閥的使用壽命。
2)遵照NACE MR 0175規(guī)范的要求進(jìn)行選材
合成氣中含有濕的H2S,而且H2S的分壓較高,閥門、內(nèi)件和所有與物料接觸的部分應(yīng)遵照NACE MR 0175選用,材質(zhì)需要做NACE處理。按照規(guī)范要求,嚴(yán)格控制閥門材料的硬度,硬度太大,在有H2S的環(huán)境中容易造成腐蝕裂紋;合成氣流速高,高速氣流的氣蝕和灰渣顆粒的磨損腐蝕嚴(yán)重,閥座采用硬化處理,閥芯采用CA6NM并進(jìn)行H1150D熱處理(固溶化及時(shí)效處理后的材料,獲得在高溫及H2S環(huán)境下,較高的強(qiáng)度、韌性和耐腐蝕性),以抵抗高速排放氣中含有的固體顆粒的沖刷腐蝕,此項(xiàng)措施在2016年設(shè)備更新的兩臺(tái)合成氣壓力放空調(diào)節(jié)閥中完全實(shí)施,并且有很好的效果。
3)對(duì)套筒的降噪孔要合理布局,滿足降低噪音的要求,而且降噪孔的直徑不小于6mm,以防止分散的固體顆粒堵塞套筒流道。
4)增加現(xiàn)場閥位反饋信號(hào),幫助操作工更方便、快捷、準(zhǔn)確地了解到現(xiàn)場閥門的實(shí)際開度位置。
合成氣放空調(diào)節(jié)閥的原有組態(tài)只有輸出指令,沒有閥位反饋信號(hào),所以在操作過程中室內(nèi)的操作工根本不知道現(xiàn)場閥位的實(shí)際位置。在氣化爐開車時(shí),中控顯示閥門開到了100%,可有時(shí)現(xiàn)場實(shí)際閥門卻是關(guān)閉的,等氣化爐投料后,需要調(diào)節(jié)壓力升壓時(shí),才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場閥門是關(guān)閉的,給操作工造成了嚴(yán)重的誤導(dǎo)。合成氣放空調(diào)節(jié)閥所用定位器為西門子6DR5220,通過DCS組態(tài)可以使用HART協(xié)議讀取閥位反饋參數(shù)。
5)針對(duì)高溫、振動(dòng)對(duì)合成氣放空調(diào)節(jié)閥定位器的影響,于2013年將其中影響較大的一臺(tái)爐的一體式閥門定位器改造成了分體式閥門定位器,改造后運(yùn)行良好,沒有再出現(xiàn)類似問題。
經(jīng)過以上措施的實(shí)施,合成氣壓力放空調(diào)節(jié)閥的故障率明顯降低,從原來的每半年維修一次,到現(xiàn)在每一年維修一次,尤其是2016年設(shè)備更新的兩臺(tái)合成氣放空調(diào)節(jié)閥(主要是在選材和熱處理方面嚴(yán)格遵循了NACE MR 017的要求),從2016年投用到現(xiàn)在只維修過一次,所以通過上述措施的有效防范,在節(jié)約維修費(fèi)用的同時(shí),又保障了安全穩(wěn)定的生產(chǎn)。
究其原因,如何從根本上徹底解決此問題,解決閥門的沖刷腐蝕難題,延長閥門使用壽命,降低閥門的維修成本,顯然已經(jīng)成為今后工作的重點(diǎn)。
首先,對(duì)于閥門來說,在設(shè)計(jì)、制造階段要求制造商在選材、防腐處理等方面完全按照NACE MR 0175標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,這完全沒有問題,可是在使用過程中,難免有沖刷、腐蝕、拉傷的狀況,從而破壞了原有材料。出現(xiàn)這種情況,一般會(huì)找框架單位來維修,而框架單位通常的做法是補(bǔ)焊、車修、研磨,在NACE MR 0175標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)焊接有著嚴(yán)格的要求,所以要求閥門框架維修單位嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
其次,行業(yè)內(nèi)同類企業(yè)在這個(gè)位置有不同配置方案,如使用高壓偏心旋轉(zhuǎn)閥+降噪板的方案,高壓偏心旋轉(zhuǎn)閥實(shí)現(xiàn)氣化爐升壓降壓、升降負(fù)荷的壓力調(diào)節(jié),降噪板可以降低噪聲的影響。高壓偏心旋轉(zhuǎn)閥的主要優(yōu)點(diǎn)為:①高壓偏心旋轉(zhuǎn)閥適用于固體含量高的液固兩相流介質(zhì),只有在需要密封時(shí)閥芯閥座才會(huì)接觸,有效避免了閥芯卡死的故障;②閥體結(jié)構(gòu)簡單,流道通暢,不會(huì)造成固體雜質(zhì)積聚,而且也易于進(jìn)行硬化防腐處理;③大功率執(zhí)行機(jī)構(gòu)及高強(qiáng)度的零件設(shè)計(jì),也可以保證調(diào)節(jié)閥有很高的使用壓差。下一步,將對(duì)同類企業(yè)進(jìn)行考察,對(duì)不同方案進(jìn)行對(duì)比,研究出適用于此工況的最優(yōu)方案[5,6]。