魏兵
(宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司,廣東 深圳 518057)
本廢氣治理項目安裝完成后,經(jīng)過設(shè)備單體調(diào)試后,進入整體試運行,通過整套系統(tǒng)調(diào)試和試運行,對廢氣處理所有系統(tǒng)、設(shè)備進行全面考核,檢驗其性能或質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),使系統(tǒng)安全、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)的移交運行,實現(xiàn)有機廢氣超低排放。
廢氣先經(jīng)過預(yù)處理,通過四級過濾把廢氣的大顆粒污染物截留,再進入轉(zhuǎn)輪的吸附區(qū)進行吸附,經(jīng)過吸附區(qū)后的廢氣,廢氣里的VOC 組分被轉(zhuǎn)輪上的沸石吸附,出去的氣體就是達(dá)標(biāo)干凈廢氣,直接進入煙囪。
附著在轉(zhuǎn)輪上的廢氣到了脫附區(qū)后,用1 : 20 的熱廢氣脫附出來后,濃縮成20 倍的濃度從轉(zhuǎn)輪脫附區(qū)出來后,進入RTO,在一定的濃度界限范圍內(nèi),廢氣的濃度越高,需要的天然氣量越小,當(dāng)廢氣濃度達(dá)到一定濃度時,RTO 系統(tǒng)能實現(xiàn)自維持;所以本工藝考慮為了降低廢氣處理系統(tǒng)的能耗,通過轉(zhuǎn)輪先將廢氣濃縮,再將濃縮后的廢氣進入RTO 焚燒爐,盡量減少燃燒裂解過程中需要的天然氣量,甚至實現(xiàn)天然氣零能耗。
從脫附區(qū)出來的濃縮后的廢氣進入RTO 以后,在上升通道過程中,吸收蓄熱磚上的熱量升溫預(yù)熱,廢氣預(yù)熱后直接進入爐膛,利用爐膛持續(xù)維持恒定的裂解溫度760~820 ℃,將預(yù)熱后的廢氣加熱到780 ℃,在爐膛廢氣裂解變成二氧化碳和水蒸氣進出排氣通道,在排出過程中將熱量保留在蓄熱磚內(nèi),通過切換閥的切換過程,蓄熱磚在進氣、出氣及清吹通道不停切換,實現(xiàn)了節(jié)能;出氣通道內(nèi),二氧化碳和水蒸汽降溫后,離開RTO,進入煙囪。實現(xiàn)了廢氣燃燒處理。
見圖1、2。
圖1 工藝流程圖
見表1。
表1
圖2 帶控制點工藝流程圖
末端治理系統(tǒng)滿足廢氣導(dǎo)入條件之后,開啟系統(tǒng)導(dǎo)入閥門,關(guān)閉新風(fēng)閥門后即代表各車間進入可全線聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入廢氣。各車間預(yù)處理正常運行前提下,兩個車間關(guān)閉應(yīng)急閥打開導(dǎo)入閥,即車間已導(dǎo)入系統(tǒng)觀察各車間預(yù)處理后排風(fēng)機的運行狀態(tài),若車間出現(xiàn)排風(fēng)不暢,則需調(diào)整風(fēng)機頻率后再進行觀察。兩個車間導(dǎo)入正常,即可導(dǎo)入其它車間。保證各車間排風(fēng)正常后,通過調(diào)整吸附風(fēng)機的頻率后觀察推斷與其連鎖變頻的壓力傳感器最佳的設(shè)定值。吸附風(fēng)機即可與其進行連鎖變頻運行,系統(tǒng)即達(dá)到最佳運行狀態(tài)。
主要控制點的溫度:
轉(zhuǎn)輪+RTO 的主要控制溫度點分別有:脫附進口熱氣溫度180-220℃、冷卻出口溫度90-150℃、脫附出口溫度30-60℃、爐膛溫度780-820℃。
RTO 是一個在高溫條件下運行的設(shè)備,廢氣濃度、天然氣都是危險源,在日常的運行過程中必須嚴(yán)格注意如下的幾個重要的使用原則:
1.5.1 設(shè)備運行前必須要吹掃。
1.5.2 高于760℃連續(xù)點火失敗超過三次必須進行吹掃,低于760℃點火失敗必須進行吹掃。
1.5.3 設(shè)備未到廢氣導(dǎo)入溫度條件前,不允許導(dǎo)入廢氣。
1.5.4 所以在任何重要故障產(chǎn)生,都需要優(yōu)先切斷天然氣供應(yīng)和廢氣導(dǎo)入;即使在設(shè)備出故障無法進行自動切斷的情況下也必須切斷。
根據(jù)以上的原則,我們將整個系統(tǒng)的故障進行分級,分別為A(嚴(yán)重故障),B(一般故障),C(一般故障)三個等級。
A 類故障報警,會切斷廢氣導(dǎo)入、切斷燃?xì)?,系統(tǒng)進入故障的處理模式,如下響應(yīng)所示:
表2
B 類報警:報警會切斷廢氣導(dǎo)入,但不一定會給RTO 爐子降溫,會根據(jù)實際情況由操作人員自行決定。
表3
C 類報警:只做報警,需要操作人員關(guān)注解決
表4
系統(tǒng)急停
當(dāng)按下系統(tǒng)急停按鈕以后,所有運轉(zhuǎn)的設(shè)備立刻全部停止,閥門會運行到安全的位置。在正常運行過程中,我們不主張使用急停按鈕,僅當(dāng)設(shè)備和人身出現(xiàn)安全事故時,才允許使用。按下急停按鈕后系統(tǒng)響應(yīng):
退出連線模式、爐頭關(guān)閉、新風(fēng)風(fēng)門打、主風(fēng)機停機、燃燒風(fēng)機停機、提升閥停機、系統(tǒng)進入到停機模式,系統(tǒng)進入離線模式:爐頭關(guān)閉、主風(fēng)機停止、提升閥運行、直到爐堂溫度低于90°C,系統(tǒng)停機。
通過數(shù)據(jù)可以看出,通過RTO 燃燒器的控制,燃?xì)饬髁刻幱谳^低水平,部分時段控制燃?xì)饬髁繛?。
圖3 爐膛溫度與天然氣流量曲線
到截稿時為止,RTO 燃燒器已經(jīng)運行1 月,各項參數(shù)都達(dá)到規(guī)范要求,出口濃度符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。此次RTO 燃燒器的成功應(yīng)用,為我司RTO 燃燒爐成功運行積累了豐富的數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)驗,同時為其他項目今后進行相關(guān)改造提供了可以借鑒的技術(shù)。