田 濤,盧家良,陳錦裕,李 宏
(福建福清核電有限公司,福建福州 350318)
某核電廠3/4 號(hào)機(jī)組設(shè)置3 臺(tái)上充泵,其中1 號(hào)泵為備用泵,在切泵時(shí)啟動(dòng);2 號(hào)泵與3 號(hào)泵相互切換運(yùn)行。自運(yùn)行以來(lái),3/4 號(hào)機(jī)組的2/3 號(hào)上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室頻繁出現(xiàn)油位低需緊急補(bǔ)油情況,4 臺(tái)泵的補(bǔ)油頻率約為1 周1 次,這對(duì)運(yùn)行與維修人員帶來(lái)了極大干擾。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),驅(qū)動(dòng)端軸承室的兩油封僅靠近機(jī)封側(cè)的油封存在漏油情況,靠近聯(lián)軸器側(cè)的油封則無(wú)此情況。
該核電廠3/4 號(hào)機(jī)組的6 臺(tái)上充泵均為RHM100型12 級(jí)臥式單吸離心泵,其驅(qū)動(dòng)端為徑向滾子軸承,采用稀油自潤(rùn)滑,油封為非接觸式迷宮密封。
軸承密封一般采取兩種形式的密封,即接觸式油封和非接觸式的迷宮密封。最常見(jiàn)的接觸式油封有唇形密封,其基本工作原理為:撓性密封元件(皮革、橡膠、聚四氟乙烯等)與旋轉(zhuǎn)軸形成過(guò)盈配合,油封唇部和軸之間的接觸面同時(shí)并存干摩擦、邊界潤(rùn)滑和流體潤(rùn)滑摩擦[1]。在干摩擦狀態(tài)下油封密封性最好,但油封唇的磨損嚴(yán)重;流體潤(rùn)滑摩擦下油封唇磨損最小,但泄漏量最大;在邊界潤(rùn)滑下,油封唇與軸之間形成一層穩(wěn)定的流體動(dòng)壓油膜,這層油膜除了起潤(rùn)滑作用外還具有密封作用,但對(duì)油膜的厚度要求極具苛刻,一般要求為0.002 5 mm,這也導(dǎo)致了該型號(hào)油封泄漏故障頻發(fā)。
該種接觸式唇形油封重量輕,耗材少,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝腔體結(jié)構(gòu)緊湊,軸向尺寸小,容易加工制造,對(duì)設(shè)備的振動(dòng)和主軸的偏心都有一定的適應(yīng)性。該種油封在高速轉(zhuǎn)軸上使用時(shí),密封唇易發(fā)熱,當(dāng)溫度超過(guò)密封唇的允許溫度時(shí)其密封效果將大大降低甚至失效,且無(wú)法使用于軸向存在熱脹冷縮的旋轉(zhuǎn)軸上。
非接觸式迷宮式密封廣泛應(yīng)用于汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)的軸封以及各種回轉(zhuǎn)機(jī)器的油封。其密封機(jī)理是軸與殼體之間,帶有若干個(gè)依次排列的小游隙的凹凸環(huán)形密封齒組合,密封齒與軸之間形成一系列節(jié)流間隙和膨脹空腔,飛濺的潤(rùn)滑油每通過(guò)一道密封齒,必將遇到很大的阻力,從而產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng),使?jié)櫥瑒┑乃俣炔粩鄿p弱,減速后的潤(rùn)滑劑順著密封齒的內(nèi)側(cè)流淌到環(huán)形空腔的下部,然后通過(guò)到環(huán)形空腔下部的回油孔返回軸承室內(nèi),達(dá)到防止?jié)櫥屯饴┑淖饔?。其主要結(jié)構(gòu)形式有直通型迷宮密封、參差型迷宮密封、復(fù)合型迷宮密封等[2]。
非接觸式迷宮密封的轉(zhuǎn)子和機(jī)殼間存在間隙,無(wú)固體接觸,允許有熱膨脹差存在,適應(yīng)高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速場(chǎng)合,并且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定可靠;但該形式密封無(wú)防塵功能。
RHM100型號(hào)上充泵額定轉(zhuǎn)速為4657 r/min,驅(qū)動(dòng)端軸承處泵軸直徑600 mm,表面線速度為14.6 m/s。在該轉(zhuǎn)速下,接觸式唇形密封會(huì)因磨擦發(fā)熱無(wú)法滿足連續(xù)運(yùn)行一個(gè)解體周期的使用要求,且該上充泵泵軸在運(yùn)行時(shí)存在向驅(qū)動(dòng)端膨脹的趨勢(shì)。因此,該泵驅(qū)動(dòng)端軸承室選用了非接觸式的迷宮式油封,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要由動(dòng)封與靜封兩個(gè)部件組成。動(dòng)封是在軸套上開(kāi)設(shè)節(jié)流槽形成,靜封安裝在軸承室端蓋上,設(shè)有1 道積油槽并開(kāi)設(shè)2 個(gè)回油孔。泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨軸承旋轉(zhuǎn)被甩起的潤(rùn)滑油沿軸套向外泄漏,經(jīng)過(guò)迷宮密封時(shí)被節(jié)流,最終匯集于積油槽,通過(guò)回油孔回流至軸承室內(nèi)。
圖1 現(xiàn)有迷宮密封結(jié)構(gòu)
根據(jù)現(xiàn)有迷宮油封的結(jié)構(gòu),列出可能導(dǎo)致漏油缺陷的原因:①迷宮密封的密封齒嚴(yán)重磨損或損壞;②軸承室油位偏高;③迷宮油封與軸的間隙偏大;④安裝時(shí),油封回油孔的位置不正確或堵塞等;⑤油封設(shè)計(jì)缺陷。采用魚骨圖工具分析漏油缺陷的根本原因[3],如圖2 所示。
圖2 充泵油封漏油缺陷魚骨圖分析
當(dāng)油封的密封齒發(fā)生磨損時(shí),其節(jié)流效果大大降低,影響密封效果甚至失效?,F(xiàn)場(chǎng)將上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室解體檢查,軸套上的密封齒未見(jiàn)有磨損情況。故可排除密封齒磨損導(dǎo)致漏油的可能。
該上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室的油位有上限與下限油位。處于上限油位時(shí)液面距軸心48 mm,此時(shí)潤(rùn)滑油量為545 mL;處于下限油位時(shí)液面距軸心56 mm,此時(shí)潤(rùn)滑油量為476 mL。油封的動(dòng)封外徑為76.8 mm,靜封孔徑為77.1 mm;當(dāng)油位處于上限位時(shí),液面距密封間隙處距離為9.45 mm,靜止?fàn)顟B(tài)下的潤(rùn)滑油不會(huì)直接沿密封間隙滲漏。另檢查上充泵緊急補(bǔ)油工單發(fā)現(xiàn)1 號(hào)泵(只在切泵時(shí)作為備用泵啟動(dòng),其余時(shí)間為停運(yùn))未出現(xiàn)過(guò)緊急補(bǔ)油情況,說(shuō)明上充泵在停運(yùn)時(shí)無(wú)泄漏。
通過(guò)以上兩點(diǎn)可以排除因油位高導(dǎo)致漏油的可能。
該上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室油封的動(dòng)靜封尺寸,動(dòng)封77.1 mm,靜封76.8 mm,配合間隙(單邊)0.15 mm;迷宮密封間隙一般取值0.25~0.5 mm,而該上充泵迷宮間隙為0.15 mm,其密封效果更佳。
故可排除因迷宮密封間隙過(guò)大導(dǎo)致漏油的可能。
迷宮油封的回油孔正確安裝位置應(yīng)是回油孔處于6 點(diǎn)鐘方向,此時(shí)能保證積油槽內(nèi)的潤(rùn)滑油在最低點(diǎn)流回軸承室內(nèi)。若回油孔堵塞,潤(rùn)滑油無(wú)法回流至軸承室,則會(huì)沿密封間隙外漏。
現(xiàn)場(chǎng)解體軸承室檢查未見(jiàn)回油孔位置安裝錯(cuò)誤以及堵塞情況。因此可排除由此導(dǎo)致潤(rùn)滑油泄漏的可能。
該上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室的兩油封與軸承的距離不同,機(jī)封側(cè)油封與軸承的距離為9 mm,聯(lián)軸器側(cè)油封與軸承的距離為20 mm。當(dāng)軸承距離油封很近時(shí),由于軸承轉(zhuǎn)動(dòng),使油獲得一定能量而飛濺到密封間隙位置,這種能量將轉(zhuǎn)化為壓力,會(huì)促進(jìn)潤(rùn)滑油外漏。由于該上充泵所使用油封的節(jié)流槽開(kāi)設(shè)于轉(zhuǎn)動(dòng)的軸套上,當(dāng)泵高速旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)促進(jìn)潤(rùn)滑油沿軸套向外流動(dòng)。兩個(gè)因素疊加致使靠近機(jī)封側(cè)的油封發(fā)生漏油。而靠近聯(lián)軸器的油封距軸承較遠(yuǎn),飛濺的潤(rùn)滑油在到達(dá)密封間隙時(shí)已回落至軸承室,油封能夠起到正常的密封作用。
為解決上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室漏油缺陷,提高關(guān)鍵敏感設(shè)備可靠性,降低人員進(jìn)入輻射控制區(qū)頻率,減少消缺成本,需對(duì)上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室油封進(jìn)行優(yōu)化以解決漏油缺陷。優(yōu)化方案考慮了兩個(gè)方面的問(wèn)題:①優(yōu)化方案簡(jiǎn)單易實(shí)施,對(duì)于泵本體的改動(dòng)盡可能的少;②能夠保證密封性,減少潤(rùn)滑油的泄漏量。
基于以上兩點(diǎn),對(duì)上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室的油封進(jìn)行如下優(yōu)化:取消原軸套上的節(jié)流密封槽,在原靜封上開(kāi)設(shè)節(jié)流密封槽,并設(shè)置回油孔。以上改動(dòng)均以原密封尺寸為基準(zhǔn),對(duì)泵本體結(jié)構(gòu)無(wú)改動(dòng)。改進(jìn)后的油封效果如圖3 所示。
圖3 改進(jìn)后的油封效果
將改進(jìn)后的油封放置于同型號(hào)的上充泵上進(jìn)行可靠性驗(yàn)證。啟泵后經(jīng)歷20 h 的連續(xù)運(yùn)行,期間泵啟停次數(shù)為10 次,檢查驅(qū)動(dòng)端軸承室漏油量為4 滴。驅(qū)動(dòng)端軸承室的上限油位與下限油位之間潤(rùn)滑油容積為69 mL。驅(qū)動(dòng)端軸承所用潤(rùn)滑油為美孚DTE 中級(jí)VG46 礦物油,測(cè)量1 mL 該牌號(hào)潤(rùn)滑油大約為10滴。按照實(shí)驗(yàn)時(shí)的泄漏率計(jì)算,69 mL 潤(rùn)滑油能夠滿足連續(xù)運(yùn)行3400 h。對(duì)改進(jìn)后的油封進(jìn)行3 次可靠性驗(yàn)證,其泄漏率基本一致,因此認(rèn)為改進(jìn)后的油封可以滿足現(xiàn)場(chǎng)上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室的密封要求。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查分析,確定RHM100型號(hào)上充泵驅(qū)動(dòng)端軸承室靠近機(jī)封側(cè)油封漏油的根本原因,并將原有油封進(jìn)行改型優(yōu)化,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證后,新型油封的密封性能能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。
對(duì)于軸承室的油封設(shè)計(jì)應(yīng)考慮油封與軸承的距離,保證潤(rùn)滑油不會(huì)直接甩至密封間隙處而引起泄漏。