韓文博,李偉宏,王 姝
(1.本鋼板材股份有限公司采購中心,遼寧本溪 117000;2.本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司,遼寧本溪 117000)
某大型冷軋廠生產(chǎn)線具有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和較高的自動化控制化水平,有酸洗軋制、退火、精整、鍍鋅等生產(chǎn)線。生產(chǎn)時(shí)帶鋼在運(yùn)行過程中,如果帶鋼偏離機(jī)組中心線,就很有可能造成機(jī)組生產(chǎn)設(shè)備及行進(jìn)帶鋼的損壞,導(dǎo)致停機(jī)及各種事故,因此確保帶鋼在機(jī)組中心位置行進(jìn)非常重要。研究帶鋼跑偏的原因,發(fā)現(xiàn)帶鋼跑偏主要是由于冷軋機(jī)械設(shè)備的安裝誤差和生產(chǎn)的冷軋帶鋼本身板形造成的,因此,為減少冷軋帶鋼跑偏現(xiàn)象,理論上可以考慮采取以下3 種方法。
(1)保證機(jī)組安裝精度以及輥?zhàn)颖砻婕庸ぞ取5?,即使機(jī)組安裝精度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、輥?zhàn)訄A柱表面加工精度符合要求,投產(chǎn)運(yùn)行一段時(shí)間以后,機(jī)組設(shè)備仍會產(chǎn)生各種劣化,如輥面有一定損傷、設(shè)備基礎(chǔ)下沉等,就會直接造成帶鋼跑偏,因此這種方法無法杜絕帶鋼跑偏問題。
(2)增大行進(jìn)帶鋼的張力。這樣可以在一定程度上減少帶材跑偏,但是不能全部消除。并且,由于張力增大,使冷軋機(jī)組設(shè)備重量大幅增加,投資也會相應(yīng)增大。
(3)降低機(jī)組運(yùn)行速度。機(jī)組運(yùn)行速度是企業(yè)生產(chǎn)效率的標(biāo)志,如果機(jī)組運(yùn)行速度降低,生產(chǎn)效率將大幅下降。
在實(shí)際應(yīng)用中,上面這3 種糾偏方法投資大幅增加,生產(chǎn)效率降低,糾偏效果差。
在機(jī)組中安裝若干安全可靠的糾偏系統(tǒng),實(shí)時(shí)精準(zhǔn)計(jì)算出帶鋼運(yùn)行時(shí)的跑偏量,即可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制帶鋼跑偏??刂茙т撨\(yùn)行中心線與生產(chǎn)線中心線對中,可以采用CPC(Center Position Control,對中糾偏系統(tǒng))(控制帶鋼在卷曲過程中邊部對齊)和EPC(Edge Position Control,對邊糾偏系統(tǒng)),這樣就能避免帶鋼跑偏撞壞設(shè)備和損壞帶鋼,防止卷取時(shí)帶卷邊部不齊甚至出現(xiàn)塔型,大大減少事故,提高帶鋼質(zhì)量和成品率,提高生產(chǎn)效率。
該冷軋廠是20 世紀(jì)90 年代中期建成投產(chǎn)的百萬噸大型冷軋廠,有酸洗軋制、退火、平整、鍍鋅、重卷等生產(chǎn)線,自投產(chǎn)以來已經(jīng)經(jīng)過幾次大型的升級改造,各生產(chǎn)線的自動化控制水平進(jìn)一步提高,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。但是生產(chǎn)線CPC裝置和卷取機(jī)EPC 裝置一直使用的是進(jìn)口品牌EMG 的早期產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重老化且技術(shù)落后,存在的問題主要有以下4 個。
(1)CPC/EPC 裝置老化嚴(yán)重,故障頻發(fā)。
(2)圖紙、資料不全,設(shè)備出現(xiàn)故障后無法維修。
(3)裝置是20 世紀(jì)90 年代的產(chǎn)品,目前有些備件已經(jīng)無法在市場上采購到,替代備件有時(shí)不匹配,而進(jìn)口備件采購困難、采購成本高,供貨周期長。
(4)因?yàn)槭荅MG 早期的產(chǎn)品,采用模擬量控制方式,控制精度低、故障率高,維護(hù)量大且繁瑣。
目前,該CPC/EPC 裝置已經(jīng)嚴(yán)重影響到冷軋廠的生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率及企業(yè)效益,因此對其進(jìn)行國產(chǎn)化改造是當(dāng)務(wù)之急,具有重要意義。
2018 年5 月決定對該CPC/EPC 裝置進(jìn)行國產(chǎn)化改造,初選對一冷軋酸軋機(jī)組5#CPC 對中裝置和1#鍍鋅機(jī)組EPC對邊裝置進(jìn)行國產(chǎn)化改造。通過對一冷軋各機(jī)組生產(chǎn)工藝、設(shè)備、CPC/EPC 裝置充分調(diào)研、論證,對國內(nèi)各大CPC/EPC裝置制造企業(yè)及其產(chǎn)品使用廠多方考察、對比,并進(jìn)行深入分析、驗(yàn)證、評價(jià)后,最終確定由信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比、服務(wù)等均較好且國內(nèi)業(yè)績較多、綜合評價(jià)較好的國內(nèi)某公司承制供貨。
原CPC/EPC 系統(tǒng)采用的是模擬信號,模擬量系統(tǒng)采用點(diǎn)對點(diǎn)形式的節(jié)點(diǎn)信號,模擬電壓,模擬電流傳輸,一個信號就需要一根線,電纜數(shù)量較多,接線復(fù)雜,故障率高,維護(hù)量大而且繁瑣。國產(chǎn)化改造為數(shù)字信號,數(shù)字系統(tǒng)采用串行通信方式交互信號,只需要一根電纜,優(yōu)點(diǎn)有:信號穩(wěn)定不易受干擾,精度高,所有信號都以既定通信協(xié)議傳輸,只需修改程序就可以隨時(shí)增加或減少通信內(nèi)容,節(jié)省成本,后期維護(hù)方便。
國產(chǎn)化改造CPC/EPC 糾偏系統(tǒng)為連續(xù)閉環(huán)式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),系統(tǒng)自成一體,當(dāng)帶鋼偏離生產(chǎn)線中心位置時(shí),測量系統(tǒng)檢測出帶鋼在生產(chǎn)線上的位置偏離數(shù)據(jù),并將其輸入電控器。電控器的輸出端與液壓伺服系統(tǒng)相連,這時(shí)液壓系統(tǒng)驅(qū)動糾偏執(zhí)行液壓缸做出一個相應(yīng)的移動,使帶鋼準(zhǔn)確地行進(jìn)在預(yù)先設(shè)定好的生產(chǎn)線的中心(邊部)位置,同時(shí)將這一位置反饋給電控器,形成閉環(huán),持續(xù)進(jìn)行位置調(diào)整。
2.2.1 CPC 糾偏系統(tǒng)
國產(chǎn)化改造CPC 系統(tǒng)設(shè)備主要由IND2-CP 探測頭(探測頭為電感式測量傳感器,測量范圍900~1750 mm,探測頭開口度為500 mm)、DCS 電控器(機(jī)箱尺寸為600 mm×600 mm×350 mm)、CLPT 線性位置傳感器(配有萬向轉(zhuǎn)動支架,最大移動速度為10 m/s)、EHV16/100/6 伺服閥及執(zhí)行機(jī)構(gòu)所構(gòu)成(圖1)。
圖1 國產(chǎn)化改造CPC/EPC 裝置系統(tǒng)
國產(chǎn)化改造CPC 系統(tǒng)設(shè)備主要由IND2-CP 探測頭(探測頭為電感式測量傳感器,測量范圍900~1750 mm,探測頭開口度為500 mm)、DCS 電控器(機(jī)箱尺寸為600 mm×600 mm×350 mm)、CLPT 線性位置傳感器(配有萬向轉(zhuǎn)動支架,最大移動速度為10 m/s)、EHV16/100/6 伺服閥及執(zhí)行機(jī)構(gòu)所構(gòu)成(圖1)。
該系統(tǒng)是連續(xù)的閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng),由IND2-CP 電感式測量傳感器探測頭連續(xù)地監(jiān)測板帶的位置變化。電感式傳感器探測頭原理如圖2 所示:在支撐架上安裝兩個對稱設(shè)置的發(fā)射線圈,發(fā)射電磁波,支撐架下對應(yīng)安裝兩個接收線圈,接收電磁波,當(dāng)帶鋼從設(shè)置的正中通過時(shí)(或沒有帶鋼通過時(shí)),兩個接收端接收的磁力線相等,感應(yīng)電勢相等;當(dāng)帶鋼偏移正中位置時(shí),兩個接收端接收到的磁力線不相等,感應(yīng)電勢也不相等,這時(shí)探測器測量出位置偏差量,輸出一個偏差信號;系統(tǒng)將這一信號實(shí)時(shí)輸入到DCS 電控器,電控系統(tǒng)的輸出與EHV電液伺服閥相連,EHV 電液伺服閥接收到信號后,伺服閥驅(qū)動液壓油缸帶動糾偏輥進(jìn)行左右移動或擺動,使板帶橫向移動,從而實(shí)時(shí)調(diào)整跑偏帶鋼回到生產(chǎn)線的中心線上,實(shí)現(xiàn)帶鋼自動糾偏對中功能。
圖2 電感式傳感器探測頭原理
2.2.2 EPC 糾偏系統(tǒng)
國產(chǎn)化改造EPC 設(shè)計(jì)為無機(jī)械臂卷取機(jī)上的帶鋼自動對邊控制系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由ORAD1-CP 光電式探測頭(鏡頭行程為1000 mm,探測頭移動調(diào)節(jié)速度為35 mm/s)、LSE1075 高頻光源發(fā)射器(頻率為2000 Hz)、DCS 數(shù)字控制器(機(jī)箱尺寸為600 mm×600 mm×350 mm)、CLPT 線性位置傳感器(配有萬向轉(zhuǎn)動支架,最大移動速度為10 m/s)、EHV 伺服閥(含過渡板)及執(zhí)行機(jī)構(gòu)所構(gòu)成。
該系統(tǒng)是一個連續(xù)的閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng),由ORAD1-CP 光電式探測頭與LSE1075 高頻光源發(fā)射器連續(xù)地監(jiān)測行進(jìn)帶鋼邊緣位置的變化(圖3):在帶鋼的上方安裝ORAD1-CP 光電式探測頭,下方安裝LSE1075 高頻光源發(fā)射器,光電式傳感器探測頭與光源配合,由于光源與帶鋼的光學(xué)反差非常明顯,根據(jù)光學(xué)成像的原理,當(dāng)帶鋼通過測量區(qū)域時(shí)按一定比例成像到ORAD1光電式傳感器探測頭上,帶鋼遮蓋的變化量即為帶鋼邊緣的跑偏值,即測量出位置偏差量,系統(tǒng)將帶鋼邊緣位置偏差信號輸入到DCS 數(shù)字控制單元,電控系統(tǒng)的輸出與液壓站的電液伺服閥相連,伺服閥驅(qū)動與卷取機(jī)相連的液壓缸,控制液壓缸的行程,液壓缸使卷取機(jī)能夠?qū)崟r(shí)跟蹤行進(jìn)帶鋼的進(jìn)帶位置,實(shí)現(xiàn)精確的卷取帶鋼。
圖3 光電式傳感器探測頭原理
該冷軋廠于2018 年7 月開始陸續(xù)實(shí)施CPC/EPC 裝置國產(chǎn)化改造,國產(chǎn)化改造的CPC/EPC 裝置技術(shù)參數(shù)達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求,安裝尺寸與原進(jìn)口裝置相同,順利完成安裝,投入使用。國產(chǎn)化改造的CPC/EPC 裝置性能良好:①完全滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要,超過原進(jìn)口裝置的性能;②目前在線運(yùn)行全部超過24 個月,運(yùn)行安全、穩(wěn)定,故障率低,維修方便;③性價(jià)比達(dá)進(jìn)口產(chǎn)品的2 倍以上,備件價(jià)格低,供貨周期短;④原進(jìn)口產(chǎn)品為模擬量信號,國產(chǎn)化產(chǎn)品改造為數(shù)字量控制,精度提高,成本降低;⑤所有板卡兼容,實(shí)現(xiàn)備件替代,可完全取代進(jìn)口;⑥產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高,成品率大幅提升。
CPC/EPC 裝置國產(chǎn)化改造后,經(jīng)過精確對比計(jì)算,每套CPC 對中糾偏裝置可降低采購成本11.75 萬元,每套EPC 對邊糾偏裝置可降低采購成本11.5 萬元。截至2020 年底,冷軋共計(jì)國產(chǎn)化改造6 套CPC 對中糾偏系統(tǒng)、1 套EPC 對邊糾偏系統(tǒng),已降低采購成本82 萬元。從2021 年開始計(jì)劃將該廠各生產(chǎn)線的未國產(chǎn)化改造的27 套對中糾偏系統(tǒng)、對邊糾偏系統(tǒng)陸續(xù)進(jìn)行國產(chǎn)化改造替換,預(yù)計(jì)全部替換后還可節(jié)省備件采購資金約300 萬元。
國產(chǎn)化改造后,每年可減少因CPC/EPC 裝置故障造成停機(jī)至少50 h,減少停機(jī)損失,提高生產(chǎn)效率;因維修、維護(hù)方便,縮短維修時(shí)間,減少維修費(fèi)用;備件配套,采購方便,減少備件費(fèi)用。此項(xiàng)國產(chǎn)化改造創(chuàng)效顯著。
該CPC/EPC 裝置國產(chǎn)化改造后,機(jī)組運(yùn)行時(shí)帶鋼跑偏的問題得到根本解決,卷取的整齊度完全控制在±1 mm 范圍內(nèi),CPC/EPC 裝置精度高、可靠性高、穩(wěn)定性高,維護(hù)方便。同時(shí),還降低了采購成本和停機(jī)損失,減少了維修費(fèi)用,提升了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率,提高了生產(chǎn)效率。