賈 晗
(武漢理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,湖北武漢 430000)
煉鐵系統(tǒng)高爐的風(fēng)口套因工況所限經(jīng)長(zhǎng)期使用后,密封錐面會(huì)出現(xiàn)磨損、風(fēng)蝕等現(xiàn)象,造成風(fēng)口大套與風(fēng)口中套密封不嚴(yán)、出現(xiàn)氣體泄漏等現(xiàn)象,給安全生產(chǎn)造成隱患。常規(guī)高爐風(fēng)口套有兩種連接形式,一種為帶法蘭式,法蘭與爐皮焊接完成,風(fēng)口套通過(guò)法蘭連接,另一種為風(fēng)口套直接與爐皮焊接式。帶法蘭式風(fēng)口套出現(xiàn)磨損漏風(fēng)后直接更換風(fēng)口套即可,焊接式風(fēng)口套需將原風(fēng)口套從爐皮原焊接處進(jìn)行氣焊割除,然后將新制造的風(fēng)口套通過(guò)電焊與爐皮進(jìn)行焊接。如果高爐爐齡較長(zhǎng),爐皮經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高溫、惡劣環(huán)境下使用,內(nèi)部組織成分主要是含碳量會(huì)發(fā)生變化,而含碳量又是影響風(fēng)口套與爐皮焊接性能的主要參數(shù),當(dāng)含碳量降低到一定程度,焊接工藝將無(wú)法完成,在國(guó)內(nèi)個(gè)別高爐曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)在風(fēng)口套更換時(shí),風(fēng)口套與爐皮焊接不實(shí)的現(xiàn)象,被迫將爐皮及風(fēng)口套等全部更換,造成檢修工期延長(zhǎng),成本巨額增加。為避免這一風(fēng)險(xiǎn),提出根據(jù)仿形加工原理設(shè)計(jì)專機(jī)來(lái)實(shí)施風(fēng)口套在線加工修復(fù)的工藝方案,并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施一舉獲得成功。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工況考察,高爐風(fēng)口套安裝部位在高爐平臺(tái)上方1000 mm 左右高度范圍,擁有吊裝能力,具備施工條件。根據(jù)工況條件,憑借多年的現(xiàn)場(chǎng)加工修復(fù)經(jīng)驗(yàn),提出利用仿形原理設(shè)計(jì)專機(jī),來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)口套在線加工修復(fù)的方案。
風(fēng)口大套環(huán)高爐本體設(shè)置,數(shù)量與高爐容積配套,下方為環(huán)繞高爐設(shè)置的高爐平臺(tái),具備施工的工況條件,但平臺(tái)強(qiáng)度不滿足設(shè)備固定條件,根據(jù)設(shè)備所需要的固定、調(diào)整條件,設(shè)計(jì)設(shè)備固定平臺(tái)底座,下方與高爐本體焊接固定,平臺(tái)底座外側(cè)通過(guò)焊接斜拉筋板與高爐本體固定,使平臺(tái)底座與高爐本體穩(wěn)固連接,滿足設(shè)備固定及調(diào)整條件。
(1)實(shí)現(xiàn)在線修復(fù)需滿足動(dòng)力、傳動(dòng)及運(yùn)動(dòng)功能,動(dòng)力采用30 kW 電機(jī)帶動(dòng)變速箱將動(dòng)力傳遞給專用動(dòng)力頭。
(2)設(shè)計(jì)傳動(dòng)主軸,主軸整體精度在ΦD(0~0.06)mm,粗糙度<0.6,◎<0.06 mm,一端為7∶24 錐柄,錐度與動(dòng)力頭主軸孔相對(duì)應(yīng)。
(3)在主軸與動(dòng)力頭主軸孔裝配后,通過(guò)拉釘拉緊,中間設(shè)置傳動(dòng)定位鍵,在主軸的被動(dòng)側(cè)。
(4)設(shè)置主軸旋轉(zhuǎn)支撐支座,支座內(nèi)孔與主軸之間設(shè)定自潤(rùn)滑銅套機(jī)構(gòu),配合間隙0.04 mm,既保證主軸旋轉(zhuǎn)自如,又滿足精度要求,使動(dòng)力頭的旋轉(zhuǎn)動(dòng)力能夠平穩(wěn)的傳遞到主軸上。
(5)將支座固定在風(fēng)口套的內(nèi)側(cè),在設(shè)備定位后,通過(guò)設(shè)備及支座的相應(yīng)調(diào)整,來(lái)實(shí)現(xiàn)主軸旋轉(zhuǎn)中心與需修復(fù)的風(fēng)口套的中心的同軸度在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)范圍。
加工單元的設(shè)計(jì)采用仿形加工原理,刀架結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)為錐形,刀架錐度與風(fēng)口套內(nèi)孔配合錐面的錐度相一致,常規(guī)風(fēng)口套錐度為1∶50,刀架本體上設(shè)計(jì)加工出可調(diào)整式刀體傳動(dòng)導(dǎo)軌,刀體在導(dǎo)軌上通過(guò)絲杠、絲母?jìng)鲃?dòng)副可實(shí)現(xiàn)刀體的軸向進(jìn)給,通過(guò)調(diào)整刀體傳動(dòng)導(dǎo)軌的精度使刀體移動(dòng)軌跡與風(fēng)口套錐面相一致。刀架內(nèi)孔為可鎖緊式,內(nèi)孔與主軸外徑相對(duì)應(yīng),配合精度0.10 mm 左右,刀架可以實(shí)現(xiàn)在主軸軸向輕松滑動(dòng),通過(guò)鎖緊單元又可以實(shí)現(xiàn)刀架與主軸軸向位置及徑向兩個(gè)方向的位置鎖緊。
(1)刀體固定在刀架導(dǎo)軌上,可實(shí)現(xiàn)軸向進(jìn)給,進(jìn)給軌跡與風(fēng)口套錐孔面相對(duì)應(yīng),通過(guò)導(dǎo)軌調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)刀體進(jìn)給運(yùn)動(dòng)與風(fēng)口套錐面一致。
(2)仿形刀架單元裝配在主軸上,即可實(shí)現(xiàn)軸向滑動(dòng),又可以通過(guò)鎖緊機(jī)構(gòu)將其在主軸上相應(yīng)的位置鎖緊。
(3)主軸的旋轉(zhuǎn)精度直接影響到加工錐面的粗糙度及同軸度,通過(guò)調(diào)整設(shè)備及主軸固定支座的相應(yīng)位置來(lái)滿足加工精度的需要。
這樣整個(gè)風(fēng)口套在線加工專用設(shè)備的傳動(dòng)系統(tǒng)完成:①電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)→減速機(jī)帶動(dòng)動(dòng)力頭→動(dòng)力頭通過(guò)錐面配合及拉釘鎖緊將動(dòng)力傳輸?shù)街鬏S→主軸通過(guò)與刀架支座的鎖緊將動(dòng)力傳輸?shù)降都茏扼w在刀架座上固定,旋轉(zhuǎn)動(dòng)力相應(yīng)傳輸?shù)降扼w,實(shí)現(xiàn)刀體的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng);②刀體在刀架導(dǎo)軌上通過(guò)絲杠絲母副實(shí)現(xiàn)軸向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。風(fēng)口套圖紙如圖1 所示,風(fēng)口套焊接圖如圖2 所示。
圖1 風(fēng)口套圖紙
圖2 風(fēng)口套焊接圖
根據(jù)風(fēng)口套錐面的尺寸精度,設(shè)計(jì)、加工、制造錐面環(huán)規(guī),要求輕便、精度穩(wěn)定不易變形,具備手持單元,材料以鋁合金為佳。在首件風(fēng)口套加工完后,利用環(huán)規(guī)進(jìn)行檢測(cè)。
(1)通過(guò)塞尺檢測(cè)環(huán)規(guī)與加工后的風(fēng)口套錐面間隙,測(cè)量出加工后的錐面的同軸度及錐度偏差。錐度偏差可通過(guò)調(diào)整刀架支座導(dǎo)軌來(lái)完成,同軸度偏差可通過(guò)調(diào)整主軸支座來(lái)完成,反復(fù)操作測(cè)量,滿足修復(fù)技術(shù)要求。
(2)錐面涂抹紅丹粉,通過(guò)環(huán)規(guī)與風(fēng)口套進(jìn)行錐面研磨,找出高點(diǎn),通過(guò)人工修磨方式進(jìn)行修磨,達(dá)到配合面密封要求。
(3)通過(guò)測(cè)量環(huán)規(guī)軸向探出風(fēng)口套錐面的高度,計(jì)算出風(fēng)口套錐面配合直徑的偏差。在加工修復(fù)時(shí),加工量控制在錐面全部見(jiàn)光即可,如果存在個(gè)別部位磨損、風(fēng)蝕嚴(yán)重時(shí),需提前進(jìn)行打磨、焊接后再進(jìn)行加工修復(fù),使修復(fù)加工量在滿足配合精度的前提下越小越好,保證風(fēng)口套錐面直徑的偏差控制在與中套配合調(diào)整范圍之內(nèi)。如果風(fēng)口套錐面整體磨損、風(fēng)蝕嚴(yán)重,超出調(diào)整量范圍,在加工前就需要進(jìn)行內(nèi)孔補(bǔ)焊后再進(jìn)行加工修復(fù)。
因每座高爐的風(fēng)口套數(shù)量與高爐容積相對(duì)應(yīng),首次施工時(shí),是在河南某鋼鐵公司2800 m3高爐進(jìn)行,該高爐擁有風(fēng)口套數(shù)量為30 個(gè)(含法蘭式2 個(gè)),需在線加工修復(fù)28 個(gè),每修復(fù)一個(gè)風(fēng)口套,設(shè)備需要進(jìn)行移位、調(diào)整一次,為既盡量縮短修復(fù)工期,又不造成設(shè)備及人員的浪費(fèi),在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施加工修復(fù)時(shí),投入兩套專機(jī)、兩組人員,一組人員專門進(jìn)行設(shè)備移位、精度調(diào)整、加工后的精度檢測(cè)等工作,另一組人員專門負(fù)責(zé)在線加工,兩臺(tái)設(shè)備交叉進(jìn)行保持在線加工工作的連續(xù)性,每天完成風(fēng)口套修復(fù)數(shù)量為2 個(gè),工期14 d。
采用在線修復(fù)風(fēng)口大套工藝與常規(guī)的更換大套方案相比較,以首次施工案例進(jìn)行效益估算。
(1)此工藝的實(shí)施可獨(dú)立完成與高爐整體爐內(nèi)主線大中修項(xiàng)目不產(chǎn)生干涉,不會(huì)對(duì)施工主工期造成影響,與常規(guī)的更換風(fēng)口套大、中修方案相比較可縮短總檢修工期130 h 左右。
(2)2800 m3高爐按照250 t/h 產(chǎn)量估算,可增加生鐵產(chǎn)量32 500 t 左右,節(jié)約的備件費(fèi)用(新制造風(fēng)口套費(fèi)用核減舊風(fēng)口套廢鐵材料費(fèi))6000 元×28=268 000 元,在線加工施工費(fèi)用30 000×28=840 000 元,按照噸鐵800 元利潤(rùn)計(jì)算,折合該方案的實(shí)施可創(chuàng)效:32 500×800-840 000=25 160 000 元(2516 萬(wàn)元)。
該線加工修復(fù)方案首次試驗(yàn)成功,從課題提出、工藝設(shè)計(jì)及專用設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造等方面均開(kāi)辟了冶金行業(yè)的空白。該案例的成功實(shí)施,成功規(guī)避風(fēng)口套更換存在的潛在風(fēng)險(xiǎn),解決焊接式風(fēng)口套在線修復(fù)的難題,使高爐風(fēng)口套在不拆除的情況下實(shí)現(xiàn)循環(huán)再使用,使大修工期得到有效的壓縮,為企業(yè)增創(chuàng)高額的利潤(rùn)。對(duì)今后高爐大修方案的制定與實(shí)施,起到革命性的作用,有必要在煉鐵系統(tǒng)進(jìn)行廣泛推廣應(yīng)用。