蘇家軍,劉 煜,俞禮正
(中國石油獨山子石化分公司設(shè)備檢修公司,新疆獨山子 833699)
軸流泵是某化工廠高密度裝置反應(yīng)器循環(huán)泵(圖1),是工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備,能否安全、穩(wěn)定、長周期運行將直接影響到裝置的正常運行。2018 年1 月10 日,軸流泵氣液膜串聯(lián)密封中干氣密封氮氣流量開始波動,現(xiàn)場緩沖氣(氮氣)大量泄漏,同時緩沖氣流量計超量程;泄漏液排泄罐液位正常,判斷一級液膜密封未發(fā)生泄漏。之后氮氣流量從13.9 m3/h 最高上升到61.6 m3/h,現(xiàn)場檢查干氣密封端面壓蓋處有氮氣泄漏,同時現(xiàn)場檢測沒有發(fā)現(xiàn)烴類氣體外泄情況,初步判斷外側(cè)干氣密封泄漏。隨后裝置緊急停工檢修軸流泵。
圖1 軸流泵結(jié)構(gòu)
該石化廠新區(qū)高密度聚乙烯24-P-3002 二級反應(yīng)器循環(huán)泵,制造廠商為MORETBELGIUM,設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 機(jī)組設(shè)備及工藝參數(shù)
軸流泵采用的是串聯(lián)式雙端面密封,介質(zhì)側(cè)采用的是機(jī)械密封(液膜),大氣側(cè)采用干氣密封用于密封第一道密封泄漏出來的有毒有害、易燃易爆的介質(zhì),密封結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)
圖3 機(jī)械密封密封氣工藝流程
緩沖氣由GBI 入口進(jìn)入機(jī)封腔體,一部分作為二級干氣密封的密封氣,通過干氣密封靜環(huán)端面密封槽旋轉(zhuǎn)后增壓,在端面密封壩的作用下形成氣膜密封,防止緩沖氣向大氣泄漏;另一部分通過梳齒密封進(jìn)入一二級密封密封腔,0.98 MPa 緩沖氣在一級密封內(nèi)側(cè)形成液膜密封背壓,一級密封泄漏的少量介質(zhì)和緩沖氣共同通過CSD 出口進(jìn)入泄漏集液罐。
軸流泵機(jī)封沖洗方案采用API682 PLAN32+72+75,其中PLAN32 采用外引異丁烷沖洗,流體壓力4.0~5.1 MPa,流量1200 L/h;PLAN72 采用緩沖密封氣(氮氣),緩沖氣可稀釋主密封泄漏介質(zhì),結(jié)合PLAN75 方案,協(xié)助把泄漏介質(zhì)吹掃入封閉的收集系統(tǒng)。緩沖氣的設(shè)計壓力(0.4 MPa),實際運行壓力1.0MPa低于一級密封內(nèi)側(cè)工藝流體的壓力(4.0~5.1 MPa),在一級密封外側(cè)形成背壓。緩沖氣通過GBI 進(jìn)入密封腔,通過節(jié)流迷宮后進(jìn)入主密封外側(cè)和一、二級密封之間密封腔,通過CSD 排入泄漏液排泄罐和火炬系統(tǒng)。
緩沖氣實際壓力大于設(shè)計壓力,是因為改造后的機(jī)封在使用初期出現(xiàn)一級密封泄漏超過正常值的情況,而P32 方案使用異丁烷ISOBUTANE 沖洗,異丁烷熔點-159.4 ℃,沸點-11.73 ℃,容易氣化,只有通過增加緩沖氣壓力,增加一級密封背壓,使液膜寬度增加,解決一級密封泄漏,之后一直使用1 MPa 壓力的緩沖氣。
對24P3002 密封進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)一級密封動環(huán)摩擦副完好,彈性補(bǔ)償性完好。靜環(huán)完好,摩擦副表面痕跡未見異常。在靜環(huán)內(nèi)部軸套部位、靜環(huán)內(nèi)表面、動環(huán)內(nèi)表面均有有黑色聚集物存在,粉末細(xì)小,疑似碳環(huán)磨損后碳粉物質(zhì)(圖4)。二級干氣密封動環(huán)磨損嚴(yán)重,與新動環(huán)比較,厚度減薄3.3 mm,靜環(huán)螺旋槽消失,輔助密封全氟醚O 形圈碳化,外側(cè)干氣密封腔內(nèi)有大量碳粉粉末和顆粒物體(圖5)。
圖4 一級密封動靜環(huán)
圖5 二級密封磨損的動靜環(huán)
圖6 密封失效泄漏途徑
泄漏途徑:0.98 MPa 氮氣從GBI 口進(jìn)入機(jī)封,進(jìn)入干氣密封外側(cè)腔體,由于干氣密封失效,緩沖氣從干氣密封動靜摩擦副進(jìn)入機(jī)封內(nèi)側(cè),沿軸套和靜環(huán)內(nèi)側(cè)間隙向大氣泄漏。
3.5.1 直接原因
干氣密封動環(huán)材質(zhì)石墨,靜環(huán)材質(zhì)碳化硅,動靜環(huán)摩擦副之間一旦進(jìn)入直徑超過3~5 μm 顆粒雜質(zhì)就會出現(xiàn)異常磨損,動環(huán)磨損掉落的碳粉會填充在靜環(huán)螺旋槽中,如果碳粉沒有被密封氣帶走,就無法形成氣膜密封,導(dǎo)致干氣密封動靜環(huán)接觸運行,加劇磨損。干氣密封腔內(nèi)大量碳粉粉末顯示劇烈干摩擦存在時間應(yīng)該是停機(jī)前一段較短時間,否則在持續(xù)的氮氣沖掃過程中碳粉不應(yīng)該在腔內(nèi)大量堆積。干氣密封摩擦副失效是這次密封泄漏的直接原因。
3.5.2 間接原因
(1)為了處理曾經(jīng)工藝出現(xiàn)的異丁烷沖洗流量FIC30145A 下降現(xiàn)象,工藝要求提高異丁烷沖洗流量頂沖石墨軸承異丁烷沖洗流道。2016 年9 月13 日18:55—23:03,啟動P3002 軸流泵后采用降低反應(yīng)器壓力以提高異丁烷沖洗流量的方法。在沖洗管路流量計超量程波動運行狀態(tài)下,期望改善石墨軸承流道堵塞情況。根據(jù)軸流泵密封沖洗方案的結(jié)構(gòu),軸流泵運行中大流量異丁烷密封沖洗夜進(jìn)入密封腔后,直接對著液膜密封摩擦副進(jìn)行沖洗,在這種情況下,流量過大沖洗夜有可能造成液膜密封面打開,造成異丁烷瞬間泄漏,瞬間泄漏的大流量異丁烷穿過梳齒密封進(jìn)入二級干氣密封腔,異丁烷中細(xì)粉極有可能進(jìn)入干氣密封摩擦副,造成干氣密封靜環(huán)密封螺旋槽面和動環(huán)密封鏡面接觸劃傷,氣膜被破壞,造成密封泄漏。
(2)緩沖氣(氮氣)供應(yīng)波動。緩沖氣是經(jīng)過過濾器和流量計進(jìn)入干氣密封,過濾器壓差增大,會造成干氣密封氮氣供應(yīng)減小,干氣密封動靜摩擦副氣膜不能穩(wěn)定形成,造成摩擦副接觸磨損以至損壞泄漏。緩沖氣泄漏過程流量趨勢見圖7、圖8。
圖7 緩沖氣泄漏過程流量趨勢1
圖8 緩沖氣泄漏過程流量趨勢2
緩沖氣流量計平時運行在13.6 Nm3/h,2018 年1 月9 日上午9:40 開始出現(xiàn)波動,16:48 達(dá)到26.1 Nm3/h,1 月10 日泄漏量繼續(xù)加大,12:56 流量計超量程,期間出現(xiàn)過一次減小,之后,緩沖氣過濾器壓差長期穩(wěn)定運行在0.3 kPa。而過濾器壓差趨勢(圖9)顯示,1 月9 日上午9:40 開始出現(xiàn)壓差波動,16:48 達(dá)到0.805 kPa,1 月10 日中午12:56 達(dá)到8.861 kPa,之后壓差越來越小。機(jī)封設(shè)計中壓差報警值為0.04 MPa,由此看出,過濾器壓差波動和流量計值波動是一致的。
圖9 過濾器壓差趨勢
(3)環(huán)境溫度過低。1 月份日正常環(huán)境溫度在-19~-30 ℃,機(jī)封又暴露在空氣中,因此過低的環(huán)境溫度使得緩沖氣溫度過低,造成二級密封動環(huán)密封圈收縮,加上緩沖氣干燥度不夠,使得動環(huán)及密封圈在軸向移動上受阻補(bǔ)償性下降,在整個干氣密封運行過程中無法實現(xiàn)動態(tài)變化,有效氣膜無法穩(wěn)定形成,致使動靜環(huán)接觸磨損。
(4)轉(zhuǎn)子軸向竄動過大對摩擦副造成沖擊。軸流泵推力間隙正常值為0.4 mm,但在解體檢查后發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)故障前其推力間隙達(dá)到0.81 mm(機(jī)械密封廠家對機(jī)封使用要求:軸向竄動≤0.3 mm),過大的軸向竄動對干氣密封摩擦副形成沖擊,造成密封摩擦副間斷接觸,發(fā)生磨損,當(dāng)密封堰被磨損后,密封氣無法在摩擦副中形成泵效應(yīng)增壓,并形成氣膜,分離動靜摩擦副,于是磨損和泄漏加劇。
(5)干氣密封動環(huán)使用碳環(huán),動靜環(huán)一旦出現(xiàn)輕微磨損,碳粉會填充在流體動壓槽中(靜環(huán)動壓槽的深度在3~5 μm),產(chǎn)生不了“泵”效應(yīng),無法形成氣膜,動靜環(huán)接觸,磨損加劇。從拆檢發(fā)現(xiàn)大量黑色粉末分析,靜環(huán)密封槽損壞后,密封無法形成氣膜開始泄漏,緩沖氣流量計波動,動環(huán)迅速磨損,動環(huán)O 形圈炭化。
(1)按干氣密封的使用要求,運行時動、靜環(huán)之間形成的氣膜厚度3 μm 左右,對所使用的密封氣潔凈度要求很高,因此使用時要嚴(yán)格檢查機(jī)封緩沖氣凈化系統(tǒng),保證氮氣穩(wěn)定、干燥、清潔;注意緩沖氣溫度,做好緩沖氣的保溫,避免溫度過低。
(2)穩(wěn)定工藝運行狀況。轉(zhuǎn)子軸向竄動現(xiàn)象是工藝不穩(wěn)定造成,正常運行中轉(zhuǎn)子應(yīng)該貼在主推力瓦穩(wěn)定運行,軸向竄動會對干氣密封端面產(chǎn)生沖擊,氣膜厚度不能動態(tài)變化調(diào)節(jié),發(fā)生接觸磨損,從而縮短使用壽命。
(3)建議減小轉(zhuǎn)子竄量。軸流泵廠家建議軸向竄量是功能間隙(0.4 mm)的兩倍更換部件,現(xiàn)廠家用推力盤和推力瓦塊組合后的軸向間隙0.71~0.76 mm,雖然未達(dá)到廠家更換標(biāo)準(zhǔn),但過大的軸向竄量不符合機(jī)械密封廠家對機(jī)封使用要求軸向竄動≤0.3 mm 規(guī)定。減小軸向竄量的方法:①增加止推盤厚度,將止推盤厚度增加0.4 mm;②研磨軸承箱端蓋。