郭昌耀,高復高,董 偉,許秋軒,靳林堅
(江蘇中煙工業(yè)有限責任公司徐州卷煙廠,江蘇徐州 221000)
在煙草制絲線中,梗絲流量的穩(wěn)定性至關重要,穩(wěn)定的梗絲流量是其他工藝的基礎,深入分析影響梗絲流量的穩(wěn)定性的因素,結合現(xiàn)有設備特點和工藝要求,運用光電管等檢測器件,改進PLC 控制程序,提高摻配精度合格率和增量比例變異系數(shù),優(yōu)化工藝質量,為智能化生產提供良好的基礎[2]。制絲線瞬時梗絲摻兌比例變異系數(shù)合格率為80%,變異系數(shù)合格率為影響西格瑪水平的主要因素,需要對其進行研究和改善。流量控制一般采用控制型電子皮帶秤加喂料機加定量管,目前尚沒有批間換柜無縫銜接技術的報道,在摻兌梗絲時,有時因柜子內存儲的梗絲量不能滿足生產需要,需要啟動新柜子進行梗絲摻兌,在更換柜子的過程中,由于柜子內鋪料料頭到撥料輥有一定的距離,使得物料流量在這期間會降低,影響摻兌流量增量變異系數(shù)[3]。目前對于批間更換摻兌儲柜的問題點沒有實際具體有效的解決辦法,一旦出現(xiàn)換柜不及時或者提前換柜,勢必導致物料斷續(xù)或者堵料現(xiàn)象,最終都將影響摻配精度[4]。
由于摻兌流量較低,在輸送皮帶上的物料高度也較低,單位時間內,輸送皮帶的輸送能力將受到影響,特別是在料頭階段,受上一批次的影響,留存在皮帶上的物料高度較低,難以保障供給量。在批次生產期間,皮帶物料高度低會造成供給不及時的現(xiàn)象,目前行業(yè)內供給側皮帶輸送機頻率固定不變,此頻率如設置較低則會造成供給量不足,如設置較高則會造成設備頻繁啟停,不利于摻兌變異系數(shù)合格率[5]。
在定量管物料高度控制方面,現(xiàn)有的方式為根據(jù)高、中、低料位,控制上游設備的啟停,上游設備的運行速率不受物料實際位置的影響,當物料高度和上升速率較低時,上游設備如仍按固定的頻率運行,則容易導致定量管供給不足,同理,當物料高度和上升速率都較高時,上游設備如仍按固定的頻率運行,則容易導致定量管供給過盈造成堵料,這些都將影響摻配精度的控制[6]。
加香在生產時,需要摻配一定比例的梗絲,在摻配梗絲時,有時因柜子內存儲的梗絲量不能滿足生產需要,需要啟動新柜子進行梗絲的摻兌,在更換柜子的過程中,由于柜子內鋪料料頭到撥料輥有一定的距離,使得物料流量在這期間會降低,影響加香流量的穩(wěn)定性。
為此設計并增設批間換柜無縫銜接功能,在生產前操作工要選擇兩個摻配柜,第一摻配柜和第二摻配柜。當批次開始前,系統(tǒng)判定第一摻配柜存量不夠下一批次使用時,會彈出提示,要求操作人員選擇第二摻配柜,批次生產過程中,系統(tǒng)判定第一摻配柜存量即將耗盡時,會自動啟動第二摻配柜。
第二摻配柜啟動時,第一摻配柜和第二摻配柜底帶出料頻率會同時降低,以免摻配皮帶輸送機流量突然增大而導致的堵料現(xiàn)象,當?shù)谝粨脚涔癯鐾炅蠒r,第二摻配柜的底帶出料頻率會相應提高至正常值。總體功能的實現(xiàn)將避免因換柜不及時或者換柜過早導致的增量比例變異系數(shù)合格率降低的現(xiàn)象,從而保證摻配流量精度,預鋪設程序如圖1 所示。
圖1 預鋪設程序截圖
為保證電子皮帶秤上物料流量的穩(wěn)定,在皮帶秤前裝有定量管,剛開始過料時,由于柜子內鋪料料頭到撥料輥有一定的距離,導致定量管內剛開始物料較少。若此時電子皮帶秤啟動過料,流量稱上的物料偏少,從而影響穩(wěn)定性。
為此增加定量預鋪設功能,在上一批次即將結束時,程序自動降低皮帶的運行速率,從而使皮帶上的物料高度提升,保障下個批次料頭階段物料充足,由于此過程在上批次料尾階段進行,摻配需求量降低,所以降低皮帶速率不會對上個批次穩(wěn)定性造成影響[7]。
下面結合圖對本實用新型作進一步說明。儲柜物料如圖2所示。
圖2 儲柜物料示意圖
位置一:當煙堆既沒有遮擋光電管2 也沒有遮擋光電管3時,說明煙堆前端距離撥料輥有較長的空檔區(qū)。
位置二:當煙堆遮擋住光電管2,并由接近開關探測排鏈,并累計四個排鏈計數(shù)時,說明煙包前端已經運送至貼近撥料輥的位置。
位置三:當煙堆既遮擋光電管2 也遮擋光電管3 時,說明儲柜正處于出料狀態(tài)。
位置四:當煙堆遮擋光電管3,但是沒有遮擋光電管2 時,說明儲柜內物料存量不足。
系統(tǒng)在生產前設置第一出料柜和第二出料柜。①當?shù)谝怀隽瞎翊媪枯^足時,第二出料柜保持靜止,處于煙堆位置一;②當系統(tǒng)根據(jù)物料消耗量,判斷第一出料柜不夠下一生產批次使用時,第二出料柜自動運行,并運行至煙堆位置二后靜止等待;③當?shù)谝怀隽瞎裉幱跓煻盐恢盟臅r,第一第二出料柜同時運行;④當?shù)谝粌裉幱谖鍟r,停止第一出料柜,第二出料柜變?yōu)榈谝怀隽瞎瘛?/p>
經過系統(tǒng)程序邏輯判斷,實現(xiàn)儲柜的自動切換,保障換柜期間摻配物物料精度,提高摻配物增量變異系數(shù)的合格率。自動換柜程序如圖3 所示。
圖3 自動換柜程序截圖
定量管內的料位高低也會影響物料流量的穩(wěn)定性,當定量管內料較少時,由于進料皮帶速度不變,物料無法很快補充到限量管內,物料從低料位進入到皮帶秤時,容易導致皮帶稱上物料減少,流量有波動;當定量管內物料較多時,物料不斷進入皮帶秤,定量管內物料從高料位下降到中料位,進料輸送帶又不斷將物料送至定量管,使得定量管很快由中料位上升到高料位,導致帶輸送機頻繁的啟停。
為此,采用物料進料輸送帶變頻控制,基于物料實際高度,根據(jù)物料實際高度和高度變化的速率這兩個因素,實時的控制上游皮帶機的運行速率,其他因素不變,當物料高度較低時,提高皮帶速率;當物料高度變化速率較低時,提高皮帶速率。當物料高度較高或者其變化速率較高時,同理。
為了解決上述技術問題,采用如下步驟:①通過光柵實時測量定量管中料位高度;②利用PLC 每隔1 s 計算定量管中料位高度差,通過高度差計算料位高度變化加速度;③將采集到的定量管高度和定量管高度變化加速度代入公式,并計算出上游設備的電機運行頻率,P=(H-h)/H×50+K1×a。其中H 為光柵總測量高度,h 為采集到的當前定量管中料位高度,K1為加速度配比系數(shù),根據(jù)設備情況和工藝要求進行整定;④將計算出的實時電機頻率賦值給上游電機控制的PLC 程序,使電機按照計算頻率運行。
與現(xiàn)有技術相比,該發(fā)明技術方案的有益效果是:現(xiàn)有設備的基礎上,避免了增加檢測原件所帶來的資金投入,將定量管中物料高度和高度變化加速度考慮進去,實現(xiàn)二維控制的目的,有效抑制料位高度的波動,使其趨于穩(wěn)定,保證定量管物料充足且不至過分充盈,從而保障電子皮帶秤上的流量穩(wěn)定??刂七壿嬋鐖D4 所示。
圖4 控制邏輯
“梗絲增量比例變異系數(shù)控制研究與應用”項目應用于煙草行業(yè)儲柜出料系統(tǒng),針對梗絲摻配過程中更換儲柜、批次料頭等容易出現(xiàn)流量波動的情況,集中改進控制,保障整批物料生產過程中梗絲增量比例變異系數(shù)控制穩(wěn)定,制絲線瞬時梗絲摻兌比例變異系數(shù)合格率為80%,項目實施后,瞬時梗絲摻兌比例變異系數(shù)合格率提升至95%以上。