林春山,張猛超,宋少華,羅德慶,王榮剛,王 彬
(北京首鋼股份有限公司,河北 遷安 064400)
在冶煉過(guò)程中,爐頂煤氣流控制不合理會(huì)導(dǎo)致高爐爐頂溫度驟然升高。在高爐降料面過(guò)程中,為控制頂溫在合理的溫度區(qū)間內(nèi),需要采取爐頂打水控制頂溫的方法,若打水量過(guò)多或者霧化效果差,極易引起爐內(nèi)爆震現(xiàn)象發(fā)生[1,2],引發(fā)安全事故。為合理控制爐頂溫度,各高爐都在積極優(yōu)化噴水降溫設(shè)備[3,4]。當(dāng)爐頂煤氣溫度達(dá)到或超過(guò)規(guī)定溫度時(shí),自動(dòng)控制噴水降溫,從而保護(hù)無(wú)料鐘爐頂設(shè)備及粗煤氣系統(tǒng)中的干法布袋除塵裝置能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。針對(duì)首鋼股份3號(hào)高爐(4000 m3)原有噴水降溫設(shè)備的使用情況和不足,技術(shù)人員開(kāi)發(fā)了一套新型噴霧降溫系統(tǒng),安裝在3號(hào)高爐使用,霧化降溫效果良好。
首鋼股份3號(hào)高爐原有噴水降溫設(shè)備,安裝在高爐爐殼頂部的錐體上,用以控制爐頂溫度。經(jīng)過(guò)多年使用實(shí)踐,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)3號(hào)高爐爐頂原有噴水降溫裝置通過(guò)噴頭直接向爐內(nèi)打水降溫的方式存在如下不足,給高爐生產(chǎn)帶來(lái)諸多不便。
(1)采用普通打水噴頭,霧化效果差,不能有效控制其霧化狀態(tài),換熱面積小,降溫效果差;
(2)打水噴頭噴射長(zhǎng)度在2 m左右,覆蓋面積?。?/p>
(3)未安裝防堵塞裝置,在爐內(nèi)惡劣的環(huán)境條件下,易堵噴頭而弱化溫控功能;
(4)原有噴水設(shè)備實(shí)際打水量約80 t/h,無(wú)法滿足降料面時(shí)打水量240 t/h的需求;
(5)爐頂溫度控制系統(tǒng)智能化水平低,在爐頂局部溫度升高的情況下,不能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)定向打水降溫。
在分析了原有噴水降溫設(shè)備不足,結(jié)合高爐現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,3號(hào)高爐技術(shù)人員開(kāi)發(fā)了一套新型噴霧降溫系統(tǒng)。
利用超細(xì)水霧的水-汽相變?cè)?,在爐頂溫度上升到設(shè)定值時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)霧化噴頭,將高度霧化的直徑約為70-200 μm超細(xì)水霧噴入爐頂,由于水霧分散度高,能迅速吸收煤氣中熱量,以最少水量降低煤氣溫度,不會(huì)導(dǎo)致?tīng)t頂壓力上升,較好起到保護(hù)爐頂設(shè)備的目的。
為滿足3號(hào)高爐日常生產(chǎn)和日后降料面降溫的實(shí)際需求,系統(tǒng)采用單流體霧化噴頭向高爐內(nèi)噴射經(jīng)過(guò)霧化的、顆粒細(xì)小的水滴,與高溫煤氣結(jié)合后,迅速蒸發(fā)并且?guī)ё邿崃?,?shí)現(xiàn)高溫煤氣的快速高效降溫。新型噴霧降溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 新型噴霧降溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
3號(hào)高爐新型噴霧降溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)示意,見(jiàn)圖1。系統(tǒng)水源取自32.6米平臺(tái)風(fēng)口高壓凈環(huán)水DN500供水主管(其上設(shè)置供水閘閥),引一根DN250供水管引到44.9米爐喉平臺(tái),分2根DN150供水支管至該平臺(tái)西南角和東南角的分流柜,供水支管與分流柜間設(shè)置DN150的氣動(dòng)球閥和電磁流量計(jì)。每個(gè)分流柜各設(shè)置6路小支管,小支管上設(shè)置DN40的氣動(dòng)球閥和Y型過(guò)濾器,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)見(jiàn)圖2。分流柜小支管外接Φ49×6無(wú)縫鋼管至爐頂原有打水噴頭處,安裝12個(gè)霧化噴槍,霧化噴槍與小支管通過(guò)金屬軟管連接。
圖1 新型噴霧降溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 新型噴霧降溫系統(tǒng)分流柜內(nèi)部設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)
新型噴霧降溫系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)受高爐主PLC上位機(jī)的控制,高爐主PLC采集、顯示及控制噴霧裝置。系統(tǒng)PLC在選型上與高爐主PLC保持一致性,以方便Control NET網(wǎng)絡(luò)連接。系統(tǒng)從高爐主PLC通過(guò)Control NET網(wǎng)絡(luò)獲取上升管煤氣溫度以及其它需要交換的信息,高爐主PLC通過(guò)Control NET網(wǎng)絡(luò)獲取系統(tǒng)工作狀態(tài)。其工藝流程見(jiàn)圖3。
圖3 新型噴霧降溫系統(tǒng)PLC控制流程圖
本系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程上位監(jiān)控操作與控制柜本地操作兩種操作模式,操作權(quán)限選擇在中控樓操作臺(tái)進(jìn)行。本系統(tǒng)PLC控制程序包括:高爐爐頂噴霧降溫全自動(dòng)控制程序、高爐爐頂噴霧降溫手動(dòng)控制程序和爐頂噴嘴吹掃控制程序。系統(tǒng)設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)功能模塊包括:對(duì)整個(gè)噴霧系統(tǒng)工藝流程動(dòng)畫(huà)跟蹤顯示,實(shí)現(xiàn)有關(guān)溫度參數(shù)的設(shè)定,手動(dòng)和自動(dòng)操作控制和設(shè)備故障畫(huà)面顯示。
新型噴霧降溫系統(tǒng)性能特點(diǎn)主要有:
(1)噴霧系統(tǒng)煤氣溫度控制信號(hào):上升管煤氣平均溫度由高爐本體PLC柜輸出1路經(jīng)轉(zhuǎn)換、隔離的4-20 mA信號(hào)(對(duì)應(yīng)溫度范圍0~1 000 ℃)給噴霧控制柜,對(duì)應(yīng)上升管四點(diǎn)平均溫度Te。
(2)控制溫度Te大于300 ℃開(kāi)始爐喉噴霧, 控制溫度Te≤250 ℃則停止噴霧,以控制進(jìn)布袋煤氣溫度≤250 ℃。
(3)能夠?qū)崿F(xiàn)每點(diǎn)根噴槍的開(kāi)關(guān)控制,一般情況下噴霧系統(tǒng)啟噴時(shí),采用六噴槍模式(圓周方向間隔均布)(即Te大于280 ℃),計(jì)算機(jī)根據(jù)上升管煤氣溫度自動(dòng)增、減噴霧噴槍的數(shù)量以調(diào)整噴霧量。
(4)為防止噴嘴堵塞,在未噴霧期間程序定期以自動(dòng)脈沖方式對(duì)噴嘴進(jìn)行吹掃。各噴嘴每隔8~24小時(shí)(吹掃周期可以調(diào)整)依次吹掃一次,每次每個(gè)噴嘴吹掃3~5秒。
(5)噴霧系統(tǒng)每日自動(dòng)進(jìn)行電氣設(shè)備及噴槍點(diǎn)檢,如出現(xiàn)噴嘴堵塞或設(shè)備故障,將顯示堵塞的噴槍位置或故障設(shè)備位置,并提示報(bào)警。計(jì)算機(jī)將會(huì)調(diào)整噴霧模式,彌補(bǔ)該噴槍堵塞后的噴霧量。
2020年7月8日8:06,首鋼股份3號(hào)高爐開(kāi)始降料面工作,20:30停氣,至9日4:00風(fēng)口全部見(jiàn)空,5:56正式停風(fēng),整個(gè)降料面總計(jì)耗時(shí)21小時(shí)50分鐘。本次降料面實(shí)際所耗風(fēng)量為4 933 912 m3,共打水2 598.74噸。本次降料面進(jìn)入爐身中下部后頂溫趨于平穩(wěn),半小時(shí)打水量呈降低趨勢(shì),1:30進(jìn)入爐腹中下部后半小時(shí)打水量開(kāi)始升高,見(jiàn)圖4。3號(hào)高爐整個(gè)降料面噴霧降溫期間,爐頂溫度平均值在330 ℃左右,干法入口溫度控制在合理范圍之內(nèi),降料面全程無(wú)爆震現(xiàn)象發(fā)生,起到了保護(hù)爐頂設(shè)備的良好預(yù)期效果。降料面結(jié)束后,爐內(nèi)堆尖較小,處于風(fēng)口中心線以上高度約2米,邊緣與爐墻距離約4米,堆尖形狀達(dá)到預(yù)期效果。
圖4 半小時(shí)打水量與頂溫變化趨勢(shì)圖
在日常生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)爐頂溫度上升到設(shè)定值時(shí),該系統(tǒng)能夠以最少水量降低煤氣溫度,從而有效保護(hù)爐頂設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。12套噴槍使用正常,未發(fā)生堵塞,較好起到了保護(hù)爐頂設(shè)備的目的。