代現(xiàn)法,張光偉,賈存瑞,葛家君,夏亮亮,翟德平,郭利健
(1.濟寧礦業(yè)集團有限公司 陽城煤礦選煤廠,山東 濟寧 272004;2.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264203)
陽城煤礦選煤廠隸屬于濟寧礦業(yè)集團有限公司,是設(shè)計年處理能力2.00 Mt的煉焦型選煤廠。設(shè)計采用跳汰主洗+粗煤泥FBS分選機分選+煤泥浮選的聯(lián)合分選流程。入洗原煤經(jīng)SKT型跳汰機分選后,中煤矸石經(jīng)斗提機預(yù)脫水后作為中煤和矸石產(chǎn)品,精煤經(jīng)高頻脫水篩+離心機脫水后作為精煤產(chǎn)品。
陽城煤電選煤廠的精煤產(chǎn)品由跳汰精煤、粗精煤泥和浮選精煤三部分組成。在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中,粗精煤泥部分灰分在10%~13%的指標(biāo)范圍內(nèi)波動,為保證總精煤灰分9.5%以內(nèi)的指標(biāo),跳汰精煤需為粗精煤泥“背灰”,其灰分通??刂圃?.8%以下。隨著入洗原煤的煤泥量日益增加,如何實現(xiàn)粗精煤泥部分的高效降灰成為現(xiàn)場選煤工作亟待解決的問題之一。
陽城煤礦選煤廠粗煤泥分選工藝為:精煤離心機離心液和跳汰精煤篩下水進入角錐預(yù)濃縮后,角錐底流經(jīng)泵送至分級濃縮旋流器分級;分級濃縮旋流器底流經(jīng)FBS分選后,溢流經(jīng)煤泥弧形篩+煤泥離心機脫泥脫水后作為粗精煤產(chǎn)品,F(xiàn)BS底流經(jīng)高頻篩脫水后作為中煤產(chǎn)品;分級濃縮旋流器溢流、煤泥弧形篩篩下和煤泥離心機離心液給入浮選系統(tǒng)。
對原有弧形篩的入料及產(chǎn)品進行粒度組成分析,分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 弧形篩入料及產(chǎn)品粒度組成分析
通過表1數(shù)據(jù)可以看出,弧形篩入料(FBS溢流)中高灰細(xì)泥集中在小于0.15 mm粒級,小于0.15 mm粒級累計產(chǎn)率29.87%、累計灰分為55.04%;從弧形篩篩上數(shù)據(jù)可知,弧形篩篩上夾細(xì)情況嚴(yán)重,其中0.15~0.074 mm粒級約占7.66%,灰分為28.89%,小于0.074 mm部分灰分可達70.93%,為篩上精煤灰分超標(biāo)的主要因素;在粗精煤泥灰分難以保證的同時,篩下跑粗問題也將導(dǎo)致后續(xù)浮選環(huán)節(jié)回收困難的問題,大于0.5 mm部分占比8.48%,0.5~0.25 mm粒級占比31.79%,兩部分均為合格灰分粒級,若將該部分在截粗環(huán)節(jié)實現(xiàn)有效回收,可有效避免其重復(fù)分選的問題,在保證粗精煤灰分的同時,可降低浮選環(huán)節(jié)的處理壓力,避免大于0.5 mm超限粒級在浮選尾煤中的損失,可大大降低現(xiàn)場生產(chǎn)成本,提高現(xiàn)場綜合經(jīng)濟效益。
針對弧形篩存在的問題,借鑒其他現(xiàn)場的成功改造案例,決定采用海王ZKJ系列疊層高頻細(xì)篩對原煤泥弧形篩進行改造替換。
海王ZKJ系列疊層高頻細(xì)篩是借助雙振動器同時工作產(chǎn)生的直線激振力,借助二次造漿作用,實現(xiàn)細(xì)顆粒高效透篩,完成粗細(xì)顆粒高效分級的機械設(shè)備。在現(xiàn)場運行中具有結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊、單位占地面積處理能力大、分級效率高和運行成本低等優(yōu)點。
ZKJ系列疊層高頻細(xì)篩可實現(xiàn)三至五路并聯(lián)給礦,充分利用廠房地面空間的同時,可適應(yīng)不同廠房高度限制的問題。篩框采用橡膠彈簧懸掛支撐,運行期間噪音低、功耗小,設(shè)備動載荷小,因此對安裝基礎(chǔ)沒有過高要求,降低了廠房改造的安裝成本及基礎(chǔ)限制。
綜合陽城煤礦選煤廠現(xiàn)場廠房空間及工藝需求,經(jīng)研究討論后,決定將FBS溢流通過2臺3層ZKJ系列1408疊篩進行高效脫泥降灰。設(shè)備安裝設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,在保證原工藝流程的前提下,設(shè)備及管路改動均控制在較低工程量范圍,降低了安裝難度,節(jié)約了改造時間。
安裝完成后,對疊層高頻振動細(xì)篩的入料、篩上和篩下產(chǎn)品的粒度組成進行了分析,數(shù)據(jù)分別如表2~表4所示。
表2 疊篩入料粒度組成分析
表3 疊篩篩上粒度組成分析
表4 疊篩篩下粒度組成分析
與原煤泥弧形篩數(shù)據(jù)(表1)對比可以看出,疊層高頻振動細(xì)篩運行期間,粗精煤泥中小于0.15 mm粒級高灰細(xì)泥含量由原來的18.67%降低至2.26%,篩下產(chǎn)品中大于0.5 mm粒級含量由8.48%降低至0.55%,大于0.25 mm粒級含量也由40.27%降低至13.41%,在有效保證粗精煤泥灰分小于9.5%的前提下,大大降低了浮選入料量,有效避免了浮選尾煤中粗粒精煤損失的問題。
根據(jù)表2~表4數(shù)據(jù),結(jié)合《煤用篩分設(shè)備工藝性能評定方法》(GB/T 15716-2005),對比原系統(tǒng)精煤泥弧形篩和ZKJ1408-D5疊層高頻振動細(xì)篩的篩上篩下產(chǎn)品產(chǎn)率、分級效率等指標(biāo)(如表5所示),繪制其分配曲線,見圖1。
表5 弧形篩及疊篩運行指標(biāo)對比
圖1 弧形篩、疊篩分配曲線
從表5可以看出,疊篩的篩上產(chǎn)品灰分遠(yuǎn)低于弧形篩篩上產(chǎn)品灰分,篩上產(chǎn)率較之前提高了約15%,篩下跑粗情況也有了明顯的改善。當(dāng)分級粒度為0.25 mm時,分級效率可達78.15%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過弧形篩的分級效率。
從圖1可以看出,疊篩的分配粒度約為0.25 mm,弧形篩的分配粒度約為0.5 mm,疊篩具有更低的平均可能誤差,分選精度遠(yuǎn)高于弧形篩。
陽城煤礦選煤廠通過采用ZKJ1408-D3疊層高頻振動細(xì)篩對粗煤泥回收系統(tǒng)進行技改,解決了粗精煤泥灰分波動問題,保證了粗精煤泥的灰分指標(biāo),跳汰主洗系統(tǒng)不再為粗煤泥“背灰”,主洗部分可提高精煤灰分,大大提高主洗部分精煤產(chǎn)率;同時,浮選系統(tǒng)入料得到有效控制,避免了部分大于0.25 mm粒級粗煤泥的重復(fù)分選及大于0.5 mm粗粒精煤損失問題,降低了浮選成本,煤泥產(chǎn)品發(fā)熱量也從10.46 MJ/kg降低至8.37 MJ/kg左右,大大提高了現(xiàn)場的精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟效益。
經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計,設(shè)備投用后每天可多回收精煤約40 t,年可增效約1 200余萬元。