李緒鋒
摘要:利853區(qū)塊位于濟(jì)陽(yáng)坳陷東營(yíng)凹陷濱南-利津斷裂構(gòu)造帶,巖性復(fù)雜多樣,油藏埋深2600~3200m,屬常溫常壓系統(tǒng)。在鉆井成本壓縮的大環(huán)境下,通過(guò)對(duì)施工的利853區(qū)塊鉆井施工方案及鄰井相關(guān)資料進(jìn)行總結(jié),結(jié)合實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn),從鉆井工藝技術(shù)、鉆井工具及過(guò)程管理等方面,深入優(yōu)化總結(jié)出一套適合該區(qū)塊的優(yōu)快鉆井施工模式,達(dá)到提速提效的目的,為利853井組后續(xù)井的施工提供經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞: 利853區(qū)塊;優(yōu)快鉆井;提速提效;鉆井模式
1 地質(zhì)情況簡(jiǎn)介
利853區(qū)塊巖性復(fù)雜多樣,扇中主要以含礫砂巖、礫狀砂巖為主,夾礫巖、細(xì)砂巖、灰質(zhì)砂巖,扇端以泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖、含礫細(xì)砂巖為主。巖石類型為長(zhǎng)石巖屑砂巖,石英含量25%、長(zhǎng)石含量29%、巖屑含量46%。儲(chǔ)層以粗粒為主,分選中-差,磨圓度次棱角狀為主,結(jié)構(gòu)成熟度低,膠結(jié)類型為孔隙膠結(jié)。油藏埋深2650~3200m,地層溫度112-120℃,溫度梯度3.32℃/100m;原始油層壓力24.15-34.8MPa,平均壓力為28.6MPa,壓力系數(shù)0.9-1.2,平均1.0,屬常溫常壓系統(tǒng)。根據(jù)利853井樣品分析化驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì),沙四中儲(chǔ)層孔隙度平均為11%,滲透率平均為8.6×10-3μm2,碳酸鹽含量較高,平均為22.3%。膠結(jié)致密,屬于低孔、特低滲儲(chǔ)層。利853塊油層地面原油密度0.8589g/cm3,地面原油粘度為8.29mPa.s(50℃時(shí)),凝固點(diǎn)平均為27.8℃。 沙四段地層水以CaCl2型為主,總礦化度較高,一般為50623-112520mg/l,平均7.3×104mg/l,氯離子含量為4.4-6.9×104mg/l。
2 施工難點(diǎn)分析
利853塊構(gòu)造位置位于濟(jì)陽(yáng)坳陷東營(yíng)凹陷濱南-利津斷裂構(gòu)造帶。鉆探目的是完善利853塊主體注采井網(wǎng),提高儲(chǔ)量控制程度和采收率,主要目的層為沙四段。通過(guò)對(duì)該地區(qū)鄰井資料及前期井施工情況分析,該地區(qū)鉆井施工難點(diǎn)如下:
1、利853區(qū)塊造斜點(diǎn)淺,屬于淺層定向,穩(wěn)斜段長(zhǎng),設(shè)計(jì)要求中靶后自然降斜,軌跡控制難度大。
2、該井組井網(wǎng)密集,防碰難度大。
3、該井組沙河街井段長(zhǎng),造漿嚴(yán)重,鉆井液性能維護(hù)困難。
4、進(jìn)入沙三段后,斜深2300-2600m左右,地層偏軟,受地層傾角影響呈降斜趨勢(shì),最高可達(dá)6°/100m,平均降斜率3°/100m,降斜趨勢(shì)持續(xù)至沙四段中靶,控制井斜存在較大難度。
針對(duì)利853區(qū)塊造斜點(diǎn)淺、穩(wěn)斜段長(zhǎng)、沙河街井段長(zhǎng)、防碰及軌跡控制難度大等施工難題,從優(yōu)化鉆具結(jié)構(gòu)、優(yōu)選PDC鉆頭及鉆進(jìn)參數(shù)、優(yōu)化泥漿體系三個(gè)方面,優(yōu)化鉆井施工模式,提高每個(gè)環(huán)節(jié)施工效率,達(dá)到整體提速提效的目的。
3 施工模式優(yōu)化
3.1 鉆具結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1、一開(kāi)平均井深410m,采用鐘擺鉆具結(jié)構(gòu),增加鉆鋌數(shù)量,確保防斜打直,配合PDC鉆頭加雙泵組合,提高機(jī)械鉆速。平均一開(kāi)純鉆時(shí)間4h,泵壓12MPa。
2、二開(kāi)先期方案采用PDC+單彎螺桿(1.25°)+無(wú)磁鉆鋌+無(wú)磁承壓”的鉆具結(jié)構(gòu),但在實(shí)際施工時(shí),在降斜段井斜難以控制,定向困難且效果不好。在2500m處更換牙輪鉆頭,定向鉆進(jìn)200m調(diào)整軌跡,2800m后牙輪鉆頭鉆時(shí)較慢,更換PDC鉆頭完成后300m進(jìn)尺。先期方案使用三個(gè)鉆頭,三趟鉆,進(jìn)尺工作時(shí)間較長(zhǎng)。
針對(duì)利853井組地層特點(diǎn),優(yōu)化鉆具組合,采取PDC鉆頭+單彎螺桿(1.5°)+止回閥+無(wú)磁承壓鉆桿+MWD懸掛+加重*8柱+鉆桿的鉆具結(jié)構(gòu),有效降低了穩(wěn)斜段因地層傾角產(chǎn)生的降斜趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)一趟鉆完鉆,并且減少了滑動(dòng)鉆進(jìn)的比例,提高了機(jī)械鉆速。
3、在鉆具中加入偏心擴(kuò)眼器、扶正器等井下工具,利用短起下作業(yè),破壞井筒內(nèi)巖屑床,循環(huán)時(shí)提高鉆井泵排量,調(diào)整鉆井液性能增加攜砂能力,達(dá)到清除巖屑床,提高環(huán)空清潔度的目的。
3.2 優(yōu)選PDC鉆頭及鉆進(jìn)參數(shù)
利853區(qū)塊前四口井分別使用三個(gè)廠家的四刀翼PDC鉆頭,根據(jù)地層優(yōu)化水眼及鉆頭齒數(shù)、齒形高度,對(duì)比分析。
通過(guò)使用比較,優(yōu)選廠家一的4刀翼PDC,該鉆頭在保證較快機(jī)械鉆速的前提下,能有效調(diào)整井深軌跡,可以實(shí)現(xiàn)二開(kāi)一趟鉆完鉆。該鉆頭的設(shè)計(jì)采用淺內(nèi)錐角,提高定向鉆進(jìn)時(shí)鉆頭弧頂位置接觸地層的齒數(shù),增加鉆頭抗沖擊抗研磨能力。同時(shí)相當(dāng)于減少芯部齒吃入地層深度,減少了對(duì)復(fù)合片的沖擊載荷,預(yù)防芯部齒過(guò)早損壞出現(xiàn)鉆頭掏心情況。規(guī)徑齒部位復(fù)合片采用小磨邊設(shè)計(jì),提高鉆頭定向時(shí)支撐點(diǎn)的減震能力,并保持有充足的切削能力提高定向效率。鉆頭采用短保徑設(shè)計(jì),進(jìn)一步減少鉆頭定向時(shí)保徑面與井壁之間的磨阻以提高機(jī)速。鉆頭復(fù)合片采用14°后傾角設(shè)計(jì)提高機(jī)械鉆速,復(fù)合片選用超深脫鈷耐高抗沖擊與耐研磨異形面復(fù)合片(屋脊齒)。通過(guò)以上對(duì)鉆頭的深度優(yōu)化處理,該鉆頭充分匹配該區(qū)塊地層,可實(shí)現(xiàn)高效造斜,有效穩(wěn)斜并保持高機(jī)速。
根據(jù)設(shè)計(jì)調(diào)整、優(yōu)化井眼軌跡,合理調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù)。針對(duì)該區(qū)塊地層特征,定向施工特點(diǎn),在鉆時(shí)快的井段多定向鉆進(jìn),提高造斜率,在鉆時(shí)慢不好定向的井段多使用復(fù)合鉆進(jìn),通過(guò)調(diào)整鉆壓大小和頂驅(qū)轉(zhuǎn)速快慢控制井斜方位變化情況,減少定向時(shí)間,提高了鉆井時(shí)效,
3.3 鉆井液處理優(yōu)化
通過(guò)利853井組的施工,鉆井液處理方面總結(jié)出以下幾點(diǎn)優(yōu)化措施:
1、一開(kāi)井段采用清水鉆進(jìn),重點(diǎn)控制攜砂和防塌,適當(dāng)增加粘度,配合雙泵大排量保證攜砂。
2、二開(kāi)上部地層直井段成巖性差,泥巖較軟且砂層發(fā)育,重點(diǎn)抑制地層造漿、防止泥巖縮徑。保證足量的氯化鈣,抑制能力強(qiáng),可有效抑制巖屑和粘土顆粒在分散,保持在較粗顆粒級(jí)別,易于清除。
3、上部地層采用離心機(jī)輔助絮凝的方式,將膠液直接打入離心機(jī)中,實(shí)現(xiàn)離心機(jī)底流是清水的效果,有效清除有害固相,大大減少了廢液排放,提高了機(jī)械鉆速。
4、至東營(yíng)組控制好失水,至沙二段提比重,始終保持低粘低切,控制好流型,調(diào)節(jié)好沙河街組斜井段潤(rùn)滑、屑沙能力。
5、隨著井深、井斜增大,及時(shí)補(bǔ)充潤(rùn)滑劑。
6、封井漿采用“井漿+液體潤(rùn)滑劑+塑料小球”配方,要充分循環(huán),確保井眼干凈暢通。
3.4 生產(chǎn)管理優(yōu)化
發(fā)揮甲乙雙方項(xiàng)目組技術(shù)管理優(yōu)勢(shì),做到設(shè)計(jì)及合同、搬遷安裝、開(kāi)工驗(yàn)收、固井施工、物資供應(yīng)“五不等待”,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)高效率。
全面梳理生產(chǎn)流程,銜接好每個(gè)施工節(jié)點(diǎn),調(diào)整開(kāi)鉆和鉆開(kāi)油氣層驗(yàn)收方式,優(yōu)化二開(kāi)試壓流程,下套管使用與套管尺寸相符合的變扣接頭并做好預(yù)案,減少更換閘板試壓。
堅(jiān)持安全標(biāo)準(zhǔn)化操作,重點(diǎn)對(duì)搬遷整改、起下鉆、配鉆具、接立柱、下套管等工序進(jìn)行跟班監(jiān)管,強(qiáng)化崗位操作與作業(yè)配合,力求“工序零對(duì)接、時(shí)間零損失”。根據(jù)當(dāng)班崗位效率、輔助工作完成情況、安全操作等方面,對(duì)班組人員量化考核,與班組人員績(jī)效掛鉤,使工時(shí)分配更加準(zhǔn)確、公正科學(xué),有效促進(jìn)了班組生產(chǎn),提升了生產(chǎn)效率。
4 實(shí)施效果及結(jié)論
4.1 方案實(shí)施效果
通過(guò)采取有效優(yōu)化措施,使用高效長(zhǎng)壽命螺桿鉆具、優(yōu)化鉆頭選型、優(yōu)化鉆井參數(shù)及鉆井液性能參數(shù),配合離心機(jī)輔助絮凝技術(shù),形成了“一口井、一趟鉆、一只鉆頭、一套鉆具組合”的施工模式,利853井組基本數(shù)據(jù)如下:
從中可以看出,采用該鉆井模式后,效果如下:
1、一開(kāi)純鉆時(shí)間縮短到4-5h,下表層套管時(shí)間縮短到3-4h。
2、二開(kāi)實(shí)現(xiàn)一趟鉆,口井鉆井周期由最初的15.7d減少到最快5.54d
3、口井機(jī)械鉆速由最初的25.73m/h提高到最高45.27m/h,總體提速76%。
4、鉆機(jī)月速由4287.5m/臺(tái)月提高到最快10520.69m/臺(tái)月。
4.2 結(jié)論與建議
1、在利853區(qū)塊實(shí)現(xiàn)了優(yōu)快鉆井模式,大幅提高了鉆井施工速度,節(jié)約了鉆井周期,降低了鉆井成本。
2、利853區(qū)塊優(yōu)快鉆井模式是通過(guò)一系列優(yōu)化措施,達(dá)到提速提效目的,可推廣到其他區(qū)塊鉆井施工中。
參考文獻(xiàn)
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