李國強
摘要:氣井安全控制系統(tǒng)用于儲氣庫氣井井下安全閥(SCSSV)的控制,在氣井發(fā)生天然氣超壓、泄漏、火災(zāi)、爆炸等異常情況下,可觸發(fā)氣井安全控制系統(tǒng)連鎖關(guān)斷泄壓,從而關(guān)閉井下安全閥,為氣井口提供安全保護。井下安全閥作為其控制設(shè)備,是生產(chǎn)過程中及其重要的安全防線。本文從儲氣庫井下安全閥出現(xiàn)異常故障,導(dǎo)致控制系統(tǒng)內(nèi)有天然氣竄入進行研究分析 ,判斷確認(rèn)滲漏位置,并進行前期處置,實現(xiàn)削減消除隱患目的,以供參考。
關(guān)鍵詞: 氣井安全控制系統(tǒng) 井下安全閥 滲漏 竄氣 削減消除隱患
一、引言:
氣井安全控制系統(tǒng)能在井場出現(xiàn)火災(zāi)、井噴等重大事故,中控室進行全場關(guān)斷或者遠(yuǎn)程關(guān)斷。發(fā)生集氣管線爆管事故,管線壓力降低到1000psi以下,低壓關(guān)斷。實現(xiàn)保護功能
井下安全閥安裝于井下生產(chǎn)管柱上,通過液控管線將液壓油傳至兩個密封盤根之間的傳壓孔到活塞上,推動活塞向下移動,并壓縮彈簧,將活瓣打開,從而打開井下安全閥;地面控制系統(tǒng)釋放液控管線壓力,依靠彈簧張力,使閥關(guān)閉。儲氣庫分某生產(chǎn)井在注、采生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)某生產(chǎn)井氣井安全控制系統(tǒng)內(nèi)存在天然氣,懷疑井下安全閥存在故障。
二、現(xiàn)狀調(diào)查:
2020年4月20日,儲氣庫某氣井安全控制系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,現(xiàn)象是井下安全閥壓力下降,下降至和油壓持平。值班人員趕至現(xiàn)場,對氣井安全控制系統(tǒng)通過手動泵進行補壓,將控制壓力補至5000psi以上,穩(wěn)壓一段時間后,壓力繼續(xù)下降?,F(xiàn)場管理人員對氣井安全控制系統(tǒng)進行檢查,拆檢過程中發(fā)現(xiàn)液壓閥后端卡套接頭滲漏天然氣,用可燃?xì)怏w檢測儀檢測,天然氣濃度100%,懷疑井下安全閥故障。進行現(xiàn)場檢測,與井邊針閥斷開,測試氣井安全控制系統(tǒng),地面部分功能正常,無問題,將井邊針閥打開進行泄放,仍有部分天然氣出現(xiàn),判斷為井下部分故障。
三、原因排查:
經(jīng)過進行研究分析,判斷天然氣滲漏的可能位置有幾點:
第一、井邊針閥后端終端卡套接頭出存在滲漏,采氣樹大四通內(nèi)的氣體滲入控制系統(tǒng)。第二、油管掛液壓管線穿越處存在漏氣。第三、井下安全閥本體卡套接頭處存在滲漏,A環(huán)空壓力侵入。第四、井下安全閥活塞密封處損壞不密封,油管內(nèi)氣體壓力侵入控制管線。
由于井邊針閥通過一終端接頭與井下安全閥液壓管線進行連接,為判斷連接情況,將采氣樹大四通通過放空口進行泄壓,泄放徹底后,打開井邊針閥,仍存在天然氣泄漏,同時對卡套連接處進行檢查,發(fā)現(xiàn)卡套連接完好,判斷該處無問題。
油管掛處經(jīng)查閱資料,發(fā)現(xiàn)油管掛穿越液壓管線采用整體穿越式,井邊針閥與井下安全閥之間不存在卡套接頭,因此排除第一和第二可疑點。
井下安全閥控制系統(tǒng)是由一根液壓管線連接至井口井邊針閥處,液壓管線與閥體處通過卡套固定,整根液壓管線位于油套環(huán)空內(nèi),如果液壓管線出現(xiàn)滲漏(管線本體或者卡套),則井下安全閥壓力與套壓接近,如果生產(chǎn)管柱內(nèi)的井下安全閥密封損壞則井下安全閥壓力與油壓接近。為了判斷第三與第四處可疑點,在井邊針閥處加裝壓力表一塊,觀察壓力變化情況。
(1)若P監(jiān)測=P套壓,故障原因:井下安全閥本體卡套密封失效或崩脫。(2)若P監(jiān)測=P油壓,故障原因:井下安全閥活塞密封失效。 該井口監(jiān)測壓力2900psi,油壓20MPa (2900psi),基本持平,后反復(fù)進行泄壓操作,壓力仍與油壓持平,判斷原因井下安全閥密封故障。
四、制定方案:
由于井下安全閥位于井內(nèi)生產(chǎn)管柱上,如果安全閥失效,不能繼續(xù)使用,則需要對其進行修井作業(yè),將生產(chǎn)管柱從井內(nèi)提出,將井下安全閥拆下進行更換,該項施工作業(yè)成本高、工期長,對儲氣庫生產(chǎn)影響較大,現(xiàn)場管理人員從故障現(xiàn)象及問題重新進行研究分析,提出優(yōu)先級解決方案,并進行現(xiàn)場操作。
由于該氣井安全控制系統(tǒng)在壓力下降后,經(jīng)過現(xiàn)場補壓能過保持壓力穩(wěn)定一段時間,證明氣體替換液壓油速度并不快,同時在現(xiàn)場拆檢過程中,隨有天然氣泄漏,但氣量較小,此外經(jīng)過分析已經(jīng)判斷為井下安全閥工作桶內(nèi)密封存在問題,分析其內(nèi)部密封可能有較小磨損,制定出處置方案:
第一、將氣井安全開工至系統(tǒng)與井下安全閥在井邊針閥處切斷,在井邊針閥處外接手動注油泵,加注新液壓油,用手動注油泵對井下安全閥進行反復(fù)開關(guān)操作,同時將手動注油泵內(nèi)新更換的液壓油最大程度的與井下安全閥控制管線內(nèi)液壓油進行替換,通過柱塞反復(fù)活動,使井下安全閥工作桶內(nèi)密封歸位,消除滲漏故障。
第二、如上述操作并不能消除故障隱患,則只能進行停產(chǎn)操作,進行修井作業(yè),消除氣體通過井下安全閥反竄至井口控制柜內(nèi)故障。
現(xiàn)場管理人員依據(jù)第一方案進行操作,每隔3日,用手動泵對井下安全法進行開關(guān)動作,在4月29日再次進行開關(guān)測試過程中,滲漏量不明顯,基本消失。
判斷為井下安全閥活塞密封發(fā)生的滲漏,但是經(jīng)過反復(fù)活動后,密封未完全損壞,經(jīng)過反復(fù)活動,消除有滲漏,后期繼續(xù)對該井進行關(guān)注,防止再次出現(xiàn)氣體反竄故障。
五、結(jié)束語:
井下安全閥是生產(chǎn)井在注、采氣過程中最重要的安全屏障,而氣井安全控制系統(tǒng)則為井下安全閥提供動力,二者是相輔相成的。如控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障則不能實現(xiàn)對井下安全閥的邏輯控制,造成應(yīng)急情況下無法及時有效的關(guān)井。同樣,井下安全閥如存在故障,在應(yīng)急關(guān)井時不能完全起到截斷氣源的作用,容易引發(fā)安全事故。因此我們必須重視井下安全閥存在問題,通過及時有效的處置,將問題消除,降低損失,節(jié)約成本,實現(xiàn)儲氣庫安全平穩(wěn)生產(chǎn)。