摘? 要:在石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)應用過程中,結垢是導致其穩(wěn)定性下降的一個重要問題。本文以某發(fā)電廠所應用的330兆瓦機組煙氣脫硫一級塔和除霧器出現(xiàn)的嚴重結垢的問題為基礎,闡述結垢對脫硫工作產(chǎn)生的較大影響,并且對該問題進行深入分析,闡述相應的處理措施,以供參考。
關鍵詞:脫硫;吸收塔;結垢;預防措施
1 石灰石-石膏濕法脫硫收塔結垢的影響
當前石灰石-石膏濕法脫硫技術應用較為廣泛,是煙氣脫硫的主要技術,具有適用煤種范圍廣、吸收劑來源廣泛、技術較為成熟而且脫硫效率高等諸多優(yōu)點,但是在實際應用過程中會產(chǎn)生一系列問題,比如說,因為工藝均采用漿狀物料、脫硫系統(tǒng)尤其是吸收塔容易結垢,最終造成系統(tǒng)的運行受到影響。吸收塔內(nèi)部結垢不但會造成系統(tǒng)出現(xiàn)阻力增加、脫硫效果下降、塔內(nèi)煙氣流速不均等問題。
2 吸收塔結垢的主要原因
通過綜合分析發(fā)現(xiàn)吸收塔結垢主要有三大原因,首先是濕干結垢。因為煙氣的蒸發(fā)作用導致大量的漿液在塔壁上沉積。這種結垢方式主要出現(xiàn)在吸收塔煙機入口位置到底層噴嘴之間。另外強制氧化系統(tǒng)的氧化風管出口位置也會出現(xiàn)這種結垢。其次為結晶結垢。在漿液飽和濃度超過引起晶相成核作用的凝結飽和度時,石膏就會形成一些微小晶核。在塔內(nèi)表面逐步出現(xiàn)堅硬的垢,在硫酸鈣的飽和度超過沉積作用,凝結飽和度時就會逐步在塔壁上形成軟垢。第三為沉積結垢。這種結垢主要是因為系統(tǒng)不合理、攪拌不充分所導致的,主要是漿液的流速逐步減慢,無法將漿液當中的顆粒夾帶出來,最終導致固體顆粒在容器和管道底部逐步沉積下來[1]。
3 案例分析
3.1 垢樣分析
某公司的330兆瓦機組脫硫系統(tǒng)主要使用的是石灰石-石膏濕法雙塔雙循環(huán)工藝路線。2016年9月該機組在投入運行之后較為穩(wěn)定,在17年9月停機檢查過程中,出現(xiàn)了一級吸收塔漿液區(qū)大量石灰沉積物堆積等情況,而且這種沉積的情況分布嚴重不均,少則一兩米,高則六七米,沉積物將A---C漿液循環(huán)泵以及脈沖懸浮噴嘴等堵塞,吸收塔干濕交接位置以及下部的支架、塔臂等位置都出現(xiàn)了嚴重的結垢現(xiàn)象,對這些結垢物進行分析發(fā)現(xiàn)主要是松軟的石膏。
依照結垢的具體情況進一步取樣分析,吸收塔塔壁、一級除霧器及噴嘴當中的沉積物主要元素含量如下表所示。通過分析發(fā)現(xiàn)吸收塔的沉積物具有復雜的結垢,除了有石膏晶體外,還有一些錳、硅元素,甚至還有大量的氟元素。除霧器沉積物當中涉及的成分非常復雜,主要為硫酸鈣鹽,與此同時,除霧器噴嘴當中還有大量的沉積物,這些沉積物以含鐵的氧化物為主[2]。
3.2結垢原因分析
3.2.1 氧化效果差
通過檢查發(fā)現(xiàn),脈沖懸浮母管和一根支管出現(xiàn)斷裂等情況,主要是因為脈沖懸浮器的母管和支管斷裂造成脈沖懸浮系統(tǒng)無法有效的工作,不能充分的攪拌吸收漿液池當中的溶液,這就導致池中溶液的濃度不均,造成氧化效果下降,產(chǎn)生了大量的石膏沉積,最終導致塔內(nèi)出現(xiàn)嚴重的石膏結垢的現(xiàn)象。另外由于氟化鎂、氟化鈣等硬化劑的使用,造成塔內(nèi)結垢物當中還有大量的氟,整體呈堅硬狀,有灰黑色煙氣,當中有大量沒有充分氧化的漿液在除霧器當中再次氧化,最終影響吸收塔塔壁和除霧器的工作,出現(xiàn)大面積結垢等現(xiàn)象。
3.2.2 除霧器噴嘴堵塞
通過檢查分析發(fā)現(xiàn)一級除霧器無法有效工作,兩端出現(xiàn)明顯的堵塞現(xiàn)象,而且這種情況比中部還要嚴重,在通過問題分析后,檢查對應沖洗水噴嘴發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)堵塞嚴重位置區(qū)域的噴嘴都已無法正常工作旋開,沖洗水噴嘴,發(fā)現(xiàn)大量的沉積物[3]。
3.2.3 漿液參數(shù)的影響
具體分析吸收塔塔壁的結垢物可以發(fā)現(xiàn)塔壁沉積物當中的成分非常復雜,除了有石膏晶體之外,還有大量的硅、鎂和氟元素,通過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)吸收塔漿液氟濃度控制范圍要求在每升500毫克以內(nèi),氟化鈣是硬化劑,主要作用在于固化碳酸鈣等物質(zhì),所以氟化物的存在量較大,可能會導致結晶較為堅硬,結晶體生長到一定厚度時很容易脫落而堵塞,下表為氟化鈣、氟化鎂等化合物的物質(zhì)溶度積,通過下表分析發(fā)現(xiàn),該廠塔壁當中各樣成分的含氟量較大。
4 處理及防范措施
對以上情況進行分析,發(fā)現(xiàn)吸收塔在16年9月投入使用開始就出現(xiàn)了脈沖懸浮泵壓力下降等問題,初始值從原來的0.3兆帕下降到最后的0.15兆帕,由此可以發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)了設備故障。對增壓風機電流曲線進行分析,增壓風機電流曲線出現(xiàn)了明顯增大等情況,投產(chǎn)初期就出現(xiàn)了脈沖懸浮泵壓力下降等問題,但是沒有及時采取措施進行控制。在一年帶病運行的過程中,導致了嚴重的石膏堆積現(xiàn)象[4]。
4.1 加強運維管理
需要重視加強檢查,采取合適的防護措施,以便保證系統(tǒng)安全運行。每過一段時間進行除霧器的檢查,通過手工方式對其進行清洗。尤其需要注意在脫硫系數(shù)參數(shù)明顯異常的情況下,需要針對性地進行檢查,加強維護管理工作,及時記錄脫硫系統(tǒng)初次啟動以及正常運行過程中的具體數(shù)據(jù)參數(shù),對除霧器的沖洗壓力、壓差、流量等參數(shù)進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)異常,并且通知相關人員進行處理。在檢修過程中需要及時對閥門內(nèi)漏、閥門故障等問題進行控制,保證除霧器能夠正常工作。
4.2 合理控制運行參數(shù),一級塔ph值一般控制在5左右,如果出現(xiàn)ph值大幅度波動會嚴重影響系統(tǒng)的運行,吸收塔塔漿液需要控制在每立方米1100公斤左右,可以適當添加一定的乙二酸等緩釋劑,以便使吸收塔塔壁及塔內(nèi)結垢的情況得到控制。
4.3 增加對漿液 F- 濃度的分析
需要重視對漿液當中氟濃度的分析,從脫硫工藝水水質(zhì)、石灰石和燃煤等當中查找氟含量過高等問題,防止由于氟等元素含量過高而造成氟鋁絡合物增多,最終導致漿液中毒等現(xiàn)象[5]。
結束語
總而言之,電力系統(tǒng)非常復雜,在濕法脫硫系統(tǒng)運行過程中,往往會出現(xiàn)結晶結垢的問題,需要采取針對性的措施進行處理,在設備運行過程中需要嚴密監(jiān)控運行參數(shù),控制漿液的質(zhì)量、濃度、石膏漿液的停留時間、ph值、漿液的懸浮濃度等,以便使結垢的情況得到有效控制,確保系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行。
參考文獻
[1] 李文鼎, 高惠華, 蔡文豐. 石灰石–石膏濕法脫硫吸收塔結垢分析及預防措施[J]. 發(fā)電與空調(diào), 2019(1).111-112.
[2] 吳亞朝. 石灰石-石膏濕法脫硫吸收塔結垢分析及預防措施[J]. 城市周刊, 2019, 000(039):P.96-96.
[3] 付紅亮. 石灰石——石膏濕法脫硫吸收塔結垢原因分析與防治[J]. 福建建材, 2016(10):12-14.
[4] 王曉謙. 發(fā)電廠石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)結垢原因分析及對策[C]// 電力行業(yè)節(jié)能環(huán)保論壇暨技術應用交流會. 中國電力企業(yè)聯(lián)合會;粉煤灰綜合利用網(wǎng), 2015.
[5] 王偉峰, 李達志, 張東普,等. 濕式石灰石—石膏法煙氣脫硫運行中結垢分析[C]// 2010年全國冶金安全環(huán)保學術交流會論文集. 2010.
作者簡介:
姚亞委(1995—),男,漢,河南省周口市太康縣,本科,研究方向:煙氣脫硫