周子玉,朱純楚
(中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京 100083)
隨著機(jī)械化采煤的發(fā)展以及煤炭資源地質(zhì)條件的惡化,煤泥的粒度逐漸減小,極細(xì)煤泥含量(-74 μm的煤泥)增大。一些選煤廠-0.5 mm的煤泥占入廠原煤量30%左右,其中-74 μm的含量占浮選入料量60%以上[1],有的甚至高達(dá)90%,細(xì)粒煤分選的問(wèn)題已經(jīng)日趨嚴(yán)峻。浮選是細(xì)粒煤泥分選的有效方法之一,但是夏靈勇等人[2]發(fā)現(xiàn)隨著細(xì)粒級(jí)煤含量的增多,可燃體回收率會(huì)下降,精煤灰分升高。在浮選過(guò)程中,細(xì)粒煤泥粘附在煤粒表面發(fā)生細(xì)泥罩蓋,細(xì)泥罩蓋會(huì)阻礙煤粒與氣泡之間的粘附,從而導(dǎo)致精煤產(chǎn)率較低。所以,用一般的浮選方法處理的效果往往不夠理想,絮凝浮選是處理微細(xì)粒礦物回收的有效辦法之一。
添加高分子絮凝劑選擇其中一種組分進(jìn)行絮凝,其余組分呈分散狀態(tài),使用常規(guī)浮選將絮體分離,來(lái)改善礦物表面的性質(zhì),然后浮選出某些組分,是一種理想的極細(xì)粒煤泥的分選方法。蔡璋等人[3]對(duì)大武口-1.5 mm煤樣進(jìn)行絮凝浮選發(fā)現(xiàn)在適當(dāng)?shù)臈l件下可以得到灰分小于3%的精煤,可燃體回收率達(dá)到90%.樊金串等人[4]對(duì)馬蘭選煤廠煤樣進(jìn)行絮凝浮選試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)PAM可明顯提高浮選速率和精煤產(chǎn)率,并達(dá)到節(jié)省捕收劑用量的作用。鄒文杰等人[5]對(duì)錢家營(yíng)的+13 mm的精煤分析發(fā)現(xiàn),與常規(guī)浮選相比,選擇性絮凝浮選實(shí)驗(yàn)的浮選速率較大,且選擇性較高。田全志等人[6]對(duì)絮凝浮選繼續(xù)進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),隨著PAM用量的增加,浮選的速率明顯加快,可以明顯節(jié)省捕收劑的用量。王輝[7]發(fā)現(xiàn)絮凝浮選有一定的粒度要求,比較適合微細(xì)粒含量較多的浮選。沙杰等人[8]發(fā)現(xiàn)在絮凝劑加入之前加入捕收劑更加利于浮選。謝登峰[9]利用選擇性絮凝-浮選法制備超純煤能可得到精煤灰分為1.29%,產(chǎn)率為41.26%的超純煤。
在以上研究的基礎(chǔ)之上,文章通過(guò)選擇不同種類的聚丙烯酰胺(PAM)作為絮凝劑,針對(duì)同一煤樣來(lái)探究不同的絮凝劑種類對(duì)浮選實(shí)驗(yàn)的影響。從而得出最適合生產(chǎn)的絮凝劑種類,探究絮凝劑用量與浮選效果之間的關(guān)系,從而為指導(dǎo)實(shí)踐生產(chǎn)提供理論知識(shí)。
以唐山礦-0.5 mm的浮選入料作為試驗(yàn)對(duì)象,其灰分為26.25%.將煤樣在40 ℃下烘干,將烘干后的煤樣按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 477-2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》進(jìn)行篩分試驗(yàn),其結(jié)果如表1所示。
表1 煤泥粒度分析結(jié)果
從表1中可以看出,-0.074 mm粒級(jí)的產(chǎn)率達(dá)到51.92%,灰分為73.34%,其中-0.045 mm粒級(jí)的產(chǎn)率為41.87%,灰分為34.73%.細(xì)粒煤的產(chǎn)率以及灰分均較高,說(shuō)明煤樣中含有較多的高灰細(xì)泥,這部分高灰細(xì)泥在浮選過(guò)程中容易發(fā)生細(xì)泥夾帶與罩蓋,使得浮選效果惡化。
選用氯化鋅溶液為浮沉介質(zhì)進(jìn)行其密度的分析,試驗(yàn)過(guò)程嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 478-2008《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》進(jìn)行,煤樣的密度組成結(jié)果如表2所示。由表2可以看出,主導(dǎo)密度級(jí)為1.40~1.50 g/cm3,其含量為24.40%,灰分為15.79%;+1.80 g/cm3密度級(jí)的含量為17.73%,灰分為76.01%,在分選過(guò)程中,盡量減小高密度級(jí)對(duì)低密度級(jí)的污染是分選出合格精煤的前提。
表2 煤泥密度組成結(jié)果
試驗(yàn)裝置:振篩機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)篩直徑為200 mm,孔徑為 0.5 mm、0.25 mm、 0.125 mm、0.074 mm和0.045 mm(篩底和篩蓋)、搪瓷盆、燒杯、密度計(jì)、干燥箱、臺(tái)秤、托盤天平、撈勺、物料盆、重液桶、煤泥桶、網(wǎng)底桶、移液管、天平、玻璃棒等。
捕收劑:柴油;起泡劑:仲辛醇;煤樣:-0.5 mm浮選入料煤;絮凝劑:分子量為1 200萬(wàn)的陰離子、陽(yáng)離子、非離子的聚丙烯酰胺以及分子量為1 400萬(wàn)、1 200萬(wàn)、1 000萬(wàn)、700萬(wàn)和600萬(wàn)的聚丙烯酰胺。
絮凝浮選是在浮選過(guò)程中加入不同種類的絮凝劑,并按照GB/T 4757-2013《煤粉(泥)實(shí)驗(yàn)室單元浮選試驗(yàn)方法》進(jìn)行煤泥浮選試驗(yàn)。利用0.5 LXFD 機(jī)械攪拌式浮選機(jī)中進(jìn)行試驗(yàn),其試驗(yàn)流程如下:將礦漿放置至浮選槽中進(jìn)行攪拌,攪拌時(shí)間為2 min,攪拌轉(zhuǎn)速為1 800 r/min,攪拌后在主軸周圍加入捕收劑,攪拌1 min,向主軸周圍小心滴絮凝劑,攪拌2 min后,加入起泡劑,攪拌30 s后開(kāi)啟充氣閥門,開(kāi)動(dòng)刮板刮泡,刮泡時(shí)間為3 min。對(duì)浮選后的精煤和尾煤進(jìn)行過(guò)濾、干燥和稱重。浮選參數(shù)和藥劑制度分別為:充氣量0.25 m3/(m2·min),礦漿濃度固定為40 g/L,起泡劑用量固定為75 g/t,捕收劑用量為800~1 400 g/t,絮凝劑用量為1~5 mL。
浮選效果評(píng)價(jià)指標(biāo)采用精煤產(chǎn)率、精煤灰分和可燃體回收率(η,%),可燃體回收率計(jì)算方法如下:
(1)
式中:Ay為原煤灰分,%;γy為原煤產(chǎn)率,%;Aj為精煤灰分,%;γi為精煤產(chǎn)率,%.
在礦漿濃度為40 g/L的條件下,捕收劑用量選用800 g/t、1 000 g/t、1 200 g/t和1 400 g/t對(duì)煤泥進(jìn)行常規(guī)浮選試驗(yàn),研究其最佳藥劑用量浮選結(jié)果如圖1所示。
圖1 捕收劑用量對(duì)煤泥浮選的影響
由圖1可以看出,精煤產(chǎn)率隨著捕收劑的用量增加而增加,而精煤灰分隨著捕收劑用量的增加而減少。當(dāng)捕收劑用量為1 400 g/t時(shí),精煤產(chǎn)率82.72%達(dá)到最高,精煤灰分18.36%降到最低,所以在后續(xù)的試驗(yàn)中捕收劑用量為1 400 g/t。
為探究不同種類的絮凝劑對(duì)浮選效果的影響,在捕收劑用量為1 400 g/t時(shí),選擇分子量為1 200萬(wàn)的非離子、陽(yáng)離子和陰離子絮凝劑進(jìn)行絮凝浮選試驗(yàn),所得試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 絮凝劑種類對(duì)煤泥浮選的影響
由圖2可以看出,在添加絮凝劑之后,精煤的產(chǎn)率增加且精煤灰分減少。在三種不同類型的絮凝劑中,浮選效果最好的為非離子型絮凝劑,精煤產(chǎn)率達(dá)到80.33%;陽(yáng)離子型絮凝劑次之,精煤產(chǎn)率為79.19%;最后為陰離子型絮凝劑,此時(shí)精煤產(chǎn)率為77.50%.與未添加絮凝劑相比,加入非離子型絮凝劑后,精煤產(chǎn)率提高了5.31個(gè)百分點(diǎn),精煤灰分下降了1.64個(gè)百分點(diǎn)。由此可得,添加絮凝劑可改善浮選效果,且非離子型絮凝劑的浮選效果得到顯著提高。
為探究不同分子量的絮凝劑對(duì)浮選效果的影響,選擇600萬(wàn)、700萬(wàn)、1 000萬(wàn)、1 200萬(wàn)和1 400萬(wàn)的非離子型絮凝劑進(jìn)行絮凝浮選試驗(yàn),所得試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 非離子型絮凝劑分子量對(duì)煤泥浮選的影響
由圖3可以看出,當(dāng)絮凝劑的分子量為700萬(wàn)時(shí),此時(shí)產(chǎn)率最高為82.56%,精煤灰分最低為15.08%.綜合來(lái)看,可知其浮選效果并不會(huì)隨著分子量的增加而呈線性增加,而是在特定的一個(gè)分子量呈現(xiàn)較好的效果,而在1 000萬(wàn)分子量時(shí)可燃體回收率最低,可燃體回收率為88.34%.最高與最低之間相差6.43%,可以看出不同分子量對(duì)浮選的效果還是有較大的影響。
針對(duì)以上試驗(yàn)對(duì)絮凝劑的最佳用量進(jìn)行探究,選擇分子量為700萬(wàn)的非離子型絮凝劑進(jìn)行試驗(yàn),絮凝劑的用量分別為1 mL、3 mL、5 mL、7 mL。煤泥入料濃度為40 g/L。浮選結(jié)果如圖4所示。
圖4 絮凝劑用量對(duì)煤泥浮選的影響
由圖4可以看出,可燃體回收率隨著絮凝劑用量的增加而增加,7 mL時(shí)可燃體回收率為95.54%,1 mL時(shí)為93.98%,兩者的差距僅有1.56%,可以看出絮凝劑的用量對(duì)浮選的影響不是太大,因此在生產(chǎn)實(shí)踐當(dāng)中應(yīng)該經(jīng)濟(jì)使用絮凝劑的用量,才能更好地指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐。隨著絮凝劑用量增加,精煤灰分也有所提高,通常解釋為絮凝劑在浮選過(guò)程中,通過(guò)大分子橋連作用,使微細(xì)粒煤泥聚集成團(tuán),增大其表觀粒徑,從而利于浮選過(guò)程的進(jìn)行,進(jìn)而提高了可燃體回收率和浮選速率。然而絮凝劑的用量取決于其在顆粒表面的覆蓋程度,過(guò)量的添加會(huì)導(dǎo)致微粒分散[10]。
為了得到不同粒級(jí)的回收率,將浮選完的精煤烘干之后,采用0.500 mm、0.25 mm、0.125 mm、0.074 mm和0.045 mm標(biāo)準(zhǔn)套篩進(jìn)行粒度分析,篩分的方法嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 47-2008 《煤炭篩分試驗(yàn)方法》進(jìn)行篩分試驗(yàn)。結(jié)果如圖5所示。
圖5 浮選精煤的粒徑分布
由圖5可以看出,在加入絮凝劑之后,0.045~0.074 mm粒度級(jí)的回收率提高了4.20%,其中0.074~0.125 mm粒度級(jí)的回收率提高了2.15%,-0.045 mm粒度級(jí)的回收率相差不大??梢钥闯觯跄齽┑奶砑涌梢蕴岣呶⒓?xì)粒的回收率,對(duì)于一些微細(xì)粒礦物,絮凝浮選是比較有效的回收辦法。
1) 非離子型絮凝劑浮選效果優(yōu)于其他種類絮凝劑,在其他藥劑用量相同的情況下,通過(guò)添加不同種類的絮凝劑,在加入非離子型絮凝劑的一組煤泥浮選試驗(yàn)中,可燃體回收可以達(dá)到91.68%.因此,添加絮凝劑可以有效提高精煤產(chǎn)率,降低精煤的灰分。
2) 絮凝劑最佳分子量探究試驗(yàn)中,當(dāng)非離子型絮凝劑分子量為700萬(wàn)時(shí),可燃體回收率91.67%達(dá)最高,最高與最低之間相差6.43%,可看出不同分子量對(duì)浮選的效果有較大的影響。隨著絮凝劑用量的增加,可燃體回收率增加的同時(shí),精煤的灰分也在上升。
3) 通過(guò)粒徑的分布試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)絮凝劑的添加可以提高微細(xì)粒的回收率。