侯友龍,陳闊,何軍福,周早壽,黃邦開,萬(wàn)軍
(云南能投曲靖發(fā)電有限公司,云南 曲靖 655000)
焦?fàn)t煤氣是煉焦過(guò)程中的一種副產(chǎn)品,焦?fàn)t煤氣不同于高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣,焦?fàn)t煤氣主要成分為氫氣(55%-60% )和甲烷(23%-27%),如表1所示,屬于中熱值氣,其熱值為每標(biāo)準(zhǔn)立方米17-19MJ,適合用做高溫工業(yè)爐的燃料和城市煤氣。焦?fàn)t煤氣為無(wú)色、易燃易爆、有腐蝕性、微有臭味的有毒氣體,當(dāng)焦?fàn)t煤氣與空氣或氧氣混合到一定比例,遇明火或550℃以上高溫就會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈著火或爆炸。
表1 焦?fàn)t煤氣主要成分表
距離該電廠3.1公里處有一焦化廠,每小時(shí)可產(chǎn)生2.8×104Nm3焦?fàn)t煤氣??紤]到煤炭資源的緊缺,充分利用焦?fàn)t煤氣,使其作為鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)與穩(wěn)燃用燃料,可以降低電廠的運(yùn)行成本,并保證電廠鍋爐設(shè)備運(yùn)行的安全性。
該電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量為4×300 MW燃煤火力發(fā)電機(jī)組,該電廠一期爐型:#1、#2鍋爐為單爐膛 ∏ 型露天布置、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐,型號(hào)為DG1025/18.2-Ⅱ8,制粉系統(tǒng)采用鋼球磨中間儲(chǔ)倉(cāng)式、干燥送粉系統(tǒng),配備4臺(tái)DTM350/600型球磨機(jī)。燃燒設(shè)備為每角燃燒器分上下兩組,共布置15層噴口,其中有6層一次風(fēng)(A、B、C、D、E、F,其中A層煤粉燃燒器內(nèi)布置有微油槍)噴口,1層頂二次風(fēng)(OFA)噴口,8層二次風(fēng)噴口(其中BC、DE層布置有燃油裝置),一次風(fēng)噴口均布置有周界風(fēng)。
該電廠二期爐型:#3、#4鍋爐型號(hào)為DG1025/18.2-Ⅱ16,鍋爐型式為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐。單爐膛Π型露天布置、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。制粉系統(tǒng)為中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式系統(tǒng)。配置5臺(tái)MPS200型磨煤機(jī)。燃燒設(shè)備為每角燃燒器分上下兩組,共布置13層噴口,其中有5層一次風(fēng)噴口(A、B、C、D、E,其中其中B層煤粉燃燒器內(nèi)布置有微油槍),1層頂二次風(fēng)(OFA)噴口,7層二次風(fēng)噴口(其中AB、BC、DE層布置有燃油裝置),一次風(fēng)噴口均布置有周界風(fēng)。
在鍋爐正常運(yùn)行階段以焦?fàn)t煤氣替代部分煤粉,在鍋爐點(diǎn)火階段和低負(fù)荷穩(wěn)燃階段以焦?fàn)t煤氣替代輕柴油對(duì)煤粉進(jìn)行直接點(diǎn)火和穩(wěn)燃,從而達(dá)到降低燃料消耗成本,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益的目的,同時(shí)摻燒焦?fàn)t煤氣后不會(huì)對(duì)鍋爐正常運(yùn)行造成負(fù)面影響,改造完成后能保證鍋爐設(shè)備安全、正常運(yùn)行。
每臺(tái)鍋爐焦?fàn)t煤氣摻燒量按28000 Nm3/h設(shè)計(jì)。爐前焦?fàn)t煤氣供氣壓力8-15 kPa,最低供氣壓力為5 kPa,燃?xì)庀到y(tǒng)最高工作壓按20 kPa設(shè)計(jì)(即焦化廠放散水封的壓頭,電廠用氣突然全部中斷時(shí)燃?xì)夤艿乐锌赡墚a(chǎn)生的瞬時(shí)憋壓)。爐前焦?fàn)t煤氣進(jìn)氣溫度不低于30℃。在對(duì)傳統(tǒng)的煤粉鍋爐進(jìn)行焦?fàn)t煤氣摻燒改造時(shí),要注意防止焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)泄漏,預(yù)防發(fā)生安全事故,在關(guān)鍵位置加裝有毒可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置,對(duì)于易泄漏位置加設(shè)閥門。摻燒系統(tǒng)還應(yīng)充分考慮機(jī)組運(yùn)行方式改變時(shí)的有效隔離。
煤氣中含有一定的水分,在管道中輸送時(shí),煤氣溫度不斷下降,煤氣中的水分就會(huì)冷凝而析出,同時(shí)還帶有煤氣中的粉塵、煤焦油、氰酚等雜質(zhì),具有很大的腐蝕性和毒性,如果不排出,將會(huì)嚴(yán)重腐蝕管道和閥門,極易造成管道、閥門損壞而出現(xiàn)泄漏事故。在焦?fàn)t煤氣輸送系統(tǒng)中,分別設(shè)置了廢液收集罐、焦?fàn)t煤氣加熱器、計(jì)量站,水封管,滿足焦?fàn)t煤氣輸送的安全和計(jì)量需求,焦?fàn)t煤氣輸送及爐前摻燒系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 焦?fàn)t煤氣輸送及爐前摻燒系統(tǒng)
在煤氣管道最低處,一般每隔200 m~250 m設(shè)置一個(gè)焦?fàn)t煤氣排水器,如圖1中④所示。煤氣排水器依靠水封的自然高度形成水壓封住管道內(nèi)煤氣,水封的總有效高度應(yīng)為煤氣計(jì)算壓力至少加500 mm。氣排水器主要是將防擊穿無(wú)泄漏煤氣排水器接入輸送煤氣的管道中(管道最低處),煤氣管道內(nèi)的冷凝水經(jīng)排水管進(jìn)入排水器高壓室,然后經(jīng)過(guò)隔板上高低壓室的連通管道進(jìn)入排水器低壓室將冷凝水收集并通過(guò)水封自溢流口自動(dòng)排出煤氣管道中的冷凝水,通過(guò)溢流管,流到冷凝液收集器內(nèi),保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)煤氣管網(wǎng)壓力波動(dòng)或其它原因引起的排水器有效水位異常降低被煤氣擊穿,在煤氣沖擊的作用下,觸動(dòng)防泄漏裝置,封閉溢流口,阻止煤氣向外泄漏,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
為滿足焦?fàn)t煤氣摻燒的計(jì)量結(jié)算需求,在焦?fàn)t煤氣輸送系統(tǒng)上安裝了計(jì)量裝置,在圖1中①加熱器后。計(jì)量站流量計(jì)管路分為五路,設(shè)計(jì)正常運(yùn)行為三運(yùn)兩備。當(dāng)運(yùn)行管路發(fā)生堵塞可切為備用管路運(yùn)行。每一路入口都裝有手動(dòng)門、眼鏡閥,出口裝有眼鏡閥、手動(dòng)門。
為保證焦?fàn)t煤氣摻燒的溫度要求,在計(jì)量站前輸送系統(tǒng)管道上安裝了焦?fàn)t煤氣加熱器,如圖1中①所示。焦?fàn)t煤氣加熱器汽源來(lái)自該電廠#4機(jī)輔汽聯(lián)絡(luò)手動(dòng)門和電動(dòng)門之間,加熱蒸汽閥門站布置如圖1中②所示,加熱器回水回至各臺(tái)機(jī)組本體疏水?dāng)U容器,如圖1中⑥所示。
為滿足某臺(tái)鍋爐停運(yùn)檢修或爐前焦?fàn)t煤氣檢修隔離需求,在每臺(tái)鍋爐爐前設(shè)置了水封管,可將爐前管道與焦?fàn)t煤氣輸送系統(tǒng)母管有效隔絕,如圖1中③所示。
考慮到焦?fàn)t煤氣中含有大量的有毒物質(zhì),因此焦?fàn)t煤氣鍋爐摻燒系統(tǒng)需要加裝各種調(diào)節(jié)閥、截止閥、流量計(jì)和壓力計(jì)等設(shè)備以保證其密封性。與此同時(shí),加裝有毒可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)裝置加強(qiáng)對(duì)焦?fàn)t煤氣的監(jiān)測(cè),防止發(fā)生焦?fàn)t煤氣泄露,造成安全隱患。為保證其安全性,焦?fàn)t煤氣鍋爐摻燒系統(tǒng)加裝了防雷防靜電設(shè)施和氮?dú)庵脫Q系統(tǒng),氮?dú)庵脫Q系統(tǒng)可以滿足焦?fàn)t煤氣投運(yùn)前和切斷后純度置換,有效避免爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
焦?fàn)t煤氣鍋爐摻燒系統(tǒng)可以將送至廠區(qū)的焦?fàn)t煤氣分配至各煤氣燃燒器,保證各個(gè)煤氣燃燒器所輸送至的煤氣壓力基本相同,其兼具煤氣的分配、輸送、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、保護(hù)等諸多功能。改造完成之后的爐前煤氣系統(tǒng)其最大供氣量為28000 Nm3/h,系統(tǒng)進(jìn)口處設(shè)計(jì)焦?fàn)t煤氣壓力為20 kPa。
焦?fàn)t煤氣鍋爐摻燒系統(tǒng)分三層布置,BC(3000 Nm3/h)、DD(4000 Nm3/h)層共布置8只氣體氣槍(大氣槍);4只點(diǎn)火氣槍,單只點(diǎn)火氣槍出力為350 Nm3/h;4只微氣氣槍,單只氣槍出力為500 Nm3/h。兩層大氣槍分別布置在BC層二次風(fēng)和DD層二次風(fēng)中,其中BC層二次風(fēng)中原有的油槍保留,即摻燒改造后BC層二次風(fēng)中同時(shí)布置有油槍和摻燒用大氣槍。在DD層二次風(fēng)噴口中心區(qū)域布置DD層大氣槍、點(diǎn)火氣槍(點(diǎn)火氣槍斜插布置)和高能點(diǎn)火裝置。點(diǎn)火方式為:高能點(diǎn)火槍點(diǎn)燃點(diǎn)火氣槍,再由點(diǎn)火氣槍點(diǎn)燃大氣槍。BC層布置大氣槍及大油槍,大氣槍的點(diǎn)火方式為:高能點(diǎn)火槍點(diǎn)燃油槍,再由油槍點(diǎn)燃大氣槍,不另外設(shè)置點(diǎn)火氣槍和高能點(diǎn)火裝置。微氣氣槍(一期A層、二期B層)布置在原少油點(diǎn)火一次風(fēng)中,摻燒改造后該層一次風(fēng)即可用少油槍點(diǎn)火也可用微氣氣槍點(diǎn)火。
該4×300 MW機(jī)組煤粉爐原有的一次風(fēng)中心采用外燃燒式小油槍,此次改造保持不變,同時(shí)新加裝了外燃式微氣氣槍,單獨(dú)的外燃燒式小油槍達(dá)到150~200 kg/h的出力情況,加裝的小氣槍單獨(dú)出力可以達(dá)到500 Nm3/h。
改造完成之后,可以使用焦?fàn)t煤氣替代原有的輕柴油參與點(diǎn)火,考慮到焦?fàn)t煤氣參與摻燒,可能會(huì)有焦?fàn)t煤氣斷供的情況發(fā)生,因此改造完成之后的煤粉燃燒器可以分別采用少油點(diǎn)火和少氣點(diǎn)火兩種方式,無(wú)論采用哪一種點(diǎn)火方式,均共用一個(gè)配風(fēng)口、穩(wěn)燃罩,已達(dá)到在保證安全性的前提下盡量降低成本。為了進(jìn)一步保證其安全性能,加強(qiáng)對(duì)高溫位置的在線監(jiān)測(cè),加裝了一套測(cè)溫?zé)犭娕?,保證燃燒器的安全性,防止其因高溫發(fā)生損毀。
2020年8月31日該電廠#2鍋爐焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)投運(yùn)成功,168運(yùn)行期間系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐各參數(shù)正常。為進(jìn)一步對(duì)鍋爐摻燒焦?fàn)t煤氣進(jìn)行探索,對(duì)不同摻燒方式進(jìn)行了對(duì)比分析,焦?fàn)t煤氣摻燒后,主再熱汽溫變化不大,鍋爐總給粉量下降,輸煤電耗、制粉電耗相應(yīng)減少,相對(duì)鋼球消耗量也減少。在摻燒焦?fàn)t煤氣后,NOx、SO2、粉塵產(chǎn)生量相對(duì)減少,一方面有利于環(huán)保參數(shù)的控制,另一方面有效降低了除塵、脫硫電耗和脫硝系統(tǒng)氨耗。
焦?fàn)t煤氣摻燒后,鍋爐穩(wěn)燃效果明顯提升,可有效替代輕柴油的穩(wěn)燃。該電廠#1機(jī)組啟動(dòng),#2機(jī)組停運(yùn)實(shí)現(xiàn)零用油記錄,在隨后的#3、#4機(jī)組啟停中實(shí)現(xiàn)了零用油,試驗(yàn)和實(shí)踐效果明顯。
焦?fàn)t煤氣熱值較高,燃燒性能、穩(wěn)然效果較好,可以有效代替一部分穩(wěn)然煤摻燒,改善燃煤摻燒結(jié)構(gòu)。為實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煤氣資源高效利用,積極探索常規(guī)煤粉爐基于焦?fàn)t煤氣的多燃料耦合摻燒,通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)筒體襯板、鍋爐水冷壁及后屏過(guò)熱器等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行性能改造提升,提升鍋爐對(duì)高比例摻燒低值煤的適應(yīng)性,使常規(guī)煤粉爐大比例摻燒低值煤,降低發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),節(jié)約發(fā)電燃料成本,為地區(qū)煤炭資源綜合利用做出貢獻(xiàn),推動(dòng)低值煤綜合利用,提高廢棄資源綜合利用效率,從而解決地區(qū)低值煤存量大、消耗難、污染大的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn) “資源—產(chǎn)品—廢棄物—再生資源—再利用”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。
通過(guò)“高熱煙煤+焦?fàn)t煤氣+低質(zhì)煤”摻燒方式,可實(shí)現(xiàn)降低燃油消耗及提升低質(zhì)煤摻燒比例,降低標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià),節(jié)約發(fā)電燃料成本。通過(guò)實(shí)踐,現(xiàn)階段該電廠已實(shí)現(xiàn)摻燒低質(zhì)煤比例達(dá)75%以上,在低質(zhì)煤摻燒比例達(dá)到75%時(shí),每噸標(biāo)煤價(jià)格降低18元。以2021年36億kWh發(fā)電量耗用115萬(wàn)噸標(biāo)煤計(jì)算,一年可減少燃煤成本2070萬(wàn)元。
通過(guò)該電廠4×300 MW機(jī)組煤粉爐進(jìn)行摻燒焦?fàn)t煤氣改造,鍋爐日常運(yùn)行階段可以用焦?fàn)t煤氣替代部分4000體系穩(wěn)燃煤,緩解高熱值煤采購(gòu)壓力;在鍋爐點(diǎn)火階段、低負(fù)荷或燃燒波動(dòng)穩(wěn)燃階段可以用焦?fàn)t煤氣替代柴油對(duì)鍋爐進(jìn)行直接點(diǎn)火和穩(wěn)燃,實(shí)現(xiàn)零用油啟停機(jī)組;實(shí)現(xiàn)低質(zhì)煤75%的高比例摻燒,有效降低燃料成本;鍋爐摻燒焦?fàn)t煤氣后可以有效解決因煤質(zhì)波動(dòng)導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)定問(wèn)題,提高鍋爐對(duì)煤質(zhì)變化的適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性;可以最大限度利用2.45億標(biāo)立方焦?fàn)t煤氣,解決無(wú)法完全消納引發(fā)的化學(xué)污染問(wèn)題,為區(qū)域環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。
通過(guò)常規(guī)煤粉爐摻燒焦?fàn)t煤氣的應(yīng)用,探索出了一條鍋爐在焦?fàn)t煤氣支撐下實(shí)現(xiàn)高比例摻燒低質(zhì)煤的可行之路,不但可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,助推火電企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,而且與貫徹落實(shí)國(guó)家“五大發(fā)展理念”,推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用的要求一脈相承,具有較好的應(yīng)用前景。