施覽玲
(中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海200335)
東海盆地西湖凹陷區(qū)域,是重要的油氣勘探區(qū)域。西湖區(qū)塊地層復雜,存在多個目的層和多套壓力系統(tǒng)[1]。近年來探井平均井深已超過4500 m,深部地層研磨性強,可鉆性差,機械鉆速低,且存在異常高溫高壓地層[2]。針對封隔復雜地層、降低井下復雜情況發(fā)生率、減少套管層序、提高鉆井效率等問題,鉆完井專業(yè)人員通過不斷探索、實踐井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),井身結(jié)構(gòu)由五開優(yōu)化為四開[3-4],省去了二開的?660.4 mm井眼,并將?444.5 mm井眼加深鉆進至2500 m左右,減少?311.1 mm井段長度,降低了?311.1 mm井段鉆進難度,形成了東海近幾年較為固定的探井井身結(jié)構(gòu):?914.4 mm×200 m+?444.5 mm×(2200~2500 m)+?311.1mm×(3900~4200 m)+?215.9 mm×完鉆深度。此套井身結(jié)構(gòu)使用效果良好,解決了?311.1 mm井段起下鉆困難、劃眼時間長、井壁坍塌及卡鉆等諸多鉆井難題。但當前表層?444.5 mm井眼鉆進至2300~2500 m井深后,鉆井提速遭遇“瓶頸”,進一步提速困難重重;同時針對常壓深井,井身結(jié)構(gòu)仍有優(yōu)化的空間。
隨著東海鉆井技術(shù)的不斷進步及油氣資源勘探開發(fā)的需求,水平井及大斜度井的數(shù)量在不斷增多[5-6],但此類井多數(shù)存在井眼鍵槽及臺階、井眼軌跡復雜等情況,導致尾管下入時容易出現(xiàn)遇阻或下不到位的問題[7]。在采用水平井開發(fā)一些滲透性較好的邊底水油氣田時,地質(zhì)方面對工程提出了水平井控水完井的要求,需要在?215.9 mm水平段下入尾管,但?215.9 mm水平段下入?177.8 mm尾管容易出現(xiàn)遇阻或下不到位的問題,一般采用小排量循環(huán)、上提下放的方式處理的效果不夠理想。因此,需要進一步對東海井身結(jié)構(gòu)進行深度優(yōu)化研究。
(1)表層?444.5 mm井眼再加速遭遇“瓶頸”
?444.5 mm井眼從最初的幾百米,逐步加深至2500 m左右,速度也大幅提升,表層?444.5 mm井眼鉆進至2300~2500 m井深后,受限于表層地層特性,以及?444.5 mm鉆頭切削效率,?444.5 mm井眼機械鉆速長期處于100 m/h左右,難以得到實質(zhì)性提升;在表層安全作業(yè)時間窗口內(nèi),其鉆進深度也難以繼續(xù)加深。
(2)常壓深井井身結(jié)構(gòu)仍有優(yōu)化空間
近年來東海探井的平均井深已超過4500 m,早已經(jīng)步入深井行列。天然氣層的溫度較油層更高,地溫梯度一般在3~5℃/100 m,5000 m的井地溫就可能達到150~250℃,故天然氣井,特別是深層天然氣井大都是高溫高壓井。高溫高壓井是鉆井工程中難度大、風險高、工程費用高的一種苛刻井[8]。為了確保安全鉆進,鉆完井專業(yè)人員通過研究形成常用探井井身結(jié)構(gòu):?914.4 mm+?444.5 mm+? 311.1 mm+?215.9 mm,此套井身結(jié)構(gòu)幫助該區(qū)塊大幅減少鉆完井作業(yè)復雜情況,取得了良好的應用效果。但是當前鉆完井專業(yè)人員利用含油巖屑處理技術(shù)[9-10],很好地解決了油基鉆井液[11]的環(huán)保問題之后,對油基鉆井液進行了推廣應用,裸眼在長時間浸泡情況下,復雜情況也極大減少,此時,對于常壓井而言,此套井身結(jié)構(gòu)稍顯保守。同時,針對常壓井深部井段采用?215.9 mm井眼鉆進,如果地質(zhì)油藏要求加深鉆探,或鉆遇地質(zhì)未預測的異常壓力地層,可能需要下入?177.8 mm尾管以后繼續(xù)采用? 152.4 mm井眼鉆進,鉆井速度會下降,從而導致鉆井工期增加,鉆井成本上升,且地質(zhì)取資料面臨風險更大。
(3)?215.9 mm井眼水平段?177.8 mm尾管下入困難
長期以來,東海?215.9 mm井眼下入尾管尺寸均為?177.8 mm。針對直井,摩阻相對較小,套管下入相對容易,但是對于定向井或水平井,受井眼軌跡影響,套管下入過程中“躺”在下井壁,大大增加套管下入摩阻,同時套管下入過程中不斷剮蹭井壁,造成環(huán)空巖屑堆積。由于環(huán)空間隙較小,且管柱重,套管下入摩阻不斷變大,管柱旋轉(zhuǎn)摩阻扭矩過大,因此旋轉(zhuǎn)下入困難重重。隨著剮蹭堆積的巖屑越來越多,甚至導致環(huán)空堵死,發(fā)生套管下入不到位、下入過程中尾管掛提前坐掛或封隔器提前坐封、套管到位后開泵困難等問題。雖然可以采用小排量循環(huán)、上提下放的方式來處理,但通常效果不夠理想,而且在一些復雜井況下導致尾管中途卡死。如川西地區(qū)的中江18H井、江沙33-1HF井等水平井在下尾管時均因遇阻活動困難而無法成功下至設計井深,只能就地固井[12]。
井身結(jié)構(gòu)主要包括套管層次和每層套管的下入深度,以及套管和井眼尺寸的配合。井身結(jié)構(gòu)設計是鉆井工程的基礎設計,它不但關系到鉆井工程整體效益,而且還直接影響油井的質(zhì)量和壽命[13]。采用較小直徑的表層井眼尺寸,既能節(jié)約鉆井液用量又提高了機械鉆速,從而縮短鉆井周期,獲得可觀的經(jīng)濟效益。
根據(jù)以上研究認識,結(jié)合東海淺層地層井壁穩(wěn)定、地層為常壓且不含淺層氣等特點,通過開展井眼尺寸敏感性研究及井眼尺寸對機械鉆速的影響分析[14],創(chuàng)新采用?406.4 mm井眼替代?444.5 mm井眼鉆過三潭組和柳浪組的不整合面,鉆穿玉泉組,進入龍井組后根據(jù)實際鉆井速度和地層變化在2500~2800 m中完成(在原有?444.5 mm井眼鉆深基礎上再增加300~500 m),下入?339.7 mm套管,為?311.15 mm井眼的加深鉆進和?244.5 mm技術(shù)套管下入創(chuàng)造了有利條件;且在相同井深下能夠有效縮短?311.1 mm井眼長度,減少鉆井液用量及含油鉆屑處理量,減少固井水泥漿用量,降低鉆井作業(yè)成本。優(yōu)化前后的井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 表層井眼優(yōu)化前后井身結(jié)構(gòu)對比Fig.1 Comparison of the casing programs before and after surface hole optimization
東??碧介_發(fā)逐漸向深層低滲油氣資源發(fā)展,探井鉆井作業(yè)深度和鉆井成本不斷增加,提高鉆井速度和作業(yè)效率顯得尤為重要。
隨著油基鉆井液的推廣應用,東海地層的井壁易失穩(wěn)難題得到有效解決,同一井段也有了更長的安全作業(yè)時間。井下復雜情況大幅減少,基本能夠保障井壁穩(wěn)定。做好儲層保護和防止壓差卡鉆或卡電纜。因此針對該類井,在滿足地質(zhì)要求的前提下,創(chuàng)新采用?311.1 mm井眼直接鉆進至垂深4800 m左右的完鉆井深,從而減少一次下套管、固井、候凝時間及一個井段電測時間。將?215.9 mm井眼作為鉆遇地質(zhì)未能預測的異常高壓等復雜地層時的備用井眼,可有效避免采用小井眼作業(yè)時機械鉆速慢和小井眼測試難以滿足地層評價要求的問題。相比常規(guī)井身結(jié)構(gòu),節(jié)省了?215.9 mm井眼鉆前準備及下?177.8 mm尾管固井時間。若未能鉆遇好的油氣顯示,不進行測試作業(yè),則無需下入?244.475 mm套管,可節(jié)省?244.475 mm套管和固井材料,具有良好的經(jīng)濟效益。優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 東海深探井優(yōu)化后井身結(jié)構(gòu)Fig.2 Optimized casing program for the deep exploration well in the East China Sea
針對?215.9 mm水平段下入?177.8 mm尾管困難且開泵不暢等問題,創(chuàng)新將?177.8 mm尾管優(yōu)化為?139.7 mm尾管,既能基本滿足地質(zhì)油藏完井生產(chǎn)需求,同時套管/井眼的尺寸比由0.82降低為0.65,增加了環(huán)空間隙,又可有效避免環(huán)空巖屑堵塞導致開泵不暢甚至憋漏地層等復雜情況的發(fā)生。鑒于不同類型的扶正器在不同鉆井液中的摩擦系數(shù)不同[15],進一步優(yōu)化了套管扶正器加放方案。采用剛性扶正器或摩擦系數(shù)小的樹脂滾輪扶正器等,減少套管本體與井壁的接觸面積,變滑動摩擦為滾動摩擦,降低套管下入摩阻。
另一方面,尾管尺寸的優(yōu)化使得管柱質(zhì)量減輕,還不僅有利于管柱下入,有利于提高固井質(zhì)量及下套管固井時效,同時也減少了管材使用量,節(jié)省了套管成本。針對?139.7 mm尾管撓度過大,下入過程中可能存在屈曲導致無法下入到位的問題,優(yōu)選可旋轉(zhuǎn)尾管懸掛器[16],必要時通過旋轉(zhuǎn)尾管穿過遇阻點。優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 尾管尺寸優(yōu)化后井身結(jié)構(gòu)Fig.3 Casing program with the optimized liner size
表層井眼尺寸優(yōu)化技術(shù)在東海SS1-6-3、SS1-6-4井中進行了應用,2口井均采用四開井身結(jié)構(gòu)。通過與同區(qū)塊鄰井相同井段平均機械鉆速進行對比分析,井眼“瘦身”后機械鉆速得到提高,結(jié)果如表1所示。
表1 SS1-6-3、SS1-6-4井與同區(qū)塊鄰井相同井段平均機械鉆速對比Table 1 Compar ison of aver age ROP at the same well section between SS1-6-3 and SS1-6-4 vs the adjacent well in the same block
SS1-6-3井為東海首次應用表層井眼尺寸優(yōu)化技術(shù)的井,?406.4 mm井眼使用海水/膨潤土漿開路鉆進,配合新型馬達的使用,機械鉆速較高,起鉆及下套管井眼順暢,獲得了較好的使用效果。由表1可知,SS1-6-3井二開累計進尺2110 m,純鉆時間15.80 h,在鉆進深度較同區(qū)塊前2口探井SS1-6-1、SS1-6-2分別深187 m和53 m的情況下,機械鉆速高達133.54 m/h,較鄰井分別提速26%和66%,為東海表層同深度最快。SS1-6-4井?406.4 mm井眼鉆深達2888 m,為同一區(qū)塊表層海水開路鉆進最深深度,平均機械鉆速仍達107 m/h。
?406.4 mm井眼相較?444.5 mm井眼同等排量下,環(huán)空返速更高,井眼清潔效果更好。以SS1-6-3井4800 L/min排量為例,?406.4 mm井眼中? 139.7 mm鉆桿環(huán)空返速達0.70 m/s,?444.5 mm井眼環(huán)空返速僅為0.57 m/s。較高的環(huán)空返速使得在破巖后巖屑能夠快速離開鉆頭和大鉆具,一方面確保了井下安全,另一方面巖屑快速返出井口,確保了井眼清潔。起鉆過程中井眼順暢,無阻掛,下套管過程井眼狀況較好,順利到位。
深井井身結(jié)構(gòu)簡化技術(shù)在東海B-B4、SS1-5-2d、SS1-5-3井中進行了應用。B-B4井領眼鉆進至5050 m,垂深3360.62 m,水平位移3464.77 m,油氣顯示良好,直接采用領眼進行生產(chǎn)。本井鉆井周期24.15 d,?311.1 mm井眼安全鉆進3049 m,平均機械鉆速高達33.09 m/h,明顯高于B氣田其他鄰井機械鉆速,鉆井日效率達203 m/d,達到本氣田歷史最高水平。B氣田各井平均機械鉆速如表2所示。
表2 B氣田各井平均機械鉆速對比Table 2 Comparison of average ROP between the wells in B gas field
SS1-5-2d井?311.1 mm井眼順利鉆至完鉆井深4679 m,為東海探井?311.1 mm井眼鉆探井深最深深度。由于減少了一層套管程序,提高了作業(yè)時效,鉆井周期僅為27.46 d,較設計提前2.54 d。同時,因本井未進行測試作業(yè),不再下入?244.475 mm套管,相比常規(guī)井身結(jié)構(gòu)節(jié)約4000 m左右套管。SS1-5-3井采用?311.1 mm井眼鉆進至垂深4629 m,為東海探井?311.1 mm井眼鉆探垂深最深深度,鉆井周期僅為21.18 d(扣除因臺風影響的時間)。
尾管尺寸優(yōu)化技術(shù)在東海B-A 1H及B-A 2H井中進行了應用。2口井即使是在水平段下入尾管,也未發(fā)生阻掛現(xiàn)象,順利將套管下入到位,滿足了后續(xù)作業(yè)要求。
2口井與東海前期?215.9 mm井眼下入? 177.8 mm尾管的鉆井相比,未發(fā)生任何復雜情況,開泵正常。對比情況如表3所示。
表3 B-A1H、B-A2H井與東海前期?215.9 mm井眼下入?177.8 mm尾管的鉆進參數(shù)對比Table 3 Comparison of the drilling parameters between B-A1H and B-A 2H vs the early wells with 177.8mm liner for 215.9mm well section in East China Sea
由表3可知,在?215.9 mm井眼下入?177.8 mm尾管,時而發(fā)生套管下入遇阻或開泵憋壓情況,此類復雜情況發(fā)生后,損失時間均超過40 h。尾管尺寸優(yōu)化為?139.7 mm后,未發(fā)生此類復雜情況,同時下入速度明顯加快。雖然兩口井井深不足3000 m,但以400 m/h的下鉆速度折算,4800 m左右的井,下長度為800 m左右的?139.7 mm尾管需要的時間約30 h,顯著快于其余未發(fā)生復雜情況下入?177.8 mm尾管的井。
(1)在原有井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化基礎上,通過進一步優(yōu)化形成了東海井身結(jié)構(gòu)深度優(yōu)化技術(shù),促進了鉆井效率的大幅提升,為后續(xù)井的井身結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化奠定了基礎。
(2)表層井眼尺寸優(yōu)化技術(shù)在東海探井成功應用,實現(xiàn)了表層快速鉆進、下套管的目的。應用井與同區(qū)塊鄰井相同井段相比,機械鉆速有顯著提升。深井井身結(jié)構(gòu)簡化技術(shù)因減少了一層套管程序,類似于陸地頁巖油氣經(jīng)濟有效開發(fā)的二開井身結(jié)構(gòu),提高了作業(yè)時效,降低了作業(yè)成本,技術(shù)意義重大。開發(fā)井尾管尺寸優(yōu)化技術(shù)在東海的應用井未發(fā)生開泵憋壓及下入遇阻情況,且下入速度明顯加快,固井質(zhì)量滿足要求。
(3)建議在以上研究基礎上進一步探索適用于東海復雜地質(zhì)條件下的深井和超深井井身結(jié)構(gòu),更好地提升深井鉆井速度,進一步實現(xiàn)降本增效。