潘一偉
(西山煤電集團有限責任公司 馬蘭礦,山西 太原 030200)
礦井提升機電控系統(tǒng)是保障礦井安全生產(chǎn)的重要組成部分。傳統(tǒng)的提升機電控系統(tǒng)存在設備老化及自動化程度低等問題,往往不能滿足礦井發(fā)展需求,并可能帶來一定的安全隱患。隨著電器自動化技術的發(fā)展,多數(shù)礦山都應用PLC技術對礦山電控系統(tǒng)進行了升級改造,取得了良好的效果[1-7].某煤礦提升機在使用過程中存在設備老化嚴重,技術落后、效率低等問題,不符合該礦近年來提出的煤炭生產(chǎn)持續(xù)、安全、高效的目標。因此,對該礦提升機電控系統(tǒng)進行技術改造,以提高其運行安全可靠性。
該礦原設計產(chǎn)能0.6 Mt/a,現(xiàn)礦井的生產(chǎn)規(guī)模擴大到1.5 Mt/a,部分原有設備難以滿足礦井產(chǎn)能增加的需求,副井提升機便是其中之一。礦井原有礦井提升機型號為Jk-3.5×2.6/30E,電控系統(tǒng)采用TKD控制系統(tǒng),最大提升速度為4 m/s.提升機使用中主要存在以下問題:
1)原提升機電控系統(tǒng)未能實現(xiàn)全速全載,根據(jù)礦井現(xiàn)產(chǎn)能,要求最大提升速度為6 m/s,原有電動機不能滿足提升要求。
2)原電控系統(tǒng)調(diào)速、控速能力差,礦井提升機低速運行時,負載突然發(fā)生變化,低電壓和低速段的啟動力矩小,難以實現(xiàn)恒減速控制。
3)現(xiàn)有的控制系統(tǒng)元器件使用多年,老化嚴重,導致設備運行過程中功能元器件損壞率及設備故障率較高。
對于電控系統(tǒng)的改造主要從硬件及軟件兩方面著手,針對礦山改造需求,硬件方面主要是電動機、PLC控制系統(tǒng)及變頻調(diào)速系統(tǒng)的改造,軟件方面主要是上位機監(jiān)控系統(tǒng)的改造。
對于電動機的選型主要通過計算分析與校核來實現(xiàn),包括額定轉(zhuǎn)速計算、電機功率計算及過載能力校核。電動機額定轉(zhuǎn)速計算公式如下:
(1)
式中:
n—實際轉(zhuǎn)速,r/min;
D—滾筒直徑,m;
Vm—最大運行速度,m/s;
i—傳動比。
該礦提升機滾筒直徑3.5 m,最大運行速度6.0 m/s,傳動比20,將相關參數(shù)帶入式(1),得到額定轉(zhuǎn)速為655 r/min.
電機功率計算公式如下:
(2)
式中:
K—阻力系數(shù),取1.15;
Q—提升機最大載荷,N,取60×106;
η—減速器傳動效率,取0.95;
ρ—動力系數(shù),取1.15.
計算得到電機功率為501 kW,考慮到120%的安全系數(shù),電機功率取601 kW.
最終,通過計算分析,電動機選型為Y700-8/1180交流高壓異步電動機,功率達700 kW,轉(zhuǎn)速達655 r/min.
對于改造后選取的電動機,需進行過載能力校驗,電動機額定輸出功率及過載能力校核計算公式如下:
(3)
(4)
式中:
λ—電動機過載能力,取2.
通過計算分析,改造后的Y700-8/1180交流高壓異步電動機滿足系統(tǒng)提升需求。
改造后的電控系統(tǒng)要求控制精度高,操作簡單,維護方便,監(jiān)控、故障自診斷能力強。為此,控制柜選擇西門子的S7-1500型PLC控制柜。
1)變頻器選擇。系統(tǒng)改造后,要求高壓變頻器可以直接輸入高壓,根據(jù)故障程度給出報警或停機處理,能夠確保停車穩(wěn)定無沖擊,延長閘瓦壽命,滿足高效生產(chǎn)要求,加速、減速平滑穩(wěn)定,力矩快速響應;輸出頻率與提升系統(tǒng)共振頻率相同時,可跳躍該頻率,穩(wěn)定運行。變頻器容量計算公式如下:
(5)
式中:
P0—變頻器容量,kW;
Pm—電動機額定功率,kW;
η—電動機效率;
k—電動機過載系數(shù),取1.05;
cosα—電動機功率系數(shù)。
改造后的電機效率為0.95,功率系數(shù)為0.94,相關參數(shù)帶入式(5),計算得到變頻器容量為:
為此,選擇CHIC1000-10/10-1000AH型變頻器,容量達1 000 kW.
2)變頻調(diào)速控制方法。
系統(tǒng)調(diào)速方式目前主要有直流與交流調(diào)速兩種,系統(tǒng)改造后由原用的旋轉(zhuǎn)變流機組改為靜止可控整流器結(jié)構,原理見圖1.該結(jié)構利用可控整流器得到可調(diào)直流電壓,具有較好的安全可靠性與較低的能耗。
圖1 靜止可控整流器原理圖
改造后變頻調(diào)速系統(tǒng)采用模糊控制方式,即采用由模糊數(shù)學語言描述的控制規(guī)則來操縱系統(tǒng)工作的控制,控制原理見圖2.這種控制方法可滿足提升系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)需要,將產(chǎn)生的誤差及其變化率通過模糊化、規(guī)則庫、模糊推理及解模糊來處理。
改造后的上位監(jiān)控系統(tǒng)編程軟件采用TIA Portal Step7,組態(tài)軟件選用TIA Portal WINCC軟件。主畫面情況見圖3.
圖3 主畫面圖像
主畫面可以實時顯示礦井提升機運行位置、運行速度、電機電流等數(shù)據(jù)。在上位機最下部主菜單中還包含了安全回路、參數(shù)記錄、電源監(jiān)視、故障記錄、報表等子菜單,可以點擊開始查詢各菜單設計的功能。
針對某礦電控系統(tǒng)改造需要,對電控系統(tǒng)進行技術改造,電動機確定為Y700-8/1180交流高壓異步電動機,主控系統(tǒng)選取西門子S7-1500系列PLC;通過變頻器容量計算,選擇CHIC1000-10/10-1000AH變頻器。同時,完成了變頻調(diào)速與上位監(jiān)控系統(tǒng)的改造,有效解決了礦山提升機電控系統(tǒng)存在的問題。