倪晉挺, 姜能惠
(安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車與軌道學(xué)院,安徽 蕪湖 241002)
隨著車輛技術(shù)的不斷進(jìn)步,人們對汽車的舒適性要求越來越高。發(fā)動(dòng)機(jī)作為車輛重要激勵(lì)源,其產(chǎn)生的振動(dòng)是否可以很好的控制,不僅關(guān)系到整車人機(jī)交互位置的振動(dòng)和噪聲,同時(shí)還影響乘客的乘坐舒適性。因而在車輛開發(fā)過程中,如何有效的對動(dòng)總懸置系統(tǒng)進(jìn)行布置設(shè)計(jì),降低振動(dòng)耦合,減小動(dòng)力總成傳遞到車身的激勵(lì)載荷,從而降低車輛關(guān)注位置的振動(dòng)噪聲大??;以及保證動(dòng)力總成在Tip in&Tip out、過坎等瞬態(tài)沖擊工況下,能夠有效的發(fā)揮動(dòng)總懸置的支撐和限位功能,進(jìn)而提升乘客的主觀感覺方面,顯得至關(guān)重要[1]。
動(dòng)總懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響整車NVH性能的主要因素有懸置系統(tǒng)的布置方式、位置及剛度的大小等因素,針對上述關(guān)鍵因素,從動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)能量解耦作為出發(fā)點(diǎn),討論不同懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案對整車NVH性能的影響情況。
為驗(yàn)證不同懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,動(dòng)力總成剛體模態(tài)頻率及能量分布情況,優(yōu)化得到最優(yōu)的方案,利用仿真手段,從避頻、能量解耦、限位、TRA軸位置等幾個(gè)方面進(jìn)行考察。
實(shí)車測試工況利用常見的汽車怠速、加速、啟動(dòng)、熄火工況;噪聲評價(jià)指標(biāo)為駕駛員右耳與后排右側(cè)乘客右耳位置車內(nèi)噪聲;振動(dòng)評價(jià)點(diǎn)為方向盤及駕駛員座椅,利用三向加速度傳感器布置于方向盤12點(diǎn)及駕駛員座椅左后側(cè)滑槽位置,通過采集關(guān)注位置的振動(dòng)加速度及車內(nèi)噪聲來衡量車輛的NVH性能[2]。
某車型在開發(fā)過程中,存在怠速振動(dòng)噪聲較大,加速過程中存在轟鳴聲,乘坐舒適性偏差等一系列問題,為了提升產(chǎn)品的競爭影響力,需要對車輛的NVH性能一系列提升,所指定的提升目標(biāo)如表1所示。
表1 某車型NVH性能主觀評價(jià)提升目標(biāo)
在仿真計(jì)算中需要將動(dòng)力總成質(zhì)心坐標(biāo)、質(zhì)量及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、懸置位置及剛度作為輸入?yún)?shù)來進(jìn)行計(jì)算。系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)方程為
(1)
式中:M為系統(tǒng)質(zhì)量矩陣;K為系統(tǒng)剛度矩陣;{X}為剛體坐標(biāo)矢量;{F}為力矩陣。
其中,
(2)
(3)
(3)式中:
將式(1)轉(zhuǎn)換到頻域,且不考慮外力情況下:
(K-ω2M){X}={0}
(4)
將質(zhì)量矩陣(2)、剛度矩陣(3)代入(4)中,可以求解得出系統(tǒng)各階的固有頻率和振型。
當(dāng)系統(tǒng)以第j階固有頻率振動(dòng)時(shí),第K行所分配的能量所占系統(tǒng)總能量的百分比用如下公式表示[3]:
(5)
式中:
mkl為系統(tǒng)質(zhì)量矩陣第k行、l列元素;φj為{φ}的第j個(gè)列向量;(φj)k,(φj)l分別為φj的第k及第l個(gè)元素。
根據(jù)前面的公式(4)和(5),建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的模型。
某車型現(xiàn)狀所采用的動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)布置方式為四點(diǎn)懸置,懸置系統(tǒng)的初始設(shè)計(jì)剛度如表2所示。
表2 某車型動(dòng)總懸置系統(tǒng)初始剛度
首先,利用Nastran軟件建立懸置系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)模型,對模型作如下簡化:動(dòng)力總成簡化為剛體,通過具有3向剛度的Bushing(襯套)彈性連接在固定基礎(chǔ)上[4];然后通過SOL103分析模塊進(jìn)行仿真計(jì)算,通過卡片設(shè)置,控制輸出選項(xiàng),得到懸置系統(tǒng)的固有頻率及懸置系統(tǒng)的能量分布矩陣,如表3所示;動(dòng)總懸置系統(tǒng)左右懸置彈性中心點(diǎn)及動(dòng)總質(zhì)心到TRA軸距離如圖1所示。
表3 現(xiàn)狀動(dòng)總懸置系統(tǒng)解耦結(jié)果
從分析結(jié)果來看,現(xiàn)狀的動(dòng)力總成懸置設(shè)計(jì)方式存在一系列問題,重點(diǎn)關(guān)注的Bounce模態(tài)為系統(tǒng)的第二階模態(tài),該階模態(tài)解耦率偏低,低于目標(biāo)要求的85%,也就是說現(xiàn)狀的動(dòng)總懸置在Z向振動(dòng)時(shí),會(huì)與其它方向的振動(dòng)發(fā)生耦合,第六階模態(tài)為發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)方向的剛體模態(tài),該階模態(tài)解耦頻率偏高,遠(yuǎn)離7-12Hz的目標(biāo)要求,不利于動(dòng)總系統(tǒng)振動(dòng)的衰減,隔振能力偏差。
如圖1,左右懸置彈性中心點(diǎn)連線與TRA不重合,特別是左懸置彈性中心偏離TRA軸34mm。從理論上講,如果懸置系統(tǒng)的彈性中心連線能夠與發(fā)動(dòng)機(jī)總成的質(zhì)心重合,動(dòng)總懸置系統(tǒng)在六個(gè)方向的振動(dòng)可以完全解耦,但由于受整車布置的限制,懸置系統(tǒng)的彈性中心連線與TRA軸距離越近越好[3-4]。
圖1 現(xiàn)狀懸置系統(tǒng)TRA軸
針對上述動(dòng)力總成懸置設(shè)計(jì)方式存在的一系列問題,同時(shí)考慮到整車設(shè)計(jì)成本方面的因素,通過仿真優(yōu)化,將現(xiàn)狀動(dòng)總懸置系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案的四點(diǎn)懸置更改為三點(diǎn)懸置支撐方式,同時(shí)結(jié)合整車布置空間,將左懸置彈性中心點(diǎn)位置向整車X向移動(dòng)25mm,從而減小左右懸置彈性中心點(diǎn)的連線與TRA軸的距離。然后,在調(diào)整布置位置的基礎(chǔ)上,對三點(diǎn)懸置系統(tǒng)的剛度進(jìn)行解耦優(yōu)化,優(yōu)化后的懸置系統(tǒng)剛度,見表4,對應(yīng)方案的能量解耦結(jié)果,見表5。優(yōu)化后動(dòng)總懸置系統(tǒng)在Z向和Ry方向的振動(dòng)能量均大幅提高,到達(dá)了96.99%和93.41%,并且Ry方向的模態(tài)頻率由原來的17Hz降低為11.74Hz,不僅可以滿足設(shè)計(jì)的目標(biāo)要求,也可以遠(yuǎn)離發(fā)動(dòng)機(jī)怠速激勵(lì)頻率,提升系統(tǒng)的隔振性能[5-9]。
表4 優(yōu)化后動(dòng)總懸置系統(tǒng)剛度值
表5 優(yōu)化后動(dòng)總懸置系統(tǒng)解耦結(jié)果
為驗(yàn)證仿真優(yōu)化結(jié)果,對整車NVH性能的影響情況,采用客戶在使用車輛過程中,常關(guān)注的怠速、加速、啟動(dòng)、熄火工況分別測試動(dòng)總懸置系統(tǒng)在初始狀態(tài)(Baseline)及優(yōu)化方案(三點(diǎn)懸置+左懸置移動(dòng)25mm)狀態(tài)下的整車NVH性能,其中怠速工況考慮AC ON及AC OFF兩種工況。
測試的數(shù)據(jù)包括振動(dòng)和噪聲兩部分,其中,噪聲測試位置為駕駛員左耳(DLE)與后排右側(cè)乘客右耳(RRR);振動(dòng)測試為方向盤(SW)比較惡劣的12點(diǎn)位置、駕駛員座椅(Seat)及前地板駕駛員腳踏位置(Floor)。由于篇幅限制,僅給出部分測試數(shù)據(jù)。
駕駛員左耳位置在怠速(AC ON及AC OFF)工況下的聲壓響應(yīng)曲線如圖2所示,所對應(yīng)的聲壓級(jí)大小對比如圖3所示。由測試結(jié)果可以看出,AC off工況,優(yōu)化方案較初始方案,測點(diǎn)DLE車內(nèi)噪聲值分別降低了0.9dB(A),測點(diǎn)DLE車內(nèi)噪聲值分別降低了0.9dB(A),RRR車內(nèi)噪聲值降低了0.4dB(A);AC on工況,測點(diǎn)DLE車內(nèi)噪聲值,優(yōu)化方案較初始方案,降低了2.1dB(A),RRR車內(nèi)噪聲值,狀優(yōu)化方案較初始方案,降低了0.1dB(A)。
圖2 怠速(AC ON及AC OFF)工況聲壓響應(yīng)曲線
圖3 怠速(AC ON及AC OFF)工況聲壓級(jí)大小對比
方向盤(SW)12點(diǎn)位置、駕駛員座椅(Seat)及前地板駕駛員腳踏位置(Floor)在AC off工況下的振動(dòng)大小對比如圖4所示。由測試結(jié)果可以看出,除了地板關(guān)注位置的Y向振動(dòng)大小稍微變差外,增加了0.001g,其余關(guān)注位置方向的振動(dòng)大小均有所減小,其中方向盤12點(diǎn)位置的振動(dòng)大小RMS值減小0.02g,座椅導(dǎo)軌位置RMS減小0.002g,駕駛員腳踏地板位置振動(dòng)大小RMS值減小0.001g。
圖4 怠速(AC OFF)工況關(guān)注點(diǎn)振動(dòng)大小對比
駕駛員左耳位置在加速工況下,DLE位置的聲壓響應(yīng)曲線如圖5所示。由測試結(jié)果可以看出,雖然發(fā)動(dòng)機(jī)在1876rpm時(shí),優(yōu)化方案較初始方案,DLE位置的聲壓大小,有所增加,增加了1.38dBA,但從整個(gè)加速過程中來看,優(yōu)化方案的車內(nèi)聲壓級(jí)是優(yōu)于初始方案,特別是在常用的轉(zhuǎn)速2500rpm-3500rpm范圍內(nèi)。
圖5 加速工況下的DLE位置聲壓響應(yīng)曲線
方向盤(SW)12點(diǎn)位置、駕駛員座椅(Seat)及前地板駕駛員腳踏位置(Floor)在啟動(dòng)&熄火工況下的振動(dòng)大小對比如圖6所示。由測試結(jié)果可以看出,發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)工況,方向盤振動(dòng),優(yōu)化方案較初始方案降低了0.3g,座椅導(dǎo)軌振動(dòng),優(yōu)化方案較初始方案增大了0.02g;發(fā)動(dòng)機(jī)熄火工況,方向盤振動(dòng),優(yōu)化方案較初始方案,降低了0.17g,座椅導(dǎo)軌振動(dòng),優(yōu)化方案較初始方案,降低了0.02g。
圖6 啟動(dòng)&熄火工況關(guān)注點(diǎn)振動(dòng)大小對比
通過對比上述工況的測試結(jié)果,總體而言,優(yōu)化方案較初始方案,駕駛艙內(nèi)關(guān)注位置的振動(dòng)及噪聲大小均提升明顯,同時(shí),初始方案為四點(diǎn)懸置設(shè)計(jì),優(yōu)化方案為三點(diǎn)懸置設(shè)計(jì),因此,在提升性能的同時(shí),也降低了整車的設(shè)計(jì)成本。此外,通過對優(yōu)化后的車輛,再次進(jìn)行主觀評價(jià),評價(jià)測試分值也均得到了提升,見表6。
表6 優(yōu)化后主觀評價(jià)提升目標(biāo)
通過仿真優(yōu)化及測試相結(jié)合的手段,對動(dòng)力總成懸置設(shè)計(jì)對整車NVH性能的影響情況進(jìn)行研究。通過優(yōu)化動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的設(shè)計(jì),不僅降低了設(shè)計(jì)成本,而且提升了整車的NVH性能,提升了車輛的主觀評價(jià)。從而可以看出,動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì),對于整車NVH性能的重要性,在后續(xù)的車輛開發(fā)設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)當(dāng)給予重點(diǎn)考慮,從而減少后續(xù)的調(diào)教、改動(dòng)、優(yōu)化成本。