鞏永良 趙鈺峰 郝紅勛 張治海 安俊橋
一、變頻器與潛油電泵
變頻器是一種輸出頻率可調(diào)的電氣設(shè)備,按種類大體上分兩種。一種是交交變頻,另一種是交直交變頻。交直交變頻的調(diào)節(jié)范圍寬控制性能好,目前在交流調(diào)速領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。潛油電泵是由潛油電機驅(qū)動的,可以通過變頻器改變潛油電機的轉(zhuǎn)速滿足不用的生產(chǎn)要求。
電動機的轉(zhuǎn)速公式:
從上式可以看出,電機轉(zhuǎn)速n與頻率f成正比,調(diào)整電機頻率f,可以改變電機轉(zhuǎn)速n,進而調(diào)整離心泵的排量和揚程。
二、 頻率與電泵參數(shù)的關(guān)系:
⑴離心泵排量與電機轉(zhuǎn)速成正比:
⑵離心泵揚程與電機轉(zhuǎn)速平方成正比:
⑶離心泵功率與電機轉(zhuǎn)速立方成正比:
三、調(diào)節(jié)頻率的作用
1、產(chǎn)量調(diào)整
根據(jù)頻率與電潛泵排量的關(guān)系,可通過調(diào)節(jié)頻率改變油井產(chǎn)量;一般井底供液充足時,為保持油井穩(wěn)產(chǎn),電泵基本保持中頻工作,保持在40-50Hz,也會根據(jù)提產(chǎn)降產(chǎn)的需求調(diào)整頻率。潛油電泵的參數(shù)調(diào)整,相對于其他機械采油方式較為簡單,一般是根據(jù)油田的實際生產(chǎn)情況進行調(diào)參,如防止油層出砂需保持一定的生產(chǎn)壓差,則需要控制生產(chǎn)頻率和油嘴。
電潛泵可用定頻或變頻控制柜控制。定頻控制的電泵井,調(diào)參僅對油嘴進行調(diào)節(jié);變頻控制的電泵井,不僅可以調(diào)節(jié)油嘴,也可以調(diào)整頻率。
2、電泵井欠載問題
在生產(chǎn)實際中,由于油井的供液能力存在差異,電泵井的動液面和沉沒度會隨著地層供液能力上下波動,當(dāng)動液面保持較高的時候,電潛泵需要舉升的高度較低;當(dāng)動液面下降較低的時候,電潛泵需要舉升的高度較高;當(dāng)動液面高于電潛泵揚程時,電潛泵則無法將井液舉升到井口,變頻器就會出現(xiàn)欠載停機保護的現(xiàn)象。
部分油井由于井底壓力下降,動液面隨之下降,就需要更大的揚程,故之前所設(shè)定的頻率已不能滿足生產(chǎn);另一方面,在處理欠載停機現(xiàn)象時,通常采取降低頻率的方法,降低產(chǎn)液量,保證地層恢復(fù)供液,但是液面下降到臨界點(動液面與電泵設(shè)定頻率下的揚程相同)以下的時候,就會出現(xiàn)電泵揚程不夠,運行電流下降,最終導(dǎo)致欠載停機。
例如:電泵井1,該井泵掛深度為1490m,頻率為50Hz時,揚程為1300m,井下壓力為5.83Mpa,套壓為1.0Mpa;
折算沉沒度573m,動液面深度=泵掛深度-沉沒度=1490m-573m=917m,也就說泵的揚程最小需要達到917m。
電泵運行最佳頻率需大于43Hz,油井才能正常生產(chǎn)。
3、驗證電泵電機功率是否達到標(biāo)準(zhǔn)
正常情況下,電機的功率是在頻率50Hz的情況下計算出來的,在變頻器沒有故障的情況下,電源輸出的電流電壓基本保持不變,但在變頻器內(nèi)主板和采樣板出現(xiàn)故障時,輸出電流電壓會改變,導(dǎo)致電機功率過不到額定值。
電泵井2,生產(chǎn)不正常,通過多次調(diào)頻發(fā)現(xiàn),上調(diào)頻率時電流也隨之上升,但幅度不大,可油井的產(chǎn)量未見增加,多次檢查發(fā)現(xiàn)該井在調(diào)頻時電流上升,但電壓基本不變,說明頻率調(diào)高而電機的做功基本沒變,頻率50Hz時的電機額定功率為31KW,根據(jù)公式:
可得頻率在55Hz時電機功率為:
但在現(xiàn)場測試時發(fā)現(xiàn)當(dāng)頻率為55Hz時,電流為33A,電壓787V,通過公式:
P=UI=1.73×33×787×0.66=29.6KW
明顯可以發(fā)現(xiàn),該泵電機實際做功與理論功率不符,頻率達到了,但電泵做功未達到要求,通過電氣專業(yè)人員的分析檢查,發(fā)現(xiàn)變頻器主板有一部件出現(xiàn)故障,更換后油井生產(chǎn)正常,日產(chǎn)液量達到預(yù)定的目標(biāo),解決了生產(chǎn)中的一大問題。
4、判斷油井不出油的原因
油井不出油的原因很多,通過頻率的調(diào)整可以發(fā)現(xiàn)油井不出油有以下幾種情況,分別如下:
(1)泵入口堵塞:
潛油電泵采出過程中因地質(zhì)條件狀況,如井中巖石中的碳酸鹽、硅酸鹽隨井液一起被泵抽出,在潛油泵中由于葉輪的旋轉(zhuǎn)使分子間碰撞機會增多,形成結(jié)垢層附著在流道表面上。原油高含蠟質(zhì)、膠質(zhì)的油井,隨著生產(chǎn)過程的延長,膠質(zhì)物或蠟迅速附著在潛油泵流道表面等原因,導(dǎo)致泵在生產(chǎn)一段時間后發(fā)生泵入口堵塞。
發(fā)生這種情況可通過調(diào)頻來驗證:將電機頻率上調(diào)5-10Hz,觀察電流的變化,此時會發(fā)現(xiàn)電流不變或小幅下降。關(guān)閉井口生產(chǎn)閥門憋壓,會發(fā)現(xiàn)油壓不升高;再將電機頻率下調(diào)5-10Hz,電流仍然不變或小幅下降,井口油壓不升。如有此種現(xiàn)象,可初步判定為泵入口堵塞,解決的辦法只有將機組從井下起出,再運至檢修廠進行檢泵。
(2)氣體影響:
如有過多的氣體進入電動潛油泵會造成氣鎖,使氣體充滿整個泵腔內(nèi),而導(dǎo)致油無法流入泵腔內(nèi),致使油井不出油或出油不正常,泵的效率嚴(yán)重降低,此故障也可通過調(diào)整頻率來判斷。將油井頻率調(diào)高5Hz,觀察油井運行電流及電壓的變化,如果電壓上升,電流下降或不變,井口出油聲音變化不大,井口憋壓壓力上升緩慢;將頻率下調(diào)5Hz,觀察發(fā)現(xiàn)電壓下降,電流不變或小幅下降。如有此現(xiàn)象說明該井受氣體影響嚴(yán)重或泵被氣鎖,需要釋放套管中的氣體降低套壓,從而解決此問題,如問題未能解決,則需要在井下安裝作業(yè)的時候,使用特殊的油氣分離器。
(3)泵軸斷:
泵軸斷后,電機不再帶動泵運轉(zhuǎn),泵也無法舉升井液繼續(xù)做功,機組的運行電流大約等于電機的空載電流,出現(xiàn)此情況后,運行電流會降低很多,同時油井出現(xiàn)欠載停機,降低欠載保護值,重新啟動機組,調(diào)整頻率,機組的運行電流都不會出現(xiàn)較大的變化,并且調(diào)整相序,電流也不會發(fā)生大的變化,如出現(xiàn)此現(xiàn)象,可初步斷定為泵軸斷,具體情況需要檢泵作業(yè),起出機組進行進一步判定。
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