摘要:稠油熱采技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用了50余年,在稠油的熱采過程中,油層套管處于周期性的升溫、降溫的溫度變化中,在交變的熱應(yīng)力狀態(tài)下,生產(chǎn)套管就要受到反復(fù)的伸縮變形。由于熱膨脹,對管材和水泥環(huán)會產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,因此對套管和水泥環(huán)的強度要求非常高。近年來,遼河油區(qū)由于大規(guī)模使用蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)及火驅(qū)熱采的稠油熱采方式,導(dǎo)致地層溫度不斷升高,油氣水層非?;钴S,增加了固井的施工難道,影響到油田長效開發(fā)的百年大計。為了提高固井質(zhì)量,針對稠油區(qū)塊的固井技術(shù)首先要解決的問題:水泥漿體系亟需改進,施工工藝流程有待提高,用以熱采區(qū)塊的固井,提高固井質(zhì)量[1]。
關(guān)鍵詞:稠油熱采固井技術(shù);頂替效率;水泥漿體系
1稠油熱采井的固井技術(shù)難點
熱力開采是目前稠油開采的主要方式,但采用這種方式開采對完井工作提出了更高的要求:
1.1油氣水層難以壓穩(wěn)
在鉆井、固井過程中注水及注氣井堅持不停,由于下部底水活躍,且上部又有頂水,使水泥漿在候凝過程中極易發(fā)生油、氣、水侵,造成水泥環(huán)竄槽,增加了固井施工的難度[2]。稠油熱采區(qū)塊經(jīng)過多輪次注采,油層及水層較為活躍,個別井在完鉆時,由于鉆井液密度低,沒有壓穩(wěn)油氣水層,致使出油、出砂,達不到固井要求。
1.2水泥漿難以返到地面
稠油區(qū)塊上部館陶地層疏松、易垮塌,大肚子井段中滯留的稠泥漿及巖屑在水泥漿的牽引下易混竄,增大其流動阻力,易引起堵憋,造成漏失低返。
1.3井徑大,水泥漿難以實現(xiàn)紊流頂替
油層部位主要是由灰色、灰褐色砂礫巖、礫巖夾灰色泥巖組成,由于巖層的成巖膠結(jié)性差,且滲透性較好,在鉆井過程中易出現(xiàn)井壁坍塌、掉塊,井徑擴大率嚴重超標。固井時,水泥漿很難達到紊流頂替效果。
2主要技術(shù)措施
1)做好水泥漿化驗工作,針對稠油區(qū)塊上部館陶水層及油氣水層比較活躍等特點,加大速凝劑的比例,縮短稠化時間,達到兩凝的效果,保證水泥漿在侯凝過程中的失重時也能壓穩(wěn)油氣水層。
2)壓穩(wěn)固井工藝。對一些有異常情況的井,在完井通井時,上提泥漿密度,0.02-0.06(g/cm3)壓穩(wěn)油氣層,實現(xiàn)平衡壓力固井,在動壓力情況下頂替水泥漿不發(fā)生井漏,而在靜液態(tài)狀況與水泥凝固過程中不發(fā)生水串、油氣串。
3)采用多凝水泥漿體系,防止長期蒸汽驅(qū)動、蒸汽吞吐使層間油氣活躍上竄,影響固井質(zhì)量。
4)優(yōu)選鉆井水利參數(shù)和泥漿體系,保證井徑規(guī)則和減少井漏的發(fā)生。事實表明,合格的井眼,是固井成功的先決條件。
5)認真執(zhí)行下套管前的通井工作。通井時,要調(diào)整好泥漿的性能,保證井下的通暢,待正常以后,方可起鉆。
6)要嚴格控制好套管的下放速度,避免井下激動壓力的產(chǎn)生,并保證灌好泥漿。要觀察井口泥漿的返出情況,出現(xiàn)井漏,要馬上起套管進行堵漏。
7)使用水泥傘,防止水泥下沉漏失。
8)采用堵漏型隔離液LY-1,防止井漏,又充分清洗井眼,確保水泥返高。1.使用LY-I沖洗液和屏蔽暫堵劑作為前置液, 能有效清洗套管和井壁,增加水泥對兩界面的膠結(jié)強度,并有效抑制井漏的發(fā)生。
9)要按固井要求下好扶正器和旋流發(fā)生器,解決井眼不規(guī)則和大肚子井眼固井時的頂替效率低的難題,提高固井質(zhì)量。
10)使用旋流扶正器,確保館陶組及井徑擴大率超過15%井段的固井質(zhì)量。
3 現(xiàn)場施工措施
3.1現(xiàn)場應(yīng)用
歡127-17-31由井下鉆井公司30644隊鉆進完成,完鉆井深:861m,下入177.8mm套管,油層段:780m~820m,要求水泥漿返至地面。
3.1.1本井難點
1)井徑較大。本井平均井徑:295.27mm,其中最大井徑472mm,最小井徑253mm,平均環(huán)空容積:46.37L/m。2、館陶水層活躍,容易發(fā)生水竄。
3.1.2主要技術(shù)措施
1)在570m、740m處下入旋流發(fā)生器,解決井徑大,水泥漿難以實現(xiàn)紊流頂替的難題。
2)采用兩凝水泥漿固井,防止地層流體在水泥漿失重過程中上竄。
3)采用2臺水泥車注灰,實現(xiàn)紊流注替。
4)關(guān)停周邊的1口注水井,保證靜態(tài)下的固井施工。
近期(2018年1月~3月)稠油熱采井固井33口,其中合格井16口,優(yōu)質(zhì)井17口,固井優(yōu)質(zhì)率51.5%。
4結(jié)論
1)通過對2018年1月~3月稠油熱采井固井質(zhì)量情況分析,固井質(zhì)量合格率100%,優(yōu)質(zhì)率達到51.5%,說明針對稠油熱采井的固井技術(shù)和施工措施是有效的,具有很好的操作性。
2)堅持“靜態(tài)環(huán)境”下固井和壓穩(wěn)工藝對稠油熱采井的水泥膠結(jié)效果起到了良好的作用,是保證固井質(zhì)量的基礎(chǔ)。
3)選用速凝及多凝水泥漿體系,縮短水泥漿的“失重”時間,從而減少了地層流體對水泥漿的影響,是保證稠油熱采井固井質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)。
4)采用耐高溫水泥漿體系,解決水泥石在高溫情況下強度衰減問題,增加口井的開采壽命。
參考文獻
[1]劉崇建,黃柏宗,油氣井注水泥理論研究與應(yīng)用[M]北京:石油工業(yè)出版社,2001
[2]徐可軍,王新征,何育榮,稠油熱采井中泡面水泥漿的固井技術(shù)[J]。石油鉆采工藝,2002,24(6):30-31
第一作者簡介:李萌,遼寧省盤錦市,學(xué)士學(xué)位,長城鉆探固井公司歡喜嶺項目部工程師。
中國石油集團長城鉆探工程公司固井公司,遼寧? ?盤錦? 124010