*文增國 王全家 薛鋒軍 朱星舟
(山西陽光焦化集團(tuán) 山西 043300)
焦?fàn)t煤氣約30000-35000m3/h,煤氣中硫化氫含量約5000mg/m3,之前采用PDS氨法吸收煤氣中的H2S含量,其處理后的煤氣中的H2S含量在830-960mg/m3,根據(jù)GB 17820-2012《天然氣》中一類、二類用氣規(guī)定硫化氫含量不應(yīng)超過20mg/m3,遠(yuǎn)高于此標(biāo)準(zhǔn)。
焦?fàn)t煤氣中含有硫化氫,后續(xù)使用需要進(jìn)行脫硫凈化。目前焦?fàn)t煤氣凈化基本上采用傳統(tǒng)PDS脫硫技術(shù),傳統(tǒng)的PDS脫硫技術(shù)存在脫硫過程中產(chǎn)生大量復(fù)鹽,需要定期排放進(jìn)行處理,造成后續(xù)處理費(fèi)用和環(huán)保壓力比較大。目前使用絡(luò)合鐵脫硫催化劑不需要改變脫硫裝置的工藝路線,不需要做設(shè)備改動(dòng)。
煤氣中H2S在堿性溶液中被Fe3+的絡(luò)合物Fe3+Ln氧化成單質(zhì)硫,而本身被H2S還原成Fe2+Ln,然后用空氣氧化再生,生成Fe3+Ln,循環(huán)使用。
其反應(yīng)為:
總反應(yīng)為:
絡(luò)合鐵離子的反應(yīng)原理,由于絡(luò)合劑的存在,不但增加了鐵離子的溶解性,而且提高了鐵離子的穩(wěn)定性。通過在溶液系統(tǒng)中添加氫氧化鈉增加系統(tǒng)中的堿源彌補(bǔ)溶液系統(tǒng)揮發(fā)氨偏低,有利于再生系統(tǒng)時(shí)增加溶液的OH-離子,有助于Fe2+再生反應(yīng)。
脫硫液副鹽組成主要有硫代硫酸銨、硫氰酸銨和硫酸銨,其中影響PDS催化劑活性的主要是硫代硫酸銨、硫氰酸銨。而一般認(rèn)為硫代硫酸銨是HS-過渡氧化產(chǎn)生的,硫氰酸銨是多硫化銨與氰化銨反應(yīng)生成的,其主要反應(yīng)式如下:
①多硫化銨的生成
多硫化銨分子式(NH4)2S(x+1)中x值范圍為1-4間,該值越大,化合物反應(yīng)性就越高。
②硫氰酸銨的生產(chǎn)
此反應(yīng)式,是脫硫液中硫氰酸銨產(chǎn)生的主要來源。由反應(yīng)式可知,控制NH4CNS的產(chǎn)生,主要是降低(NH4)2S(x+1)和 NH4CN濃度。查閱無機(jī)化學(xué)可知,F(xiàn)e(CN)2在CN-濃度不高時(shí)可生成Fe(CN)2沉淀。分析認(rèn)為,此沉淀可隨熔硫過程帶出。故要在日常生產(chǎn)中維持較高的絡(luò)合鐵濃度,日常控制Fe3+在400-500g/m3,總鐵約在1200-1500g/m3。
表2 使用絡(luò)合鐵脫硫劑指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
PDS與絡(luò)合鐵催化劑實(shí)際應(yīng)用過程中數(shù)據(jù)對(duì)比表1。
表1 使用PDS脫硫劑指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
從表1數(shù)據(jù)對(duì)比得出同樣的工藝條件,其脫硫效果較 PDS催化劑效果更好。另外,使用絡(luò)合鐵脫硫劑后,脫硫液中的三鹽中硫代硫酸銨迅速降低,硫氰酸銨和硫酸銨基本能維持穩(wěn)定,PDS脫硫劑硫代硫酸銨最高201mg/L,絡(luò)合鐵脫硫劑復(fù)鹽含量硫代硫酸銨逐步減少,煤氣中的H2S含量使用絡(luò)合鐵脫硫劑明顯下降,最低48.4mg/m3,脫硫塔阻力下降至3.2kPa,基本達(dá)到起初目標(biāo)要求。
(1)濕法煤氣脫硫因季節(jié)溫度變化不同,其對(duì)應(yīng)的加藥方式也有所不同,主要體現(xiàn)在脫硫溶液溫度及絡(luò)合鐵含量和揮發(fā)氨這三項(xiàng)主要指標(biāo),變化趨勢(shì)如圖1、圖2所示。(2)從圖1數(shù)據(jù)對(duì)比得出,在夏季,大氣溫度較高,伴隨脫硫溶液溫度也較高平均在45-50℃,相對(duì)影響脫硫液中的揮發(fā)氨較低,反之絡(luò)合鐵在溶液中的催化效果較好,因此投加量較少;圖2數(shù)據(jù)中冬季對(duì)比夏季的工況運(yùn)行加藥方式則相反。(3)新型絡(luò)合鐵脫硫劑要求pH值控制8-9,且實(shí)踐證明在此pH范圍確實(shí)具有較好的脫硫效果,但在夏季溫度高時(shí),若補(bǔ)氨不及時(shí)會(huì)造成pH值偏低,會(huì)嚴(yán)重影響脫硫效率。另由于風(fēng)機(jī)后煤氣為溫度約40℃的非飽和煤氣,其在與脫硫液直接接觸過程中,煤氣自飽和過程會(huì)大量消耗脫硫液,使得生產(chǎn)控制中容易因脫硫液水分流失,生產(chǎn)中要特別注意液位的控制。一般控制在350-500mg/L左右,再投加氫氧化鈉,溶液pH值為弱堿性即可。
圖1 夏季工況下的主要指標(biāo)趨勢(shì)
圖2 冬季工況下的主要指標(biāo)趨勢(shì)
(1)絡(luò)合鐵脫硫工藝控制過程相對(duì)穩(wěn)定,指標(biāo)調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單,加藥方式容易管控,硫膏產(chǎn)量相對(duì)較大,H2S脫除率高。(2)絡(luò)合鐵脫硫工藝脫硫液無復(fù)鹽含量增加,能夠做到環(huán)保無污染,可利用原基礎(chǔ)設(shè)施、工藝變更較為簡(jiǎn)單。(3)循環(huán)液再生速率快,不產(chǎn)生副鹽,立竿見影,從開始使用絡(luò)合鐵實(shí)現(xiàn)零排放。(4)絡(luò)合鐵脫硫劑對(duì)溫度的要求也較PDS更寬,在脫硫液溫度維持50℃左右時(shí),仍有一定的脫硫效果。但由于高溫時(shí),NH3的揮發(fā)量增加,脫硫液pH值難以保證廠家要求的8-9的最佳范圍,脫硫效果受pH值影響較大,要特別關(guān)注脫硫液pH值、溫度情況。