劉霞 韋自妍 劉忠寶
北京工業(yè)大學環(huán)境與生命學部 北京 100124
隨著全球能源危機和溫室效應等問題的出現(xiàn),世界各國開始注重能源的高效利用,綠色節(jié)能已逐漸成為各國的共識。在2020年習近平總書記對我國的碳排放提出新的達峰和中和目標[1],如何建立可持續(xù)利用的能源體系成為有待解決的關鍵問題。近兩年新冠肺炎疫情的暴發(fā),使人們意識到保鮮的重要性,而冷柜因儲藏量大的優(yōu)點,在食物等物品的保鮮方面占有重要的地位。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,冷柜2020年全年銷量比2019年同比增長39.7%[2]。但同時也因其蒸發(fā)器表面除霜耗電量大的缺點受到局限,這對冷柜來說是十分關鍵的問題。大多商用冷柜采用的除霜方式是熱氣旁通除霜[3],但是這種除霜方式在較低的環(huán)境溫度下,除霜速度慢[4],并且隨著除霜過程的進行,壓縮機吸氣溫度降低,會造成能耗增加。
目前研究解決熱氣除霜存在問題的研究主要在空氣源熱泵和空調(diào)方面,在冷柜方面幾乎沒有。劉忠寶等人[5][6]通過在冰箱壓縮機殼體外側(cè)添加相變材料蓄熱,在系統(tǒng)除霜的過程中,將壓縮機殼體廢熱用于提升來自蒸發(fā)器的低溫制冷劑的溫度,來避免壓縮機持續(xù)回液問題的發(fā)生。林金煌[7]等人研究空調(diào)并行分流熱氣除霜,使得除霜時間與常規(guī)除霜時間相比縮短25%。余萌[8]設計一種與空氣源熱泵結(jié)合的相變蓄熱裝置,通過模擬在嚴寒地區(qū)運行情況,發(fā)現(xiàn)除霜性能可得到明顯提高,并且供熱更加穩(wěn)定。
結(jié)合前人的研究,為了解決在冷柜熱氣旁通除霜中存在的問題并節(jié)省能耗,本文以熱氣旁通除霜方式的風冷冷凍柜為研究對象,通過在系統(tǒng)中添加相變蓄熱換熱器來回收冷凝熱,并在除霜時釋放熱量提升壓縮機吸氣溫度,從而提高除霜功率,加快除霜過程,以解決現(xiàn)存的較低環(huán)境溫度下除霜時間長、除霜功耗大和除霜效果差的問題,并且通過在不同運行模式下的性能和功耗對比實驗,從而分析得出結(jié)論。
由于本實驗是通過添加蓄熱換熱器來收集系統(tǒng)中冷凝熱的,因此壓縮機的排氣溫度Tc直接決定了蓄熱材料熔點溫度,進而影響了相變蓄熱材料的選取。本文分別對-7℃、0℃和25℃環(huán)境溫度下壓縮機的排氣溫度Tc進行測定,實驗所得數(shù)據(jù)如圖1所示。經(jīng)測定25℃環(huán)境溫度下壓縮機平均排氣溫度為95℃,0℃環(huán)境溫度下壓縮機平均排氣溫度為63℃,-7℃環(huán)境溫度下壓縮機的平均排氣溫度為60℃。由此可以得出,在選取相變蓄熱材料時其相變溫度不可高于95℃,考慮到低溫環(huán)境下的除霜情況,最終應選擇相變溫度不高于60℃的相變蓄熱材料。
圖1 不同環(huán)境溫度下壓縮機的排氣溫度
為了選出導熱能力更強的蓄熱材料,對三種材料進行熔化時長、熔化速度、熔化溫度的測試。材料1為20 g純石蠟,材料2中添加有5%的石墨,材料3中含有5%的膨脹石墨。實驗過程中以材料1為對照組,材料2和材料3為實驗組。實驗方法為:將室溫約25℃下的材料1、材料2和材料3放入90℃下的恒溫油浴中,進行熔化實驗,材料熔化過程如圖2所示。根據(jù)三種材料溫度變化曲線和實驗觀察,添加5%的石墨和添加5%的膨脹石墨后都可以縮短熔化時間。但是添加膨脹石墨會增加材料的體積,對本系統(tǒng)來說是不利的。因此本文選取能量密度最高的64號切片石蠟(即純石蠟)為相變蓄熱材料。經(jīng)過差示掃描量熱法進行蓄熱材料的熱物性測定,結(jié)果顯示選取相變蓄熱材料石蠟的相變潛熱為128.9 kJ/kg,樣品開始熔化的溫度為61.8℃,熔化結(jié)束的溫度為72.4℃,符合本文所需的相變蓄熱材料要求。
圖2 材料1、2、3熔化實驗
通過測定除霜過程中系統(tǒng)的功耗,確定霜層從固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)的所需的熱量,進而確定相變蓄熱材料的添加量。通過計算可以得出系統(tǒng)在除霜過程中需要為霜層提供的功耗為0.0653 kW·h。
因此蓄熱材料需求的質(zhì)量mP為:
式中:mP為所需相變蓄熱材料的質(zhì)量,W為一個除霜過程的耗功,Δh為相變蓄熱材料的相變潛熱。
由于添加電磁閥成本較高,為了減少使用電磁閥的數(shù)量,因此采用雙回路蓄熱換熱器。因蓄熱材料石蠟的導熱系數(shù)較小,為了加速蓄存熱量的使用速度和效率,本文采用蓄存熱量的管道和釋放熱量的管道叉排分布的方式,以充分利用蓄熱材料中蓄存的熱量。在系統(tǒng)改造中,為了不對系統(tǒng)中的壓力平衡造成影響,采用相同管徑的銅管和相同管程換熱器。本換熱器的部分工藝要求如下:換熱器最終尺寸為長190 mm,寬170 mm,高150 mm,采用16排12孔,排間距為12.8 mm,孔間距為21 mm。鋁箔采用親水鋁箔,鋁箔的厚度為0.115 mm,翅片間距為1.8 mm。制作完成后的換熱器如圖3所示。
圖3 蓄熱換熱器
通過計算得出相變蓄熱材料的添加量mP為1.825 kg,則填充石蠟所需體積VP約為:
式中:VP為所需相變蓄熱材料的體積,ρ為相變蓄熱材料的密度。由于換熱器兩側(cè)有長約30 mm的管道彎頭,因此含有翅片的管道長度為160 mm,則可以得此換熱器的翅片最小孔隙率ε為:
式中:ε為換熱器翅片的最小孔隙率。
通過進行不同環(huán)境溫度下原系統(tǒng)除霜性能實驗驗證,證實在較低的環(huán)境溫度下冷凍柜熱氣旁通除霜存在壓縮機排氣溫度低、除霜時間長、除霜效果差的問題。通過前期對不同溫度下壓縮機排氣溫度測定,分析除霜效果差的主要原因是壓縮機排氣溫度較低。本文嘗試在冷凝器側(cè)并聯(lián)相變蓄熱換熱器,以蓄存系統(tǒng)正常運行時較多的冷凝熱,通過合理布置管路和電磁閥,實現(xiàn)熱氣旁通除霜過程中壓縮機吸氣的再升溫。改裝后系統(tǒng)可以實現(xiàn)正常制冷循環(huán)、蓄熱和除霜三種運行模式。
(1)蓄熱模式。如圖4所示,系統(tǒng)蓄熱模式的原理為:電磁閥2、4打開,電磁閥1、3、5關閉。來自壓縮機的高溫高壓的制冷劑氣體通過電磁閥4流入蓄熱換熱器,向蓄熱換熱器中的蓄熱材料散熱,變?yōu)楦邏旱闹评鋭┮后w;流入毛細管降壓,變?yōu)榈蛪旱闹评鋭┮后w;制冷劑液體流入蒸發(fā)器以后,吸收冷凍柜內(nèi)物品含有的熱量變?yōu)榈蛪旱闹评鋭怏w,然后制冷劑流回壓縮機完成一次循環(huán)。
(2)正常制冷模式。如圖4所示,系統(tǒng)正常制冷模式的原理為:電磁閥2、5打開,電磁閥1、3、4關閉。來自壓縮機的高溫高壓的制冷劑氣體通過電磁閥5流入冷凝器,向冷凝器外界空氣散熱,變?yōu)楦邏旱闹评鋭┮后w;流入毛細管降壓,變?yōu)榈蛪旱闹评鋭┮后w;制冷劑液體流入蒸發(fā)器以后,吸收冷凍柜內(nèi)物品含有的熱量,變?yōu)榈蛪旱闹评鋭怏w,然后制冷劑流回壓縮機完成一次循環(huán)。
(3)除霜模式。如圖4所示,系統(tǒng)除霜原理為:電磁閥1由常閉狀態(tài)切換為打開狀態(tài),電磁閥3打開,電磁閥2關閉。來自壓縮機的高溫高壓的制冷劑蒸氣,通過電磁閥1流入蒸發(fā)器,向蒸發(fā)器外側(cè)的霜層散熱,使霜層融化,由于制冷劑氣體向外界環(huán)境散熱,溫度變低;流經(jīng)電磁閥3進入蓄熱換熱器,吸收蓄熱換熱器內(nèi)蓄熱材料中蓄存的熱量,實現(xiàn)一定程度的溫升,再流回壓縮機吸氣,完成一次除霜循環(huán)。
圖4 新型蓄熱除霜系統(tǒng)流程圖
實驗過程中對不同環(huán)境溫度下除霜過程中系統(tǒng)運行功率等數(shù)據(jù)進行采集和記錄,對25℃和0℃環(huán)溫下改裝后系統(tǒng)和原系統(tǒng)的壓縮機吸氣溫度、壓縮機排氣溫度、熱氣旁通吸氣溫度(熱氣旁通除霜過程中蒸發(fā)器入口溫度)、熱氣旁通排氣溫度(熱氣旁通除霜過程中蒸發(fā)器出口溫度)、蒸發(fā)器溫度等測溫點除霜過程中的數(shù)值變化進行記錄。
本文中所有實驗均在北京工業(yè)大學制冷實驗室恒溫恒濕室內(nèi)進行,兩臺冷凍柜和恒溫室內(nèi)空氣處理機組的出風口、回風口的距離相同。實驗過程中,兩臺機器先空載運行兩個小時,然后放入實驗包,系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,每隔10 min開一次冷凍柜的玻璃門,每次開門時間為15 s。從系統(tǒng)穩(wěn)定運行后的第一次化霜開始數(shù)據(jù)記錄。環(huán)境溫度為25℃時,設定除霜時蒸發(fā)器表面溫度達到12℃結(jié)束除霜,最長除霜時間為120 min。環(huán)境溫度為0℃時,為了避免除霜時間過長造成冷凍柜內(nèi)過大的溫度波動,設定原系統(tǒng)除霜時蒸發(fā)器表面達到5℃除霜過程結(jié)束,最長除霜時間為120 min。
4.1.1 25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化
25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化如圖5所示。通過對比25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化可以看出,改裝后系統(tǒng)的蓄熱換熱器出口溫度比入口溫度提升了約30℃。改裝后壓縮機的排氣溫度較原系統(tǒng)提升約20℃。
圖5 25℃下各個測溫點溫度變化圖
4.1.2 25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)除霜功率變化
25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)除霜功率變化如圖6所示。原系統(tǒng)除霜時長約7 min,除霜過程中系統(tǒng)功率最高值為741.3 W,平均功率約為700 W。由于除霜過程中用于裝飾燈光和冷凝器風扇的功率共計約140 W,因此壓縮機的平均功率約為560 W。經(jīng)計算,系統(tǒng)用于除霜的功耗為0.0653 kW·h。改裝后的系統(tǒng)在環(huán)境溫度25℃下運行時,除霜過程中系統(tǒng)最高除霜功率為866.13 W,相較于原系統(tǒng)除霜時的最高功率741.3 W提升了約120 W。除霜過程中,改裝后系統(tǒng)的平均功率為799.004 W,減去系統(tǒng)風扇、燈光的功率約140 W,則用于除霜的功率為659.004 W,除霜時長為4.5 min,經(jīng)計算原系統(tǒng)除霜功耗為0.0494 kW·h。
圖6 25℃下兩系統(tǒng)除霜功率變化圖
4.1.3 25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)運行一個周期(穩(wěn)定運行后一次除霜開始到下一次除霜開始)功率變化
25℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)運行一個周期功率變化如圖7所示。25℃下原系統(tǒng)在一個運行周期內(nèi)除霜時長7 min,壓縮機運行時長74 min,壓縮機停機時長30 min,平均功率為430.47 W。經(jīng)計算,原系統(tǒng)運行一個周期的功耗為0.861 kW·h。根據(jù)圖7,通過分析可以發(fā)現(xiàn),改裝后系統(tǒng)正常運行過程中的功率普遍大于原系統(tǒng)的功率。此外,改裝后系統(tǒng)在除霜結(jié)束后需要更長的壓縮機運行時間來恢復冷凍柜內(nèi)的設定溫度,這對系統(tǒng)節(jié)能是不利的。改裝后系統(tǒng)運行一個周期的平均功率為548.60 W,經(jīng)計算改裝后系統(tǒng)運行一個周期的功耗為1.097 kW·h。
圖7 25℃下兩系統(tǒng)運行一周期功率變化圖
4.1.4 25℃下原系統(tǒng)和改裝后系統(tǒng)的除霜效果對比
25℃下原系統(tǒng)和改裝后系統(tǒng)的除霜所得數(shù)據(jù)如表1所示。對于25℃環(huán)境溫度下的兩系統(tǒng)除霜,改裝后系統(tǒng)的壓縮機平均排氣溫度較原系統(tǒng)提升20℃,蒸發(fā)器表面溫升增大3.7 K,除霜時間比原系統(tǒng)縮短2.5 min,除霜平均功率增大99.004 W,一次除霜功耗減少0.0159 kW·h,運行一個周期后改裝后系統(tǒng)功耗增加0.236 kW·h。
表1 25℃下兩系統(tǒng)除霜過程主要參數(shù)
4.2.1 0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化
0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化如圖8所示。通過對比0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)各個測溫點溫度變化可以看出,改裝后系統(tǒng)各測溫點溫度變化圖。在除霜過程中壓縮機的排氣溫度最高可達70.8℃,相較于原系統(tǒng)除霜過程中的最高排氣溫度45.6℃,提升約25℃,壓縮機排氣溫度的上升有利于緩解低溫下系統(tǒng)除霜困難的問題。此外,壓縮機排氣溫度沒有出現(xiàn)原系統(tǒng)中先上升后下降的變化,而是一直處于緩慢上升的趨勢。此外,蓄熱換熱器出口溫度比蓄熱換熱器進口溫度提升約40℃,這說明蓄熱換熱器的添加很大程度上提升了壓縮機吸氣溫度,對除霜過程來說是有利的。
圖8 0℃下各個測溫點溫度變化圖
4.2.2 0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)除霜功率變化
0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)除霜功率變化如圖9所示。原系統(tǒng)的除霜功率變化,除霜過程中系統(tǒng)平均功率為582.3 W,減去風扇和燈光等的功率140 W,系統(tǒng)用于除霜的功率為442.3 W時長為80 min,則系統(tǒng)除霜所需功耗為0.590 kW·h。在環(huán)境溫度0℃下,改裝后系統(tǒng)除霜過程中系統(tǒng)的最大功率為667.58 W。除霜過程中,系統(tǒng)平均功率為629.2 W,減去系統(tǒng)中風扇、照明等的功率,系統(tǒng)用于除霜的平均功率為489.2 W。除霜過程持續(xù)時間為4 min,則除霜過程中所需功耗為0.0326 kW·h。
圖9 25℃下兩系統(tǒng)除霜功率變化圖
4.2.3 0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)運行一個周期(穩(wěn)定運行后一次除霜開始到下一次除霜開始)功率變化
0℃下原系統(tǒng)與改裝后系統(tǒng)運行一個周期功率變化如圖10所示。原系統(tǒng)在0℃環(huán)境溫度下,選取系統(tǒng)穩(wěn)定運行后某次除霜開始之前到下一次除霜開始之前的2 h作為一個運行周期。在環(huán)境溫度為0℃下,系統(tǒng)平均運行功率為551.53 W,則原系統(tǒng)一個運行周期內(nèi)的功耗為1.103 kW·h。改裝后系統(tǒng)在環(huán)境溫度為0℃下,系統(tǒng)平均運行功率為391.0 W,則原系統(tǒng)一個運行周期內(nèi)的功耗為0.783 kW·h。
圖10 0℃下兩系統(tǒng)運行一周期功率變化圖
4.2.4 0℃下原系統(tǒng)和改裝后系統(tǒng)的除霜效果對比
0℃下改裝后系統(tǒng)和原系統(tǒng)的除霜所得數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 0℃環(huán)境溫度下兩系統(tǒng)除霜過程主要參數(shù)
對于0℃環(huán)境溫度下的兩系統(tǒng)除霜,改裝后系統(tǒng)的壓縮機平均排氣溫度較原系統(tǒng)提升30℃,蒸發(fā)器表面的溫升增大12 K,除霜時間比原系統(tǒng)縮短76 min,除霜平均功率增大46.9 W,一次除霜功耗減少0.5574 kW·h,運行一個周期后改裝后系統(tǒng)功耗減少0.32 kW·h。
通過將原系統(tǒng)和改裝后系統(tǒng)在25℃和0℃環(huán)境溫度下進行對比實驗發(fā)現(xiàn):
1)在25℃環(huán)境下,改裝后系統(tǒng)可以縮短除霜時間2.5 min,減小除霜功耗。
2)相較于25℃在0℃環(huán)境下,改裝系統(tǒng)可以明顯提升除霜過程中的壓縮機吸氣溫度約40℃,從而縮短除霜時間。改裝后系統(tǒng)除霜時間縮短為原系統(tǒng)5%,除霜功耗減小為原來的5.6%,可以解決原系統(tǒng)冬季除霜效果差的問題,且成效明顯。
3)該研究結(jié)果將對商超冷柜的除霜性能改進產(chǎn)生積極的影響,并指導家用大型冰箱的除霜系統(tǒng)的開發(fā)和應用,有望在商超冷柜和家用冰箱行業(yè)中大規(guī)模應用,為我國的碳達峰、碳中和的“雙碳”目標實現(xiàn)做出貢獻。