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(廣西交通投資集團(tuán)柳州高速公路運(yùn)營(yíng)有限公司,廣西 柳州 545005)
就地?zé)嵩偕夹g(shù)作為一種預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù),因?yàn)槠浞袭?dāng)前節(jié)能發(fā)展、綠色發(fā)展的理念,通過對(duì)舊瀝青混凝土的再生技術(shù),實(shí)現(xiàn)了資源的節(jié)約和成本的降低,同時(shí)還大量節(jié)約了施工材料的運(yùn)輸成本,對(duì)公路的正常通行影響也較小,所以在高速公路瀝青混凝土路面施工上得到廣泛運(yùn)用。本文主要結(jié)合柳州北環(huán)高速公路瀝青路面對(duì)該技術(shù)進(jìn)行研究分析,具有較好的實(shí)踐性。
柳州北環(huán)高速公路于2006年10月建成通車,至2019年已通車13年,期間未進(jìn)行過大修。由于使用時(shí)間較長(zhǎng),該路面的平整度受到較大影響,為確保施工安全,擬采用就地?zé)嵩偕夹g(shù)對(duì)病害段實(shí)施養(yǎng)護(hù),對(duì)裂縫等病害進(jìn)行養(yǎng)護(hù),從而更好地提升路面平整度,確保行車的舒適性,延長(zhǎng)道路使用壽命,為將來北環(huán)高速公路瀝青混凝土路面綜合處置提供實(shí)驗(yàn)性經(jīng)驗(yàn)。具體實(shí)施地點(diǎn)為:柳州北環(huán)高速公路G78線上行K914+186~K917+018(雙向四車道)第二車道。
由于該工程采用就地?zé)嵩偕夹g(shù),主要利用舊混合料進(jìn)行再生,不產(chǎn)生廢棄料,也無須運(yùn)輸廢棄料,有效實(shí)現(xiàn)了舊廢棄料的充分利用,在此基礎(chǔ)上,拌入15%的新拌瀝青,以此混合料作為施工材料,有著較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
主要機(jī)械設(shè)備配置如下頁表1所示。
表1 機(jī)械設(shè)備配置情況表
柳州北環(huán)高速公路路基寬26 m,雙向四車道,半幅車道寬2×3.75 m,路肩寬3.2 m,路肩路面結(jié)構(gòu)與行車道路面結(jié)構(gòu)相同。
根據(jù)柳州北環(huán)高速公路2019年第二季度路況質(zhì)量報(bào)告顯示,北環(huán)高速公路上行K914+000~K917+000路段路面技術(shù)狀況如表2所示。
表2 施工路段技術(shù)狀況評(píng)定明細(xì)表
由表2可知,北環(huán)高速公路上行K914+000~K917+000路段RDI指標(biāo)(路面車轍深度指數(shù))最差,評(píng)價(jià)指數(shù)為82.8,評(píng)價(jià)等級(jí)為良,表明該路段車轍較為明顯;SRI指標(biāo)(路面抗滑指數(shù))也較差,評(píng)價(jià)指數(shù)為87.2,評(píng)價(jià)等級(jí)為良,表明該路面摩擦系數(shù)欠佳。
根據(jù)對(duì)北環(huán)高速公路進(jìn)行的實(shí)地調(diào)查顯示,上行K914+000~K917+000路段車轍較為明顯,經(jīng)實(shí)地測(cè)量車轍深度普遍在1.0 cm左右,且該路段縱向裂縫密集,橫向裂縫較多。除裂縫外該路段無其他明顯病害。
3.3.1 原路面外觀調(diào)查
對(duì)該路段進(jìn)行步檢,整體狀況較為良好,路面未發(fā)現(xiàn)坑洞、沉陷、翻漿等結(jié)構(gòu)性病害,全路段裂縫均已灌縫,其外觀檢查如下:(1)路面整體老化較為嚴(yán)重;(2)路面集料剝落較多;(3)原路面風(fēng)化巖軟弱顆粒含量較多;(4)路面病害主要表征為橫、縱向裂縫,且裂縫較為密集。
外觀總體評(píng)價(jià):路面老化較為嚴(yán)重,瀝青膜缺少,集料剝落嚴(yán)重,且風(fēng)化巖軟弱顆粒含量較多,未見結(jié)構(gòu)性病害,未見嚴(yán)重車轍病害。從路面外觀來看,若實(shí)施熱再生需摻入大量的新混合料(以粗料為主),及補(bǔ)充較多的瀝青和再生劑以保證瀝青膜的恢復(fù)。
3.3.2 取芯分析
對(duì)原路面進(jìn)行鉆芯取樣,芯樣點(diǎn)分別取橫向裂縫處、縱向裂縫處、橫縱縫交叉處,以及路表未出現(xiàn)病害處,并對(duì)芯樣的層間粘結(jié)以及結(jié)構(gòu)層厚度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。具體結(jié)果見表3。
表3 芯樣的層間粘結(jié)、結(jié)構(gòu)層厚度統(tǒng)計(jì)表
從芯樣分析可以得出以下結(jié)論:(1)9個(gè)芯樣中,有6個(gè)厚度嚴(yán)重不足,均小于設(shè)計(jì)厚度16.0 cm,且上面層厚度均未達(dá)到4 cm;(2)芯樣整體較為完整,未出現(xiàn)上面層或中下面層松散現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)型病害;(3)每個(gè)上面層出現(xiàn)裂縫的位置,在其中、下面層未發(fā)現(xiàn)裂縫,表明裂縫的發(fā)展規(guī)律為表面疲勞導(dǎo)致,符合典型的TOP-DOWN裂縫特征;(4)芯樣層間粘結(jié)較好,但是上面層和中面層之間可以較為輕松地劈開;(5)芯樣上面層均有較多孔隙,且存在于上面層整層,表明在新建施工中孔隙率控制較差。
本次開槽取樣主要是為配合比試驗(yàn)提供RAP材料,并對(duì)其結(jié)構(gòu)層進(jìn)行分析,取樣樁號(hào)為上行K914+950和K915+600,橫跨半個(gè)車道(覆蓋輪跡帶和非輪跡帶),取樣面積為1.5 m×1 m。
從開槽取樣進(jìn)行分析:路面上面層結(jié)構(gòu)層比較完整,上面層鑿除比較容易,但上面層厚度在3.2~3.5 cm,中面層表面有較厚的乳化瀝青粘層,從切割的側(cè)面看,粗集料占比偏少。
(1)對(duì)原路面進(jìn)行抽提試驗(yàn),結(jié)果如表4所示。
表4 原路面抽提試驗(yàn)結(jié)果表
(2)對(duì)篩分后的集料進(jìn)行色澤分析,可以看出RAP料中0.6 mm以下的細(xì)集料有大部分顏色呈棕色,0.6~2.36 mm之間的集料含有棕色石料以及白色石英砂石料。
(3)將RAP料溶解入三氯乙烯中,再采用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀回收RAP中的老化瀝青。從回收RAP中的瀝青三大指標(biāo)來看,針入度值偏低,隨著在RAP回收的瀝青中摻入不同劑量的再生劑,其三大指標(biāo)得到較大改善。由圖1可知,軟化點(diǎn)呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),針入度呈現(xiàn)出上升趨勢(shì),延度也逐漸向可塑狀態(tài)轉(zhuǎn)變。當(dāng)再生劑摻量在5%時(shí),再生瀝青呈現(xiàn)出的三大指標(biāo)均符合要求,具體如表5所示。
表5 RAP回收瀝青中摻入不同劑量再生劑后三大指標(biāo)改善試驗(yàn)結(jié)果表
圖1 集料合成級(jí)配曲線圖
(1)通過在RAP料中摻入15%新拌瀝青混合料及瀝青來調(diào)整再生路面的級(jí)配和油石比,其油石比控制在4.9%,級(jí)配如表6、表7所示。
表6 礦料混合料級(jí)配組成實(shí)驗(yàn)摻配率表(%)
表7 礦料混合料級(jí)配合成后各篩孔尺寸通過率(%)
(2)再生混合料的性能評(píng)價(jià)見表8。
表8 再生混合料的性能評(píng)價(jià)表
通過以上試驗(yàn)檢測(cè)可知,材料的空隙率、流值、凍融穩(wěn)定度、飛散損失等性能指標(biāo)均能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
對(duì)瀝青路面實(shí)施加熱,主要采取快退慢進(jìn)的形式進(jìn)行,有以下幾個(gè)原因:(1)確保加熱足夠,但也要防止加熱時(shí)間過久發(fā)生瀝青的老化;(2)不能出現(xiàn)加熱不足的情形,防止在銑刨時(shí)集料出現(xiàn)破碎,該情形極易導(dǎo)致級(jí)配控制難度的加大;(3)在加熱過程中,對(duì)攤鋪加熱溫度要科學(xué)控制,一般來說,首臺(tái)機(jī)器的加熱溫度設(shè)置為130 ℃~140 ℃,第二臺(tái)機(jī)器加熱溫度設(shè)置為160 ℃~190 ℃,最后一臺(tái)機(jī)器的加熱溫度控制在200 ℃~220 ℃,按照此溫度工藝實(shí)施加熱,可以取得較好的效果;(4)注重同步協(xié)同推進(jìn),注意好料車與復(fù)拌機(jī)料斗的協(xié)調(diào),將尾部靠在料斗的中央,料車的后輪要靠緊機(jī)器推輥,防止出現(xiàn)施工料的遺漏撒落,也能較好地避免復(fù)拌機(jī)和料車的沖撞,在攤鋪的同時(shí),也要確保攤鋪的厚度和平整度。
在施工過程中發(fā)現(xiàn)有大量的細(xì)集料殘留在層間位置,初步判斷導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)的原因是原路面瀝青老化嚴(yán)重,導(dǎo)致瀝青與集料之間的黏性不足,使得在收集原路面RAP料時(shí),細(xì)集料不能有效地粘附在粗集料的表面而殘留在耙松的層間位置。針對(duì)此種情況,采用人工將殘留于層間的細(xì)集料清理鏟入拌缸中進(jìn)行拌和。
對(duì)再生混合料實(shí)施碾壓,主要有初壓、復(fù)壓、終壓三種方式。這三種方式主要采取1臺(tái)膠輪壓路機(jī)26 t、2臺(tái)雙驅(qū)雙振壓路機(jī)13 t的組合。具體壓實(shí)方案如表9所示。
表9 壓實(shí)方案表
由表10可知,從施工實(shí)踐進(jìn)行分析,工程施工的實(shí)體質(zhì)量較好,結(jié)構(gòu)完美,尺寸準(zhǔn)確,完全滿足施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足合同規(guī)定要求。
表10 試驗(yàn)檢測(cè)情況匯總表
6環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排效果及經(jīng)濟(jì)效益分析
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》進(jìn)行施工,對(duì)施工噪音的控制主要按照《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;施工操作人員主要采取輪換的形式;給距離較近的施工人員配發(fā)了施工耳塞,佩戴了頭盔,有效隔離施工噪音;對(duì)于施工中的環(huán)保問題,建立了環(huán)保責(zé)任制,將環(huán)保工作和施工工作一并納入計(jì)劃,注重施工周邊環(huán)境的愛護(hù)。
(1)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家環(huán)保部門制定的規(guī)定,對(duì)于可能產(chǎn)生的污染預(yù)先采取有效舉措,及時(shí)消除施工中的污染,并主動(dòng)接受政府和群眾的監(jiān)督。
(2)高度重視施工過程中的環(huán)保工作,保持工地的清潔,嚴(yán)格控制揚(yáng)沙和建筑材料的漏灑,做到有序施工、整潔施工。
(3)施工材料全部實(shí)施覆蓋處理,防止出現(xiàn)漏灑行為,保護(hù)好道路兩側(cè)的綠化。
(4)科學(xué)設(shè)置拌和站,地點(diǎn)一般設(shè)置在遠(yuǎn)離學(xué)校和居民區(qū)的區(qū)域,并處于下風(fēng)處。
就地?zé)嵩偕夹g(shù)百分之百地將原路面材料進(jìn)行再生利用,施工過程不會(huì)產(chǎn)生瀝青混合料廢料,同時(shí)節(jié)約新瀝青混合料的用量,從而達(dá)到減少石料開采與CO2排放的目標(biāo)。本次施工共完成11 516.21 m2,減少石料開采931 t,減少固體廢物排放1 123 t,降低CO2排放14 t,節(jié)約瀝青47 t。
本次就地?zé)嵩偕┕ぶ饕且詫?shí)驗(yàn)路段性質(zhì)實(shí)施,施工面積相對(duì)較小,施工單價(jià)成本考慮了設(shè)備的轉(zhuǎn)場(chǎng)費(fèi)用,若后續(xù)進(jìn)行大規(guī)模施工,可不考慮設(shè)備轉(zhuǎn)場(chǎng)等費(fèi)用,就地?zé)嵩偕夹g(shù)的施工單價(jià)約為75元/m2,較常規(guī)的銑刨重鋪處治單價(jià)(含銑刨、碎石封層)為129元/m2,可節(jié)約54元,同樣的經(jīng)費(fèi)采用熱再生技術(shù)可多處理0.8 m2。
綜上所述,經(jīng)過多年的研究實(shí)踐和技術(shù)攻關(guān),我國(guó)在就地?zé)嵩偕夹g(shù)的研究實(shí)踐上已經(jīng)取得了較大突破,并形成了較好的再生技術(shù)工藝體系,其生產(chǎn)工藝完全符合標(biāo)準(zhǔn)化施工、規(guī)范化施工的要求。同時(shí)該工藝還有效實(shí)現(xiàn)了工程廢棄料的二次利用,有效解決了當(dāng)前公路施工環(huán)保的難題,更加符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的理念。綜合來說,就地?zé)嵩偕鳛橐环N科學(xué)有效的解決方案,具有較好的市場(chǎng)推廣前景。