馬 濤,王 靜
(上海長凱巖土工程有限公司,上海 200093)
隨著地鐵工程的快速發(fā)展及地下空間的開發(fā)、利用,深基坑建設(shè)向著更大、更深的方向發(fā)展,對周邊環(huán)境保護(hù)的要求也越來越高[1]。落底式止水帷幕能夠切斷基坑內(nèi)外的水力聯(lián)系,減小基坑降水對周邊建筑及環(huán)境的影響,可是一旦止水帷幕存在滲漏缺陷,勢必會給基坑工程帶來安全隱患[2~3]。
開挖過程中,在基坑內(nèi)外水頭差的作用下,發(fā)生止水帷幕滲漏的風(fēng)險大,一旦出現(xiàn)對應(yīng)含水層位置的滲漏,處理難度加大,需要耗費大量的人力、物力;還會加大基坑自身安全風(fēng)險,直接對坑外建構(gòu)筑物及管線造成不利影響[4~5]。地下水埋深較淺的富水地層區(qū)域,基坑開挖前有必要進(jìn)行生產(chǎn)性抽水試驗,通過基坑外側(cè)布置的觀測井和第三方監(jiān)測數(shù)據(jù),初步判定止水帷幕效果。
本文依據(jù)天津地鐵某基坑降水工程,開展基坑開挖前的生產(chǎn)性抽水試驗,驗證止水帷幕的隔水效果及降水井的設(shè)計是否能滿足基坑開挖要求[6~7]。
天津某地鐵車站全長474.2 m,正線線間距15 m,為地下二層島式站臺車站,標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度約為17.27 m、寬度為20.7 m,盾構(gòu)井段基坑深度為19.76 m、寬度為24.9 m。車站北則為居民區(qū)以及臨建設(shè)施,鄰近車站住宅分別為24、28、32層高層建筑,距離車站主體結(jié)構(gòu)最近為26.49 m,均為框架剪力墻結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ);高層裙房距離車站主體結(jié)構(gòu)最近為17.4 m,框架結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ)。車站南側(cè)為空地。
基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐的支護(hù)形式,端頭井位置地下連續(xù)墻底部埋深38.3 m,標(biāo)準(zhǔn)段地下連續(xù)墻底埋深35.3 m?;訕?biāo)準(zhǔn)段沿豎向設(shè)置4道支撐+1道換撐,小里程盾構(gòu)井處設(shè)置4道支撐+1道換撐,大里程端頭井設(shè)置5道支撐+1道換撐,標(biāo)準(zhǔn)段及盾構(gòu)井第一道支撐為鋼筋混凝土支撐,其余均為鋼支撐。見圖1。
圖1 主體基坑地下連續(xù)墻平面布置
基坑開挖范圍內(nèi)主要為素填土、淤泥質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土及粉土;地下水主要為潛水、第一承壓水及第二承壓水。潛水主要賦存于人工填土層,新近沉積層及第Ⅰ海相層中的粉土、黏性土與淤泥質(zhì)土互層的地層中,多為透鏡體分布,穩(wěn)定水位0.80~4.10 m(高程-0.64~2.73 m)。第一層承壓水主要賦存在⑧2黏質(zhì)粉土、⑧23砂質(zhì)粉土、⑧24粉砂、⑨2黏質(zhì)粉土、⑨23砂質(zhì)粉土、⑨24粉砂中,呈透鏡體分布,埋深15.9~27.7 m(高程-12.37~-23.75 m),水位4.10~4.18 m(高程-0.65~-0.64 m)。第二層承壓水主要賦存在第Ⅳ陸相層中的?2黏質(zhì)粉土、?23砂質(zhì)粉土、?24、?4粉砂中,穩(wěn)定水位4.67~5.62 m(高程-2.33~-0.98 m)。
1)檢驗降水井的成井質(zhì)量,得到單井出水量。
2)通過群井試驗檢驗疏干降水效果,判斷坑內(nèi)降水井布置是否滿足將基坑水位降至基底以下1 m的要求。
3)觀察坑外觀測井水位變化,初步判斷止水帷幕的封閉效果。
試驗分為單井試驗和群井試驗。見圖2和表1。
圖2 試驗井平面布置
3.2.1 單井試驗
由于本工程基坑比常規(guī)車站基坑長,為驗證成井質(zhì)量及出水量情況,在坑內(nèi)選取2口疏干井S-5、S-18為抽水井,將水泵放置在井底,試驗期間一次性降水,同步觀測基坑內(nèi)外觀測井水位變化情況。抽水時間為1 d,水位恢復(fù)時間1 d。
3.2.2 群井試驗
群井試驗結(jié)合基坑開挖深度,分3步進(jìn)行。
第1步:降水井水泵放置在地面下15 m,預(yù)留2口降水井(S-5、S-18)作為坑內(nèi)水位觀測井,同時運行坑內(nèi)其他降水井,同步觀測基坑內(nèi)外各觀測井和承壓井水位變化情況,同時記錄各抽水井出水量,抽水持續(xù)時間為2 d。
第2步:降水井水泵放置深度為井底,預(yù)留2口降水井(S-5、S-18)作為坑內(nèi)水位觀測井,同步觀測基坑內(nèi)外各觀測井和減壓井水位變化情況,同時記錄各抽水井出水量。抽水持續(xù)時間為3 d。
第3步:抽水完成后進(jìn)行水位恢復(fù),時間為1 d。
群井試驗期間,坑外潛水觀測井整體變化平穩(wěn),除QG-5、QG9、QG-10觀測井?dāng)?shù)據(jù)較大,超過80 cm,其他觀測井水位平均下降31 cm。對潛水水位下降較大的幾口觀測井進(jìn)行分析,3口井均在降水第一階段(水泵深度15 m左右)水位降深較大。坑外承壓含水層水位降深平均0.82 m。見表2
表2 分階段異常數(shù)據(jù)點位水位下降值 m
根據(jù)試驗期間坑內(nèi)降水坑外水位階段性變化情況,初步認(rèn)為異常點位置附近的地下連續(xù)墻接縫存在局部薄弱點且較大可能位于15 m以上的位置。這是因為:
1)群井試驗第一階段水位降深速率大于第二階段;
2)水位恢復(fù)階段,異常點位潛水觀測井仍有下降趨勢。
在降水試驗期間觀測井QG-5、QG-9、QG-10累計降深分別為840、930、980 mm,達(dá)到累計預(yù)警值,需要對潛水水位預(yù)警處周邊地下連續(xù)墻接縫背側(cè)采用雙高壓旋噴樁進(jìn)行處理,處理完成后通過局部抽水試驗進(jìn)行驗證。
在B-1-93、B-1-94、B-1-95、B-1-100、B-1-101、B-1-134、B-1-135、B-1-136地下連續(xù)墻接縫處進(jìn)行高壓旋噴加固,采用樁徑為800 mm、樁中心距為500 mm旋噴樁,深度為23 m。加固處理之后,在相對應(yīng)的基坑內(nèi)選取S-19、S-21、S-32降水井,驗證加固處理后的坑外觀測井水位變化情況。
加固處理完成后24 h,基坑內(nèi)相對應(yīng)的位置啟動降水井進(jìn)行了局部降水試驗,試驗時間為24 h。試驗期間,對應(yīng)坑外潛水觀測井降深為9~12 cm,承壓水觀測井降深為3~21 cm,水位降深較小,水位變化幅度一致,認(rèn)為坑內(nèi)降水對坑外淺層水影響較小,進(jìn)行加過措施后,止水效果良好。
在開挖過程中出現(xiàn)滲漏水的情況,一方面需要動用大量的人力、物力和財力去進(jìn)行搶險,同時會耽誤施工周期,對工程產(chǎn)生不利的影響;另一方面一旦滲漏嚴(yán)重,對周邊環(huán)境也會產(chǎn)生不利影響。因此如果能通過生產(chǎn)性降水試驗對整體基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的封閉性進(jìn)行一個預(yù)判,能夠很大程度上降低基坑開挖過程中出現(xiàn)的滲漏水風(fēng)險及搶險過程中的損失。
根據(jù)降水試驗期間坑外觀測井?dāng)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)薄弱點的位置,處理后基坑封閉效果良好,滿足土方開挖條件。生產(chǎn)性抽水試驗在基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)封閉之后進(jìn)行,能夠完全模擬基坑降水的過程,明確的驗證了坑內(nèi)水位是否能降至開挖面以下滿足基坑開挖要求,同時驗證了在該工況下,基坑止水帷幕止水效果,對坑內(nèi)降水井的設(shè)計及對坑外風(fēng)險的預(yù)判有極其重要的作用?!酢?/p>