徐元博,符新科,孫 瑋,陸 陽
(金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西渭南714101)
在錸金屬回收系統(tǒng)中,粗高錸酸銨溶液含錸量高、雜質(zhì)多且粒度細(xì),并且常溫下溶液一般處于過飽和狀態(tài)。粗高錸酸銨溶液過濾過程中溫度降低將會導(dǎo)致結(jié)晶體出現(xiàn),不利于固液分離。經(jīng)了解,目前行業(yè)內(nèi)粗高錸酸銨主要過濾方式集中在傳統(tǒng)的死端過濾、濾餅過濾等方式,均不適用于粗高錸酸銨過飽和溶液的固液分離過濾[1-2]。部分企業(yè)在傳統(tǒng)過濾方式的基礎(chǔ)上提出改良方案,采用高溫負(fù)壓熱濾的方式,固液分離效率有所提高,但仍無法滿足粗高錸酸銨溶液的固液徹底分離[3]。金堆城鉬業(yè)股份有限公司(以下簡稱金鉬股份)針對粗高錸酸銨溶液的特點(diǎn),開發(fā)了強(qiáng)制循環(huán)錯流過濾方式處理粗高錸酸銨溶液中的雜質(zhì),并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。
濾布常壓過濾方式設(shè)備簡單、操作簡便,一般設(shè)置過濾槽,采用過濾精度為0.075~0.150 mm(100~200目)的濾布。濾布常壓過濾完全依靠靜置自流過濾,耗時長、過濾精度低,且溶液過濾過程中易結(jié)晶堵塞濾布,造成過濾困難,濾布頻繁清洗,錸金屬回收率降低。
濾袋負(fù)壓抽濾方式采用特制濾袋,過濾精度一般為 13~23 μm(600~1 000 目),設(shè)置負(fù)壓罐及抽濾槽,負(fù)壓抽濾一般能達(dá)到-70~-90 kPa。對高錸酸銨溶液溶解時加熱,過濾過程保持常溫,目前大多數(shù)企業(yè)高錸酸銨固液分離采用此方法。該方法存在缺點(diǎn)為:過濾精度不夠高,分離不夠徹底,過濾過程中易發(fā)生結(jié)晶堵塞,固體雜質(zhì)易在抽濾的過程中附著在濾袋上,降低了過濾效率。
機(jī)械板框壓濾的方式采用小型板框壓濾機(jī)作為主要過濾設(shè)備,過濾過程保持常溫,優(yōu)點(diǎn)是壓榨壓力大,板框?yàn)V布選型精度接近13 μm(1 000目),過濾精度較高。缺點(diǎn)是過濾后液仍有雜質(zhì)透濾,過濾過程結(jié)晶易堵塞濾布;另外,由于一般粗高錸酸銨溶液固含量不高,濾餅不易形成,過濾效果不夠穩(wěn)定。
金鉬股份鉬爐料產(chǎn)品部錸回收生產(chǎn)線冷凍結(jié)晶生產(chǎn)出粗高錸酸銨產(chǎn)品,其中固體雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在40%~50%,現(xiàn)場需對粗高錸酸銨進(jìn)行升溫溶解重過濾,以去除溶液中固體雜質(zhì),過濾后對高濃清液低溫結(jié)晶,制得高錸酸銨成品。
金鉬股份原采用常規(guī)的濾袋負(fù)壓抽濾工藝,在原有工藝中,粗高錸酸銨80 ℃進(jìn)行重溶后,發(fā)現(xiàn)其中所含雜質(zhì)成分復(fù)雜,較難進(jìn)行除雜。除雜不徹底導(dǎo)致后續(xù)冷凍結(jié)晶溶液雜質(zhì)含量高,需要多次循環(huán)蒸發(fā)分離才能達(dá)到合格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。濾袋負(fù)壓抽濾操作過程中溶液易降溫結(jié)晶堵塞濾布,且過濾精度受選材影響僅能達(dá)到13 μm(1 000目)。過濾后溶液雜質(zhì)含量較高,給后續(xù)提純造成較大負(fù)擔(dān),并且造成錸金屬的不必要浪費(fèi)。
經(jīng)對粗高錸酸銨物化性質(zhì)分析,結(jié)合現(xiàn)場工藝,金鉬股份開發(fā)一種新型過濾工藝,并提出過濾設(shè)備需滿足以下條件:①必須保證溶液升溫過濾,分離過程實(shí)現(xiàn)恒溫;②采用加壓過濾方式,且過濾膜不易堵塞;③過濾精度需比原有13 μm(1 000目)有提高。
金鉬股份開發(fā)的新型過濾工藝基于強(qiáng)制循環(huán)錯流過濾原理[4],采用在高溫的前提條件下進(jìn)行壓力過濾,過濾精度可以由常規(guī)過濾的微米級上升為納米級。由于設(shè)置有循環(huán)壓力泵,過濾在壓力條件下進(jìn)行,過濾的效率得到進(jìn)一步提升。
粗高錸酸銨溶液新型過濾工藝流程見圖1[5]。
圖1 粗高錸酸銨溶液新型過濾工藝流程
在原料罐內(nèi)進(jìn)行粗料溶解,開啟加熱裝置并觀測溫度計(jì),待溫度達(dá)到85 ℃左右停止溶料。檢查后端膜閥門開啟狀態(tài),依次打開進(jìn)液閥、回流閥及回流調(diào)節(jié)閥,確保溶液循環(huán)回路正常后開啟循環(huán)泵,物料經(jīng)過膜進(jìn)行循環(huán)過濾。同時開啟清液回流閥、手動回流閥,觀測有清液流入清液罐。清液排出采用手動閥門控制,濃液排出采用手動閥門控制。當(dāng)膜內(nèi)壓力超過0.6 MPa時,控制閥開啟百分比超過80%時,設(shè)備自動停機(jī),操作人員開始對濃液殘?jiān)M(jìn)行清理,完成固液分離過濾。
系統(tǒng)運(yùn)行過程中,膜內(nèi)壓力、清液流量、溶液流速均與循環(huán)泵聯(lián)鎖,運(yùn)行參數(shù)超過合理范圍系統(tǒng)報(bào)警停機(jī)。
經(jīng)過現(xiàn)場優(yōu)化,金鉬股份采用強(qiáng)制循環(huán)錯流過濾方式回收錸酸銨,對過濾設(shè)備優(yōu)化改進(jìn)主要有以下幾方面:
1)溶液過濾過程持續(xù)加熱,解決了溫度降低導(dǎo)致的結(jié)晶堵塞問題。
2)溶液采用錯流過濾的形式,采用獨(dú)特的壓力調(diào)節(jié)技術(shù),保證膜系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
3)過濾膜芯選用耐高溫抗腐蝕的二氧化鈦為載體,設(shè)備材質(zhì)均選用不銹鋼316L,保證了膜系統(tǒng)長周期的可靠運(yùn)行[6]。
4)濾膜過濾精度最高可達(dá)到1 nm,濾膜可更換及拆卸清洗。
5)采用聯(lián)鎖自控系統(tǒng),當(dāng)過濾罐液位過低、膜堵塞壓力過高、溶液溫度過低時系統(tǒng)將發(fā)出報(bào)警信號,聯(lián)鎖的循環(huán)泵將自動跳停。
金鉬股份鉬爐料產(chǎn)品部首先在實(shí)驗(yàn)室摸索強(qiáng)制循環(huán)錯流過濾系統(tǒng)最優(yōu)工藝參數(shù),先后對溶液加熱溫度、過濾流量與壓力、過濾精度等進(jìn)行對比試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1~3。
表1 溶液加熱溫度試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表1可見:加熱溫度從70至85 ℃時,隨溫度升高結(jié)晶減少,過濾速率加快,從85 ℃升到90℃過濾后結(jié)晶高錸酸銨純度提升已經(jīng)不明顯,因此操作溫度優(yōu)選85 ℃。
由表2可見:過濾壓力在0.3 MPa,出液量達(dá)到3.7~4.5 m3/h,流速較為適中,因此過濾壓力優(yōu)選不低于 0.3 MPa。
表2 過濾流量與壓力試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表3可見:用精度1 nm的過濾膜過濾后結(jié)晶高錸酸銨純度雖然最高,但過濾膜易堵塞、綜合效率低,因此過濾精度優(yōu)選10 nm[2]。
表3 高錸酸銨過濾精度試驗(yàn)數(shù)據(jù)
金鉬股份現(xiàn)場生產(chǎn)出的粗高錸酸銨產(chǎn)品,在100 L溶解桶用純水溶解后,保持85 ℃恒定,開啟循環(huán)泵,選用過濾精度10 nm過濾膜進(jìn)行過濾。溶液在循環(huán)泵強(qiáng)制循環(huán)及恒溫加熱下,過濾膜未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,過濾后清液目視清澈,達(dá)到固液分離的效果。經(jīng)初步估算,過濾效率提高至原有過濾裝置的3~5倍,過濾后清液雜質(zhì)含量較以前明顯減少。一次冷凍結(jié)晶高錸酸銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到96.3%以上,較原有循環(huán)三次冷凍結(jié)晶高錸酸銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)95.6%以上效率和純度均有明顯提高。一次冷凍結(jié)晶率的提高也降低了多次重溶錸金屬的損失率,經(jīng)濟(jì)效益顯著。由于裝置自動化聯(lián)鎖的投用,降低了人工操作強(qiáng)度,同時提高了操作的安全性。
金鉬股份在錸回收系統(tǒng)粗高錸酸銨除雜過濾中采用強(qiáng)制循環(huán)錯流過濾工藝,將過濾精度由原來的微米級提升到納米級,采取升溫錯流過濾方式既能消除結(jié)晶、提高過濾效率,又能實(shí)現(xiàn)過濾壓力可控、工藝聯(lián)鎖自動控制。