王 瑜,王溫棟
(西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710089)
隨著人們生活水平的不斷提高,資源消耗量不斷增加,煤炭需求量不斷增大,煤炭掘進(jìn)工作越來越繁重[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全國煤炭產(chǎn)量達(dá)到了40億t左右,對煤礦的消耗及依賴程度也相對更大,與其他能源相比,煤礦資源占據(jù)了重要地位。帶式輸送機(jī)作為煤炭生產(chǎn)的關(guān)鍵輸送設(shè)備,其工作的穩(wěn)定性直接關(guān)系井下作業(yè)人員的安全及煤炭企業(yè)的產(chǎn)能,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的關(guān)注[2]。今年來,智能制造技術(shù)發(fā)展迅速,為煤炭帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)的改造升級提供了重要的技術(shù)支持[3]。針對某煤礦企業(yè)帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率低、安全性能差、電能損耗嚴(yán)重的問題,開展礦用帶式輸送機(jī)上智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究,并對系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證,此系統(tǒng)的應(yīng)用提高了設(shè)備的智能化程度,對于提高煤礦企業(yè)的安全性、產(chǎn)能和效率等具有重要的意義。
帶式輸送機(jī)作為煤炭掘進(jìn)工作的重要輸送設(shè)備,逐漸向多元化發(fā)展,應(yīng)用范圍越來越廣,具有連續(xù)輸送、自動控制、載重量大等優(yōu)點(diǎn)。國外的帶式輸送機(jī)在技術(shù)上越來越先進(jìn),尤其是先進(jìn)的控制技術(shù),運(yùn)行可靠性很好。
國內(nèi)的帶式輸送機(jī)在自動化控制方面也取得了較好的發(fā)展,較多的自動化控制方式及遠(yuǎn)程控制方式被應(yīng)用到煤礦的發(fā)展中。但在實(shí)際運(yùn)行中存在較多問題,主要有以下幾個(gè)缺點(diǎn):①帶式輸送機(jī)中雖升級設(shè)計(jì)了自動化控制系統(tǒng),但系統(tǒng)的控制功能較為單一,部分只能實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的自動化啟動控制,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)較大外界載荷沖擊、超大功率運(yùn)行、膠帶磨損發(fā)熱等異常現(xiàn)象時(shí),大部分設(shè)備上的控制系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的自動化報(bào)警及保護(hù)設(shè)置[4];②設(shè)備運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象,控制系統(tǒng)無法實(shí)時(shí)對設(shè)備的振動情況進(jìn)行檢測,一旦振動劇烈,將使得設(shè)備無法正常運(yùn)行;③設(shè)備中的控制系統(tǒng)一般只采用了以太網(wǎng)進(jìn)行通信,通信網(wǎng)絡(luò)單一,信號的速度也相對較慢,在信號傳輸過程中也極容易受到外部信號的干擾,嚴(yán)重影響著設(shè)備的運(yùn)行效果及控制精度[5];④當(dāng)前控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力相對較差,配置較低,控制中心存在運(yùn)行速度較慢、信息處理量較低等問題,針對當(dāng)前設(shè)備運(yùn)行時(shí)的較多檢測信號,處理器已無法滿足較大數(shù)據(jù)量的處理能力[6]。綜上分析,為了縮小國內(nèi)帶式輸送機(jī)與國外相同產(chǎn)品的差距,提高帶式輸送機(jī)的整體控制性能及精度,有必要開展帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)的升級設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究。
基于某煤炭企業(yè)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀,完成了安全、高效、節(jié)能控制系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì),如圖1所示。由圖1可以看出,控制系統(tǒng)方案的主要模式為上位機(jī)、控制主站、控制分站相結(jié)合,采用工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)井下各個(gè)帶式輸送機(jī)的互通互聯(lián)。控制系統(tǒng)中涉及地面集控室、傳輸網(wǎng)絡(luò)、控制裝置等,關(guān)鍵位置配置視頻監(jiān)控,設(shè)置帶式輸送機(jī)的安全閉鎖啟停功能[7]。上位機(jī)設(shè)計(jì)在地面集控中心,以太網(wǎng)通信實(shí)現(xiàn)井下帶式輸送機(jī)的集中監(jiān)視與遠(yuǎn)程控制。為了保證控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院蜏?zhǔn)確性,對井下分站的電器元件提出了更高的要求,均采用礦用隔爆兼本安型元器件(包括可編程控制器等),配合相應(yīng)的傳感器實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)的控制[8]。通過數(shù)據(jù)傳輸控制各個(gè)分站之間的邏輯關(guān)系,實(shí)現(xiàn)各個(gè)帶式輸送機(jī)之間按煤流方向閉鎖運(yùn)行。整個(gè)控制方案屬于開放體系結(jié)構(gòu),具有很好的可擴(kuò)展性,便于維護(hù)維修等后續(xù)工作的開展。
圖1 控制系統(tǒng)方案Fig.1 Control system scheme
帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)主要工作是完成井下控制分站及各個(gè)監(jiān)測傳感器的選型工作,以實(shí)現(xiàn)井下帶式輸送機(jī)的集中監(jiān)視與遠(yuǎn)程控制目的。
依據(jù)煤礦井下帶式輸送機(jī)工作情況,確定了井下PLC控制器的型號。此處選擇SIMATIC S7系列的PLC控制器。控制系統(tǒng)涉及9個(gè)PLC控制器,水平主膠帶帶式輸送機(jī)采用S7-300 PLC系列控制器,其余的均使用S7-200 PLC系列控制器[9]。S7-300 PLC 控制器實(shí)物如圖2所示。
圖2 S7-300 PLC 控制器實(shí)物Fig.2 Physical drawing of S7-300 PLC controller
S7-300 PLC系列控制器應(yīng)用較多,得到了各界的廣泛認(rèn)可,充分體現(xiàn)了控制器結(jié)構(gòu)緊湊、模塊無插槽等模塊化設(shè)計(jì)思想,配置了數(shù)據(jù)處理能力較強(qiáng)的CPU模塊,足以滿足煤礦井下帶式輸送機(jī)集中控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。與此同時(shí),S7-300 PLC系列控制器具有運(yùn)算速度快、抗干擾能力強(qiáng)、兼容性好等優(yōu)勢,能夠很好地適應(yīng)井下帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)惡劣的服役環(huán)境,保證控制系統(tǒng)的安全可靠工作。
為了適應(yīng)煤礦井下帶式輸送機(jī)連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的要求,實(shí)現(xiàn)地面集中控制井下帶式輸送機(jī)的目的,需要對主站和分站進(jìn)行功能劃分??刂葡到y(tǒng)中的主站用于接收、處理和協(xié)調(diào)來自井下各個(gè)分站的數(shù)據(jù),經(jīng)過數(shù)據(jù)分析處理之后傳輸至地面集控中心的上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,供監(jiān)控人員及時(shí)掌握井下帶式輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)。井下各個(gè)帶式輸送機(jī)的控制分站均具備各自獨(dú)立控制功能,經(jīng)控制分站發(fā)出控制指令即可實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)數(shù)據(jù)的采集與控制等功能[10]。綜合保護(hù)用的各類傳感器,主要的作用是實(shí)時(shí)采集井下帶式輸送機(jī)工作環(huán)境設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)參數(shù),如運(yùn)行電流、電壓、載荷質(zhì)量、速度、振動、溫度、煙霧、跑偏等。具體的井下控制分站結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 控制分站結(jié)構(gòu)組成Fig.3 Structural composition of control substation
控制系統(tǒng)涉及的監(jiān)測參數(shù)包括:煤倉倉位、輸送帶速、驅(qū)動裝置振動、帶式輸送機(jī)運(yùn)行溫度、輸送帶張力、煙霧濃度、跑偏量等,需要根據(jù)上述檢測要求選擇合適的傳感器[11]。其中用于煤倉倉位檢測的料位傳感器型號為GUL70,輸送帶旋轉(zhuǎn)速度傳感器型號為GSG-5,振動傳感器型號為GDB20,帶式輸送機(jī)用溫度傳感器型號為GWP200,張力傳感器型號為GAD200,煙霧傳感器型號為GQQ5,跑偏傳感器型號為GEJ35/45。其中,GWP200型溫度監(jiān)測儀實(shí)物如圖4所示。上述各種傳感器選擇是控制系統(tǒng)獲取帶式輸送機(jī)運(yùn)行參數(shù)的基礎(chǔ),滿足帶式輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)采集的要求,確??刂葡到y(tǒng)能夠及時(shí)獲取輸送帶的運(yùn)行參數(shù)實(shí)際值,通過數(shù)據(jù)分析處理發(fā)出正確的控制指令,實(shí)現(xiàn)輸送機(jī)的智能控制。
圖4 GWP200型溫度監(jiān)測儀實(shí)物Fig.4 Physical drawing of GWP200 temperature monitor
由于井下環(huán)境惡劣,為進(jìn)一步提升帶式輸送機(jī)的智能化程度,在該控制系統(tǒng)中增設(shè)了一套視頻監(jiān)控模塊,通過此模塊,操作人員可在控制室中對設(shè)備進(jìn)行自動化遠(yuǎn)程監(jiān)控,實(shí)時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及異常情況。此模塊采用了市場上成熟的KBA116A型防爆攝像儀作為監(jiān)控設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)體積小、質(zhì)量小、防潮等特點(diǎn)。在該模塊中,設(shè)置了異常情況識別報(bào)警功能,通過此功能,可實(shí)現(xiàn)對膠帶上煤石、錨桿等雜物進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有卡阻現(xiàn)象時(shí),能及時(shí)發(fā)出停車信號,防止設(shè)備發(fā)生堵倉、堆煤現(xiàn)象[12]。同時(shí),設(shè)置了煤料堆積監(jiān)測功能,當(dāng)監(jiān)測到膠帶上的堆積物超過一定量且超過設(shè)置的實(shí)際后,將會給控制系統(tǒng)的上機(jī)位系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警停車指令;另外,也設(shè)置了圖形聯(lián)動功能,能將系統(tǒng)發(fā)生的異常故障現(xiàn)象傳輸至上機(jī)位系統(tǒng)中,操作人員將根據(jù)故障信息采取相應(yīng)的故障處理操作,待故障解除后,控制系統(tǒng)將發(fā)出恢復(fù)命令,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行主程序采用的是PLC編程語言完成,是控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)的主程序流程如圖5所示。由圖5可以看出,控制系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)PLC的主要功能包括系統(tǒng)的初始化、故障的自診斷、主控制程序的運(yùn)行等,以便實(shí)現(xiàn)整個(gè)控制系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)井下帶式輸送機(jī)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與遠(yuǎn)程控制??刂葡到y(tǒng)主控制程序包含多個(gè)子程序,如輸入信號處理子程序、控制模式選擇子程序、啟動控制子程序、速度控制子程序、故障保護(hù)控制子程序等。主程序主要負(fù)責(zé)調(diào)用各個(gè)子程序順序運(yùn)行,保證控制系統(tǒng)能夠及時(shí)完成數(shù)據(jù)的采集并傳輸至井上集控中心進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示;與此同時(shí),監(jiān)控人員也可以根據(jù)帶式輸送機(jī)的運(yùn)行參數(shù)實(shí)測值發(fā)出參數(shù)調(diào)整與控制指令,實(shí)現(xiàn)井下帶式輸送機(jī)的遠(yuǎn)程控制功能。
圖5 控制系統(tǒng)主控制流程Fig.5 Main control flow chart of control system
帶式輸送機(jī)由于運(yùn)行時(shí)受到較大的外界載荷,啟動瞬間由于膠帶上承載著較多重力,導(dǎo)致設(shè)備啟動時(shí)將受到較大沖擊作用。因此,在整套控制系統(tǒng)中,對設(shè)備的啟動環(huán)節(jié)進(jìn)行了軟啟動保護(hù)程序設(shè)計(jì),以此來保護(hù)設(shè)備中電機(jī)不被燒壞,延長設(shè)備使用壽命。在該程序控制中,首先啟動控制指令,在完成預(yù)警保護(hù)功能自檢、制動閥自檢、膠帶張力自檢等運(yùn)行正常后,啟動系統(tǒng)中的變頻器程序,通過控制電機(jī)中的運(yùn)行頻率,使電機(jī)按照S型進(jìn)行曲線啟動控制,當(dāng)檢測到膠帶的運(yùn)行速度達(dá)到額定速度時(shí),可停止整個(gè)控制程序,實(shí)現(xiàn)對整個(gè)電機(jī)啟動過程的實(shí)時(shí)保護(hù),同時(shí)也大大降低了設(shè)備啟動瞬間的能源消耗。系統(tǒng)軟啟動控制流程如圖6所示。
圖6 系統(tǒng)軟啟動控制流程Fig.6 System soft start control flow chart
速度控制程序設(shè)計(jì)的依據(jù)為井下帶式輸送機(jī)工作的節(jié)拍,將帶式輸送機(jī)載荷不均勻性考慮進(jìn)去,將其劃分為若干載荷區(qū)間,對各個(gè)區(qū)間設(shè)置對應(yīng)的輸送帶轉(zhuǎn)速。基于上述控制原理設(shè)計(jì)的速度控制流程如圖7所示。
圖7 速度控制流程Fig.7 Speed control flow chart
工作時(shí)先采集輸送帶載重量,依據(jù)系統(tǒng)采集得到的載重量確定其落入的重量區(qū)間,通過數(shù)據(jù)分析確定匹配的輸送帶速度。帶速確定之后速度動態(tài)控制模型采集驅(qū)動電機(jī)的電流,采用多電機(jī)功率平衡策略判斷驅(qū)動電機(jī)的功率是否達(dá)到平衡狀態(tài),當(dāng)帶式輸送機(jī)依據(jù)上述速度控制流程使帶速與運(yùn)量達(dá)到動態(tài)契合時(shí)控制系統(tǒng)結(jié)束工作。
輸送帶綜合保護(hù)系統(tǒng)如圖8所示,主要功能是確保整個(gè)控制系統(tǒng)安全可靠工作,實(shí)現(xiàn)井下輸送帶的實(shí)時(shí)監(jiān)測與遠(yuǎn)程控制。輸送帶運(yùn)行過程中出現(xiàn)過流、過壓、速度偏離、煙霧、跑偏等問題時(shí),PLC控制器能夠根據(jù)傳感器信號發(fā)出故障告警,嚴(yán)重的情況會自動停車。綜合保護(hù)系統(tǒng)開始運(yùn)行時(shí),由上位機(jī)進(jìn)行輸送帶實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)的采集,采集得到的電壓數(shù)值超限時(shí)發(fā)出過壓報(bào)警信號、采集得到的電流數(shù)值超限時(shí)發(fā)出過流報(bào)警信號、采集得到的煙霧濃度數(shù)值超限時(shí)發(fā)出煙霧報(bào)警信號,采集得到的溫度數(shù)值超限時(shí)發(fā)出過溫報(bào)警信號,與此同時(shí),啟動灑水裝置進(jìn)行降溫處理、采集得到的數(shù)據(jù)顯示輸送帶存在撕裂故障時(shí)發(fā)出撕裂報(bào)警信號、采集得到的膠帶堆煤量數(shù)值超限時(shí)發(fā)出堆煤報(bào)警信號、采集得到的輸送機(jī)膠帶運(yùn)行出現(xiàn)跑偏時(shí),如果出現(xiàn)的是一級跑偏,則系統(tǒng)發(fā)出跑偏報(bào)警信號,若進(jìn)一步演變成二級跑偏情況,則直接進(jìn)行停機(jī)保護(hù),除此之外,其他報(bào)警信號發(fā)出時(shí)系統(tǒng)均會進(jìn)行停機(jī)保護(hù),綜合系統(tǒng)工作結(jié)束。
圖8 綜合保護(hù)系統(tǒng)流程Fig.8 Flow chart of integrated protection system
帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)上位機(jī)系統(tǒng)軟件開發(fā)基于iFIX開發(fā)平臺完成,上位機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖9所示,主要涉及系統(tǒng)管理模塊、人機(jī)交互界面、數(shù)據(jù)分析模塊等3部分,上述模塊之間相互關(guān)聯(lián),數(shù)據(jù)共享,是一個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的整體。系統(tǒng)管理模塊主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置設(shè)置與權(quán)限管理功能,包括系統(tǒng)需要采集的參數(shù)信號,監(jiān)控人員的登錄、查看等權(quán)限的設(shè)置等;人機(jī)交互界面主要包括監(jiān)控主界面、故障彈窗、登錄記錄查詢、開停記錄查詢、故障記錄查詢、歷史曲線查詢等模塊,具備帶式輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、故障顯示、歷史數(shù)據(jù)查詢等功能;數(shù)據(jù)分析模塊主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫操作和報(bào)表的輸出打印,如數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)的類型、數(shù)據(jù)庫內(nèi)存的大小、數(shù)據(jù)報(bào)表的打印等。
圖9 上位機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.9 Upper computer system structure
基于某煤礦帶式輸送機(jī)對應(yīng)控制系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)的需求,完成了設(shè)備中控制系統(tǒng)總體方案、硬件、軟件的設(shè)計(jì)。為進(jìn)一步驗(yàn)證控制系統(tǒng)的可行性和效果,將其應(yīng)用于服役中的帶式輸送機(jī)中進(jìn)行試運(yùn)行,并跟蹤記錄系統(tǒng)運(yùn)行效果。結(jié)果表明,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了井下帶式輸送機(jī)集中控制與遠(yuǎn)程控制功能。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,該控制系統(tǒng)的投入使用,提高了帶式輸送機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性,速度調(diào)節(jié)功能的引入,減少了帶式輸送機(jī)近12%的能源消耗,設(shè)備啟動過程相對平衡,整個(gè)過程可通過遠(yuǎn)程方式進(jìn)行設(shè)備啟動控制,節(jié)約了2~3名帶式輸送機(jī)運(yùn)維人員,降低了煤炭掘進(jìn)的成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近100萬元/a,取得了較好的應(yīng)用效果。
帶式輸送機(jī)作為煤炭企業(yè)必不可少的輸送設(shè)備,其工作的安全性和效率直接關(guān)系煤炭企業(yè)的產(chǎn)能和效率,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注。針對某煤礦企業(yè)帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率低、安全性能差、電能損耗嚴(yán)重的問題,開展了智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作,結(jié)果表明,系統(tǒng)控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了井下帶式輸送機(jī)集中控制與遠(yuǎn)程控制功能。應(yīng)用該控制系統(tǒng)之后減少了帶式輸送機(jī)近12%的能源消耗,減少了帶式輸送機(jī)的運(yùn)維人員,降低了煤炭掘進(jìn)的成本,為煤炭企業(yè)創(chuàng)造了更多的經(jīng)濟(jì)效益。此研究也對提升設(shè)備的智能化程度具有重要意義。