任永利,湯鵬,閔鵬,鄢家宇,王衛(wèi)陽
中國石油塔里木油田分公司 安全環(huán)保與工程監(jiān)督中心(新疆 庫爾勒841000)
學(xué)探1井原設(shè)計(jì)采用塔標(biāo)Ⅰ四開井身結(jié)構(gòu),二開實(shí)鉆過程中在石炭系卡拉沙依組5 284~5 375 m鉆遇純鹽段90 m,該區(qū)塊已鉆井情況表明,該區(qū)鹽層蠕變性強(qiáng)[1-2]。加之本井上部二疊系發(fā)育火山巖,地層破碎,當(dāng)量漏失安全密度窗口窄,易發(fā)生惡性漏失,導(dǎo)致鹽層段鉆進(jìn)不能建立合理鉆井液密度,更加劇了本井鹽層蠕變[3]。
為保障電測、下套管順利進(jìn)行,參照該區(qū)塊已有做法,對鹽層段進(jìn)行擴(kuò)眼[4]。擴(kuò)眼期間先后發(fā)生擴(kuò)眼器頂部活塞接頭公扣斷裂、擴(kuò)眼器脫扣事故,后續(xù)進(jìn)行2次回填側(cè)鉆后嘗試將塔標(biāo)Ⅰ四開井身結(jié)構(gòu)更改為塔標(biāo)Ⅱ四開井身結(jié)構(gòu),即將原244.47 mm(9?″)+273.05 mm(10?″)(封鹽)套管變更為全井段下273.05 mm(10?″)(鹽上)套管。變更后,面臨套管浮重更大,井架載荷余量不足、環(huán)空間隙小,大套管剛度增大,套管下入困難、二疊系當(dāng)量漏失安全密度窗口窄(0.05),下套管期間極易造成惡性漏失等諸多難點(diǎn)。
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),塔里木盆地乃至陸上石油天然氣工程領(lǐng)域鮮有將273.05 mm(10?″)有接箍套管下入311.15 mm(12?″)井眼內(nèi)的做法,面對微間隙下套管面臨的諸多技術(shù)難題,工程技術(shù)人員創(chuàng)新實(shí)踐,綜合形成非常規(guī)下套管技術(shù),豐富了塔里木現(xiàn)場施工工藝,為后續(xù)放大井身結(jié)構(gòu)下非常規(guī)套管提供了可行方案。
學(xué)探1井是部署在塔里木盆地北部坳陷阿滿過渡帶輪南-古城坡折帶的一口風(fēng)險(xiǎn)探井,根據(jù)臨井鉆探情況及地震層位分析,預(yù)測學(xué)探1井地層自上而下依次為新生界第四系、新近系、古近系,中生界白堊系、侏羅系、三疊系,上古生界二疊系、石炭系、泥盆系,下古生界志留系塔塔埃爾塔格組、柯坪塔格組。
原設(shè)計(jì)一開339.725 mm(13?″)套管下到1 500 m,二開244.47 mm(9?″)+273.05 mm(10?″)(封鹽)下至5 415 m。井身結(jié)構(gòu)變更后,二開全井段下273.05 mm(10?″)(鹽上)套管。
對273.1 mm套管(外徑:273.1 mm,內(nèi)徑:250.69 mm,管材屈服強(qiáng)度861 MPa,螺紋連接強(qiáng)度7 533.4 kN,管材承受的有效軸向力200 kN)的通過曲率進(jìn)行校核,利用API、IADC及某高校的3種計(jì)算方式[5-6]計(jì)算的管材允許通過曲率分別是9.92°/30 m、19.44°/30 m和28.76°/30 m??梢钥闯?,API計(jì)算結(jié)果最為保守,273.05 mm(10?″)薄壁套管的允許通過曲率為9.92°/30 m。因此,側(cè)鉆狗腿度需適當(dāng)控制在9.92°/30 m以內(nèi)。
1.2.1 優(yōu)選增斜鉆具組合
增斜鉆具組合:Φ311.2 mm牙輪鉆頭+Φ21 6 mm直螺桿(630×630)+2.75°彎接頭(631×630)+轉(zhuǎn)換接頭(631×NC560)+Φ203 mm定向接頭(NC561×NC560)+Φ203 mm無磁鉆鋌(NC561×NC560)+Φ 203 mm螺旋鉆鋌(5根)+轉(zhuǎn)換接頭+Φ149.2 mm加重鉆桿(30根)+Φ149.2 mm鉆桿。
使用2.75°彎接頭+直螺桿側(cè)鉆,嚴(yán)格控時(shí)鉆進(jìn),確保一次性側(cè)鉆成功,并保持允許套管通過的合理井眼曲率鉆進(jìn),側(cè)鉆20 m后根據(jù)返出地層巖屑情況決定起鉆更換穩(wěn)斜、降斜鉆具組合。
1.2.2 優(yōu)選穩(wěn)斜、降斜鉆具組合
穩(wěn)斜、降斜鉆具組合:311.2 mm復(fù)合鉆頭+Φ216 mm單彎螺桿(1.5°)(630×630)+轉(zhuǎn)換接頭(631×NC560)+Φ203 mm定 向 接 頭(NC561×NC560)+Φ203 mm無磁鉆鋌(NC561×NC560)+轉(zhuǎn)換接頭+Φ149.2 mm加重鉆桿(45根)+Φ149.2 mm鉆桿。
使用1.5°單彎螺桿進(jìn)行穩(wěn)斜、降斜鉆進(jìn),監(jiān)測好井底參數(shù),確保側(cè)鉆狗腿度嚴(yán)格控制在9.92°/30 m以內(nèi)的同時(shí),保持中心距在5 m以上,實(shí)現(xiàn)防碰目的,為后續(xù)微間隙下套管打下良好的井身軌跡條件。
1.2.3 側(cè)鉆井身軌跡控制結(jié)果
通過優(yōu)選增斜、穩(wěn)斜、降斜側(cè)鉆鉆具組合,側(cè)鉆井眼狗腿度最大值為2.9°/30 m,成功控制在273.05 mm(10?″)薄壁套管的允許通過曲率9.92°/30m以內(nèi)。
下套管前通常采用多種通井鉆具組合進(jìn)行通井劃眼作業(yè),主要是為了修整井壁,以保證套管順利下入到設(shè)計(jì)井深。鑒于本井井身結(jié)構(gòu)調(diào)整后,273.05 mm(10?″)有接箍套管下入過程中理論單邊最小間隙只有6 mm,且套管浮重達(dá)到7 000 m鉆機(jī)極限載荷,過程中“只能下放,不能上提”,現(xiàn)場通過對比論證,決定引入微擴(kuò)眼通井技術(shù)+優(yōu)化常規(guī)通井鉆具組合相結(jié)合的方式對井壁進(jìn)行修整。施工次序?yàn)椋盒薮?雙扶通井+微擴(kuò)眼+三扶通井,其中,最為關(guān)鍵的就是微擴(kuò)眼鉆具組合優(yōu)化及微擴(kuò)眼施工參數(shù)優(yōu)選[7-8]。
因考慮使用鉆柱型擴(kuò)眼器(偏心擴(kuò)眼器)進(jìn)行擴(kuò)眼作業(yè),通過調(diào)研文獻(xiàn),從保證井下安全和順利下入273.1 mm套管的角度,鉆柱式擴(kuò)眼器BHA組合從兩個(gè)方面考慮:①鉆柱型擴(kuò)眼器在鉆具組合中所處的位置需盡量避免中性點(diǎn),防止滑扣脫扣現(xiàn)象;②鉆柱型擴(kuò)眼器所處位置需要保持一定的剛度,防止離心作用過大產(chǎn)生橫向擺動(dòng),造成鉆具疲勞。
綜合以上兩個(gè)方面,擬優(yōu)化鉆后擴(kuò)眼鉆具組合。同時(shí),針對BHA第一跨長度和第二跨長度進(jìn)行優(yōu)化分析,從與實(shí)鉆井眼相擬合的角度推薦跨梁柱長度,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)鉆后擴(kuò)眼的目的。
2.1.1 第一跨梁柱長度
設(shè)定第一跨梁柱的長度(鉆頭至偏心擴(kuò)眼器長度)按照2 m間隔由3 m增加至9 m,對鉆具組合的穩(wěn)斜能力進(jìn)行分析。鉆壓按照3 t施加,計(jì)算結(jié)果如圖1所示。
圖1 井斜角隨第一跨梁柱長度變化趨勢
通過圖1可以看出:隨著第一跨梁柱長度的增加(由3 m短鉆鋌(SDC)增加至9 m長度鉆鋌DC),井斜趨勢的變化逐漸由降斜向增斜轉(zhuǎn)變。3 m短鉆鋌井斜處于降斜趨勢,5 m短鉆鋌長度井斜角穩(wěn)定較好,7 m和9 m鉆鋌井斜變化波動(dòng)較大。因此,第一跨梁柱使用5 m短鉆鋌能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)擴(kuò)眼的目的。
2.1.2 第二跨梁柱長度
設(shè)定第二跨梁柱的長度(偏心擴(kuò)眼器至上扶正器長度)按照3 m間隔由9 m增加至18 m,對鉆具組合的穩(wěn)斜能力進(jìn)行分析。鉆壓按照3 t施加,第一跨梁柱使用5 m短鉆鋌,計(jì)算結(jié)果如圖2所示。
圖2 井斜角隨第二跨梁柱長度變化趨勢
通過圖2可以看出:隨著第二跨梁柱長度的增加(由9 m增加至18 m),井斜趨勢的變化逐漸由穩(wěn)斜向增斜轉(zhuǎn)變。9 m長度的鉆鋌能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)斜的目的。因此,第二跨梁柱使用9 m長度鉆鋌能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)擴(kuò)眼的目的。
因此,從學(xué)探1井二開整體井斜變化不大的角度考慮,推薦使用如下微擴(kuò)眼鉆具組合:311.15 mm(12?″)PDC+203.2 mm(8″)DC×5 m+偏心擴(kuò)眼器+203.2 mm(8″)DC×1根+Φ308 mm扶正器+8″DC×12根+NC56公×520+149.225 mm(5?″)HWDP×15根+149.225 mm(5?″)DP。
2.2.1 鉆壓優(yōu)選
1)1 t鉆壓。1 t鉆壓條件下,中性點(diǎn)在鉆頭以上7.41 m的位置,如果領(lǐng)眼鉆頭吃上鉆壓,鉆柱型擴(kuò)眼器的位置在5~6 m,再加上鉆壓波動(dòng),擴(kuò)眼器可能同時(shí)受力,造成更大的扭矩波動(dòng)。
2)2 t鉆壓。2 t鉆壓條件下,中性點(diǎn)在鉆頭以上12.79 m的位置,即使領(lǐng)眼鉆頭吃上鉆壓,鉆柱型擴(kuò)眼器的位置在5~6 m,可以避免鉆壓波動(dòng)造成的擴(kuò)眼器受力,形成同時(shí)受力,造成更大的扭矩波動(dòng)。
3)3 t鉆壓。3 t鉆壓條件下,中性點(diǎn)在鉆頭以上18.29 m的位置,中性點(diǎn)更加遠(yuǎn)離鉆柱型擴(kuò)眼器,可能產(chǎn)生的扭矩波動(dòng)更小。
綜上,鉆壓參數(shù)方面,根據(jù)現(xiàn)場扭矩設(shè)定,推薦使用2~3 t的擴(kuò)眼鉆壓配合,同時(shí)避免1 t及以下的鉆壓。
2.2.2 轉(zhuǎn)速優(yōu)選
1)應(yīng)力組成。如圖3所示,從應(yīng)力組成的角度看:隨著轉(zhuǎn)速的增加,軸向、彎曲、扭轉(zhuǎn)應(yīng)力都處于逐漸增加的狀態(tài)。但彎曲應(yīng)力由于臨界轉(zhuǎn)速影響,在40 r/min、70 r/min、100 r/min達(dá)到共振轉(zhuǎn)速,應(yīng)力劇增,因此,需避開使用這些共振轉(zhuǎn)速點(diǎn)。推薦低轉(zhuǎn)速20~30 r/min,高轉(zhuǎn)速50~60 r/min。
圖3 應(yīng)力組成隨轉(zhuǎn)速的變化趨勢
2)扭轉(zhuǎn)相位。如圖4所示,通過對不同轉(zhuǎn)速條件下的扭轉(zhuǎn)相位變化看,當(dāng)轉(zhuǎn)速大于60 r/min后,扭轉(zhuǎn)相位角將快速增加。因此,在擴(kuò)眼過程中,需避免使用60 r/min以上的轉(zhuǎn)速。
圖4 扭轉(zhuǎn)相位隨轉(zhuǎn)速的變化趨勢
因此,轉(zhuǎn)速參數(shù)推薦使用20~30 r/min的小轉(zhuǎn)速和50~60 r/min的高轉(zhuǎn)速,避免使用60 r/min以上的轉(zhuǎn)速。
學(xué)探1井由ZJ70D鉆機(jī)承鉆,該鉆機(jī)在塔里木盆地連續(xù)作業(yè)多年,且整個(gè)二開中完作業(yè)期間立根盒擺滿鉆具,因此務(wù)必對井架底座載荷及提升能力進(jìn)行復(fù)核[9],準(zhǔn)確計(jì)算套管合理掏空長度及甩鉆具噸位(表1)。
表1 井架承載安全余量分析關(guān)鍵數(shù)據(jù)
由表1可知,井架底座安全載荷余量=底座安全載荷-套管浮重-鉆具總重=-56.65 t,即下套管前需甩56.65 t鉆具才能保障井架安全。此外,為防止后續(xù)下套管作業(yè)過程中若遇復(fù)雜情況,由于井架提升能力受限“只能下放,不能上提”的被動(dòng)局面出現(xiàn),宜按照掏空800 m下套管。
學(xué)探1井二開使用1.40 g/cm3鉆井液密度平穩(wěn)鉆穿二疊系,中完處理事故期間,為抑制鹽層蠕變速率逐步提密度至1.45 g/cm3時(shí)發(fā)生井漏失返,后降密度至1.40 g/cm3不漏,結(jié)合臨井實(shí)鉆資料,判斷本井二疊系漏失當(dāng)量密度為1.45 g/cm3,漏失安全密度窗口僅有0.05。因此,微間隙下套管應(yīng)綜合考慮泥漿靜液柱壓力及激動(dòng)壓力[10]的影響。
通過分析,首先分段降密度至1.36 g/cm3,其次通過設(shè)定鉤速,以確定每根套管下放時(shí)間[11],實(shí)現(xiàn)對下套管期間產(chǎn)生的激動(dòng)壓力的精細(xì)過程控制。從100 m至5 282 m(井底)分別截取500 m一個(gè)點(diǎn)進(jìn)行展示,見表2。
表2 下套管期間激動(dòng)壓力精細(xì)控制表
1)優(yōu)選側(cè)鉆鉆具組合、監(jiān)測好井底參數(shù)能實(shí)現(xiàn)對側(cè)鉆井眼井身軌跡的先期控制,保證實(shí)鉆井眼曲率滿足套管允許通過曲率要求,為套管的順利下入打下良好的井筒條件。
2)合理優(yōu)化微擴(kuò)眼鉆具組合中偏心擴(kuò)眼器距離鉆頭及上扶正器的位置,配合最優(yōu)鉆壓和轉(zhuǎn)速,有效地實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)鉆后擴(kuò)眼的目的。
3)準(zhǔn)確計(jì)算需甩鉆具噸位,合理設(shè)計(jì)下套管掏空長度,減少了底座載荷,增加了鉆機(jī)提升能力,增加了下套管時(shí)的安全系數(shù)。
4)通過分段降密度結(jié)合對套管下放速度的精細(xì)控制,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)下套管過程中泥漿靜液柱壓力+激動(dòng)壓力不超過二疊系漏失當(dāng)量密度的目標(biāo),避免了下套管過程中二疊系漏失風(fēng)險(xiǎn)。
5)學(xué)探1井非常規(guī)下套管技術(shù)的成功運(yùn)用,為油田后續(xù)放大井身結(jié)構(gòu)下非常規(guī)套管提供了實(shí)踐路徑,為安全順利完井打下了基礎(chǔ)。