遲百川
(國家管網(wǎng)集團(tuán)榆濟(jì)管道有限責(zé)任公司,山東濟(jì)南 250101)
空壓機是氣壓發(fā)生裝置,將機械能轉(zhuǎn)換為氣體壓力能的轉(zhuǎn)換設(shè)備[1]。某天然氣增壓站采用Atlas GA90 型螺桿式空壓機[2-3],用于提供離心式壓縮機組的隔離氣、電機的正壓通風(fēng)氣體、電動閥門的驅(qū)動氣體。正常運行時,空壓機的出口露點在-30 ℃以下,但該空壓機組在實際運行中,出口露點持續(xù)升高,與實際要求數(shù)值相差甚遠(yuǎn),如不及時解決,相關(guān)設(shè)備將無法安全、平穩(wěn)、可靠運行,且使用壽命也會大大降低。
下面將從環(huán)境、露點儀、空氣吸入通道、干燥機等4 個方面進(jìn)行分析,總結(jié)出可能導(dǎo)致該異?,F(xiàn)象的原因。
空壓機儀表顯示出口露點數(shù)值如圖1 所示,可以看出與要求值-30 ℃以下相差甚遠(yuǎn),相關(guān)設(shè)備的運行存在很大安全隱患。
圖1 空壓機儀表顯示出口露點數(shù)值
空壓機吸入空氣的溫度、濕度將直接影響出口露點。吸入空氣溫度越高、含水量越大,出口露點也越高?,F(xiàn)場空壓機房溫濕度表將近30 ℃,且相對濕度較低(圖2)。同時,空壓機頂部換熱口處于關(guān)閉狀態(tài),因此可排除環(huán)境因素對露點的影響(圖3)。
圖3 空壓機頂部換熱口
現(xiàn)場露點儀探頭的作用是測量空壓機出口水露點,雖然單位是攝氏度(℃),但實質(zhì)是壓縮空氣的含水量(圖4)。因此測量露點實際上就是測量空氣中的含水量[1]。經(jīng)過現(xiàn)場實際調(diào)節(jié)及對露點儀的檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常,因此排除露點儀的因素(圖5)。
圖4 現(xiàn)場露點儀探頭
圖5 現(xiàn)場露點儀調(diào)節(jié)方式
空氣吸入通道如圖6 所示,包括進(jìn)口海綿、空氣濾芯、冷卻系統(tǒng)填料底端??諌簷C長期運行,大量有害雜質(zhì),如空氣中的固體顆粒、水分等,將殘留在吸入通道,如不及時清理將影響出口露點?,F(xiàn)場檢查并對其進(jìn)行清理后,出口露點有所降低,但變化不大,因此該因素并非主導(dǎo)因素。
圖6 空壓機空氣吸入通道
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機[4]是空壓機干燥系統(tǒng)的主要設(shè)備,由罐體、干燥劑、擴(kuò)散器、氣動薄膜閥、電磁閥、對夾式止回閥和控制器等部件組成(圖7)。它是一種利用多孔性固體物質(zhì)(活性氧化鋁)表面的分子力來吸取氣體中的水分,從而獲得較低露點溫度、更干燥、潔凈氣體的凈化設(shè)備。
圖7 干燥機運行流程
(1)控制器。如果干燥機控制器設(shè)置錯誤或出現(xiàn)故障,將影響干燥機吸附再生的比例、時間及運行狀態(tài)和效果,直接導(dǎo)致出口露點變化。經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。
(2)相關(guān)閥門。如果其中某個閥門由于故障或其他原因?qū)е虏粍幼骰騽幼鞑粡氐祝瑢?dǎo)致吸附再生罐工作效果不佳,水氣無法全部排出,直接導(dǎo)致出口露點變化。經(jīng)檢查,再生氣量調(diào)節(jié)閥開度適合,氣動薄膜閥、電磁閥工作正常,止回閥無異常。
(3)擴(kuò)散器。擴(kuò)散器堵塞,將導(dǎo)致再生性能下降,影響出口露點。擴(kuò)散器清理內(nèi)部灰塵較多,重新清理后進(jìn)行回裝(圖8)。
圖8 擴(kuò)散器清理
(4)過濾器。過濾器的作用是過濾壓縮空氣的油霧、水霧,增強吸附再生效果,延長干燥劑的使用壽命。過濾器的個別濾芯出現(xiàn)輕微變形情況,內(nèi)部粉塵較多,已失去過濾效果,更換后進(jìn)行回裝(圖9)。
圖9 過濾器檢查
(5)浮子式自動排水器。安裝在前置過濾器底部,用于收集油、水混合物并及時排出。如果出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致過濾器失去效果,影響吸附效果,導(dǎo)致出口露點變化。浮子式自動排水器現(xiàn)場運行狀況如圖10 所示,可以看出自動排水器內(nèi)部堵塞嚴(yán)重,已無法自行排污,更換后進(jìn)行回裝。
圖10 浮子式自動排水器現(xiàn)場運行狀況
(6)干燥劑(活性氧化鋁)。干燥劑的質(zhì)量直接影響著出口露點[5]。檢查發(fā)現(xiàn),活性氧化鋁的表面呈淡黃色,中毒失效嚴(yán)重,對其進(jìn)行整體更換(圖11)。
圖11 活性氧化鋁檢查
啟動空壓機進(jìn)行為期5 d 的測試,試運后的空壓機出口露點如圖12 所示,符合空壓機的運行要求。
圖12 試運后的空壓機出口露點
綜上所述,該故障的原因是:空壓機組長時間運行,吸入油水混合物較多,浮子式自動排水器積液過多,無法及時排除,導(dǎo)致干燥機前置過濾器過濾效果急劇下降,失去過濾作用。油水混合物進(jìn)入吸附再生罐中,致使其中活性氧化鋁中毒失效,進(jìn)而導(dǎo)致出口露點過高的異?,F(xiàn)象。
(1)干燥劑(活性氧化鋁)的使用效果與溫度有關(guān),冷卻后的壓縮空氣溫度在40 ℃以下時活性氧化鋁的吸附效果最佳,因此除正常的保養(yǎng)外,還要根據(jù)現(xiàn)場實際情況對空壓機進(jìn)、排氣通道等相關(guān)部位進(jìn)行清理,保障進(jìn)入吸附再生罐氣體的溫度。
(2)干燥劑(活性氧化鋁)使用年限在2~3 年,特殊的工作環(huán)境需每年更換一次。質(zhì)量差的氧化鋁顆粒,包裝簡陋、大小不均(要求直徑3~5 mm)、手感粗糙、密度較大、粉塵較大、硬度不達(dá)標(biāo)、更換周期頻繁,對設(shè)備、濾芯、露點有影響。綜合成本、露點等因素,建議后期采購原廠的活性氧化鋁。
(3)干燥劑(活性氧化鋁)儲存時,即使包裝較嚴(yán)密也會吸附空氣中的潮氣,影響吸附效果。因此更換活性氧化鋁完成后,建議啟空壓機測試運行3~7 d,活性氧化鋁才能發(fā)揮出最好效果。
(4)空壓機長時間低壓運行(壓力小于5 bar,即小于0.5 MPa),壓縮空氣中的含油量會變大,使油霧分離器濾芯的使用壽命減少。建議空壓機啟動初期盡量減少無關(guān)設(shè)備使用壓縮空氣,待壓力大于5 bar 時再逐步投用其他設(shè)備。
(5)空壓機夏季運行時,可通過排風(fēng)扇等設(shè)備保持室內(nèi)通風(fēng)良好,溫度控制在30 ℃左右;冬季運行時,應(yīng)保證室內(nèi)溫度高于0 ℃,可通過調(diào)節(jié)空壓機頂部排風(fēng)口將一部分熱空氣反吹到室內(nèi),同時應(yīng)根據(jù)氣候的變化改變排水頻次及排水時間。
作為生產(chǎn)過程中不可或缺的設(shè)備,空壓機在石化行業(yè)的作用至關(guān)重要。針對螺桿式空壓機在運行過程中出口露點異常的問題,本文進(jìn)行了詳細(xì)分析,歸納出4 個大類的可能因素,逐一排查后,確定了主導(dǎo)因素并啟機測試。最后,對空壓機組后期的運行提出了5 條可行性建議,以獲得較低露點溫度、更干燥、更潔凈的壓縮氣體,進(jìn)而為其他相關(guān)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、長周期、滿負(fù)荷、優(yōu)良運行奠定良好的基礎(chǔ)。