顧 亮,孟 琳
(中國鐵路上海局集團有限公司徐州電務(wù)段,江蘇徐州 221000)
高鐵、客專軌道電路普遍采用客專ZPW-2000A軌道電路,室外調(diào)諧匹配單元內(nèi)的4 700 μF電解電容在較長時間運用后易發(fā)生容值下降問題,且在容值下降、逐漸劣化時無明顯特征進行判別,經(jīng)常出現(xiàn)軌道電路曲線異常波動甚至閃紅光帶問題,給鐵路安全運行帶來安全隱患。徐州電務(wù)段曾發(fā)生區(qū)間改方時軌道電路閃紅和非列車占用紅光帶現(xiàn)象,通過深入調(diào)查和分析,找出問題發(fā)生的原因,針對性地采取防范措施,總結(jié)檢修維護經(jīng)驗,確保設(shè)備良好運用。
2018年12月10日,京滬高鐵XX站天窗點內(nèi)進行改方試驗時,管內(nèi)7802AG主軌、小軌電壓在23:01-23:36計35 min內(nèi)一起呈拋物線式下降,主軌接收電壓由386 mV降至147 mV;小軌接收電壓由155 mV降至58 mV左右,并出現(xiàn)紅光帶,但方向轉(zhuǎn)換正常。改回正方向后,主軌、小軌電壓升高,紅光帶消失。通過測試分析,判斷原因在7802AG室外發(fā)送端。進一步分析出現(xiàn)故障時電壓曲線出現(xiàn)緩慢下降現(xiàn)象,判斷為軌道電路元器件中非線性原件存在異常。在檢查該區(qū)段室外發(fā)送端調(diào)諧匹配單元時,發(fā)現(xiàn)4 700 μF 電容很燙,隨即更換發(fā)送端調(diào)諧匹配單元。處理后反向試驗良好,主軌、小軌電壓恢復(fù)正常。
2018年12月24日09:55,京滬高鐵線蚌埠南-宿州東站間上行線7726BG出現(xiàn)紅光帶。通過集中監(jiān)測回放發(fā)現(xiàn)46號中繼站7726BG發(fā)送功出電壓、電流不變,發(fā)送電纜側(cè)電壓不變;接收電纜側(cè)電壓由14.1 V下降至0 V;7726BG主軌電壓由380 mV下降至0 mV;7726BG小軌電壓由137 mV下降至0 mV,初步分析為7726BG接收端設(shè)備故障。室外應(yīng)急人員測試7726BG接收端軌面電壓為1.786 V,調(diào)諧匹配單元V1、V2電壓為1.763 V,調(diào)諧匹配單元E1、E2間電壓為11 mV,SF-4電纜盒1號、2號端子測試電壓為11 mV。于是甩下E1、E2端子上的電纜,對調(diào)諧匹配單元E1、E2再次進行測試,電壓仍為11 mV,確定判斷為7726BG接收端調(diào)諧匹配單元不良。10:44更換7726BG接收端調(diào)諧匹配單元,更換完畢紅光帶消失。
針對連續(xù)發(fā)生的器材不良故障,本著“三不放過”原則,杜絕類似故障再次發(fā)生。技術(shù)科主管人員聯(lián)合廠家技術(shù)人員對故障器材進一步檢測分析,是否存在共性的故障點。
調(diào)諧匹配單元內(nèi)的2個 4 700 μF電解電容 C1、C2按反極性串聯(lián),起隔離直流連通交流的作用,如圖1所示。
圖1 調(diào)諧匹配單元外觀Fig.1 External view of tuning matching unit
電路原理示意如圖2所示。
圖2 調(diào)諧匹配單元電路原理Fig.2 Circuit diagram of tuning matching unit
1)ZPW.PT-2600型調(diào)諧匹配單元由調(diào)諧、電感、匹配3部分組成。
ZPW.PT-2600型調(diào)諧匹配單元的組成如圖3所示。
圖3 ZPW.PT-2600型調(diào)諧匹配單元原理Fig.3 Schematic diagram of ZPW.PT-2600 tuning matching unit
2)設(shè)備狀態(tài):調(diào)諧匹配單元型號為ZPW.PT-2600,盒體外觀良好無破損,內(nèi)部各連接點及焊點良好。
3)測試匹配部分及絕緣耐壓、絕緣電阻存在異常。
匹配部分電壓、絕緣耐壓及絕緣電阻測試如表1所示。
表1 匹配部分電壓、絕緣耐壓及絕緣電阻測試Tab.1 Test of voltage,insulation withstand voltage and insulation resistance of matching part
4)將電容器C1、C2從設(shè)備取下,對其參數(shù)進行測試。
對電容器C1、C2參數(shù)進行測試如表2所示。
表2 電容C1和C2測試值Tab.2 Test values of capacitors C1 and C2
通過查看調(diào)諧匹配單元原理圖,發(fā)現(xiàn)匹配部分由兩個型號為TL.CDC03 16 V 4 700 μF 鋁電解電容器和變壓器線圈構(gòu)成。將兩個型號為TL.CDC03 16 V 4 700 μF 鋁電解電容器送相關(guān)廠家進行檢測分析,通過檢測發(fā)現(xiàn)兩個電容出現(xiàn)電解液干涸導(dǎo)致電容量下降,電容性能不合格。
5) 更換設(shè)備中兩個4 700 μF電容器后,再對匹配部分進行測試。更換電容后匹配部分測試值如表3所示。
表3 更換電容后匹配部分測試值Tab.3 Test value of matching part after replacing capacitor
經(jīng)過共同測試分析,宿州東46號中繼7726BG接收端調(diào)諧匹配單元中的4 700 μF 鋁電解電容器長期正方向使用導(dǎo)致?lián)p耗較大,電阻升高,致使設(shè)備的匹配部分指標(biāo)出現(xiàn)問題,引起7726BG紅光帶。
京滬高鐵中繼47號管內(nèi)7802AG發(fā)送端調(diào)諧匹配單元中的4 700 μF 鋁電解電容器長期正方向使用導(dǎo)致?lián)p耗較大,容值下降。當(dāng)進行正方向倒反方向改方實驗時,電容器承受反向電壓時的負載加重,原發(fā)送端電容作為接收端電容工作進行放電,但由于“自身容值下降”以及“反向電壓時的負載加重”雙因素的疊加導(dǎo)致正方向倒反方向時調(diào)諧匹配單元的匹配部分不能正常工作,造成7802AG出現(xiàn)紅光帶,當(dāng)?shù)够卣较驎r發(fā)送端電容使用正向電壓,處于充電狀態(tài),負載較小,所以未出現(xiàn)紅光帶。
調(diào)諧匹配單元中的電容工作于交流電路中,會承受較大的交流電,長期使用電容器的損耗會逐漸增大。發(fā)送端中的電容承受的交流明顯大于接收端,所以送電端更容易出現(xiàn)電容損耗嚴(yán)重情況。調(diào)諧匹配單元的相關(guān)測試不能只測試阻抗,還需加強對內(nèi)部4 700 μF 鋁電解電容器的測試,提前發(fā)現(xiàn)不良電容。
由于正向時,發(fā)送端電壓電流大,促使電容中電解液受溫高,處于充電狀態(tài),負載呈現(xiàn)相對較小(但容值低于一定門限,也直接會成開路狀態(tài))。反向時,發(fā)送端變?yōu)榻邮斩?,電壓電流降低,促使電容中電解液受溫下降,處于放電狀態(tài),負載加重,加上容值下降,匹配部分不能正常工作。軌道電路反方向時,電容器承受反向電壓時的負載會更重。
京滬高鐵自2011年開通運營已有10年之久,部分設(shè)備器材出現(xiàn)疲勞、性能下降等問題。其中調(diào)諧匹配單元內(nèi)的4 700 μF電容器長期在高溫環(huán)境下工作,造成電容器損耗,容值下降,電容器損耗角增大,直流電阻上升,容易造成軌道區(qū)段電壓波動,甚至出現(xiàn)紅光帶。
進行專項整治。研究制定了高鐵區(qū)間軌道電路專項整治方案,組織對管內(nèi)京滬高鐵區(qū)間軌道電路964個4 700 μF 鋁電解電容限期更換。更換后設(shè)備運用狀態(tài)良好,未發(fā)生不良反應(yīng)。
加強改方試驗。對于改方試驗如涉及各中繼站時,車間必須在每個中繼站安排勝任人員進行配合;加強與鄰站、鄰工區(qū)及相關(guān)單位的協(xié)調(diào)溝通。改方后試驗時,段調(diào)度監(jiān)控中心及車間檢查工區(qū)及時通過集中監(jiān)測進行盯控分析,發(fā)現(xiàn)不良及時通知現(xiàn)場進行進一步檢查確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)緩慢下降現(xiàn)象后要及時匯報并立即組織對整組室外調(diào)諧匹配單元或室外調(diào)諧匹配單元內(nèi)部的兩個4 700 μF 電容進行更換,確保設(shè)備穩(wěn)定。
優(yōu)化ZPW-2000A軌道電路電特性測試。在以往ZPW-2000A軌道電路電特性測試相關(guān)項目的基礎(chǔ)上,段新增了對于室外調(diào)諧匹配單元內(nèi)部4 700 μF 電容每年測試一遍的要求。明確現(xiàn)場車間、工區(qū)對調(diào)諧匹配單元的相關(guān)測試時不能只測試在線阻抗,還需加強對內(nèi)部4 700 μF 鋁電解電容器的測試,提前發(fā)現(xiàn)不良電容,段同時修訂了電特性測試表格,全面指導(dǎo)、監(jiān)督、驗收現(xiàn)場的電特性測試。
制作典型故障信息案例。將本次故障處置過程結(jié)合信號集中監(jiān)測調(diào)閱分析,制作典型分析案例,下發(fā)車間、工區(qū)進行學(xué)習(xí)借鑒。
1)方向電路改方試驗應(yīng)在天窗點內(nèi)進行,試驗完成后應(yīng)將方向電路改成正方向(或天窗結(jié)束后首趟列車運行方向)。
2)由于電容為非線性元件,所以改方后出現(xiàn)紅光帶時,軌道曲線不會突然到0,會出現(xiàn)緩慢下降。所以處理高鐵區(qū)段軌道電路改方閃紅光帶時,首先觀察方向電路倒換是否正常,如果方向電路不能正常轉(zhuǎn)換,應(yīng)首先處理方向電路。
3)要及時瀏覽主軌道年曲線,若曲線呈緩慢下降的情況,則初步判斷為室外調(diào)諧匹配單元4 700 μF電解電容不良;如果曲線呈直線下降,則重點檢查FQJ接點。
4)高速鐵路列控方向電路 FQJ、FJ 長期處于正方向位置,存在繼電器接點接觸不良或簧片氧化等各種問題,應(yīng)提前核對圖紙,確認(rèn)相關(guān)區(qū)段 FQJ、FJ 繼電器位置,準(zhǔn)備好 JWXC-1700 繼電器等應(yīng)急備品,做好各項應(yīng)急準(zhǔn)備工作。(當(dāng) JWXC-1700 繼電器備品數(shù)量不夠時,可臨時使用集中監(jiān)測系統(tǒng)的 JWXC-1700 同類型繼電器進行更換。)
5)現(xiàn)場設(shè)備更換前,應(yīng)確保 4 700 μF 電解電容備品型號與現(xiàn)場使用型號一致,對備品的電容值進行測試,一般容值大于4 700 μF方可使用,并做好相關(guān)軌道電路電氣特性測試和數(shù)據(jù)記錄工作。
6)現(xiàn)場設(shè)備更換時,應(yīng)斷開機械室內(nèi)本區(qū)段發(fā)送器、接收器斷路器,將設(shè)備中兩個4 700 μF電解電容一同更換,拆卸過程中,應(yīng)避免用力拉扯電容連接線,防止損壞電容接線焊接端子;安裝過程中,應(yīng)核對電容極性,保證電容極性與印制板標(biāo)注的極性一致(一般情況下電解電容防爆孔處于外側(cè))。
7)電容更換后,合上室內(nèi)本區(qū)段發(fā)送器、接收器斷路器,軌道電路紅光帶恢復(fù),調(diào)閱集中監(jiān)測主軌電壓正常后,及時做好相關(guān)軌道電路電氣特性測試及劣化的 4 700 μF 電解電容回收工作。
8)當(dāng)出現(xiàn)“電容接線焊點脫落”、“更換電容后設(shè)備不能正常工作”或“更換電容后設(shè)備前后測試數(shù)據(jù)差距較大”時,應(yīng)立即查明原因,必要時采用調(diào)諧匹配單元備品進行更換處理。
通過分析排查更換高鐵管內(nèi)調(diào)諧匹配單元中的4 700 μF鋁電解電容器記錄的測試數(shù)據(jù),得出以下結(jié)論。
1)對排查的區(qū)段進行改方后,等待30 min后,恢復(fù)軌道電路正常狀態(tài),通過集中監(jiān)測查看本區(qū)段30 min的數(shù)據(jù)變化。
若本區(qū)段主軌出電壓逐漸下降,則故障位置在本區(qū)段正向的發(fā)送端。
若本區(qū)段主軌出電壓逐漸上升,則故障位置在本區(qū)段正向的接收端。
如果本區(qū)段主軌出電壓無明顯的變化,則可判斷本區(qū)段調(diào)諧匹配單元良好。
2)如果出現(xiàn)以上主軌出電壓下降或上升情況,調(diào)閱故障位置(發(fā)送端或者接收端)所在調(diào)諧區(qū)的相鄰區(qū)段主軌出電壓監(jiān)測數(shù)據(jù),如未發(fā)生變化,則可判斷故障為4 700 μF鋁電解電容器故障。如果發(fā)生變化,則故障位置應(yīng)該為調(diào)諧匹配單元的調(diào)諧部分或者鋼軌引接線。
3)采用移頻表測試調(diào)諧匹配單元零阻抗和極阻抗,如果測試零阻抗和極阻抗?jié)M足要求,則調(diào)諧匹配單元調(diào)諧部分良好。如不滿足則判斷調(diào)諧部分故障。