李 陽
(甘肅煤田地質(zhì)局一四六隊,甘肅 平?jīng)?744000)
所研究區(qū)域礦井坐落在咸陽市長武縣亭口鎮(zhèn)亭南村,礦井生產(chǎn)能力為5.00Mt/a,采用立井開拓方式,布設(shè)主井、副井、進風(fēng)井、回風(fēng)井四個井筒;由于礦井安全生產(chǎn)及集中排水系統(tǒng)需要,決定在中塬風(fēng)井工業(yè)廣場內(nèi)施工2個電纜鉆孔。
根據(jù)現(xiàn)場施工設(shè)計需求,需從中塬風(fēng)井變電站通過電纜鉆孔新敷設(shè)2回路電纜為二四盤區(qū)集中排水系統(tǒng)供電;3回路電纜為二四盤區(qū)集中泵房3臺抗災(zāi)搶險潛水泵供電。設(shè)計施工2個電纜鉆孔,單孔設(shè)計深度為687.5m,兩鉆孔孔間距為15m,電纜鉆孔工程由我單位組織施工。
表1 具體工程量及技術(shù)要求
為滿足施工需要,選用河北永明地質(zhì)工程機械有限公司生產(chǎn)的GZ-2600、GZ-2000型鉆機,27m加重A型鉆塔,配備石家莊煤礦機械廠生產(chǎn)的TBW-850/5型泥漿泵兩臺和青州榮利石油機械廠生產(chǎn)的RL3NB-350型泥漿泵一臺。
先導(dǎo)孔測斜采用JDT-5A型陀螺測斜儀進行孔斜測量,采用經(jīng)緯儀和JDT-5A型定向儀進行定向糾偏。先導(dǎo)孔采用5LZ185×7.0和5LZ152×7.0型螺桿鉆具進行定向糾偏鉆進。
施工工藝選擇:采用泥漿正循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆進施工工藝,先施工導(dǎo)向孔,確保鉆孔落點在設(shè)計靶域范圍內(nèi),然后分級進行擴孔、下管成井。
導(dǎo)向孔選用一徑到底的鉆孔結(jié)構(gòu),鉆進過程中觀測泥漿消耗量,及時了解各層段泥漿的漏失情況,為下步的鉆孔施工提供依據(jù);并隨時進行孔斜監(jiān)測,如發(fā)現(xiàn)孔斜有超限趨勢,立即用螺桿鉆進行糾偏。在施工導(dǎo)向孔過程,1、2號電纜鉆孔在上部第四系黃土層分別出現(xiàn)不同程度的漏漿,采用膨潤土稠泥漿進行堵漏,后正常返漿鉆進;導(dǎo)向孔鉆進過程中經(jīng)過測斜及時發(fā)現(xiàn)鉆孔出現(xiàn)多次偏斜情況,采用螺桿鉆具定向糾斜,1、2號孔全孔均糾斜2次,孔底偏斜分為1.178m、0.994m,在有效克服復(fù)雜地層情況下,確保了鉆孔最大偏距不超過1.5m,并為礦方提供了準(zhǔn)確的井底坐標(biāo)。
3.2.1 表土層擴孔
表土段分別采用Φ311mm、Φ580mm、Φ680mm、Φ920mm組合輪擴孔鉆頭進行四級擴孔,用Φ920mm擴孔鉆頭擴孔至設(shè)計孔深(230m)后,下Φ720mm×10mm的表層套管并進行注漿固管。表土段擴孔由于孔徑變大,需要低轉(zhuǎn)速高扭矩,為此選用Φ127mm鉆桿,將兩臺TBW-850泥漿泵并聯(lián)或用一臺RL3NB-350泥漿泵大泵量以提高返漿量,并使用稠泥漿(比重在1.20g/cm3~1.25g/cm3),便于攜帶巖粉,使孔底保持清潔,減少埋鉆事故的發(fā)生,保證鉆孔安全。為防止出新孔,擴孔鉆頭下部帶有導(dǎo)向鉆頭,鉆鋌上部帶有與鉆頭相匹配的扶正器。
3.2.2 基巖段擴孔
表層套管固井侯凝完成后,基巖段用分別用Φ311mm、Φ580mm、Φ680mm組合輪擴孔鉆頭進行三級擴孔至設(shè)計深度,下入Φ480mm×15mm的電纜套管并進行注漿固管成井。在基巖段擴孔過程中,采用Φ580mm、Φ680mm鑲齒擴孔鉆頭擴孔至侏羅系直羅組、延安組灰綠色泥巖,由于孔徑變大該泥巖段細膩、滑面發(fā)育,經(jīng)常出現(xiàn)掉塊,每次提鉆,扶正器、鉆頭上帶上大量掉塊,大者直徑可達半米;為此,我們使用比重1.24g/cm3~1.30g/cm3、粘度25s~35s的稠泥漿;但使用稠泥漿擴孔,巖粉雖然能返上地面,但鉆桿對孔壁擾動減輕,靠近孔壁的泥漿隨著時間的增加變稠,粘性增加失去流動性,最后變成厚泥皮附著在孔壁。每次提鉆孔內(nèi)都有勁,要反復(fù)上下串通才能提上鉆具。
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為確保套管下的安全,下管前先采用優(yōu)質(zhì)泥漿沖孔,再將三根套管焊接,用鉆具送放至孔底進行探孔,確??變?nèi)無阻擋,再開始正式下管。
4.1.1 表層套管下放
選用的表層套管規(guī)格為Φ72mm0×10mm鋼材Q255B的螺旋鋼管,每孔下入長度230m,重40t,在鉆機和鉆塔允許承載范圍內(nèi),采用普通的割孔穿管法下放,并進行找正后使用J422焊條焊接下放,保證套管下放垂直。
4.1.2 電纜套管下放
選用的電纜套管規(guī)格為Φ480mm×15mm的無縫鋼管,內(nèi)面用環(huán)氧樹脂噴涂做防腐處理,鋼材Q345B型,每孔下管長度689m,重達117.45t,大于鉆塔承受重量(鉆塔承受重量90t),其底部使用浮力器和支撐裝置,采用割孔穿管法下放,使用502焊條焊接。其中,浮力器用以減輕套管重量,減輕鉆塔承受的重量,確保套管安全順利下放;支撐裝置焊接在浮力器下端,從底部向上0.5m~1m處割1組3個出漿口,用以水泥固管使用。由于浮力器加在套管底端,套管浮力大于重量,為保證套管順利下放,需要向套管內(nèi)加稀泥漿,確保鉆塔承受的重量在安全范圍內(nèi)且能確保套管依靠自身重力安全順利下放,并在套管焊縫處焊接加強肋骨。
4.2.1 表套固井
表套下放至230m后,扶正套管,下注漿鉆具至孔深215m(距套管底部15m),將套管口用鐵板連同鉆桿接箍焊封,連接閥門、泥漿泵,用泥漿泵循環(huán)泥漿一周,開始注漿工作。注漿前先壓2m3前置液,注42.5R型普通硅酸鹽純水泥漿固管,水灰比0.6:1,每孔用水泥67.4t,注漿后壓頂替液4.2m3頂替鉆桿內(nèi)水泥漿,孔口返漿侯凝,凝固24小時,下鉆沖掃套管底部剩余水泥至230m,檢查焊接、固井止水效果良好。
4.2.2 電纜套管固井
礦井下電纜套管下放至終孔深度689m后,用泥漿、清水將套管灌滿,下鉆將浮力器小盤搗開,循環(huán)泥漿孔口返水,提出鉆具,下注漿鉆具至孔底,焊封套管與鉆孔井口,連接閥門、泥漿泵,循環(huán)泥漿一周。注漿前壓入4m3前置液,每孔注入P.O.42.5R型普通硅酸鹽水泥漿135m3,注漿后壓入適量頂替液,孔口返漿,關(guān)閉閥門,憋壓侯凝,凝固24小時,下鉆沖掃套管底部剩余水泥距孔底1m出,侯凝結(jié)束,檢查焊接、固井效果良好。
最后,用提水器將套管內(nèi)泥漿全部提出(要求管內(nèi)剩余泥漿不大于3m),焊封管口,以免掉入雜物。
本工程具有四大難點:一是井下鉆孔深孔徑大(鉆孔深度687.5m,表土及風(fēng)化基巖段孔徑Φ920mm,下Φ720×10mm的表層套管;基巖段孔徑Φ680mm,全孔下Φ480mm×15mm的電纜套管)。二是垂直度要求高:鉆孔偏斜每百米不超過1度,并且在終孔處離孔口最大投影偏距不超過1.5m。三是地層較復(fù)雜:白堊系洛河組的厚~巨厚層砂巖、含礫砂巖為中~強含水層,泥漿易失水變稠,孔壁泥皮加厚,易造成吸卡鉆事故;宜君組礫巖容易導(dǎo)致鉆孔偏斜,增加測斜及定向糾偏時間;白堊系華池組及侏羅系安定組的泥巖又是水敏性地層,見水膨脹縮徑,且易風(fēng)化崩解呈碎塊狀,尤其華池組泥巖處于風(fēng)化帶位置,其強度低,更容易崩解坍塌。四是套管粗管壁厚重量大(電纜套管全長687.5m,管徑Φ480mm,壁厚15mm,重量達117.45t之多)。這四大難點均給施工帶來了較大的難度。
其中,礦井施工區(qū)域的地層復(fù)雜是本次施工的主要難點。在先導(dǎo)孔的鉆進過程中,華池組、安定組泥巖水敏性、膨脹性強,經(jīng)常縮徑造成提鉆有勁、下鉆遇阻,需反復(fù)沖掃鉆孔;洛河組、宜君組地層,主要為砂、砂礫巖,其厚度大、硬度高、易失水,造成鉆進效率低、易孔斜、掉塊卡鉆、泥皮厚吸附卡鉆等問題。在基巖擴孔過程中依然遇到類似地層問題,造成鉆具吸附卡鉆,只能采用優(yōu)質(zhì)泥漿循環(huán)、大一級鉆孔從上部擴孔,將孔內(nèi)鉆具全部提出鉆孔,處理卡鉆事故用時達6天,造成工期的延誤,加大了施工成本。
通過本次電纜鉆孔施工,總結(jié)出了一套關(guān)于礦產(chǎn)施工電纜鉆孔施工技術(shù)經(jīng)驗,為今后同類鉆孔施工提供可以借鑒的技術(shù)和經(jīng)驗。