蘇義鵬
(黃河鑫業(yè)有限公司,青海 西寧 811600)
干法凈化技術(shù)作為一種新技術(shù),其優(yōu)勢為高效、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和效率高,因此,在鋁電解生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用極為普遍。這種方法的原理是將氧化鋁做吸附劑,對鋁電解煙氣中HF等有害成分進(jìn)行吸附,同時對載氟氧化鋁進(jìn)行回收,并使其重新返回到電解槽用于生產(chǎn)。目前,這種方法的成熟度較高,因此,國內(nèi)多數(shù)電解鋁企業(yè)對這種方法進(jìn)行了采用。研究結(jié)果表明,均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓有利于控制污染、減少電解槽熱損失和改善作業(yè)環(huán)境。
現(xiàn)階段,國內(nèi)公司設(shè)計的凈化系統(tǒng),其集氣效率普遍超過98%,但由于電解槽負(fù)壓管理方面存在缺陷,其實際效率與設(shè)計效率之間存在一定的差距,具體為8%左右。提升集氣效率,需要以均衡電解槽負(fù)壓為切入點,為此,本文提出了以下幾點建議:第一,對電解槽操作管理進(jìn)行規(guī)范,如通過密閉槽蓋板的方式,對電解槽煙氣泄漏量進(jìn)行控制;第二,均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓,將負(fù)壓控制在合理的范圍內(nèi),實現(xiàn)對氟化物等有害氣體的高效捕捉;第三,做好除塵器的維護(hù)工作,在規(guī)定時間內(nèi)檢查其濾袋,確保有效過濾面積保持不變;第四,保證排煙風(fēng)氣的運行穩(wěn)定性,工作人員可以對風(fēng)門開啟角度進(jìn)行調(diào)整,使其與設(shè)計排煙量需求相符;第五,對供配料系統(tǒng)進(jìn)入凈化系統(tǒng)的正壓氣體進(jìn)行控制,這里所說的氣體主要包括電解質(zhì)、超濃相輸送氣體等[1]。
在查閱文獻(xiàn)資料后得知,當(dāng)前國內(nèi)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè),其電解槽在容量、排煙量、煙氣凈化系統(tǒng)等方面存在極為顯著的差異,對電解槽負(fù)壓適用作出明確規(guī)定的企業(yè)相對較少,在調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓時,多數(shù)企業(yè)主要依據(jù)近小遠(yuǎn)大的原則,將目測電解槽無煙氣直接泄漏到廠房作為調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn),這種調(diào)節(jié)方法雖然較為簡單,卻沒有考慮電解槽風(fēng)量間的差異。長此以往,會導(dǎo)致電解生產(chǎn)效率下降,嚴(yán)重時,甚至?xí)l(fā)嚴(yán)重的安全事故。
本文對某企業(yè)電解槽檢測點負(fù)壓進(jìn)行了測量,結(jié)果如表1所示。通過觀察下表可知,部分電解槽檢測點的負(fù)壓高達(dá)600Paa以上,而有的僅為80Pa,其高低差值高達(dá)6倍以上,這種情況的存在,使集氣效率受到了不利影響,與設(shè)計要求相距甚遠(yuǎn),散發(fā)到廠房內(nèi)的無組織煙氣量也因此而增加,制約了電解槽生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展[2]。
表1 某企業(yè)電解槽檢測點負(fù)壓檢測結(jié)果 單位:Pa
均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓的作用主要體現(xiàn)在以下方面。
第一,有利于提升集氣效率。在電解槽并未被均衡調(diào)節(jié)的情況下,凈化系統(tǒng)集氣效率相對較低,無法在最大限度上對電解槽熔煉產(chǎn)生的氟化物進(jìn)行收集,導(dǎo)致氟化物回收總量減少,返回到電解車間使用的氧化鋁載氟含量也會同時減少,在這種情況下,電解槽氟化鋁的單耗指標(biāo)會顯著提升,導(dǎo)致鋁電解生產(chǎn)成本增加,不利于企業(yè)的發(fā)展。第二,有利于控制電解槽的溫度。假設(shè)電解槽的型號和生產(chǎn)技術(shù)等條件不變,鋁電解生產(chǎn)中所排放的氟化物,在濃度上不會存在過大的差異。但隨著負(fù)壓檢測點壓力的增加,電解槽膛內(nèi)的負(fù)壓就會增加,在低溫空氣進(jìn)入后,保溫層的溫度會持續(xù)下降,最終使槽溫控制效果受到不利影響。在這種情況下,工作人員需要通過調(diào)高電壓或增加保溫材料等方式,使熔煉溫度滿足正常生產(chǎn)的需求,但這些措施的使用,必然會提高生產(chǎn)成本,不利于企業(yè)獲取更高的經(jīng)濟(jì)效益。第三,有利于滿足排煙管網(wǎng)的設(shè)計要求。在查閱文獻(xiàn)資料后得知,電解槽膛內(nèi)壓力與支煙管負(fù)壓檢測點壓力存在密切的關(guān)聯(lián),二者具有正比關(guān)系。均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓,可以使電解槽膛內(nèi)負(fù)壓保持在合理的范圍內(nèi),因而有利于滿足排煙管網(wǎng)的設(shè)計要求。
(1)在開啟角度不同時負(fù)壓及流速變化。以某電解鋁廠的電解槽設(shè)備負(fù)壓檢測為例,首先,試驗人員將平臺電解槽支煙管閥門關(guān)閉,但關(guān)閉時間較為短暫,在關(guān)閉后,煙氣沿著蓋板縫隙朝著廠房的方向移動,然后對支煙管閥門開度進(jìn)行緩慢的調(diào)節(jié),從而獲取在開啟角度不同時,負(fù)壓及流速變化的數(shù)值,如表2所示。在開啟角度為45°時,少量煙氣會通過電解槽蓋板縫隙,朝著槽罩板外的方向散發(fā);在開啟角度為37°時,煙氣散發(fā)現(xiàn)象幾乎停止;在開啟角度為30°時,外散的煙氣完全沒有,此時的廠房十分明亮。
表2 開啟角度不同時的負(fù)壓及流速變化數(shù)據(jù)
(2)單臺電解槽理論排煙量的計算。目前,相關(guān)領(lǐng)域在電解槽排煙量的計算方面尚未形成統(tǒng)一的看法,從理論意義上來看,生產(chǎn)1000kg鋁水,所排放的煙氣量不存在任何差異,但在考慮槽體長度和槽蓋板密閉情況后,發(fā)現(xiàn)在上述因素的影響下,進(jìn)入槽內(nèi)的空氣量會出現(xiàn)差異。在計算時可采用的計算方法分為兩種,如下所述。
方法1:以管道氣體流量標(biāo)準(zhǔn)計算公式為標(biāo)準(zhǔn),對排煙量進(jìn)行計算。假設(shè)條件為電解槽的實際槽膛管道內(nèi)徑為600mm,槽膛長度為17.5m,寬度為4.2m。
在上述公式中,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體的體積流量由V表示,其單位是Nm3/h;管道內(nèi)徑由d表示,單位m;管內(nèi)氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的流速由ω表示。將這個公式作為計算標(biāo)準(zhǔn),所得到的計算結(jié)果如下:出口流速為14.78m?s-1,流量為15036Nm3/h。
方法2:以實際生產(chǎn)量作為標(biāo)準(zhǔn),對排煙量進(jìn)行計算。如果電解槽對傘形排煙集氣罩進(jìn)行了使用,在實際電解生產(chǎn)中所排出的煙氣量相對較小,通常僅為總排煙量的1%,因此,槽體結(jié)構(gòu)是排煙量大小的決定性因素。國內(nèi)學(xué)者在經(jīng)過多年研究后,得到了一個簡單的計算公式。
在上述公式中,單槽排煙量由Q表示,單位是m3/h;槽膛長度由L表示,單位是m;槽膛寬度由W表示,單位是m;槽罩集氣效率由η表示,其取值為0.98;槽罩內(nèi)排煙道抽風(fēng)口控制風(fēng)速,根據(jù)經(jīng)驗將其取值為每秒0.125m。在結(jié)合上述計算條件后,得知單臺電解槽排煙量為每小時9964m3。
(3)計算電解槽生產(chǎn)需求的負(fù)壓值。壓力和煙氣溫度會對電解槽排煙量造成影響,在實際計算過程中,需要對溫度和壓力進(jìn)行修正,以滿足實際工況要求,計算公式如下:
在上述公式中,單槽排煙量由Q表示,單位是m3/h;管道內(nèi)徑由d表示,單位m;管內(nèi)氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的流速由ω表示,單位是m/s;氣體在載流截面處的壓力由N表示,單位是MPa;絕對溫度由T表示;氣體在載流截面處的實際溫度由t表示。
將上述公式作為依據(jù),在140℃的條件下,對不同負(fù)壓電解槽的流量進(jìn)行計算,其結(jié)果如表3所示。
表3 電解槽排煙量
通過觀察表3中的數(shù)據(jù)可知,如果電解槽整體密封條件較為良好,且負(fù)壓為左右時,在對其進(jìn)行溫度和壓力修正后,煙氣流量為每小時9676m3;在負(fù)壓為240Pa時,煙氣流量為每小時9045m3;因此,從理論上看,電解槽負(fù)壓為介于300Pa~350Pa的范圍內(nèi),電解槽的集氣效率最高。
以某企業(yè)所使用的420kA電解槽為例,經(jīng)過上述計算可知,電解槽在負(fù)壓為300Pa~350Pa時,集氣效率最高,但考慮到凈化系統(tǒng)集氣效率會受到多種因素的影響,并且,每臺電解槽支煙管與凈化系統(tǒng)排煙干管存在連接,在實際調(diào)節(jié)時可能會相互影響,并出現(xiàn)此消彼長的現(xiàn)象。因此,想要使每臺電解槽負(fù)壓相同,在現(xiàn)階段無法實現(xiàn),只能對其進(jìn)行控制,使其處在合理的區(qū)間范圍內(nèi)。
(1)均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓的方法。在調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓時,首先要測量全部的電解槽負(fù)壓測試點,并將其作為初始數(shù)據(jù),然后嘗試第一次調(diào)節(jié),在運行7-15天后,通過復(fù)測的方式,確定電解槽負(fù)壓,然后對較高或過低的負(fù)壓進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)方式為調(diào)整電解槽負(fù)壓支煙管的開度。然后繼續(xù)測量和調(diào)整。在經(jīng)過4次測量后,技術(shù)人員最終確定了合理負(fù)壓,這個負(fù)壓為270Pa~300Pa,在這個負(fù)壓條件下,廠房排煙效果最為顯著,集氣效率也隨之提升。在后續(xù)檢查時,也沒有發(fā)現(xiàn)煙道積料現(xiàn)象,這表明,將負(fù)壓控制在270Pa~300Pa之間,能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要。企業(yè)要求作業(yè)人員遵守技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),同時,在進(jìn)行換極作業(yè)的過程中,每個工區(qū)的電解槽數(shù)量應(yīng)少于2臺,并且單臺槽開啟蓋板的數(shù)量不能超過4塊。在全部作業(yè)完成后,蓋實蓋板,使縫隙不超過0.5mm,且避免漏氣現(xiàn)象的出現(xiàn),最終實現(xiàn)了負(fù)壓的充分利用。
(2)注意事項。技術(shù)人員在調(diào)節(jié)負(fù)壓的過程中,不僅需要對電解槽生產(chǎn)負(fù)壓要求進(jìn)行考慮,還要控制廠房之間負(fù)壓總值,使兩個廠房之間的差值保持在合理的范圍內(nèi),在調(diào)節(jié)之前,需要分析電解槽負(fù)壓的數(shù)據(jù)。為確保實測數(shù)據(jù)真實有效,在進(jìn)行支煙管閥門開度調(diào)節(jié)的過程中,應(yīng)主動避開電解車間更換陽極或打開槽板作業(yè)等情況。
實踐結(jié)果表明,在均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓后,載氟氧化鋁載氟含量明顯增加,同時噸鋁氟化鋁單耗也同步下降,證實了本文的研究結(jié)果。建議相關(guān)企業(yè)安排技術(shù)人員,對電解槽進(jìn)行定期的檢測和調(diào)節(jié)??紤]到電解鋁企業(yè)所使用的電解槽,在容量上存在差異,因此,技術(shù)人員必須將測量數(shù)據(jù)作為調(diào)節(jié)的依據(jù),保證每臺電解槽的負(fù)壓始終處在合理的范圍內(nèi),從而發(fā)揮出均衡調(diào)節(jié)電解槽負(fù)壓的優(yōu)勢作用。