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      聚丙烯裝置流化床干燥器漏料原因分析與改進

      2021-10-28 08:46:44
      化工機械 2021年5期
      關(guān)鍵詞:干燥器牌號粉料

      周 峰

      (中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司)

      某石化企業(yè)聚丙烯裝置采用中石化第二代環(huán)管PP 工藝技術(shù),設(shè)計產(chǎn)能為300 kt/a,于2010年2 月投產(chǎn)。 粉料干燥是裝置的重要工藝環(huán)節(jié),干燥效果不僅影響粉料輸送和造粒機穩(wěn)定運行,還可能造成產(chǎn)品質(zhì)量問題。 筆者針對某石化企業(yè)聚丙烯裝置流化床干燥器D502 運行中出現(xiàn)的問題,分析了可能的原因,并結(jié)合實際工況提出了后續(xù)改進措施。

      1 聚丙烯粉料流化床干燥器

      聚丙烯粉料流化床干燥器為立式圓筒形流化床干燥器,其特點是干燥器內(nèi)部設(shè)有下料中心筒和環(huán)形氣流分布板,使聚丙烯粉料在循環(huán)氣的帶動下在干燥器內(nèi)充分流化并沿順時針方向移動,增加了物料在流化床內(nèi)的停留時間,確保了干燥質(zhì)量[1]。 環(huán)形氣流分布板的設(shè)計形式?jīng)Q定了流化床干燥器的工藝性能。 某石化企業(yè)聚丙烯裝置流化床干燥器D502 環(huán)形分布板由12 塊扇形格柵板組成,其中第1、2 塊分布板位于粉料進料口下方, 第11、12 塊分布板正對中心筒的缺口。每塊扇形格柵板上布滿了沖壓成型的舌形孔,開口方向如圖1 中箭頭所示, 第1~10 塊分布板舌形孔開口方向與中心筒呈切線方向,用于推動粉料沿中心筒移動;第11、12 塊分布板舌形孔朝圓心方向開孔,用于推動粉料朝中心筒下料。

      圖1 流化床干燥器和分布板示意圖

      2 流化床干燥器D502 運行中存在的問題

      自2010 年裝置開工以來,干燥器D502 各項參數(shù)運行正常,直至2016 年開始陸續(xù)出現(xiàn)問題。其中2016 年7 月因分布板斷裂, 裝置短停消缺更換4 塊分布板(由于沒有備件而臨時借用園區(qū)其他企業(yè)同類干燥器分布板);2017 年9 月因分布板大面積坍塌, 裝置短停消缺更換整套分布板;2018 年5 月裝置大修期間考慮到分布板強度問題, 聯(lián)合廠家更換整套加強改造的分布板,即將扇形分布板由平面無折邊結(jié)構(gòu)改為導(dǎo)向折邊結(jié)構(gòu), 并增加徑向支撐梁;2019 年1 月因分布板出現(xiàn)連續(xù)漏粉料現(xiàn)象,裝置短停檢查發(fā)現(xiàn)分布板上存在粉料堆積且第4 塊分布板舌形孔偏小,做整體更換處理;2019 年5 月又出現(xiàn)了連續(xù)漏料,監(jiān)護運行。

      2020 年4 月裝置短停消缺檢查發(fā)現(xiàn)第1~6塊分布板嚴(yán)重積料, 并且漏料已在干燥器D502底部嚴(yán)重堆積(圖2)。 對分布板上、下積料袋清理,并用高壓水槍疏通部分堵塞的舌形孔,檢查確認(rèn)分布板及其他內(nèi)件正常。 第4 塊分布板拆卸過程因固定螺母損壞,單獨更換備件。 4 月7~13日裝置完成短停消缺,4 月14 日重新恢復(fù)運行后發(fā)現(xiàn)D502 分布板漏料量維持在每天1 kg, 分布板壓差緩慢升高,5 月8 日提高循環(huán)氣流量后,分布板壓差急劇升高,5 月9 日開始分布板泄漏量擴大至每天100 kg 左右。

      圖2 分布板及D502 底部積料情況

      2.1 聚丙烯粉料牌號對流化床干燥器的運行影響

      2.1.1 分布板積料組成分析

      2020 年4 月裝置消缺期, 打開D502 人孔發(fā)現(xiàn)分布板上堆積的粉料從進料口下方的第1 塊分布板到第6 塊分布板呈坡度依次減少,積料性質(zhì)與2019 年1 月消缺情況相似,稍粘結(jié)(手可捏碎),在靠近中心筒等部位有大塊粘結(jié)料。 為跟蹤分析粉料性質(zhì)、 新產(chǎn)品開發(fā)與分布板積料的關(guān)系,在不同堆積高度和特定位置共采集代表性樣品18 個,委托北化院分析。 從北化院紅外分析結(jié)果(表1)看,積料熔指分布廣,沒有特定規(guī)律。 橡膠相乙烯含量均大于40 wt%,部分塊料橡膠含量偏高,易發(fā)粘。

      表1 D502 分布板積料北化院分析結(jié)果

      (續(xù)表1)

      2.1.2 聚丙烯粉料粒徑分布影響分析

      粉料的粒徑分布直接影響干燥器流化工況,表2 為裝置不同牌號聚丙烯粉料粒徑分布情況,粉料的粒徑分布除了與牌號有關(guān)外,還受催化劑粒徑的影響。2018 年大修以后裝置催化劑以國產(chǎn)DQC-602 為主, 部分牌號使用進口ZN-118 催化劑或國產(chǎn)HR 催化劑。粉料粒徑分布差異不大,差別主要集中在粒徑0.45~1.00 mm 區(qū)間含量。

      表2 不同牌號聚丙烯粉料粒徑分布

      跟蹤收集干燥器D502 分布板漏料形態(tài) (圖3), 發(fā)現(xiàn)漏料的主要粒徑范圍在1.5~2.0 mm 之間,說明分布板漏料與聚丙烯粉料的粒徑分布沒有直接相關(guān)性。聯(lián)系干燥器原設(shè)計單位對現(xiàn)有粒徑分布的粉料流化工況進行復(fù)核:當(dāng)流化床干燥器循環(huán)氣流量控制在12 000~25 000 kg/h 之間時,流化狀態(tài)比較好。 此外,循環(huán)氣流量不足會導(dǎo)致流化床內(nèi)流速和分布板孔內(nèi)流速偏低、氣相動能小和流化效果變差, 這些均有可能造成漏料。

      圖3 分布板漏料形態(tài)

      2.1.3 聚丙烯粉料流動性影響分析

      粉料的流動性可能會影響粉料在環(huán)形分布板上的移動。 由表3 可知,各牌號粉料的流動性和揮發(fā)分含量差別不大。 其中2018 年大修后新開發(fā)的高光澤抗沖聚丙烯A 的幾次排產(chǎn)(2018 年9 月首次排產(chǎn),2019 年3 月第2 次排產(chǎn))在時間上與干燥器分布板漏料存在相關(guān)性。 但對比歷次排產(chǎn)粉料分析數(shù)據(jù),A 牌號粉料流動性要優(yōu)于其他牌號。

      表3 不同牌號聚丙烯粉料流動特性

      2.2 分布板設(shè)計形式對流化床干燥器的運行影響

      分布板的設(shè)計要點除了要與裝置生產(chǎn)負(fù)荷相匹配的尺寸外,還有每塊分布板上氣流分布孔的數(shù)量和大小。 由于設(shè)備廠家未提供分布板舌形氣流孔的詳細(xì)設(shè)計參數(shù),2016 年以來的幾次故障更換處理過程也未保留實測數(shù)據(jù),只能通過對比干燥器開工初期空床壓差數(shù)據(jù)來推測分布板在設(shè)計形式上有無偏差。

      2.2.1 干燥器歷年空床運行參數(shù)分析

      通過收集干燥器D502 歷年開工初期運行參數(shù)(表4),發(fā)現(xiàn)在相似循環(huán)氣量條件下,從2018年分布板加強改造整體更換后,空床壓差有一個明顯突降,說明改造前后分布板的開孔率發(fā)生了變化。 根據(jù)2016 年8 月第1 次分布板斷裂現(xiàn)場檢修照片來看,目測改造前后舌形孔數(shù)量沒有大的變化, 單塊分布板的開孔數(shù)量分別為565、540個,推測開孔間距都是25 mm。

      表4 干燥器D502 歷年空床運行參數(shù)

      對比行業(yè)內(nèi)同類型粉料流化床干燥器空床運行參數(shù)(表5),發(fā)現(xiàn)空床工況下開孔率和空床壓差也存在相同規(guī)律。2016 年8 月流化床干燥器D502 第1 次發(fā)生分布板斷裂, 由于沒有備件只能緊急借調(diào)項目B 的分布板進行更換,據(jù)此可以推測2018 年改造前D502 分布板舌形孔的尺寸應(yīng)該和項目B 的尺寸一樣,即孔寬4 mm,孔高2.0 mm。

      表5 同類型干燥器空床運行參數(shù)

      2.2.2 干燥器分布板漏料原因分析

      結(jié)合干燥器空床運行數(shù)據(jù)推測,2018 年針對分布板的結(jié)構(gòu)加強改造過程可能由于設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的偏差導(dǎo)致改造后分布板舌形孔寬度從4 mm 變?yōu)? mm, 在原有的操作氣量條件下,舌形孔氣速不夠,粉料流化效果變差,造成漏料。持續(xù)的進料因流化不完全,除一部分漏料外,另一部分在分布板上層逐漸堆積形成積料。 分布板積料使循環(huán)氣流通阻力增加, 入口壓力升高。為保護羅茨風(fēng)機不超負(fù)荷, 只能調(diào)低循環(huán)氣量,流化效果變得更差,持續(xù)反復(fù),漏料和積料現(xiàn)象加劇,工況持續(xù)惡化。

      3 干燥器運行特護及改造優(yōu)化

      3.1 干燥器的運行特護

      在裝置不停工處理的前提下,考慮到干燥器分布板目前已經(jīng)存在積料和漏料的情況,為繼續(xù)維持聚丙烯粉料干燥效果以滿足下游造粒單元的工藝需求,討論實施運行特護:一是清理減少分布板上積聚的粉料;二是提高循環(huán)風(fēng)量改善流化工況。

      3.1.1 定期清理分布板積料

      經(jīng)設(shè)備廠家確認(rèn)在流化床干燥器D502 罐體沿分布板圓周帶壓開設(shè)4 個DN25 mm 的吹掃孔(圖4),并配置氮氣臨時管線。根據(jù)分布板壓差和運行工況, 定期利用氮氣反吹分布板上積聚的物料。

      圖4 分布板積料吹掃孔示意圖

      3.1.2 循環(huán)風(fēng)機擴能

      為匹配當(dāng)前分布板的適宜操作氣量,改善粉料流化工況,需要進一步提高舌形孔氣速。 由于在當(dāng)前分布板積料工況下,循環(huán)羅茨風(fēng)機電流隨著出口壓力升高而上升,電機功率受限,無法提高循環(huán)風(fēng)量。 經(jīng)過專業(yè)評估將備用循環(huán)風(fēng)機的功率由220 kW 提升至280 kW,過載電流從31 A 提高到40 A, 從而使循環(huán)風(fēng)量有充足的調(diào)節(jié)余量??梢岳醚b置生產(chǎn)牌號切換間隙,投用氣相共聚反應(yīng)器的窗口期,有計劃地提高循環(huán)風(fēng)量,減少分布板積料。

      3.2 干燥器的改造優(yōu)化

      3.2.1 分布板設(shè)計形式優(yōu)化

      雖然自2018 年大修后開始, 干燥器D502分布板頻繁出現(xiàn)積料和漏料的問題, 但仍然可以維持造粒單元正常運行。 其中最長一次從2019 年5 月出現(xiàn)連續(xù)漏料,監(jiān)護運行到2020 年4 月裝置短停消缺,期間未發(fā)現(xiàn)因粉料干燥效果不佳影響裝置生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。 現(xiàn)有干燥器的設(shè)計余量偏大, 即使近一半的分布板存在積料也能滿足基本生產(chǎn)需求。 后續(xù)將繼續(xù)和廠家開展聯(lián)合技術(shù)攻關(guān), 在保證粉料干燥效果的基礎(chǔ)上盡量減少循環(huán)風(fēng)量,節(jié)省風(fēng)機電耗,降低細(xì)粉夾帶消耗。

      3.2.2 干燥器內(nèi)件優(yōu)化

      從聚合物粉料在干燥器內(nèi)的堆積形態(tài)分析,分布板上的積料從干燥器進料口下方的第1、2塊分布板開始。 這主要跟集中進料和粉料的潮濕程度有關(guān), 可以在進料管線出口設(shè)置進料緩沖板,減緩對第1、2 塊分布板造成的沖擊。 另外,最好對循環(huán)風(fēng)入口管線加裝氣流分布器,防止在罐底存在氣流死區(qū),導(dǎo)致從分布板漏下的聚合物積聚。

      4 結(jié)束語

      粉料流化床干燥器是影響聚丙烯裝置長周期穩(wěn)定運行和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備,但其結(jié)構(gòu)和運行原理相對簡單,只要有足夠的循環(huán)風(fēng)量維持干燥器內(nèi)的粉料處于正常流化狀態(tài),就可以防止分布板上堆積粉料。 裝置通過日常特護措施維持積料干燥器繼續(xù)運行, 在2021 年8 月更換了新分布板,并重點加強了分布板制造環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)管, 重新投入運行后干燥器分布板壓差恢復(fù)正常,再未出現(xiàn)分布板漏料。

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