胡克榮
江蘇省地質礦產局第六地質大隊,江蘇 連云港 222000
新浦磷礦位于連云港市主城區(qū),自建礦以來已發(fā)生50余起采空區(qū)地面塌陷,距今最近一次較嚴重的面塌陷發(fā)生在2016年12月31日,塌陷中段位于-440m,塌陷區(qū)輻射地表影響范圍約1萬m2,事發(fā)時磷礦當班作業(yè)人員30人,其中29人成功升井,1人被困井下,事故給當地政府和企業(yè)造成了嚴重的影響。采空區(qū)地面塌陷誘發(fā)因素比較復雜,因此有必要對采空區(qū)地面塌陷誘發(fā)因素進行多方面研究。
根據歷史資料統(tǒng)計,自1978年4月至1980年4月,新浦磷礦在-50m中段使用崩落法采礦,發(fā)生了多次地面塌陷。1981年,改變了采礦方法,使用空場法采礦,加大了-80m中段的頂柱和間柱,隔離-80m以下與-50m中段,防止礦層頂板冒落連通第四系砂層和淤泥,使采空區(qū)塌陷得到有效控制。但1983年11月24日,在-120~-80m中段又發(fā)生了地面塌陷,此后陸續(xù)發(fā)生多次小型塌陷。使用礦房法后,采空區(qū)塌陷重新得到控制。2013年12月25日,在-200m中段,地表形成了直徑110m倒立圓臺塌陷坑;2014年4月,對該塌陷坑采用尾砂和淤泥等填充物進行了回填;但是,2016年12月31日,又發(fā)生了規(guī)模較大的地面塌陷。
新浦磷礦礦床賦存在第四系淤泥和含水層之下,淺部工程地質條件復雜。1966年初步設計生產能力為30萬t/年,但實際采礦能力維持在15萬t/年。礦床采礦方式為地下開采,-50m中段采用崩落法采礦。由于海淤流砂多次下泄,給安全生產帶來了嚴重威脅,年產量一般不超過10萬t,且無選礦設備,出現采富棄貧現象,致使資源利用率低。其中,-50m中段回采率為31%,-80m中段回采率為40%。
1980年6月27日至7月1日,對采礦方法進行改進,決定由崩落法改為空場法,經過-120m中段的回采,證明該采礦方法合理,回采率為54.84%。由于水平的頂底柱受力情況差于垂直(垂直于礦體)的頂底柱受力,在-160m中段、-200m中段、-240m中段、-280m中段決定采用爆力搬運礦房法采礦,將頂底柱改為垂直設計,從回采情況來看,中段回采率有所提高。為了促進資源的合理利用,2002年新浦磷礦組織有關技術人員對采礦方法進行了改進論證,決定在厚礦體采用階段礦房法,以提升回采率。2007年-550~-280m采用底盤漏斗分段采礦法。
采空區(qū)塌陷多發(fā)生在采空區(qū)水平中部,即采空空間最大處。根據采礦企業(yè)相關資料可知,磷礦礦體賦儲存于錦屏組第一段含磷大理巖、白云二長片麻巖、云母片巖中。根據工程地質條件可知,白云質大理巖和云母大理巖巖石抗壓強度為113~170MPa,抗剪強度為9.0~14.0MPa。細粒磷灰?guī)r礦石抗壓強度為57.9~150.0MPa,松散礦石抗壓強度僅為24.7MPa。礦體平均體重3.02t/m3,上覆巖層平均容重為27kN/m3。采用礦柱安全穩(wěn)定性系數分析法進行計算,結果如表1所示。
表1 礦柱安全穩(wěn)定性計算表
式中:Pu為巖柱能承受的極限荷載,kN;Pz為巖柱實際承受的荷載,kN。
式中:γ為上覆巖層的平均重度,kN/m3;H為巖柱埋深;A為巖柱寬度;B為礦房寬度;L為巖柱長度。
根據國內外房柱法開采礦山相關經驗,當礦柱安全系數>1.5時,礦柱能起到支撐頂板的作用。通過分析表1可知,3、4、5號礦柱的安全穩(wěn)定性系數存在<1.5的可能,當礦柱安全系數<1.5時,礦柱不能有效支撐起上部頂板,容易引發(fā)采空區(qū)地面塌陷。
對采空區(qū)頂板(場地)的穩(wěn)定性研究主要從頂板自身以及頂板遭受礦區(qū)地下水破壞影響兩個方面進行調查分析。
(1)頂板(場地)自身穩(wěn)定性影響。結合表1計算結果,按礦柱安全穩(wěn)定性系數確定場地穩(wěn)定性等級標準,確定采空區(qū)場地(頂板)屬基本穩(wěn)定,但是根據資料可知,塌陷坑所在位置存在2條破壞礦體的斷裂構造,其中壓性斷裂F1走向為北偏東75°,傾角85.5°,扭性斷裂F2走向為北偏東82°,傾角85.5°。采礦企業(yè)在采礦活動中也證實了這兩條斷裂構造的存在,斷裂構造使采空區(qū)頂板整體性受到較大破壞。因此,綜合分析認為采空區(qū)場地(頂板)穩(wěn)定性較差。
(2)礦區(qū)地下水對采空區(qū)頂板穩(wěn)定性的影響。根據國內外礦山開采經驗,地下水對采空區(qū)的影響一般具有滯后性、累積性、隱蔽性和突發(fā)性,從而造成較大危害。新浦磷礦第四系厚度為18.11~26.67m,含磷礦層傾角38°~42°,礦層厚度為1.77~20.57m,開采后采空區(qū)周圍巖體原有應力平衡受到破壞,應力重新分布,會引起上覆巖層的變形、移動與破壞,形成耳朵狀導水裂隙帶。采用經驗法進行分析,其計算公式為
式中:Hli為導水裂隙帶高度;∑M為每段礦層的累計采厚。
由式(3)計算可得導水裂隙高度約為36.6~101.1m,又由于采空區(qū)場地存在兩條斷裂構造,存在構造導水帶,水沿著裂隙侵入頂板巖體內部,導致其物理狀態(tài)發(fā)生改變,削弱了顆粒間的聯系,容易使頂板巖體內聚力降低,破壞了礦物顆粒間的黏結力,造成巖體軟化,強度降低。另外,在礦山疏排水工程中,頂板巖體裂隙中的滲透水在流動過程中會將巖體中的可溶物質帶走,巖體中的小顆粒也將流失,從而降低頂板巖體的強度,導致采空區(qū)頂板穩(wěn)定性較差。
通過調查發(fā)現,采礦過程中存在外部人為及自然擾動因素,且這些因素對采空區(qū)產生的影響較大。主要外部擾動因素表現在以下方面。
(1)-80、-120m中段表外礦及底板殘留礦回采工程活動擾動因素。根據新浦磷礦年報等資料,2009年4月至12月,新浦磷礦對-80m、-120m中段運輸大巷、溜礦井、井底車場、石門巷道等進行了恢復;2010年至2015年開展了-120m中段表外礦礦房及深部-360m、-400m礦房回采活動。采礦過程中的礦體爆破、采礦及運輸設備振動等,可能會加劇頂板及礦柱的破壞。
(2)遭受沖擊荷載和機械動荷載擾動因素。2013年12月25日,在-200m中段發(fā)生了采空區(qū)塌陷,大量的上部巖體突然崩落,巖體自重跌落沖擊,產生了強大的氣浪沖擊波,對采空區(qū)頂板巖體造成破壞性擾動,從而誘發(fā)新的冒落,使頂板表層巖塊加速、頻繁脫落,礦柱受撞擊、擠壓,存在被壓裂、剝落的情況,礦柱遭受破壞。
(3)地震擾動。地震往往伴隨著強大的能量,并以波的形式傳播到采空區(qū),引起巖體震動,容易誘發(fā)地面塌陷。2015年9月12日,礦區(qū)周邊發(fā)生了3.0級地震,震源深度為10km,距離采空區(qū)直距約35km,礦區(qū)有輕微震感,可能對采空區(qū)頂板和礦柱造成破壞性擾動。
通過研究分析,新浦磷礦采空區(qū)塌陷可能是由采礦方法、礦柱穩(wěn)定性、自身頂板穩(wěn)定性、地下水、采礦活動、外部荷載沖擊、地震等不確定因素的綜合影響造成。采空區(qū)塌陷的誘發(fā)因素復雜,文章主要采用室內數據計算分析和外部推理相結合的方法進行分析,存在一定的局限性,對于新浦磷礦采空區(qū)塌陷誘因還需繼續(xù)深入研究。