郝立可,姚春戰(zhàn),王文寰,曹力超,紀(jì)建東
(唐山市國亮特殊耐火材料有限公司,河北 唐山063021)
滑動水口是連鑄機(jī)澆鑄過程中鋼水的控制裝置,能夠精確地調(diào)節(jié)從鋼包到連鑄中間包的鋼水流量,使流入和流出的鋼水達(dá)到平衡,從而使連鑄操作更容易控制,是鋼鐵冶煉中不可缺少的部分。
目前復(fù)合滑板[1]由于成本優(yōu)勢得到廣泛推廣,復(fù)合滑板即與鋼水接觸部位(工作面料)使用酚醛樹脂結(jié)合,剛玉為骨料,基質(zhì)引入氧化鋁微粉、金屬鋁粉和石墨及其他微量添加劑。其他部位(非工作面料)則使用磷酸二氫鋁為結(jié)合劑,高鋁料為骨料,基質(zhì)引入高鋁粉、碳化硅等耐火原材料。通過壓力成型,使工作面料與非工作面料很好地結(jié)合在一起,經(jīng)過一定工序后發(fā)往鋼廠進(jìn)行使用。
此種復(fù)合滑板在連鑄澆鋼過程中,由于滑板工作面料在高溫下線膨脹[2]要大于非工作面料,滑板受到上方鋼水巨大靜壓力只能向下膨脹,導(dǎo)致鑄孔周圍工作面料凸起,下滑板鑄孔周圍工作面料對下水口母口產(chǎn)生不同的應(yīng)力,下水口母口周圍由于應(yīng)力不均,易導(dǎo)致下水口上部產(chǎn)生裂紋,有較高的事故率[3]。在本工作中,研究了下水口模具優(yōu)化[4]后生產(chǎn)出的新型優(yōu)質(zhì)下水口,減小了下水口母口處的應(yīng)力,從而降低了其產(chǎn)生裂紋的概率,提高了使用安全系數(shù)。
原有的滑板和下水口的配合是由子口和母口直接相互配合,通過膠泥餅或者火泥[5]填充二者之間的空隙,如圖1所示。
圖1 原滑板與水口的配合示意圖
由于復(fù)合滑板的鑄孔周圍與其他位置的材質(zhì)不同,在高溫環(huán)境[6]中使用時,產(chǎn)生的膨脹效果也不同,工作面料[7]的膨脹系數(shù)大于非工作面。為了減小滑板對下水口帶來的不同應(yīng)力,設(shè)計帶凹槽的下水口,在下滑板的工作面料與下水口之間留有一定的空隙,其與滑板配合如圖2所示。在高溫環(huán)境中使用時,下滑板的工作面料由于膨脹系數(shù)較大,膨脹大于非工作面,但是由于下滑板的工作面料處與下水口之間存在空隙,下滑板的工作面料會先向空隙處進(jìn)行膨脹,然后再對下水口產(chǎn)生應(yīng)力,從而使下滑板的工作面料處與非工作面料處對下水口產(chǎn)生的力比較均勻,降低了下水口產(chǎn)生裂紋的概率。
圖2 滑板與下水口母口帶凹槽配合示意圖
為了生產(chǎn)母口帶有凹槽的下水口,需要對下水口進(jìn)行重新設(shè)計,使凹槽的大小與滑板的工作層和非工作層相配合,母口帶凹槽的下水口模具如圖3所示。
圖3 母口帶凹槽的下水口模具結(jié)構(gòu)示意圖
以高鋁礬土、莫來石、白剛玉、碳化硅、石墨、酚醛樹脂為主要原料,原料的化學(xué)成分見表1。
表1 原料的化學(xué)成分 (w%)
按照試驗計劃進(jìn)行配料700 kg,混煉時先將骨料放進(jìn)行星式混煉機(jī)中,干混2 min后放入適量的酚醛樹脂結(jié)合劑,濕混幾分鐘后放入粉料進(jìn)行混煉,根據(jù)泥料的性能控制混煉時間,總混煉時間控制在40 min左右,出碾后放在困料室進(jìn)行困料,困料室的溫度和濕度都應(yīng)控制在相應(yīng)的范圍內(nèi)。
泥料在困料室中放置約1 d時間,有經(jīng)驗的員工根據(jù)經(jīng)驗,判斷泥料的可用性,滿足使用條件的泥料方可以用來成型試驗用下水口,成型時使用630T摩擦壓力機(jī)機(jī)壓成型,按照先輕后重的方法,使下水口中的空氣盡可能排出,保證其體積密度。使用新的下水口模具成型母口帶凹槽的下水口30塊,做上標(biāo)記①;再使用原有的母口不帶凹槽的下水口模具成型30塊,在窯車上碼放整齊,做上標(biāo)記②,作為對比,驗證下水口的母口處加凹槽是否對其使用有減小應(yīng)力,增強使用效果。將濕坯自然干燥數(shù)小時后,將放置下水口的窯車推入干燥窯中,按照升溫曲線進(jìn)行升溫,置于200℃下干燥,待溫度冷卻后,即可將窯車推出,通過觀察,兩種不同下水口外觀比較光滑,孔內(nèi)無裂紋,說明母口處加凹槽,對生產(chǎn)過程基本不會產(chǎn)生影響。
產(chǎn)品出窯后,分別對兩種產(chǎn)品各取一塊進(jìn)行切割,按照GB/T 10325、GB/T 7321的取樣、制樣規(guī)定將其制成40 mm×40 mm×40 mm的標(biāo)準(zhǔn)樣塊,按照GB/T 5072、GB/T 2997的規(guī)定對樣塊進(jìn)行常溫物理指標(biāo)測試,各項檢測數(shù)據(jù)見表2。
表2 兩種母口處不同的下水口常溫指標(biāo)
數(shù)據(jù)表明:下水口的母口做成帶凹槽型式,對產(chǎn)品的常溫耐壓強度、顯氣孔率和體積密度不會產(chǎn)生影響。
生產(chǎn)出的下水口在唐山某鋼廠進(jìn)行試用,現(xiàn)場煉鋼環(huán)境為:180 t鋼包,鋼種主要為Q195L和Q235,LF全程精煉。水口使用兩次后出現(xiàn)母口處裂紋出洞事故,后降為單滑使用。進(jìn)行改進(jìn)后下水口裂紋出洞問題消失,冷裂紋也明顯減少,效果較好,可穩(wěn)定兩滑使用。使用后數(shù)據(jù)結(jié)果見表3。
表3 下水口試用結(jié)果
通過現(xiàn)場試用數(shù)據(jù)的對比,母口處加凹槽的下水口在使用過程中,使用次數(shù)增多,孔徑處炸裂概率降低,母口處加凹槽對下水口使用過程中的擴(kuò)徑基本上沒有影響,滑板水口使用后照片見圖1、圖2。
圖1 下水口改進(jìn)前、后現(xiàn)場照片
圖2 下滑板使用前、后照片
后續(xù)又在唐山某鋼廠進(jìn)行了擴(kuò)大試驗,現(xiàn)場煉鋼環(huán)境為:鋼包裝容量250 t,使用500系列B型機(jī)構(gòu),全程精煉。原現(xiàn)場問題為:下水口上部經(jīng)常出現(xiàn)炸裂出紋現(xiàn)象,部分單次使用。使用改進(jìn)下水口后,現(xiàn)場已穩(wěn)定兩滑,部分三滑使用,連滑率從1.4提升到1.9,得到了鋼廠的認(rèn)可,現(xiàn)已全面推廣使用。
從上述兩個不同使用環(huán)境的鋼廠試驗結(jié)果可以看出:使用改進(jìn)后帶凹槽的新型下水口,降低了下水口孔徑處產(chǎn)生裂紋的概率,提高了安全系數(shù),使現(xiàn)場連滑率得到顯著提升,產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,提高了使用率,降低了工人的勞動強度,同時也降低了成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益。特別是在大型鋼包上使用時,鋼水靜壓力更大,更能體現(xiàn)該新型下水口使用過程中的優(yōu)越性,使耐材更加適用現(xiàn)場的生產(chǎn)節(jié)奏。
通過對下水口模具的優(yōu)化改進(jìn),使生產(chǎn)出的下水口母口位置形成一個環(huán)形凹槽,可以有效吸收復(fù)合下滑板因高溫膨脹對下水口母口產(chǎn)生的壓力,使下水口均勻受力,從而降低下水口出現(xiàn)裂紋的概率,提高使用安全系數(shù)。
改進(jìn)后的下水口在鋼廠使用效果明顯優(yōu)于原有下水口,提高了下水口使用質(zhì)量,有效解決了原有問題,使連滑率得到有效提升,受到現(xiàn)場的一致好評,也降低了成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。