史曉東 朱朝霞 王建
摘要:針對氣化爐黑水管線普遍存在的管道堵塞、設(shè)備磨損問題,分析具體原因,提出改造措施。
關(guān)鍵詞:水煤漿;氣化;黑水管線;堵塞;磨損
陽煤集團(tuán)壽陽化工年產(chǎn)22萬噸乙二醇項(xiàng)目,采用水煤漿水冷壁加壓氣化技術(shù),運(yùn)行壓力4.0MPA。氣化裝置運(yùn)行過程中,高壓黑水管線存在不同程度的堵塞情況,而且不合理的管線設(shè)置又造成了設(shè)備的磨損,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行。本文針對此類情況,專門進(jìn)行討論,分析具體原因,提出改進(jìn)措施。
1、工藝概述
氣化爐激冷室的黑水經(jīng)過減壓閥門13FV1012與合成氣洗滌塔C-13101底部來的黑水經(jīng)過減壓閥門13FV1004分別進(jìn)入高壓閃蒸罐V-14101。在高壓閃蒸罐V-14101中閃蒸后壓力從4.0MPA降到0.5MPA。從高壓閃蒸罐V-14101底部排出的水含有較多的固體顆粒,這部分黑水通過液位控制閥14LV1003送到真空閃蒸罐V-14104進(jìn)一步閃蒸,黑水壓力從0.5MPA降到-0.05MPA。閃蒸后的黑水直接插入沉降槽V-14009中心桶內(nèi),經(jīng)沉降處理后進(jìn)入灰水槽內(nèi),返回系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)。
2、高壓黑水管道堵塞情況及改造措施
氣化合成氣經(jīng)過下降管在氣化爐激冷室內(nèi)進(jìn)行洗滌后,經(jīng)過文丘里進(jìn)入洗滌塔進(jìn)行二次洗滌,洗滌過合成氣的水中鈣鎂離子含量較多,在管線中容易結(jié)垢。壽陽化工氣化爐黑水去高閃管線及洗滌塔黑水去高閃管線設(shè)計(jì)管路走向時,沿著公用管廊鋪設(shè)。黑水管道鋪設(shè)長,彎頭多,且存在U形彎,開車時系統(tǒng)壓力低,管路堵塞嚴(yán)重,使黑水無法外送。系統(tǒng)長期運(yùn)行,垢片在U形彎管內(nèi)堆積加速堵塞管路,停車時因?yàn)槿鄙贆z修短節(jié),彎頭較多管道沖洗存在盲點(diǎn),長時間運(yùn)行管道堵塞造成了停車事故。
2.1改造措施:
防止該段管道堵塞的措施主要有以下幾項(xiàng):1、在氣化和渣水框架中間新增加管廊平臺,黑水管線走捷徑直線鋪設(shè),消除U型彎,可削減管道長度100米,減少開車管道堵塞情況發(fā)生。2、氣化爐黑水管線DN250增加檢修短節(jié)1處、洗滌塔黑水管線DN150增加檢修短節(jié)1處。將黑水管線上的彎頭改為三通形式共計(jì)8處,減少管路沖洗盲點(diǎn)。3、加強(qiáng)對黑水管線的檢查沖洗,每次停車必須對該管線進(jìn)行徹底的高壓沖洗,確保管路通暢。
3、高閃黑水管道磨損情況及改造措施
氣化爐及洗滌塔黑水壓力4.0MPA、溫度220℃,黑水中含有大量的碳粒及垢片。開車后隨著系統(tǒng)負(fù)荷的增加,氣化爐及碳洗塔黑水排放量相應(yīng)增加。由于黑水角閥前后壓差大,氣化爐黑水經(jīng)過13FV1012、洗滌塔黑水經(jīng)過13FV1004角閥后流速迅速增大,并且由于壓降閃蒸出大量水汽。黑水中的碳粒在高速流體的夾帶下,對高閃內(nèi)的折流板形成巨大的沖擊力。系統(tǒng)停車檢修高閃罐,就會發(fā)現(xiàn)高閃擋板有不同程度的損壞,主要存在的是進(jìn)口人字板處磨出了豁口,擋板發(fā)生變形損壞、擋板部分位置磨穿。解決以上問題,只能利用停車檢修時間進(jìn)行補(bǔ)焊加固,持續(xù)的磨損既影響高閃的使用壽命,又不利于系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
3.1改造措施:
在氣化爐黑水角閥13FV1012及洗滌塔黑水角閥13FV1004后各增加1個緩沖罐,使高壓黑水經(jīng)過緩沖罐緩沖后在進(jìn)入高閃罐。改造前后的流程對比如圖:
改造后,檢修期間對高閃罐進(jìn)行檢查,黑水角閥后人字板完好無損,擋板未變形無明顯磨損。緩沖罐內(nèi)壁無磨損,底部法蘭盲頭表面存在5mm凹面磨損情況,說明緩沖罐底部承受了黑水沖刷,隨即在緩沖罐底部焊接10mm鋼板。緩沖罐的增加,減少了黑水對高閃的沖擊,延長了高閃的使用壽命,確保了系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
4、結(jié)語
氣化黑水中含有大量的固體顆粒,開車階段極易堵塞管道,運(yùn)行后水中的碳粒又會對管道設(shè)備,造成磨損沖刷。只有不斷的對管線進(jìn)行改進(jìn),消除堵塞、較少磨損才能使系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。