鄔瓊
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 河北唐山063200)
卷取機(jī)是連退機(jī)組出口段重要設(shè)備之一,為保證卷取機(jī)能順利完成帶鋼卷取,一般需要使用皮帶助卷器來引導(dǎo)帶頭進(jìn)入卷取機(jī)。帶鋼的帶頭褶皺問題經(jīng)常困擾著設(shè)備維護(hù)人員和生產(chǎn)操作人員,特別是生產(chǎn)小于0.2mm厚度的極薄帶鋼時(shí),若卷取褶皺較為嚴(yán)重,會(huì)影響到整卷帶鋼的卷取質(zhì)量,甚至出現(xiàn)塔形,最終影響后工序的成材率。為此,有必要對現(xiàn)場帶頭卷取褶皺問題進(jìn)行跟蹤、分析和改善,從根本上解決問題[1]。
卷取機(jī)芯軸是帶鋼卷取最重要的設(shè)備,由4個(gè)大扇形塊和4個(gè)小扇形塊組成。在生產(chǎn)時(shí)需要在芯軸上增加一個(gè)橡膠套筒,橡膠套筒共有兩種類型,分別適用于420mm(薄橡膠套筒)和508mm(厚橡膠套筒)鋼卷內(nèi)徑的卷取,此外,在橡膠套筒外面還可加裝鋼套筒(外徑440mm/528mm)或者紙?zhí)淄玻ㄍ鈴?50mm/538mm)。
在卷取機(jī)開始卷取時(shí),皮帶助卷器將帶鋼頭部彎曲并緊卷在卷取機(jī)卷筒或套筒上,協(xié)助卷取機(jī)進(jìn)行帶鋼頭幾圈的卷取工作[2],皮帶助卷器是卷取準(zhǔn)備與穿帶卷取的關(guān)鍵設(shè)備,全部動(dòng)作由液壓控制的液壓缸來完成,涉及動(dòng)作設(shè)備有:轉(zhuǎn)環(huán)傳動(dòng)(皮帶助卷器主臂)、底部旋轉(zhuǎn)翻板、導(dǎo)向翻板。
穿帶導(dǎo)板布置在轉(zhuǎn)向夾送輥上,穿帶導(dǎo)板垂直可搖擺,水平可延伸。皮帶由旋轉(zhuǎn)傳送皮帶組成,配備電機(jī)齒輪馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。穿帶導(dǎo)板用于引導(dǎo)帶頭進(jìn)入卷取機(jī)芯軸,以及幫助帶尾的甩尾。卷取區(qū)域設(shè)備布置如圖1所示。
圖1 卷取區(qū)域設(shè)備布置圖
對于高速連退生產(chǎn)線來說,出口順利穿帶是退火爐高速穩(wěn)定運(yùn)行的前提。當(dāng)帶鋼進(jìn)入助卷器與芯軸之間開口時(shí),帶鋼咬入,在卷3圈左右后,助卷器退回原位,卷取機(jī)開始進(jìn)行張力卷?。?]。卷取褶皺通常發(fā)生在穿帶的前幾圈,一旦帶鋼褶皺,生產(chǎn)操作人員必須立即切斷帶鋼,再穿帶另外一個(gè)卷取機(jī),這就導(dǎo)致爐區(qū)必須降速生產(chǎn),嚴(yán)重影響產(chǎn)線高效穩(wěn)定運(yùn)行。褶皺產(chǎn)生的原因有的是由于某個(gè)單一要素引起的,有的則可能是多種要素共同作用的結(jié)果。因此,在分析卷取褶皺原因時(shí),要根據(jù)褶皺的類型和皮帶助卷器的各機(jī)構(gòu)特點(diǎn),綜合考慮和排除各個(gè)潛在的影響要素。影響帶鋼帶頭卷取褶皺的主要因素有五個(gè)方面,接下來將逐個(gè)分析。
卷取帶鋼的板形直接受平整機(jī)軋制影響,連退平整機(jī)采用的雙機(jī)架四輥軋機(jī),平整機(jī)后安裝板形儀,并配置有工作輥正負(fù)彎輥、工作輥竄輥、傾斜等板形調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),當(dāng)軋制后的帶鋼存在邊浪并且大于20IU時(shí),出現(xiàn)卷取褶皺的幾率要更高一些。對于雙邊浪,可以通過調(diào)節(jié)工作輥彎輥,降低帶鋼兩側(cè)的軋制力,增加帶鋼中間位置的軋制力,消除雙邊浪;對于單邊浪,可以通過調(diào)節(jié)傾斜,降低有浪一側(cè)帶鋼的軋制力,增加帶鋼另外一側(cè)和中間位置的軋制力,來消除單邊浪。如遇到帶頭帶尾板形不好的位置可以通過位于卷取機(jī)前面的飛剪切除,以保證卷取的帶鋼板形符合要求。
正常設(shè)計(jì)出口穿帶速度為60m/min,對于0.2mm厚度以下的帶鋼,在進(jìn)入皮帶助卷器和芯軸的縫隙速度過快時(shí),帶頭與導(dǎo)向翻板之間沖擊力大造成帶頭邊部翻邊,繼而在隨后的卷取過程中出現(xiàn)褶皺。針對此問題,在程序中增加切換穿帶速度的功能,生產(chǎn)0.2mm厚度以下的帶鋼時(shí),將穿帶速度降至30m/min,降低帶頭與導(dǎo)向翻板的沖擊力,進(jìn)而降低帶鋼褶皺率。
助卷器皮帶與芯軸的間隙是否合適也是影響穿帶的一個(gè)因素,此間隙受助卷器底部旋轉(zhuǎn)翻板位置影響,不同的套筒選擇會(huì)有相對應(yīng)的底部旋轉(zhuǎn)翻板位置選擇,當(dāng)?shù)撞啃D(zhuǎn)翻板液壓缸伸出過長,會(huì)導(dǎo)致皮帶與芯軸間隙過小,帶頭在中間前進(jìn)阻力變大,容易發(fā)生變形;當(dāng)?shù)撞啃D(zhuǎn)翻板液壓缸伸出過短,會(huì)導(dǎo)致皮帶與芯軸間隙過大,帶頭在中間前進(jìn)過程中不能被皮帶很好的包裹住,晃動(dòng)造成帶頭受力不均,容易褶皺,如圖2所示。經(jīng)過多次試驗(yàn),最終確定了6個(gè)位置的伸出設(shè)定值,優(yōu)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 底部旋轉(zhuǎn)翻板優(yōu)化統(tǒng)計(jì)表
圖2 助卷器皮帶與芯軸的間隙
穿帶導(dǎo)板動(dòng)作分解為垂直動(dòng)作和水平動(dòng)作,其中水平動(dòng)作完成后,穿帶導(dǎo)板伸出的位置會(huì)對穿帶有一定的影響,當(dāng)穿帶導(dǎo)板伸出位置太靠前時(shí),會(huì)碰到皮帶助卷器上的導(dǎo)向翻板,后果就是容易對穿帶導(dǎo)板上的皮帶造成劃傷,如圖3所示;當(dāng)穿帶導(dǎo)板伸出位置靠后時(shí),與導(dǎo)向翻板之間的距離又過大,帶頭還沒進(jìn)入卷取機(jī)就會(huì)插入兩者之間的空隙,造成穿帶失敗。因此,穿帶導(dǎo)板與導(dǎo)向翻板之間的距離需要精確控制,經(jīng)過多次測試,最終確定了6個(gè)位置的伸出設(shè)定值,優(yōu)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 穿帶導(dǎo)板優(yōu)化統(tǒng)計(jì)表
圖3 穿帶導(dǎo)板與導(dǎo)向翻板距離
穿帶時(shí)卷取機(jī)芯軸依靠摩擦力帶動(dòng)助卷器皮帶旋轉(zhuǎn),以引導(dǎo)帶鋼的前幾圈卷取。當(dāng)助卷器皮帶張緊壓力過大時(shí),皮帶與芯軸之間的相互作用力會(huì)擠壓帶鋼,很容易在帶鋼表面產(chǎn)生斜行的褶皺,因此考慮要適當(dāng)降低皮帶的壓力,在現(xiàn)場試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),降低壓力會(huì)產(chǎn)生新的問題:兩邊皮帶運(yùn)行不同步。顯然,這也會(huì)導(dǎo)致帶鋼產(chǎn)生褶皺。經(jīng)過觀察,之前使用的450mm寬度皮帶在降低壓力后容易出現(xiàn)兩邊運(yùn)行不同步的現(xiàn)象。而窄皮帶則不會(huì)有此類問題,由于窄皮帶與帶鋼接觸面小,所需要的摩擦力也小,避免了兩邊皮帶不同步的問題,將寬度450mm的寬皮帶改為寬度200mm的窄皮帶,很好的解決了這一問題。
五個(gè)方面的卷取褶皺原因分析及改進(jìn)措施,是從設(shè)備功能精度保持,到設(shè)備功能精度優(yōu)化的典型案例。根據(jù)理論結(jié)合實(shí)踐的指導(dǎo)思想,利用專業(yè)知識改善現(xiàn)場的實(shí)際問題,在分析和處理卷取褶皺問題時(shí),需要從設(shè)備本身的構(gòu)造出發(fā),機(jī)電工藝人員及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和歸納,尋找可以優(yōu)化設(shè)備功能精度的措施。對于提高設(shè)備維護(hù)水平,降低設(shè)備故障和維護(hù)成本,提高生產(chǎn)率有積極的意義[4]。