車 璐,唐多生
(1.浙江省水利水電勘測設計院機電院,浙江 杭州 310002;2.云南省南極洛河水電站,云南 迪慶藏族自治州 674604)
南極洛河水電站位于云南省迪慶藏族自治州維西縣,南極洛河與瀾滄江交匯處下游約1.0 km,廠房位于瀾滄江右岸。電站內(nèi)裝有2×43 MW沖擊式機組[1],額定轉速600 r/min,機組安裝高程1 831.0 m。于2015年11月投產(chǎn),最大水頭1 092 m,為國內(nèi)千米以上水頭單機容量最大的電站。
電站技術供水采用水泵單元供水方式[2],從機組尾水池取水,經(jīng)過濾、加壓后供至機組用水部位,機組冷卻水排至尾水渠。電站海拔較高,尾水常年水溫為3.0~5.5 ℃,廠房環(huán)境溫度為12.0~32.0 ℃。每年4—10月,因供水水溫與廠房環(huán)境溫度相差太大,室內(nèi)空氣相對濕度達到82%,技術供水系統(tǒng)管路大量結露,特別是發(fā)電機空冷器結露嚴重,即使在機坑內(nèi)補裝排水管,局部積水仍無法有效排出。機組每運行40 h,就需人工清理機坑內(nèi)積水60 kg左右,存在較大的安全隱患,長期運行可能會引起安全事故。
針對管路結露情況,首先采用包扎保溫材料進行改造,效果不明顯;隨后嘗試對管路外壁補刷防結露油漆處理,收效甚微,且由于管路集中、數(shù)量較多,施工難度大,大量設備尤其是空冷器無法完全涂漆,問題得不到改善。
電站地處瀾滄江邊,海拔1 831 m,環(huán)境濕度較大,加上技術供水系統(tǒng)結露的影響,室內(nèi)空氣相對濕度達到82%~90%,給廠房內(nèi)機組和電氣設備運行帶來極大危害。
由于冷卻水溫與室溫相差過大,技術供水系統(tǒng)設備結露,水泵、濾水器、管路及閥門嚴重銹蝕,自動化元件的準確性和穩(wěn)定性受到影響,需要經(jīng)常檢修和更換,影響機組的正常運行。
由于管路結露,廠房的中間管道層和輔助設備層內(nèi)冷凝水積聚后無法及時排出,造成地面濕滑,運行人員巡檢設備時容易發(fā)生危險,危害人身安全。人工清理機坑內(nèi)積水難度大,尤其是豐水期,一般均在機組正常運行情況下進行清理,危險程度高,機坑內(nèi)油霧彌漫,噪音大,環(huán)境惡劣,不利于工作人員的人身安全。
技術供水取水池通過2根DN500的管道與2臺機組的尾水渠相連,管道入口布置固定式攔污柵。豐水期攔污柵污物較多,為保證取水管的進水量,需定期對攔污柵進行清理。攔污柵位于尾水常水位以下,每次清理需停機后進入1.2 m深、冰冷的尾水渠內(nèi)進行,工作量大且環(huán)境惡劣,給運行人員帶來較大困難。
通過包扎多種保溫材料和涂刷防冷凝油漆等試驗,收效甚微,不能徹底解決冷凝水問題。為了杜絕因冷凝水引起的可預防性事故,必須從控制技術供水的水溫入手,才能做到徹底解決因技術供水水溫過低造成的嚴重結露問題,消除機組運行的安全隱患,同時還能解決尾水渠內(nèi)補水攔污柵需頻繁停機清理等安全技術問題。
方案1:將1#、2#機組的原空冷器排水管合并至1根DN400水管,從管道層接入技術供水取水池,提高供水池水溫,實現(xiàn)技術供水部分循環(huán)化;其余機組排水不做改造,仍排至尾水渠,以免供水池水溫過高。改造原理見圖1。
圖1 方案1改造原理圖 單位:mm
方案2:每臺機組增設1根DN250空冷器排水管,從水輪機層排至技術供水取水池,實現(xiàn)技術供水部分循環(huán)化;其余機組排水不做改造,仍排至尾水渠。改造原理見圖2。
圖2 方案2改造原理圖 單位:mm
方案3:分別將2臺機組的總排水管接至技術供水池,即所有機組排水均接入技術供水取水池,實現(xiàn)技術供水循環(huán)化;技術供水池與尾水渠之間的連接管僅作為補水用,控制技術供水池的水溫不至過高。改造原理見圖3。
圖3 方案3改造原理圖 單位:mm
3種改造方案的比較見表1。由表1可知:
表1 改造方案比較表
方案1投資高,施工難度大,工期長,對發(fā)電影響大。由于技術供水池水溫提升不明顯,因此防結露效果差,更無法實現(xiàn)自動控制和調(diào)節(jié)。
方案2雖然投資略小,可以逐臺施工,但防結露效果不顯著,無法實現(xiàn)自動控制和調(diào)節(jié)。
方案3投資最小,與前2個方案相比均減少50%以上。施工難度小、工期短,可逐臺施工,對發(fā)電影響最小。由于不需要對原有水管進行切割,僅在原管路出口補焊新管即可。施工不需穿越墻壁和樓層,每臺機組改造新增的管道僅12 m。通過改造后,實現(xiàn)循環(huán)技術供水,可顯著提高技術供水池水溫,防冷凝效果十分顯著,能徹底解決供水系統(tǒng)管路和設備結露的問題,有效避免設備故障和安全事故。另外,通過自動控制排水管上的調(diào)節(jié)閥,可以實現(xiàn)水溫的自動控制和調(diào)節(jié),自動化程度高,給運行帶來很大便利。
(1)機組總排水管從尾水渠通過原DN500取水管進入技術供水取水池,利用原技術供水池取水管(DN500)與改造水管(DN300)面積差作為補水調(diào)節(jié)通道。區(qū)域1作為補水通道,區(qū)域2作為循環(huán)水回水通道(見圖4)。
圖4 補水及回水管道斷面圖 單位:mm
改造后的排水管道需明敷于尾水渠至技術供水水池。為避免機組發(fā)電時尾水對明敷管道產(chǎn)生沖擊,施工過程中,管道貼壁、貼地布置,同時在管道下增設減振墊、固緊圈等,提高水管的抗沖擊能力??紤]到尾水渠蓄水深度約為1.2 m,有緩沖作用,可以消除絕大部分沖擊力。
(2)改造后,每臺機組總排水管接至技術供水池,每條管道長約12.0 m。新增管道在尾水中經(jīng)過快速、簡單地冷卻,進入技術供水池,既可以提高技術供水池的水溫,又不至于使水溫過高而影響機組冷卻。同時在新增的管道上增設1個放水支路,并配置電動調(diào)節(jié)閥(見圖5中1#、2#閥門),水溫過高時,通過調(diào)節(jié)閥門開度,減少循環(huán)水的供入,達到控制水溫的目的。
(3)在技術供水池原排污管上增設1只DN200電動調(diào)節(jié)閥(見圖5中3#閥門),可遠程控制閥門開度。水溫較高時,通過增加閥門開度,將水池的水適當排放,增加尾水渠的冷水補入,降低水溫。
圖5 改造方案示意圖
經(jīng)過上述改造,可有效提高技術供水池的水溫,縮小其與廠房室溫的差異,徹底解決機組供水系統(tǒng)嚴重結露的問題,避免由于結露引起的安全隱患。
技術供水系統(tǒng)改造后,可根據(jù)尾水水溫、室內(nèi)濕度及機組負荷,通過調(diào)節(jié)電動閥的開度來控制技術供水的進水溫度,使管路不發(fā)生結露。根據(jù)電站運行經(jīng)驗,一般當室內(nèi)空氣的相對濕度不超過60%時,技術供水進水溫度控制在18.5~19.7 ℃即不會發(fā)生結露,此時3#電動閥開度為閥門全開開度的1/3,1#、2#閥門處于關閉狀態(tài)。機組剛啟動時,供水池內(nèi)水溫偏低,電動閥處于關閉狀態(tài),待水池內(nèi)水溫升高至所需溫度時,再調(diào)節(jié)電動閥開度進行水溫調(diào)節(jié)。目前其他相關數(shù)據(jù)還在進一步搜集和整理中,下一步將結合機組運行中收集到的數(shù)據(jù),嘗試根據(jù)水溫、機組運行工況和室內(nèi)空氣濕度實現(xiàn)PLC自動調(diào)節(jié)控制。
改造前后對比見圖6。改造前,室內(nèi)設備和管路上可見大量冷凝水,技術供水設備房間內(nèi)積水嚴重,設備和管路已出現(xiàn)部分銹蝕,機組絕緣下降。改造后,管路和設備可持續(xù)保持干燥,不存在結露現(xiàn)象。經(jīng)過維護,可改善設備運行環(huán)境,消除設備銹蝕、場地積水情況,機組絕緣恢復,保證設備和人員安全。另外,改造后,尾水向技術供水池補水量大大減小,攔污柵面積減小,降低了運行人員清理攔污柵的頻率。
圖6 改造前后對比圖
高海拔電站運行過程中,由于技術供水水溫普遍偏低,或多或少都存在冷卻系統(tǒng)結露問題。有的電站采取包扎法、涂漆法、暖風法、除濕法等措施,而南極洛河水電站冷凝水問題非常嚴重,采用上述措施均無法徹底解決。南極洛河水電站地處滇西,海拔高、溫差大,因此,冷卻系統(tǒng)結露問題目前在全國高海拔、高水頭電站中最為嚴重。此改造方案為全國首例,徹底消除了冷凝水的危害,為其他類似電站解決供排水系統(tǒng)的結露問題提供一種新的思路。