黃有泉,李永環(huán),2,顧明勇,2
(1.中國石油大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院,黑龍江大慶 163453;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室,黑龍江大慶 163453)
松北致密油是大慶油田增儲上產(chǎn)的重要資源,主要集中在扶余和高臺子儲層,但與國內(nèi)外同等致密油儲層相比,松北致密油具有較強的非均質(zhì)性,橫向不連續(xù),同一試驗區(qū)內(nèi)不同井鉆遇差異大[1–5],整體動用難度大,常規(guī)增產(chǎn)改造技術(shù)無法實現(xiàn)儲量的有效動用,且無法直接評價壓裂參數(shù)與產(chǎn)能的相關(guān)規(guī)律。為了有效指導(dǎo)致密油儲層高效動用,有必要系統(tǒng)研究不同壓裂參數(shù)對壓后產(chǎn)能的影響。Y1、Y2、Y3等區(qū)塊近幾年采用水平井多段多簇體積壓裂技術(shù)進行開發(fā),初期平均單井日產(chǎn)油15.8 t,是同區(qū)塊直井的10.3倍,增產(chǎn)效果較好。本文綜合可能影響水平井壓裂效果的裂縫間距、儲層物性、施工規(guī)模、壓裂模式等參數(shù),對已壓裂水平井進行分析,取得了一定認識。
大慶油田松北致密油資源豐富,以上白堊統(tǒng)青山口組為烴源巖,富集于高臺子油層(可細分為C1、C2、C3三個油層組)和扶余油層(可細分為F1、F2兩個油層組)兩大含油層系,主要分布在大慶長垣、三肇和齊家–古龍等地區(qū)。
大慶油田綜合錄井、測井和室內(nèi)分析等資料,將致密油分為三類[6]:①致密油Ⅰ–1類儲層為富含油、含油或油浸的細砂巖、粉砂巖,孔隙度大于11.0%,滲透率大于0.60×10–3μm2;②致密油Ⅰ–2類儲層為含油、油浸為主的細砂巖、粉砂巖,孔隙度為8.0%~11.0%,滲透率為0.20×10–3~0.60×10–3μm2;③致密油Ⅱ類儲層為油斑、油跡為主的粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖或含鈣粉砂巖,孔隙度小于8.0%,滲透率小于0.20×10–3μm2。
圍繞松北致密油儲層地質(zhì)特征及壓裂增產(chǎn)改造難點,形成了以“高強度、低成本、大SRV(壓裂改造體積)”為核心的地質(zhì)工程一體化致密油水平井體積壓裂技術(shù)[7]。突出主力甜點層段、小簇距密切割布縫、高砂比大規(guī)模加砂等“高強度”改造技術(shù)方法,采用滑溜水?dāng)y砂液、石英砂支撐劑、速鉆橋塞等“低成本”工藝,簇間距為10.0~15.0 m,加砂強度為5.3 t/m,加液強度為29.8 m3/m,最高砂比為40.0%~ 45.0%。
由于大慶油田松北致密油非均質(zhì)性強,單井差異大,無法直接對比,為排除儲層物性、水平井長度等因素影響,引入國際類似分析典型參數(shù)“無因次動用比”[8]來分析不同間距對改造效果的影響規(guī)律。
無因次動用比等于300 d累計產(chǎn)量與井控地質(zhì)儲量的2.0%之比。其中,300 d累計產(chǎn)量和井控地質(zhì)儲量均與儲層厚度、孔隙度、含油飽和度和裂縫控制長度四個參數(shù)呈正比。
另外,為驗證不同致密油類型對產(chǎn)能影響,在每段壓裂液中加入不同種類的示蹤劑,壓裂完成后對返排產(chǎn)出液量進行取樣、檢測,得到各種示蹤劑產(chǎn)出曲線,以此來監(jiān)測各段產(chǎn)液貢獻率。為了統(tǒng)一表征對比各段產(chǎn)能貢獻的大小,引用“產(chǎn)能貢獻比”的概念,即:產(chǎn)能貢獻比等于本段產(chǎn)能貢獻率與本井每段平均產(chǎn)能貢獻率之比,若比值等于1,說明本段產(chǎn)能達到本井每段平均產(chǎn)能貢獻率。
Y1試驗區(qū)主要開發(fā)F1、F2兩個油層組,層數(shù)較多、單層厚度薄,含油層段較為集中,儲層平均孔隙度為14.6%、平均滲透率為1.54×10–3μm2,本試驗區(qū)共開展了8口井的體積壓裂現(xiàn)場試驗,水平段長為805.0~1 547.0 m,簇間距為54.0~79.0 m。采用橋塞切割壓裂。
壓裂液全部采用胍膠壓裂液,分析了平均單縫加液量對平均單縫300 d累計產(chǎn)量的影響。從圖1可以看出,加液量對壓后產(chǎn)量的影響明顯,單縫加液量增大,累計產(chǎn)量增加。
圖1 Y1試驗區(qū)平均單縫加液量與平均單縫300 d累計產(chǎn)量關(guān)系
對Y1試驗區(qū)開展不同類型支撐劑的對比研究,其中,4口井采用20/40目的石英砂作為支撐劑,4口井采用20/40目覆膜砂與石英砂按1∶4組合的支撐劑(以下簡稱覆膜砂混合支撐劑)。通過對兩組井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(圖2)發(fā)現(xiàn),采用覆膜砂混合支撐劑的井平均單縫300 d累計產(chǎn)量低于采用石英砂支撐劑的井,但兩種類型支撐劑壓后效果相差不大,說明該試驗區(qū)采用石英砂作為支撐劑可以滿足改造需要。
圖2 Y1試驗區(qū)不同類型支撐劑井組產(chǎn)能對比
Y1試驗區(qū)每口井的單縫加砂規(guī)模為36.0~65.0 m3,從單縫加砂量與單縫300 d累計產(chǎn)量關(guān)系(圖3)可以看出,單縫加砂量越大,平均單縫300 d累計產(chǎn)量越高,說明增加加砂量有助于提高產(chǎn)能。
圖3 Y1試驗區(qū)平均單縫加砂量與平均單縫300 d累計產(chǎn)量關(guān)系
同樣對Y3試驗區(qū)進行了不同類型的支撐劑對比分析。Y3試驗區(qū)主要鉆遇目的層為C1、C2、C3,砂巖厚度主要為4.0~6.0 m,有效厚度為2.0~4.0 m,C1與C2層間隔層厚度為1.0~2.0 m,C2與C3層間隔層厚度為0.5~1.0 m,孔隙度為12.0%~16.0%,平均值為13.9%,滲透率為0.10×10–3~1.50×10–3μm2,平均值為1.23×10–3μm2。Y3試驗區(qū)共開展了15口井的體積壓裂現(xiàn)場試驗。其中,6口井采用覆膜砂混合支撐劑,2口井采用覆膜砂支撐劑,3口井采用石英砂尾追陶粒,4口井采用陶粒與石英砂按1∶4組合的支撐劑(以下簡稱陶?;旌现蝿?。由圖4可知,支撐劑為石英砂尾追陶粒的井壓后平均單縫300 d累計產(chǎn)量最高,支撐劑為覆膜砂的井壓后產(chǎn)能最低。分析認為,石英砂尾追陶粒主要通過提高縫口的支撐能力來提高壓后產(chǎn)能。
圖4 Y3試驗區(qū)不同支撐劑類型產(chǎn)能對比
由圖5可以看出,裂縫間距越小,“無因次動用比”越高。以同為F1油層組的Y1–7井和Y1–5井為例,裂縫間距由71.0 m縮小至54.0 m時,300 d累計產(chǎn)量分別為3 282.0 t和4 760.0 t,“無因次動用比”提高了42.6%。
圖5 Y1試驗區(qū)不同裂縫間距對比
Y1試驗區(qū)3口井進行了分段產(chǎn)能測試,其中Y1–4井壓裂10段,Y1–5井壓裂11段,Y1–7井壓裂11段,三口井共計壓裂32段。以每口井后期平穩(wěn)貢獻階段的貢獻率為依據(jù),分別計算每段產(chǎn)能貢獻比,從不同類型儲層的產(chǎn)能貢獻比散點分布來看(圖6),致密油Ⅰ–1類儲層產(chǎn)能貢獻比高于1,致密油Ⅰ–2類儲層產(chǎn)能貢獻比在1附近,而致密油Ⅱ類儲層產(chǎn)能貢獻比均低于1。以Y1–7井產(chǎn)能貢獻率分析為例,Ⅰ–1類儲層和Ⅰ–2類儲層產(chǎn)能總貢獻率可達80.8%(圖7)。
圖6 Y1試驗區(qū)不同類型儲層產(chǎn)能貢獻比分布
圖7 Y1–7井儲層產(chǎn)能貢獻率分布
Y2試驗區(qū)F1與F2油層組層數(shù)多、單層厚度薄,單砂體實鉆厚度1.1~3.6 m,平均厚度1.8 m(10口水平井實鉆數(shù)據(jù)),巖心平均有效孔隙度12.5%、平均空氣滲透率1.32×10–3μm2。試驗區(qū)共開展了10口井的體積壓裂現(xiàn)場試驗,水平段長為491.0~1 074.0 m,簇間距為47.0~101.6 m。
針對松北致密油儲層,主要有兩種水平井體積壓裂模式,一是利用凝膠壓裂液形成具有一定導(dǎo)流能力的切割式裂縫系統(tǒng)(以下簡稱切割模式);二是利用大量滑溜水+凝膠攜砂壓裂液形成復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò)體系(以下簡稱復(fù)雜縫網(wǎng)模式)。
Y2試驗區(qū)開展了兩種壓裂模式的對比試驗。從現(xiàn)場試驗效果來看,切割模式改造效果要好于復(fù)雜縫網(wǎng)模式。試驗區(qū)F2油層組切割壓裂2口井,平均單縫加液量為640.0 m3,平均單縫加砂量為56.0 m3,兩口井每百米含油砂巖段300 d累計產(chǎn)量分別為493.0 t和195.0 t(圖8a),兩口井300 d日產(chǎn)油遞減率分別為48.5%、61.3%(圖8b);相同目的層復(fù)雜縫網(wǎng)模式壓裂2口井,平均單縫加液量為1 718.0 m3,平均單縫加砂量為54.0 m3,兩口井每百米含油砂巖段300 d累計產(chǎn)量分別為123.0 t和115.0 t,兩口井300 d日產(chǎn)油遞減率分別為67.3%和85.0%。切割模式產(chǎn)能高于縫網(wǎng)模式,平均為縫網(wǎng)模式的2.56倍,且切割模式日產(chǎn)油遞減率較緩,平均為縫網(wǎng)模式的0.72倍。
圖8 Y2試驗區(qū)F2油層組不同壓裂模式產(chǎn)能與遞減率對比
為進行原理分析,優(yōu)選一口采用縫網(wǎng)模式的壓裂井,按照實際施工參數(shù)進行裂縫剖面反演模擬。Y2–6井采用滑溜水+凝膠混合縫網(wǎng)模式壓裂,其中第二段共加入滑溜水2 045.0 m3,凝膠液615.0 m3,砂量60.0 m3。施工曲線擬合如圖9所示,由反演的裂縫導(dǎo)流能力剖面圖(圖10)可以看出,裂縫長度較長,但裂縫前端支撐較差。分析認為縫網(wǎng)模式由于壓裂液量相對較大,裂縫波及長,但端部缺少有效支撐,導(dǎo)致產(chǎn)能遞減較快。
圖9 Y2–6井施工測量壓力與軟件壓力擬合曲線
圖10 反演的裂縫導(dǎo)流能力剖面
(1)試驗區(qū)現(xiàn)場數(shù)據(jù)表明,裂縫間距越小,無因次動用程度越高,越有利于提高產(chǎn)能;單縫的加液量、加砂量規(guī)模越大,壓后300 d累計產(chǎn)量越高;致密油水平井體積壓裂模式中,由于縫網(wǎng)模式裂縫端部缺少有效支撐,改造效果較切割模式差。
(2)支撐劑現(xiàn)場試驗對比表明,覆膜砂支撐劑與石英砂支撐劑壓后效果差異不大,但某些試驗區(qū)覆膜砂支撐劑的壓后效果差于覆膜砂混合支撐劑,所以不再推薦全程采用覆膜砂支撐劑施工,但可通過石英砂尾追陶粒方式提高壓后產(chǎn)能。
(3)產(chǎn)能貢獻比與儲層的致密油類型相關(guān),亦與儲層的物性、含油性相關(guān)。致密油Ⅰ類儲層為主要的產(chǎn)能貢獻段,致密油Ⅱ類儲層在目前開采技術(shù)條件下難以有效動用,貢獻率較低,需要進一步研究Ⅱ類儲層改造方式以提高改造效果。