王丁,羅春曉,曾敏東,蔡艷,楊志強(qiáng)
(四川中煙有限責(zé)任公司成都卷煙廠,四川 成都 610000)
我廠SQ35A切葉絲機(jī)使用過程中,其中1臺設(shè)備運(yùn)行期間,不時(shí)出現(xiàn)“細(xì)煙絲”、“跑渣片”現(xiàn)象,工序質(zhì)量達(dá)不到要求,對后續(xù)的生產(chǎn)及質(zhì)量造成了較大影響。
SQ35A型2臺切絲機(jī)在使用過程中,有差異現(xiàn)象,其中一臺編號為1號的切絲機(jī)不時(shí)會(huì)出現(xiàn)“細(xì)煙絲”、“跑渣片”現(xiàn)象,而另一臺編號為2號的切絲效果明顯優(yōu)于這臺問題切絲機(jī)。問題切絲機(jī)正常運(yùn)行過程中,偶爾會(huì)規(guī)律性的先出“細(xì)煙絲”接著會(huì)跟隨“渣片”出來。由于車間內(nèi)該區(qū)域沒有進(jìn)行環(huán)境溫濕度控制,特別到了冬季,當(dāng)隔夜小水分的潤后煙葉,該故障現(xiàn)象更加明顯,而另外一臺切絲機(jī)則沒有該現(xiàn)象出現(xiàn)。出現(xiàn)該故障后,必須人工將煙打出或抱出,嚴(yán)重時(shí)已經(jīng)影響到工序質(zhì)量和生產(chǎn)效率。為臨時(shí)處理,冬季只有將隔夜煙改為另一臺切絲機(jī)生產(chǎn),剩余的批次才換回該切絲機(jī)繼續(xù)生產(chǎn),統(tǒng)計(jì)的故障次數(shù)如表1所示。
表1 切絲機(jī)質(zhì)量故障統(tǒng)計(jì)表
通過對切絲機(jī)自身狀況開展深度排查,針對該切絲機(jī)的刀門、砂輪、刀輥及排鏈進(jìn)行修理及調(diào)整,對進(jìn)料導(dǎo)向板進(jìn)行調(diào)整,均不能得到有效改善,通過對現(xiàn)場深入調(diào)查,問題原因分析如下。
車間切絲機(jī)的布局圖如圖1所示,通過進(jìn)料分配振槽,物料可選擇分別進(jìn)入1號或2號切絲機(jī)。煙葉在進(jìn)料分配振槽中部通過翻板門進(jìn)入1號切絲機(jī),相比之下,進(jìn)入2號切絲機(jī)通道較長,煙葉在振動(dòng)輸送過程中,進(jìn)入1號切絲機(jī)物料的均勻、松散程度比2號切絲機(jī)差,而且翻板門處通道口較小,物料落入的均勻程度相對較差。當(dāng)進(jìn)入冬季,隔夜煙在儲(chǔ)葉柜內(nèi)塌陷,團(tuán)實(shí)程度更強(qiáng),且部分煙葉水分散失更大,有時(shí)切絲水分不到18%,這都增加了切絲難度,導(dǎo)致1號切絲機(jī)出現(xiàn)“細(xì)煙絲”、“跑渣片”現(xiàn)象。
圖1 切絲機(jī)布局圖
(1)進(jìn)料分配振槽情況分析。進(jìn)料分配振槽翻板門處有兩塊導(dǎo)向板,煙葉推進(jìn)過程中,于翻板前導(dǎo)向板處收縮,不利于煙葉的均勻、松散,反而相互擠壓后,被后面物料推動(dòng)落入1號切絲機(jī),將振槽上均勻、松散的作用大幅降低,帶來物料的松散性和均勻性不夠,造成后續(xù)壓實(shí)不勻,見圖2。
圖2 進(jìn)料分配振槽翻板門結(jié)構(gòu)圖
(2)垂直進(jìn)料裝置情況分析。垂直進(jìn)料裝置(見圖3)在進(jìn)料過程中,煙葉基本落在裝置的中部,中間高,兩端低??拷瓢宓臒熑~低,在推板往復(fù)過程中,推板處煙葉的物料補(bǔ)充不足,會(huì)造成對整個(gè)物料的壓實(shí)力不均勻。物料在裝置內(nèi)不斷地下降過程中,中間高的物料會(huì)無序地向兩端翻滾下降,使得壓實(shí)作用力更加不均勻,翻滾過程同時(shí)造成前后煙葉有空鼓現(xiàn)象。進(jìn)入排鏈后,使得整個(gè)煙餅密度在物料運(yùn)行方向上差異大,未壓實(shí)的空鼓煙餅進(jìn)入刀門處,會(huì)在刀輥切削力作用下回縮、反彈,形成“細(xì)煙絲”和“渣片”。
圖3 垂直進(jìn)料裝置圖
通過改善該切絲機(jī)進(jìn)料問題,提高進(jìn)料的均勻性、松散性及壓實(shí)的均勻性和致密性,保證設(shè)備切絲質(zhì)量。
(1)進(jìn)料口改進(jìn)。改進(jìn)進(jìn)料分配振槽的翻板門的導(dǎo)向板,加大夾角,與振槽邊緣對接,減少對煙葉的阻塞作用,新增翻板門銜接部件的作用是防止物料從兩側(cè)漏出,見圖4。
圖4 導(dǎo)向板改進(jìn)的示意圖
(2)進(jìn)料位置改進(jìn)。使物料落料位置靠后,使物料的上平面與水平夾角為45度左右形成緩坡,使物料體上平面均勻下降被有效壓實(shí)后送入上、下排鏈,防止無序翻滾帶來壓實(shí)不勻。
①調(diào)整整機(jī)位置向出料端移動(dòng),使進(jìn)料中心后移,使物料有效地參與壓實(shí)作用,均勻送入上、下排鏈形成的夾角腔內(nèi),見圖5。
圖5 機(jī)體位置移動(dòng)方向示意圖
②改進(jìn)進(jìn)料分配振槽與垂直進(jìn)料裝置之間的進(jìn)料口,將原夾角改為90度,使煙葉進(jìn)料在推板處增加,進(jìn)一步提高進(jìn)料裝置壓實(shí)作用,見圖6。
圖6 進(jìn)料口改進(jìn)的示意圖
③利用連桿急回特性對推板電機(jī)轉(zhuǎn)向調(diào)整,實(shí)現(xiàn)快回緩壓,利于煙葉壓實(shí)作用均勻、致密。調(diào)整垂直進(jìn)料裝的勻料調(diào)整桿、推板位置角度、擺幅及頻率,匹配煙葉的進(jìn)料壓實(shí)作用。
將進(jìn)料分配振槽原導(dǎo)向板拆除,安裝新的導(dǎo)向板和翻板門銜接部件,通過對導(dǎo)向板改進(jìn),提高了煙葉進(jìn)料穩(wěn)定性和松散性,見圖7。
圖7 導(dǎo)向板改造實(shí)施及效果圖
對切絲機(jī)進(jìn)行整體移動(dòng),經(jīng)過不同距離測試進(jìn)料效果,最終確定為向出料端方向移動(dòng)100mm。并將進(jìn)料口后部夾角改為直角。
針對進(jìn)料裝置,調(diào)整推板變頻器頻率及電機(jī)運(yùn)行方向,使物料面均勻下降、實(shí)現(xiàn)物料快落緩壓。同時(shí)調(diào)大前后勻料調(diào)整桿,使進(jìn)料通道暢通,避免中部積煙;調(diào)整推板夾角,保持物料上平面夾角;調(diào)大偏心輪偏心度,在保持物料上平面夾角的前提下,合理提高壓實(shí)力度;調(diào)整水平勻料裝置,均勻左右兩邊的物料。
通過對進(jìn)料位置和裝置的改進(jìn),煙葉空鼓現(xiàn)象消失,壓實(shí)效果大幅提高,見圖8。
圖8 進(jìn)料位置改進(jìn)后效果圖
在改進(jìn)運(yùn)行生產(chǎn)后接近1年,1號切絲機(jī)效果得以改善,與2號切絲機(jī)差異性消失,“細(xì)煙絲”、“跑渣片”的故障未出現(xiàn)過,見圖9。
圖9 改進(jìn)后進(jìn)料效果圖