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      店坪煤礦ZE07型液壓支架電液控制系統(tǒng)的設計及應用

      2021-10-14 06:43:02李寧波
      山東煤炭科技 2021年9期
      關鍵詞:成組電液型號

      李寧波

      (霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司,山西 方山 033100 )

      液壓支架作為煤炭生產的重要設備之一,其工作的安全性要求較高。電液控制系統(tǒng)作為液壓支架的重要組成部分,直接關系著煤炭采掘工作能否順利進行[1-6]。因此,基于店坪煤礦中ZE07型液壓支架現有電液控制系統(tǒng),開展新的電液控制系統(tǒng)的設計及應用研究工作具有現實意義。

      1 系統(tǒng)設計要求

      店坪煤礦中ZE07型液壓支架中的中間架、過渡架、端頭架為電液控制,使用的是14功能15出口礦用本安型電液控換向閥,實現液壓支架立柱的升降,平衡千斤頂、側護板千斤頂、底調千斤頂和護幫板千斤頂的伸縮、拉架、推溜、抬底和噴霧伸出等動作。電控系統(tǒng)要求支架可實現成組程序自動控制,包括成組自動移架、成組自動推溜、成組自動伸護幫、成組自動收護幫;具有鄰架電控的手動、自動操作,實現本架電磁閥按鈕的手動操作;配置紅外線發(fā)射、接收裝置,可與工作面采煤機實現聯(lián)合自動動作;設有聲音報警、急停、本架閉鎖及故障自診斷顯示功能,并能方便地進行人工手動操作,能夠在線進行參數調整設定;電源為隔爆兼本質安全型,供電電壓為 AC 127 V 50 Hz;具有很好的防水防塵和抗干擾能力等。

      2 方案設計

      根據店坪煤礦中ZE07型液壓支架電液控制系統(tǒng)的設計要求,完成了液壓支架電液控制系統(tǒng)方案設計,如圖1所示??刂葡到y(tǒng)由地面部分和井下部分組成,地面設備主要包括監(jiān)控主機和WEB服務器等,井下設備根據控制系統(tǒng)邏輯關系包括交換機、集控順槽主機、數據接口、供電電源、液壓支架控制器及其配套的紅外發(fā)射器、壓力傳感器、位移傳感器、主閥、傾角傳感器等。該控制系統(tǒng)實現液壓支架工作狀態(tài)實時監(jiān)測與遠程控制的功能,能夠為監(jiān)控人員提供準確的實時數據,監(jiān)控人員能夠根據液壓支架實時參數對液壓支架動作進行一定的調整,實現井上監(jiān)控人員與井下液壓支架控制器之間的人機交互的目標。

      圖1 液壓支架電液控制系統(tǒng)方案

      3 系統(tǒng)設計

      3.1 布置位置及連接關系

      店坪煤礦中ZE07型液壓支架電液控制系統(tǒng)的設計工作是基于原有控制系統(tǒng)進行的,此次設計的重點和難點是工作時液壓支架工作狀態(tài)實時監(jiān)測功能的實現。液壓支架的實時監(jiān)測離不開傳感器,作為運行參數實時監(jiān)測功能得以實現的基礎,除了選擇精度合適、環(huán)境適應性較強的傳感器類型之外,傳感器現場布置位置同樣至關重要。圖2為液壓支架實時監(jiān)測使用的各類傳感器的布置位置。液壓支架底板設置傾角傳感器,用于監(jiān)測底板隨著時間的推移出現的傾斜程度,同時設置位移傳感器,監(jiān)測液壓支架底板工作過程中的微位移情況;立柱和推托液壓缸位置設置壓力傳感器,實時監(jiān)測立柱及推托工作壓力數值,確保其在安全的工作范圍之內;液壓支架電液換向閥組配置電磁閥驅動器及放煤鍵盤,實現液壓支架的現場控制和調整,設置紅外線接收器,實現液壓支架的遙控功能;液壓支架尾梁、掩護梁和頂梁位置分別設置一個傾角傳感器,用于監(jiān)測液壓支架運行過程中各部分的傾角狀態(tài),確保整個液壓支架與煤炭頂板之間的緊密接觸,防止液壓支架承受偏載情況。

      圖2 液壓支架檢測元件布置位置及連接關系

      3.2 硬件選型

      根據液壓支架電液控制系統(tǒng)設計方案完成了關鍵組件的選型,其中地面主機選擇型號為E3-1225v5/8GB ECC/1TB的臺式機,配置浪潮品牌的WEB服務器;選擇隔爆兼本質安全型交換機,型號為KJJ12SKK212;網絡連接器型號為ZE0703-43(1000);隔爆兼本安型穩(wěn)壓電源型號為CDY03-00;選擇型號為BKZ0401的支架控制器,配置型號為ZE0703-11的電磁閥驅動器;液壓支架的14功能15接口電液換向閥型號為FHDC500(5)/FHD200(10)X,具體結構組成如圖3所示;壓力傳感器型號為ZE0701-07B;位移傳感器型號為ZE0701-06CU;傾角傳感器型號為MQJD;礦用本安型鍵盤型號為SJP03-00;紅外線接收器型號為BCG0902-00;支架無線遙控器型號為BYK02-00。

      圖3 14功能15接口電液換向閥

      4 控制參數配置

      4.1 主菜單參數

      系統(tǒng)控制主控時間配置為30 s,當用戶長時間不操作控制器將自動返回到主界面;報警時間設置為2 s,控制器需要執(zhí)行自動動作而又有人控制的狀態(tài)下會發(fā)出主控提醒;急停架數配置為360架,也就是控制系統(tǒng)支持的最大急停架數;閉鎖架數設置為2架,即控制系統(tǒng)支持的最大閉鎖架數;成組架數設置為5架,即控制系統(tǒng)支持的最大成組架數;遠控架數設置為5架,即控制系統(tǒng)鄰架控制的最遠架數;本架類型設置為基本架、端頭架、過渡架等,默認是基本架;調直目標默認為0,調整范圍為0~1100 mm,即主機發(fā)送給控制器的推移位移量;電源組架數默認3架,即一個電源組的控制器數量。

      4.2 自動補壓參數

      分別設置前柱和后柱補壓開關,起開啟和關閉立柱補壓回路的作用;最小壓力設置為30 bar,低于此壓力不執(zhí)行升柱動作;降柱持續(xù)時間默認值設置為5 s,即手動控制模式下,降柱持續(xù)時間為5 s;動作壓力默認值為240 bar,低于此壓力值并且大于最小壓力值時執(zhí)行升柱動作;目標壓力值默認為280 bar,即補壓需要達到的壓力值,補壓偏差值為±10 bar;補壓動作執(zhí)行時間和兩次補壓動作執(zhí)行間隔時間均為10 s,補壓次數默認3次,即自動補壓過程規(guī)定的補壓最大次數,當一個補壓過程中補壓次數大于此值則認為立柱泄漏等嚴重事故;補壓周期為10 min,啟動自動補壓后一段規(guī)定的時間,若在此時間內補壓不成功,但是次效未超過則認為補壓失??;角度檢測開關默認關閉,底座和頂梁的相對角度偏差默認3°,保證支架處于正常姿態(tài)的調整持續(xù)時間為3 s;具有開啟和關閉自動補壓動作顯示的功能。

      4.3 自然放煤參數

      配置放煤允許和禁止的開關,能夠選擇手動模式還是自動模式,能夠判定在自動啟動方式下,可自動啟動的采煤機區(qū)域和架號,包括起始架號和終止架號;自動放煤啟動方向,即從小號到大號,還是大號到小號或者大小大及小大小,默認模式為由小號至大號;自動放煤的段數默認值為1,輪數默認值為3,配置支架放煤順序模式,如同時放煤或間斷順序放煤,默認狀態(tài)關閉;每一分區(qū)正在放煤的支架與本次這一區(qū)域后續(xù)要放煤的支架間隔的架數默認值為0,設置了選擇間隔放煤開關,默認狀態(tài)關閉,同時放煤口的數量默認為1。

      5 應用效果

      液壓支架電液控制系統(tǒng)應用過程中穩(wěn)定可靠,實現了液壓支架工作狀態(tài)實時監(jiān)測與遠程控制的目標;相較于液壓支架原有控制系統(tǒng),該系統(tǒng)的應用減少了液壓支架監(jiān)測人員2~3名,降低了液壓支架近8%的故障排查時間,節(jié)約了煤炭掘進成本,提高了煤礦井下工作面的安全,預計為煤炭企業(yè)新增經濟效益近100萬/年,取得了很好的應用效果。

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