張 巍
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠低壓蒸汽系統(tǒng)來(lái)源現(xiàn)在主要以下幾個(gè)部分組成:閃速爐余熱鍋爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐、電廠蒸汽、動(dòng)力車間低壓鍋爐房、硫酸余熱鍋爐等,其中閃速爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽經(jīng)動(dòng)力車間透平發(fā)電機(jī)做功后降壓進(jìn)入低壓管網(wǎng)系統(tǒng),低壓鍋爐房鍋爐主要作為備用。因全廠蒸汽管網(wǎng)內(nèi)的壓力受熔煉主工藝生產(chǎn)影響,波動(dòng)較大,當(dāng)熔煉主工藝低負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),廠蒸汽管網(wǎng)[1]內(nèi)壓力降低,外購(gòu)電廠蒸汽滿足生產(chǎn)。
如圖1所示,全廠蒸汽的主要進(jìn)汽點(diǎn)主要由兩路組成。一路為熔煉車間閃速爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐產(chǎn)生的余熱蒸汽,分為一、二系統(tǒng)。一系統(tǒng)余熱蒸汽首先進(jìn)入1#動(dòng)力中心汽輪發(fā)電機(jī)組[2]進(jìn)行發(fā)電降壓后進(jìn)入5#分汽包。5#分汽包蒸汽[3]一路供給一系統(tǒng)干燥機(jī)用汽,另外兩路通過(guò)調(diào)節(jié)閥分別向新材料、亞砷酸分汽包和界內(nèi)13KG管網(wǎng)供汽;5#分汽包為保證蒸汽干燥系統(tǒng)正常運(yùn)行,5#分汽包壓力需維持在1.4MPa以上,由向新材料及亞砷酸分汽包送氣調(diào)節(jié)閥控制,壓力高于1.4MPa時(shí),調(diào)節(jié)閥打開(kāi),低時(shí)關(guān)閉。二系統(tǒng)余熱蒸汽首先進(jìn)入2#動(dòng)力中心汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行發(fā)電降壓后進(jìn)入7#分汽包蒸汽(壓力不低于1.45MPa),7#分汽包又通過(guò)兩路進(jìn)入全廠低壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)使用,一路供給二系統(tǒng)干燥機(jī)使用,剩余蒸汽通過(guò)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入6#分汽包,然后供二系統(tǒng)電解等用汽。
圖1 全廠蒸汽管網(wǎng)簡(jiǎn)圖
全廠低壓蒸汽的另一路為電廠蒸汽,通過(guò)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入4#分汽包,通過(guò)設(shè)定一系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)壓力調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,4#分汽包蒸汽分別進(jìn)入1#、2#分汽包;滿足一系統(tǒng)電解車間等用戶生產(chǎn)用汽。
為了保證蒸汽的充分利用,一、二系統(tǒng)蒸汽由聯(lián)通A、B管兩根聯(lián)通管進(jìn)行聯(lián)通,其中A管由6#分汽包與亞砷酸分汽包和界內(nèi)13KG管網(wǎng)系統(tǒng)連接,B管則直接接至低壓鍋爐房3#分汽包。
熔煉車間有機(jī)氨脫硫裝置為全廠重要環(huán)保設(shè)備,其再生時(shí)對(duì)蒸汽品質(zhì)要求很高,蒸汽量不足引起壓力波動(dòng),嚴(yán)重影響再生效果,造成環(huán)保事故。在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的情況下,有機(jī)氨脫硫[6]裝置的運(yùn)行可靠與否,關(guān)系到工廠的命運(yùn)。為滿足其蒸汽使用,特在4#分汽包上單獨(dú)引出一支蒸汽管道供其使用,而且為滿足其要求,將電廠引入蒸汽壓力設(shè)定為0.8MPa。
隨著氣溫的上升,全廠蒸汽用量逐漸減少,6#分汽包開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥(設(shè)定壓力0.98MPa)動(dòng)作蒸汽排空的現(xiàn)象。通過(guò)這種現(xiàn)象分析,二系統(tǒng)蒸汽壓力上升導(dǎo)致放空閥動(dòng)作,說(shuō)明全廠低壓蒸汽產(chǎn)量已超出使用量,不應(yīng)再出現(xiàn)采購(gòu)電廠蒸汽以做補(bǔ)充。但實(shí)際運(yùn)行中2018年8月份,在6#分汽包放空閥動(dòng)作導(dǎo)致蒸汽排空的同時(shí)外購(gòu)電廠蒸汽量達(dá)到18333t,無(wú)形中生產(chǎn)成本大大提高。如何解決這種一邊蒸汽排空,一邊又支出成本大量采購(gòu)蒸汽的現(xiàn)象,成為生產(chǎn)用汽優(yōu)化的主要方向。
工廠主要蒸汽來(lái)源為熔煉車間、硫酸車間、傾動(dòng)爐車間余熱[4]鍋爐,其中主要由閃速爐、轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐產(chǎn)出受主工藝生產(chǎn)情況影響很大。轉(zhuǎn)爐為間歇性生產(chǎn),當(dāng)雙系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐同時(shí)吹煉時(shí),最高產(chǎn)汽量可達(dá)50t/h,當(dāng)其不吹煉時(shí),則沒(méi)有蒸汽產(chǎn)生。如表1所示,轉(zhuǎn)爐蒸汽產(chǎn)量所占全廠蒸汽產(chǎn)量的比重很大,其間歇性生產(chǎn)對(duì)全廠蒸汽壓力造成很大波動(dòng),蒸汽壓力的波動(dòng)又對(duì)要求蒸汽壓力穩(wěn)定性高的生產(chǎn)用戶造成重大的影響。
表1 蒸汽產(chǎn)出表
全廠和單位用汽情況如表2所示,用表中可以看成出,最大用汽量與最小用汽量相差很大,達(dá)到150t/h。一系統(tǒng)脫硫用汽及一、二系統(tǒng)蒸汽干燥用汽量較為穩(wěn)定,其它用汽單位用汽量波動(dòng)較大,如一系統(tǒng)電解最大用汽量達(dá)到50t/h,最小時(shí)用汽量為0t/h。用汽量的波動(dòng)客觀上加劇了低壓蒸汽壓力波動(dòng)。
表2 蒸汽消耗表
如表1、表2對(duì)比可見(jiàn),一系統(tǒng)平均產(chǎn)汽量為72.5t/h,二系統(tǒng)平均產(chǎn)汽量為63.5t/h,雙系統(tǒng)間蒸汽產(chǎn)量差別并不大,但一系統(tǒng)平均蒸汽消耗量為100.8t/h,二系統(tǒng)平均蒸汽消耗量只有26.75t/h。產(chǎn)汽量與用汽量的巨大差額,勢(shì)必造成雙系統(tǒng)蒸汽壓力的不平衡。
如圖1所示,一、二系統(tǒng)間設(shè)有兩根聯(lián)通管道,下面分別對(duì)兩根聯(lián)通管的情況進(jìn)行分析:
聯(lián)通A管由6#分汽包與亞砷酸分汽包和新材料分汽包相連接,而一系統(tǒng)5#分汽包也在向亞砷酸和新材料分汽供汽,為滿足一系統(tǒng)蒸汽干燥用汽,5#分汽包壓力保持在1.4MPa左右,而6#分汽包壓力達(dá)到0.98MPa放空閥則開(kāi)始動(dòng)作,所以在一般情況下,聯(lián)通A管因壓力差原因,向一系統(tǒng)亞砷酸分汽包和新材料分汽包供汽受到很大影響。
聯(lián)通B管由6#分汽包與鍋爐房3#分汽包連接,3#分汽包與電廠蒸汽通過(guò)1#、2#分汽包相連。上文曾提到為熔煉車間有機(jī)氨脫硫再生用蒸汽壓力,電廠蒸汽壓力低于0.8MPa則向廠內(nèi)供汽,所以,3#分汽包正常保持壓力在0.8MPa左右。而聯(lián)通B管總長(zhǎng)度達(dá)到1830m,彎頭很多,壓力損失較大。綜上所述聯(lián)通B管向一系統(tǒng)供汽同樣受到很大影響。
廠里主要低壓蒸汽[5]用戶所需要的壓力等級(jí)并不相同,其分布及壓力要求如表3所示,主要可分為三個(gè)等級(jí),其中一、二系統(tǒng)干燥機(jī)所用蒸汽壓力等級(jí)最高為1.2~1.4MPa,冬季、夏季沒(méi)有影響;熔煉脫硫及制氧車間用汽壓力為0.8~0.9MPa,也不受季節(jié)變化影響;電解車間及新材料車間因受生產(chǎn)工藝影響,冬季與夏季用汽變化很大,冬季時(shí)要求為0.8~0.9MPa,夏季則降為0.5~0.6MPa。冬季時(shí),除干燥機(jī)外各車間用汽要求壓力等級(jí)相當(dāng),而夏季時(shí),主要用汽單位之一電解車間,所需蒸汽壓力下降較大,但為了滿足高壓力用戶的要求,全廠低壓蒸汽管網(wǎng)仍需保持在0.8MPa以上。這也是造成6#分汽包放空閥動(dòng)作導(dǎo)致大量蒸汽排空,而仍要大量采購(gòu)電廠蒸汽在原因之一。
表3 用戶分配表
綜合上述分析可以看出,蒸汽產(chǎn)量的間歇性造成壓力產(chǎn)生極大的波動(dòng),而雙系統(tǒng)用汽量的不平衡及各用汽單位所需蒸汽壓力等級(jí)及季節(jié)性偏差,是造成位于二系統(tǒng)的6#分汽包因壓力高放空閥頻繁動(dòng)作,而位于一系統(tǒng)的電廠蒸汽還在采購(gòu)的主要原因。
如圖2所示,在5#分汽包出口接一根DN250管道至一系統(tǒng)脫硫系統(tǒng),脫硫所需要蒸汽直接由5#分汽包提供,壓力較4#分汽包壓力更高且穩(wěn)定,蒸汽品質(zhì)能夠得到更好的保證,同時(shí),由于增加一路汽源,用汽安全性得到了保障,避免因蒸汽導(dǎo)致環(huán)保事故的發(fā)生。
圖2 優(yōu)化后簡(jiǎn)圖
脫硫用汽滿足后,因制氧車間用汽目前主要連接在聯(lián)通A管上,不受電廠引入蒸汽影響,夏季可根據(jù)電解車間用汽要求,將電廠引入蒸汽壓力下調(diào)到0.6MPa,大大減少低壓蒸汽的采購(gòu)量,降低生產(chǎn)成本。3#分汽包壓力降低后,與6#分汽包壓力差變大,聯(lián)通B管能更好的將二系統(tǒng)產(chǎn)生的多余蒸汽向一系統(tǒng)補(bǔ)充。同時(shí),由于5#分汽包蒸汽部分被熔煉車間脫硫使用,客觀上造成亞砷酸和新材料分汽包壓力降低,聯(lián)通A管流動(dòng)性得到改善。雙系統(tǒng)蒸汽壓力更加趨于平衡。避免6#分汽包在夏季時(shí)放空閥頻繁動(dòng)作,杜絕蒸汽的浪費(fèi)。
系統(tǒng)優(yōu)化后,一系統(tǒng)熔煉車間脫硫用蒸汽多增加一路備用管道,用汽安全性得到了有效保障,沒(méi)有再次出現(xiàn)過(guò)因蒸汽壓力低問(wèn)題引起的脫硫效果下降情況。二系統(tǒng)低壓蒸汽排空現(xiàn)象大大減少后,2019年8月份外購(gòu)蒸汽量只有7347t,較比上一年度的18333t,減少10986t。按采購(gòu)蒸汽價(jià)格175元/t計(jì)算,每個(gè)月約節(jié)約成本192萬(wàn)元,按三個(gè)月高溫季節(jié)計(jì)算,每年約能節(jié)約成本576萬(wàn)元,其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。