孔令亮,李 丹,周 凱
(江蘇新宏大集團(tuán)有限公司,江蘇興化225721)
煙氣脫硫的方法有很多種,一般分為濕法和干法,其中濕法脫硫技術(shù)的應(yīng)用約占整個(gè)工業(yè)化脫硫裝置的85%,而石灰石-石膏法約占濕法脫硫的80%,在當(dāng)今脫硫技術(shù)中占主導(dǎo)地位,但存在脫硫塔容易結(jié)垢甚至堵塞的弊端。與石灰石-石膏法相比,鈉堿法脫硫技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):大大減少結(jié)垢現(xiàn)象;鈉基清液吸收SO2速率快,可用較小的液氣比達(dá)到較高的脫硫效率;具有吸收其他酸性氣體(如HCl,HF,HBr)的良好性能;可以對(duì)脫硫液進(jìn)行再生利用,生成亞硫酸鈉產(chǎn)品[1]。因此,鈉堿法廣泛應(yīng)用于中、小型的脫硫裝置中,如循環(huán)流化床鍋爐、余熱鍋爐、催化裂化及硫酸工業(yè)的煙氣治理項(xiàng)目。然而,隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,對(duì)脫硫裝置外排煙氣中SO2濃度、硫酸霧濃度和顆粒物含量的要求越發(fā)嚴(yán)格,許多鈉堿法脫硫裝置無(wú)法滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。
江蘇新宏大集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱新宏大集團(tuán))通過(guò)不斷地研究探索,成功開(kāi)發(fā)出超凈排放的鈉堿法脫硫除霧除塵一體化工藝,并在上海某石化公司煙氣脫硫裝置成功應(yīng)用。
上海某石化公司尾氣治理原采用單塔鈉堿法脫硫工藝,尾氣進(jìn)入洗滌吸收塔內(nèi),經(jīng)過(guò)2級(jí)噴淋洗滌后,再經(jīng)過(guò)折流板除霧段除霧,最后經(jīng)煙囪排入大氣。原脫硫塔結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。
圖1 原脫硫塔結(jié)構(gòu)示意
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中該裝置的尾氣排放超標(biāo),分析其原因主要有以下幾點(diǎn):
1)折流板除霧段除霧效果差,折流板除霧段只對(duì)直徑大于等于15 μm的霧沫起作用,而對(duì)于直徑小于15 μm的霧沫除霧效率只有40%~50%,所以大量的硫酸鹽及硫酸霧無(wú)法被捕集排出塔外,造成尾氣排放超標(biāo)。
2)飽和水蒸氣是尾氣的主要組成部分,大量的有害物質(zhì)溶解于飽和水蒸氣內(nèi)而被夾帶到塔外,降溫后又析出為固體物,使得煙囪有拖尾現(xiàn)象。
3)大量的反應(yīng)后料漿顆粒被氣體帶出,不僅堵塞折流板除霧段,還使得顆粒物隨煙氣排出煙囪。
針對(duì)原有脫硫裝置存在的問(wèn)題,新宏大集團(tuán)采取針對(duì)性措施進(jìn)行改造。將原脫硫裝置塔體從大小頭處切除,上端重新增加1段塔體。在原噴淋液上方增加2層屋脊式折流板除霧段,用于除去煙氣中攜帶的部分顆粒物,降低料漿顆粒被攜帶到下游而出現(xiàn)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。在折流板除霧段上面設(shè)置1層疏松纖維除霧段,疏松纖維除霧段對(duì)于直徑大于等于3 μm的霧沫除霧效率達(dá)到100%,對(duì)直徑小于3 μm的霧沫除霧效率達(dá)到80%~99%,可以大大降低尾氣中酸沫的含量。在疏松纖維除霧段上面,增加1層阻水層折流板除霧段,以有效阻止氣體帶出沖洗時(shí)產(chǎn)生的水霧。
改造后脫硫塔結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖2。
圖2 改造脫硫塔結(jié)構(gòu)示意
氣體經(jīng)過(guò)2道洗滌液進(jìn)一步洗滌,洗滌液的溫度比氣體溫度約低10 ℃。氣體經(jīng)過(guò)再次洗滌和降溫有2個(gè)作用:①低溫洗滌液對(duì)飽和水蒸氣的降溫作用,一般可使氣體溫度降低8~10 ℃,從而降低了氣體中的含水率;②大量細(xì)小顆粒物進(jìn)入冷凝水而被捕集,氣體溫度更接近于大氣溫度,可明顯改善煙囪的白煙視覺(jué)污染。
經(jīng)過(guò)洗滌的煙氣再通過(guò)2層折流板除霧段進(jìn)行除霧,定期對(duì)折流板除霧段進(jìn)行沖洗,以保持折流板除霧段的除霧能力。為了正??煽渴褂?,疏松纖維除霧段也需定期進(jìn)行沖洗再生。
該脫硫裝置于2020年3月開(kāi)始改造,2020年5月投產(chǎn)。使用1年時(shí)間來(lái),該裝置運(yùn)行平穩(wěn),改造效果明顯,各項(xiàng)指標(biāo)都有改善。經(jīng)第三方檢測(cè),煙囪出口硫酸霧 (ρ)≤ 15 mg/m3,顆粒物 (ρ)≤ 8 mg/m3,達(dá)到了超凈排放要求。改造前后裝置運(yùn)行指標(biāo)見(jiàn)表1。
生產(chǎn)實(shí)踐表明,該套超凈排放鈉堿法脫硫裝置具有以下特點(diǎn):①分離效率高,直徑大于1 μm的霧滴和塵的去除率不低于95%;②除霧除塵器段壓降低于350 Pa;③沖洗除霧器的工藝水最終作為脫硫塔底的補(bǔ)充水,并且在煙氣降溫過(guò)程將煙氣中大量飽和水冷凝為液態(tài)水,作為涼水塔的補(bǔ)充水;④使用壽命長(zhǎng),中途不需要檢修,維護(hù)成本低。
上海某公司鈉堿法脫硫裝置經(jīng)過(guò)改造,基本滿足了尾氣超低排放的要求。經(jīng)過(guò)1年的生產(chǎn)實(shí)踐,脫硫裝置壓降未有明顯上升,一直運(yùn)行平穩(wěn)可靠,證明對(duì)鈉堿法脫硫裝置的改造是成功的。