武 揚(yáng),毛中正,王曉峰,朱喜恒
(北京奔馳汽車有限公司,北京 100176)
某混動車型作為公司產(chǎn)品線的重要組成部分,整體生產(chǎn)線規(guī)劃以手動工位為主,其中螺柱焊工位從項(xiàng)目初期開始進(jìn)行深度探討,在不增加建設(shè)成本的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)自動生產(chǎn)的可能性。從整體規(guī)劃、工裝設(shè)計(jì)開始,技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)諸多潛在問題并提出相應(yīng)的解決方案。進(jìn)入自主實(shí)施階段后,圍繞設(shè)備機(jī)械安裝、電氣接線、利舊設(shè)備維保、編程調(diào)試及焊點(diǎn)優(yōu)化等5 個方面開展工作。
技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)在保證序列化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,利用生產(chǎn)間隙和周末加班時(shí)間完成了所有相關(guān)工作。在項(xiàng)目期間攻克了諸多難題,并且提出了一系列具有建設(shè)性的方案。其中包括:對利舊設(shè)備進(jìn)行深度保養(yǎng),保證設(shè)備質(zhì)量和使用壽命;結(jié)合離線仿真梳理28 個機(jī)器人干涉區(qū),減少機(jī)器人等待并提高產(chǎn)能;使用Ghost 方式進(jìn)行機(jī)器人干涉區(qū)驗(yàn)證并提高工作效率;對多達(dá)160個螺柱焊點(diǎn)進(jìn)行編程調(diào)試以及參數(shù)設(shè)置等。
根據(jù)設(shè)備需求,從已經(jīng)停產(chǎn)4 年(服役10 年)的生產(chǎn)線中選取并拆卸5 套機(jī)器人、8 把螺柱焊槍、6 臺機(jī)器人控制柜、6 臺螺柱焊控制柜、8 套送料器和2 套配電柜。每臺機(jī)器人涉及6 根線纜,每臺螺柱焊控制柜涉及11 根線纜。由于設(shè)備老舊,線纜繁多,須對拆卸的設(shè)備進(jìn)行深度整理、整頓、清掃、清潔及維保。技術(shù)維護(hù)創(chuàng)新工作室技師團(tuán)隊(duì)運(yùn)用自身技能和經(jīng)驗(yàn),逐個對焊槍、機(jī)器人、控制柜及相關(guān)線纜進(jìn)行檢查測試和維保,最終整理出所需的全部硬件設(shè)備。
該螺柱焊工位采用轉(zhuǎn)臺帶動車身底板進(jìn)行正反面焊接,為了節(jié)省成本,轉(zhuǎn)臺的驅(qū)動方式由氣缸推動齒條帶動齒輪旋轉(zhuǎn),其核心機(jī)構(gòu)如圖1 所示。在整個安裝過程中,最突出的問題是轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)過程十分不平滑,在旋轉(zhuǎn)過90°后會快速擺動,產(chǎn)生很大的沖擊,初步判斷為輸出力不夠所致。
通過調(diào)整氣缸節(jié)流閥可以降低轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度,但會影響節(jié)拍。結(jié)合目前使用的氣缸型號(DSBC_125_200_PPVA_N3)進(jìn)行分析,由氣缸樣本說明可知,氣缸0.6 MPa(6 bar)最大拉力為6881 N,現(xiàn)場氣壓為0.5 MPa(5 bar),可知?dú)飧琢?881×5/6=5734 N;齒輪分度圓半徑(扭矩力臂)為68.5 mm,如圖1 所示,由此可得,目前轉(zhuǎn)動力矩=5734×68.5=392 779 N·mm;轉(zhuǎn)轂活動部分稱重為1400 kg,因此,轉(zhuǎn)臺重心離轉(zhuǎn)軸允許的最大距離為:392 779/14 000=28 mm,得出翻轉(zhuǎn)動力不夠的主要原因是當(dāng)前轉(zhuǎn)臺重心趨于允許的最大距離所致。
圖1 轉(zhuǎn)臺傳動機(jī)
解決措施:①通過增加7塊配重塊,將重心調(diào)整到轉(zhuǎn)軸位置,如圖2 所示;②通過選用負(fù)載更大的緩沖器對末段旋轉(zhuǎn)進(jìn)行緩沖。改造前緩沖器雙側(cè)最高有效重量為1680 kg,此數(shù)值與轉(zhuǎn)轂重量基本一致,故選用有效載荷更大的MC3350M-4 型緩沖器(雙側(cè)有效重量5660 kg),改造后,轉(zhuǎn)轂轉(zhuǎn)動速度穩(wěn)定且沖擊載荷明顯下降。
圖2 增加配重
利舊的ABB 機(jī)器人及控制柜已沒有圖紙可尋,因此必須選擇逆向開發(fā)方式,先摸查電路走向,然后通過現(xiàn)場校點(diǎn)繪制圖紙,最后進(jìn)行電氣規(guī)劃及安裝。具體包括3 項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容:
(1)控制柜內(nèi)沒有PLC 及交換機(jī)位置,因此需要判斷舊控制柜內(nèi)端子及斷路器設(shè)備的必要性,去除在此項(xiàng)目中用不到部分,以便為PLC 及交換機(jī)的安裝提供位置。
(2)利舊的遠(yuǎn)程模塊與現(xiàn)場需要的模塊不匹配,并且有部分模塊損壞,根據(jù)需要更換部分安裝模塊及安裝底板。
(3)機(jī)器人安裝部分是通過硬接線實(shí)現(xiàn),由于圖紙不完整,需要通過多用表測量判定,找到需要的安裝接線。
作為本項(xiàng)目焊接執(zhí)行設(shè)備的核心螺柱焊,總計(jì)需要利舊4套螺柱焊設(shè)備,包括焊控柜、送料器、管線包和焊槍。螺柱焊系統(tǒng)主要工作:①螺柱焊系統(tǒng)硬件安裝;②螺柱焊工藝包研究及調(diào)用;③機(jī)器人干涉區(qū)劃分;④焊點(diǎn)軌跡調(diào)整;⑤工藝參數(shù)設(shè)置;⑥機(jī)器人與螺柱焊控制柜I/O 配置;⑦三坐標(biāo)優(yōu)化。
首先遇到的難點(diǎn)是利舊的機(jī)器人并非全部是螺柱焊機(jī)器人,在沒有任何標(biāo)準(zhǔn)可以參考的情況下,如何使所有機(jī)器人都能配套使用螺柱焊系統(tǒng)成為問題。通過研究發(fā)現(xiàn),可選取一臺螺柱焊機(jī)器人,對其系統(tǒng)進(jìn)行鏡像,然后將該鏡像還原至其他3 臺機(jī)器人。如此,所有機(jī)器人均可使用螺柱焊系統(tǒng),避免了單獨(dú)配置等工作,提高了效率。
在對螺柱焊進(jìn)行硬件配置后,如何在機(jī)器人程序中調(diào)用焊點(diǎn),并且獲得相關(guān)的焊接參數(shù)成為亟待解決的又一個難題。通過研究發(fā)現(xiàn),如果需要調(diào)用螺柱焊控柜中的焊點(diǎn),必須要在機(jī)器人程序起始處提前聲明,并且標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用7 位焊點(diǎn)號,因此在聲明中必須要有一個分隔符將其區(qū)分開來。焊點(diǎn)聲明后,在后續(xù)焊接程序中可以直接調(diào)用。
本項(xiàng)目4 臺機(jī)器人共計(jì)需要焊接160 個螺柱焊焊點(diǎn)。在調(diào)試中發(fā)現(xiàn),4 臺機(jī)器人同時(shí)焊接,合理劃分干涉區(qū),避免機(jī)器人工作中碰撞,同時(shí)最大程度地提高節(jié)拍成為問題。通過分析機(jī)器人仿真視頻,對機(jī)器人兩兩進(jìn)行判斷,提前在線下對機(jī)器人干涉區(qū)進(jìn)行規(guī)劃和區(qū)分,如圖3 所示,最后將干涉區(qū)導(dǎo)入在線機(jī)器人程序進(jìn)行驗(yàn)證。本項(xiàng)目一共添加了28 個干涉區(qū),并且在調(diào)試過程中沒有碰撞現(xiàn)象發(fā)生。
圖3 機(jī)器人干涉區(qū)離線仿真分析
技術(shù)維護(hù)工程師在保證MRA 焊裝線體正常運(yùn)營的前提下,獨(dú)立完成了所有螺柱焊系統(tǒng)的安裝和調(diào)試,沒有借助外部資源和力量。與此同時(shí),還研究開發(fā)出了ghost 模式,用于機(jī)器人軌跡優(yōu)化和干涉區(qū)分析。
除硬件安裝工作外,不同時(shí)代設(shè)備差異性導(dǎo)致的電氣安全系統(tǒng)兼容匹配問題成為了很大難點(diǎn)。
該項(xiàng)目包含4 個機(jī)器人,2 個閥島、3 個ET200S 遠(yuǎn)程模塊、1 個安全門鎖和1 個照相機(jī)等系統(tǒng)備件組成,總共500 多個I/O點(diǎn)。離線編程、在線調(diào)試及支持ETPT 生產(chǎn)投入600 人時(shí)。
已停產(chǎn)生產(chǎn)線的ABB 機(jī)器人使用的通信方式是PROFIBUS,而現(xiàn)場使用的閥島以及網(wǎng)絡(luò)模塊都是PROFINET,這就要求硬件組態(tài)需要分成兩條支路,一條支路是PROFIBUS協(xié)議,另一條支路是PROFINET,分別連接PLC 與機(jī)器人及其下屬設(shè)備和PLC 與上位機(jī),如圖4 所示。
圖4 PLC 硬件組態(tài)
在該自動島使用的Integra4 標(biāo)準(zhǔn)中,PLC 與從站的通信方式都是PROFINTE 格式。PROFINTE 的優(yōu)勢是通信速率快且可以做成星型連接,兩個從站之間影響較小。但是利舊的ABB 機(jī)器人是10 多年前的產(chǎn)品,它們的通信模塊是基于PROFIBUS,雖然可以更換成PROFINET,但整個項(xiàng)目大概需要增加5 萬元的成本。經(jīng)過研究決定,采用在同一個項(xiàng)目下做兩種通信方式的辦法解決這類問題,這在其他項(xiàng)目很常見,但是對Integra 標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)很大。
每一代的Integra 標(biāo)準(zhǔn)所選取的硬件,特別是網(wǎng)絡(luò)組態(tài)設(shè)備都是唯一的,并且對這個唯一類型的產(chǎn)品開發(fā)了標(biāo)準(zhǔn)功能塊,德國工程師通過我們的反饋不斷完善這些功能塊。但是這種利舊項(xiàng)目建于多種Integra 標(biāo)準(zhǔn)之間,德國方面也無法提供支持,只能自己研究測試。
機(jī)器人程序編寫涉及控制字及狀態(tài)字梳理、安全程序編寫、急停測試、安全門測試等工作,由于機(jī)器人不是Integra4 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人,沒有現(xiàn)成的例子參考,安全門鎖用的是Integra5 標(biāo)準(zhǔn)的安全門鎖,也是通過多次測試才能正確配置及工作。
同機(jī)器人一樣,氣缸的HMI 顯示也是通過戴姆勒標(biāo)準(zhǔn)DB塊實(shí)現(xiàn),用標(biāo)準(zhǔn)DB 塊導(dǎo)出AWL 文件,生成樹形結(jié)構(gòu),并用MOV 軟件編輯手動操作畫面,如圖5 所示。
圖5 HMI 操作界面
混動車型裝焊車間螺柱焊自動島項(xiàng)目作,最終實(shí)現(xiàn)了將人工工位轉(zhuǎn)換為自動生產(chǎn)線,作為一個集機(jī)器人、焊接設(shè)備、PLC及周邊附屬設(shè)備一體的系統(tǒng)化利舊項(xiàng)目,充分體現(xiàn)了柔性化在智能制造工廠的應(yīng)用。同時(shí)為公司節(jié)省了設(shè)備投資、調(diào)試費(fèi)用,以及減少生產(chǎn)線操作人員6 人,實(shí)現(xiàn)了降本增效。