郭建軍
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467000)
鍋爐給水泵是西安泵閥總廠有限公司生產(chǎn)的DMT 系列的多級分段式臥式離心泵,是河南神馬尼龍化工公司5 萬噸神馬己二酸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目硝酸工序(1#硝酸裝置)的重要?jiǎng)釉O(shè)備,是為氣液分離器建立液位,確保裝置連續(xù)生產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行的重要生產(chǎn)設(shè)備。
鍋爐給水泵是為氣液分離器建立液位并間接為廢熱鍋爐輸送介質(zhì)的重要?jiǎng)釉O(shè)備,是西安泵閥總廠有限公司生產(chǎn)的。兩臺(tái)泵一開一備,由于生產(chǎn)原因,P101A 泵所在裝置于2020 年6月28 日計(jì)劃停車。根據(jù)A 泵在裝置運(yùn)行階段的高振動(dòng)及機(jī)封頻繁泄漏等綜合情況,該泵于2020 年7 月20 日發(fā)回原廠大修,8 月初大修完畢后發(fā)回,分廠組織檢修人員進(jìn)行整泵安裝就位、電機(jī)對中找正。由于裝置在停車期間“四合一機(jī)組”進(jìn)行過局部檢修,為檢驗(yàn)機(jī)組檢修的效果及確保裝置正常開車后能夠穩(wěn)定運(yùn)行,9 月初擬對該機(jī)組加負(fù)荷試運(yùn)行。“四合一機(jī)組”是由軸流壓縮機(jī)、氧化氮壓縮機(jī)、尾氣透平機(jī)、蒸汽透平機(jī)組成并通過變速箱串聯(lián)而成,整個(gè)機(jī)組是由蒸汽透平機(jī)作為原動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),蒸汽透平機(jī)所需的新鮮蒸汽由冷卻高溫工藝氣體的廢熱鍋爐供給。
DMT 系列的多級臥式離心泵定子部分主要由軸承箱體甲、吸入段、中段、前導(dǎo)葉、前末級導(dǎo)葉、吐出段、后導(dǎo)葉、后末級導(dǎo)葉、二級吸入段、軸承箱體乙和拉緊螺栓等組成;轉(zhuǎn)子部分主要由軸、中間套及對稱分布在軸上的葉輪和軸套等組成;轉(zhuǎn)子兩端由滾動(dòng)軸承支撐,且非驅(qū)動(dòng)端的軸承箱體甲內(nèi)安裝兩套角接觸軸承(主要平衡殘余軸向力,避免泵在啟動(dòng)、停車或工況變化時(shí)的轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)與定子接觸、咬磨),軸承箱體乙內(nèi)安裝滾柱軸承;有自入口端引向二級吸入段消除軸向力的平衡管,泵軸端密封采用機(jī)械密封。
1#稀硝酸裝置計(jì)劃停車期間,電氣廠根據(jù)檢修計(jì)劃對P101A泵電機(jī)進(jìn)行了檢修,分廠結(jié)合“四合一機(jī)組”檢修工作結(jié)束后安排統(tǒng)一試車。在試車過程中發(fā)現(xiàn),P101A 泵的電流較高且泵出口壓力低,經(jīng)過電氣人員多次調(diào)試,泵的出口壓力正常,主要出口調(diào)節(jié)閥開度增大后,電流明顯增大。9 月11 日在試泵過程中,當(dāng)調(diào)節(jié)閥開度增大時(shí),電流偏大現(xiàn)象(額定電流161.7 A)(表1)。
表1 第一次試車過程中P101A 泵的運(yùn)行數(shù)據(jù)
9 月17 日,分廠再次與電氣溝通,為盡可能達(dá)到生產(chǎn)工況的條件,消除介質(zhì)密度對電流的影響,對鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱,使汽包壓力達(dá)到3.0 MPa 左右,19 日再次對P101A 泵進(jìn)行試車。
表2 第二次試車過程中P101A 泵的運(yùn)行數(shù)據(jù)
從試車結(jié)果來看,仍然存在調(diào)節(jié)閥開度增大,電流超高現(xiàn)象(調(diào)節(jié)閥60%、電流187 A)。
針對該泵在裝置停車前運(yùn)行正常,在大修后機(jī)組準(zhǔn)備試運(yùn)行時(shí),該泵在啟泵正常操作時(shí),卻出現(xiàn)配套電動(dòng)機(jī)電流超過額定電流這一異常狀況,經(jīng)過分析認(rèn)為是由以下9 個(gè)原因造成的。
當(dāng)轉(zhuǎn)子葉輪平衡鼓磨損嚴(yán)重時(shí),水泵軸向吸水側(cè)移動(dòng),結(jié)果使水泵聯(lián)軸器與電機(jī)聯(lián)軸器發(fā)生頂撞,嚴(yán)重時(shí)把軸向力傳給電機(jī),增加電機(jī)負(fù)荷,電流增大。該泵于7 月份已返廠解體大修,葉輪平衡鼓已全面測量檢查、處理,故不存在軸向力破壞,同時(shí)檢查聯(lián)軸器之間的間隙,間隙值大于泵軸的串量,排除聯(lián)軸器間隙過小引起的電流過載。
在填裝填料時(shí),填料壓蓋壓得過緊會(huì)使填料與泵軸套磨擦力加大,增加電機(jī)負(fù)荷,電流增大。所以在填裝填料時(shí),要適當(dāng)調(diào)整好填料壓蓋的壓緊力,以減輕填料的壓緊程度,而該泵的泵軸密封采用的機(jī)械密封。
離心泵的揚(yáng)程富余太多,在設(shè)計(jì)流量、揚(yáng)程以外狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)如果在選型時(shí)參數(shù)不正確,使水泵的揚(yáng)程富余太多,致使水泵的工況點(diǎn)右移,流量增大,使電機(jī)負(fù)荷過大,超過電機(jī)的額定電流。解決的辦法應(yīng)調(diào)節(jié)水泵的揚(yáng)程,減少水泵的富余揚(yáng)程。這就要通過詳細(xì)的計(jì)算,在合理留有余量后去掉多余揚(yáng)程,其方法是切割葉輪外徑。但離心泵自2012 年項(xiàng)目投產(chǎn)使用以來,一直未出現(xiàn)過此種情況,該問題給予排除。
出于經(jīng)濟(jì)成本考慮,該泵配置電動(dòng)機(jī)原始選型功率富余量不多,不能滿足該泵運(yùn)行需求。但該泵自2012 年項(xiàng)目投產(chǎn)使用以來,原配置電機(jī)一直未出現(xiàn)過此種情況,同時(shí)該泵及電機(jī)一并返廠做性能測試,均未出現(xiàn)電流過載現(xiàn)象。
上游管線設(shè)備的脫落的螺栓等異物通過進(jìn)口管道進(jìn)入泵體內(nèi)或葉輪,出現(xiàn)轉(zhuǎn)子部件與定子部件的接觸卡滯,使泵的運(yùn)行載荷增大,電機(jī)負(fù)荷過大,超過電機(jī)的額定電流。通過拆卸上游的入口管道及過濾網(wǎng)的拆卸檢查,過濾網(wǎng)完好、入口管道未見任何異物,排除了進(jìn)口管道異物對電機(jī)電流超額定電流的影響。
泵軸彎曲或轉(zhuǎn)子各部徑向跳動(dòng)過大,致使回轉(zhuǎn)體與殼體接觸,泵軸旋轉(zhuǎn)過程中,泵軸或其軸套與導(dǎo)葉套磨擦,葉輪與密封環(huán)磨擦,造成運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷過大,電機(jī)電流增加。該泵于7 月份已經(jīng)返廠解體大修,更換泵軸后并與葉輪組裝,進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),同時(shí)附送的有泵軸轉(zhuǎn)子的徑向跳動(dòng)檢測報(bào)告和動(dòng)平衡試驗(yàn)報(bào)告,排除了泵軸彎曲或轉(zhuǎn)子各部徑向跳動(dòng)過大對電機(jī)電流超額定電流的影響。
多級離心泵各級葉輪間距不均,結(jié)果使個(gè)別葉輪與中段或密封環(huán)磨擦,使電機(jī)負(fù)荷增大,超過電機(jī)的額定電流。在水泵返廠檢修時(shí)和正式組裝前,廠家已把葉輪和軸進(jìn)行一次預(yù)裝配,檢查和調(diào)整過其間距,且間距值在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),確保裝配質(zhì)量無問題,且隨機(jī)附有出廠檢修報(bào)告和質(zhì)量證明文件。
多級離心泵對中不好、地腳螺栓松動(dòng)、基礎(chǔ)開裂變形或下陷等都會(huì)引起振動(dòng),使轉(zhuǎn)子與定子接觸磨損阻力太大而引起電動(dòng)機(jī)負(fù)荷增大,超過電機(jī)的額定電流。通過對中找正復(fù)查、地腳螺栓情況檢查和泵及電機(jī)基礎(chǔ)排查等,均在正常范圍內(nèi),同時(shí)在泵運(yùn)行時(shí)運(yùn)用測振儀通過測量各個(gè)點(diǎn)的振動(dòng)情況,也在標(biāo)準(zhǔn)界定的范圍內(nèi),排除了振動(dòng)過大引起的電機(jī)超電流現(xiàn)象。
泵返廠大修后更換的新密封環(huán),與葉輪口環(huán)間隙過小,而使阻力增大,電流增加。通過手動(dòng)盤車檢查,泵轉(zhuǎn)動(dòng)正常。泵解體后測量各口環(huán)間隙,在不同角度分別測量體口環(huán)(中段、吸入段和導(dǎo)葉)及葉輪口環(huán)的直徑,然后計(jì)算口環(huán)間隙(表3)。
表3 兩組口環(huán)測量的數(shù)據(jù)mm
口環(huán)間隙=體口環(huán)最大內(nèi)徑-葉輪口環(huán)最小外徑,所以第二級口環(huán)間隙和第五級口環(huán)間隙均為99.96-99.16=0.80 mm。
由表4 可知,口環(huán)最小間隙完全符合,排除泵轉(zhuǎn)子內(nèi)部密封間隙過小而使電流增大。
表4 口環(huán)間隙的具體尺寸mm
通過采取上述措施排查而問題仍得不到解決,與西安泵閥總廠有限公司相關(guān)人員溝通后,該泵二次發(fā)回廠家進(jìn)行性能試驗(yàn)檢測。用戶自帶電機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示泵額定點(diǎn)運(yùn)行時(shí)功率均滿負(fù)荷運(yùn)行,容易使電機(jī)超電流。通過對平衡管安裝節(jié)流孔板(孔板內(nèi)徑4 mm)、減小回流,提高揚(yáng)程和效率,進(jìn)而降低功率和電流(平衡管結(jié)構(gòu)的改變不會(huì)影響或破壞該泵的運(yùn)行狀態(tài))。加裝節(jié)流孔板后試驗(yàn)(該泵額定流量27 m3/h、電機(jī)功率90 kW)數(shù)據(jù)見表5。
表5 加裝節(jié)流孔板后P101A 泵的運(yùn)行數(shù)據(jù)
2020 年12 月14 日,該裝置進(jìn)行開車,崗位人員按照操作規(guī)程及該泵的啟運(yùn)步驟進(jìn)行操作,同時(shí)崗位和主控加強(qiáng)聯(lián)系,密切關(guān)注電流變化,電流均在額定電流以下。目前裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,該泵運(yùn)行平穩(wěn),電流在136 A 左右。