牟宜華,徐小林,趙忠興
(1.重慶衡山機(jī)械有限責(zé)任公司,重慶 404100;2.沈陽(yáng)理工大學(xué),遼寧沈陽(yáng) 110168)
鋁合金中夾雜物的存在對(duì)鋁合金鑄件的鑄造性能和力學(xué)性能影響較大[1,2],在鋁合金熔煉過(guò)程中,夾雜物與氫含量有著密切的關(guān)系,夾雜含量大將會(huì)增加鋁液的含氫量[3,4],降低鑄件的使用性能和使用壽命。在鋁合金鑄件的生產(chǎn)中,去除鋁液中的夾雜是獲得優(yōu)質(zhì)鑄件的重要手段,國(guó)內(nèi)外的很多學(xué)者研究多種除雜劑[5-8],對(duì)鋁合金液中夾雜具有較明顯的去除效果,鑒于此,為了提高鋁液的凈化效果,我們研發(fā)了SG1 型除雜劑,進(jìn)行了試驗(yàn)研究,取得了較好的使用效果。
試驗(yàn)材料采用ZL105A 合金,除雜劑選用自配的除雜劑SG1 號(hào),除雜劑加入量0.5%~1.5%,加入溫度670~690℃,除雜劑的加入方式采用手工方式和機(jī)械方式兩種,手工加入方式是用鐘罩將除雜劑壓入到坩堝底部,用手工攪拌直至除雜劑反應(yīng)完畢;機(jī)械方式加入是采用除雜機(jī),在攪拌棒高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下(600 r/min~800r/min),攪拌吹頭將鋁液中心攪出一個(gè)旋渦,由送料裝置將除雜劑在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)均勻加入。
試驗(yàn)方法如下:
(1)手工加入除雜劑+氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉15min,測(cè)試鋁液減壓試樣密度和力學(xué)性能。
(2)機(jī)械加入除雜劑+氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉15min,測(cè)試鋁液減壓試樣密度和力學(xué)性能。
(3)機(jī)械加入除雜劑+氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉15min,不同清渣劑加入量對(duì)減壓試樣密度和力學(xué)性能的影響。
(4)除雜劑加入方式對(duì)鎂、鍶含量的影響。
采用沈陽(yáng)理工大學(xué)研制的SGJ-I 型鋁合金液精煉效果檢測(cè)儀測(cè)試鋁液減壓試樣密度,用于評(píng)價(jià)鋁液含氣量。
采用手工方式加入除雜劑,操作人員的操作方法對(duì)除雜劑的效果影響較大。在手工加入方式中,除雜劑與鋁合金液的混合狀態(tài)并不理想,而采用機(jī)械加入除雜劑,在吹頭的高速旋轉(zhuǎn)下,除雜劑能與鋁合金液較好的混合,增加了除雜劑與鋁合金液的接觸面積,提高了除雜劑與鋁合金液中夾雜的碰撞概率,將其捕獲帶出到液體表面,減少了液體內(nèi)的微小夾雜,起到了更好的除雜效果,從而提高了合金的力學(xué)性能。除雜劑的加入量1%,與后續(xù)的氬氣精煉結(jié)合,對(duì)合金的含氣量和力學(xué)性能的影響如表1 所示。
采用機(jī)械加入除雜劑+氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉15min 工藝,除雜劑的加入量分別為0.5%、1%、1.5%,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2 所示。
表2 除雜劑加入量對(duì)含氣量和力學(xué)性能的影響
由表2 的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,除雜劑加入量由0.5%增加到1%,減壓試樣的密度增加,力學(xué)性能增加,但在由1%增加到1.5%,減壓試樣的密度和力學(xué)性能不再增加。從理論上分析,除雜劑加入量的增加應(yīng)該使鋁合金液中的夾雜有更多的機(jī)會(huì)與除雜劑接觸,從而降低鋁液中的夾雜數(shù)量。在除雜劑加入量由0.5%增加到1%時(shí),這種傾向較為明顯,減壓試樣的密度及力學(xué)性能均得到提高。但除雜劑加入量在由1%增加到1.5%,這種增加的傾向消失了,減壓試樣的密度值和拉伸強(qiáng)度還有微小的下降。從清渣試驗(yàn)操作的過(guò)程分析,坩堝直徑固定后,隨著加入量的增加,除雜劑加入到鋁液表面后分散狀態(tài)開始變差,出現(xiàn)了團(tuán)聚的現(xiàn)象,反而降低了除雜效果。
由此可見,對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)中固定的熔化爐,在坩堝尺寸一定的條件下,除雜劑的加入應(yīng)該有一個(gè)相對(duì)優(yōu)化的加入量,過(guò)多和過(guò)少處理的效果都不是很理想,這需要在實(shí)際生產(chǎn)中摸索。
試驗(yàn)中澆鑄減壓凝固試樣的條件為:真空表指示減壓壓力-0.092MPa~-0.098MPa、坩堝預(yù)熱溫度150℃±50℃、澆鑄量50g~80g,選用薄壁坩堝。試驗(yàn)中不同密度減壓凝固試樣低倍組織如圖1 所示。
圖1 不同密度減壓凝固試樣低倍組織
由圖1 低倍組織觀察,在未進(jìn)行除雜和除氣處理狀態(tài)下,鋁合金液的含氣量較大,低倍試樣上分布大量氣孔,由于ZL105A 合金結(jié)晶溫度范圍較寬,接近于體積凝固方式,氣孔分布在整個(gè)試樣的斷面上。在對(duì)合金液進(jìn)行除雜和除氣處理后,合金液的含氣量明顯減少,在密度大于2.68 g/cm3后,針孔度等級(jí)已經(jīng)小于1 級(jí),在減壓凝固試樣上已經(jīng)看不到氣孔。
除雜劑加入方式和加入量對(duì)Mg 和Sr 元素的燒損率如表3 所示。
由表3 的試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,機(jī)械加入除雜劑的方式對(duì)合金元素的燒損比手工加入方式要大,加入除雜劑數(shù)量越多,元素的燒損就越多,這與除雜劑在鋁合金液的分散程度有關(guān),與除雜劑和鋁合金液中元素的接觸碰撞有關(guān)。隨著所加入的除雜劑比例增加和在鋁合金液中分散度的增加,元素的燒損逐漸增加。由于Sr 的化學(xué)活潑性較Mg 高,導(dǎo)致鋁合金液中Sr 的燒損最大。
表3 清渣劑加入量對(duì)含氣量和力學(xué)性能的影響
(1)以機(jī)械方式加入除雜劑,可有效增加除雜劑在鋁合金液中分散度,除雜效果較好,降低了鋁液的含氣量,提高了合金的力學(xué)性能。
(2)隨著除雜劑加入量的增加,在加入量從0.5%提高到1%時(shí),鋁合金液的含氣量降低,力學(xué)性能提高;在加入量從1%提高到1.5%時(shí),鋁合金液的含氣量和力學(xué)性能變化不大。
(3)以機(jī)械方式加入除雜劑對(duì)Mg 和Sr 的燒損增加,且隨著加入量的增加,燒損量也增加。