來志堅(jiān),宣中忠
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長治 046031)
首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)煉鐵廠9號(hào)高爐容積1 080 m3設(shè)有2個(gè)鐵口,年出鐵量124.8萬t,年產(chǎn)渣量58.75萬t。高爐水沖渣工藝采用傳統(tǒng)的平流沉淀法,即高爐來的熱熔渣經(jīng)設(shè)置在熔渣溝上的高壓水噴射成水渣,渣水混合物流進(jìn)沉淀池中,渣粒和水分離后沉淀,沉淀后的渣粒用抓斗抓出后裝車運(yùn)走。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是工藝和設(shè)備簡單,投資少,缺點(diǎn)是占地面積大,環(huán)境污染嚴(yán)重,還需定期清理池底沉積的硬渣層,冬季生產(chǎn)時(shí)吊車作業(yè)困難。2019年在9號(hào)高爐大修時(shí),長鋼將平流沉淀法渣處理工藝改造為嘉恒法渣處理工藝。嘉恒法作為機(jī)械脫水法渣處理工藝的杰出代表,具有設(shè)備緊湊占地面積小、自動(dòng)化程度高、更安全環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),但其存在設(shè)備磨損、堵塞、返渣二次脫水效率低、成品倉水渣板結(jié)等問題,因此,合理的應(yīng)用和改進(jìn)嘉恒法則是確保9號(hào)高爐正常生產(chǎn)之關(guān)鍵。
嘉恒法工藝流程見圖1。高爐熔渣經(jīng)渣溝流出后,被位于熔渣溝末端?;系臎_制箱水淬粒化,生成的渣水混合物經(jīng)過?;?nèi)部二次水淬降溫后流入脫水系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行渣水分離,經(jīng)脫水器脫水后的成品渣通過受料斗下面的出口落到外運(yùn)皮帶上,經(jīng)多次轉(zhuǎn)運(yùn)后輸送至渣倉進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)。脫水系統(tǒng)內(nèi)透過篩網(wǎng)分離出的循環(huán)水則通過回水管道流入水池,經(jīng)過沉淀后被沖渣泵輸送至沖制箱及各用水點(diǎn)循環(huán)使用,沉淀池的細(xì)渣通過抓斗撈至皮帶機(jī)上方漏斗,由皮帶機(jī)運(yùn)往水渣倉。
圖1 嘉恒法渣處理工藝流程圖
1)嘉恒法渣處理工藝設(shè)備布置緊湊,較傳統(tǒng)的平流沉淀法渣處理工藝,極大地節(jié)省了占地面積。
2)機(jī)械化、自動(dòng)化程度高。嘉恒法水渣處理系統(tǒng)的熔渣粒化、冷卻、水渣脫水、水渣輸送、沖渣水循環(huán)的整個(gè)過程全部采用機(jī)械化操作,并采用PLC控制,自動(dòng)化程度更高。
3)更加環(huán)保。嘉恒法水渣處理工藝的整個(gè)熔渣處理過程是在封閉的狀態(tài)下進(jìn)行的,所產(chǎn)生的水蒸氣由煙囪高空排放,避免了對(duì)出鐵場(chǎng)周圍環(huán)境的污染。
4)循環(huán)水量小,動(dòng)力能耗低。由于水淬后的渣水混合物直接進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓脫水過濾,故只需要少量的水對(duì)熔渣進(jìn)行水淬和?;?,無需提供大水量對(duì)水渣進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸送提供動(dòng)能。
5)系統(tǒng)安全性高。高爐出渣過程中熔渣中帶鐵,在水淬過程中易發(fā)生爆炸。而嘉恒法可使熔渣中的熔鐵先被?;喠;笏憷鋮s,解決水淬渣易爆炸的安全隱患。
1)嘉恒法工藝系統(tǒng)缺少備用手段。如果在出渣過程中設(shè)備出現(xiàn)故障,則會(huì)導(dǎo)致大量的熔渣或水渣流入設(shè)備,造成設(shè)備損壞或現(xiàn)場(chǎng)堆渣堵塞,最終致使高爐被迫休風(fēng)。
2)返渣二次脫水,增加脫水器設(shè)備負(fù)載,降低系統(tǒng)渣水過濾效率。且返渣顆粒細(xì)小,很難二次脫水外排,致使沉渣池細(xì)渣越積越多,整個(gè)系統(tǒng)被堵塞。
3)皮帶改向處吹掃效果差,導(dǎo)致皮帶粘渣嚴(yán)重,皮帶下層粘的水渣,會(huì)造成皮帶、托輥、滾筒的快速磨損。
4)脫水器下方的三通分料器和渣水輸送管容易堵塞。水渣經(jīng)脫水器渣水分離后通過三通分料器落入運(yùn)輸皮帶,時(shí)間久了細(xì)渣容易在三通分料器板結(jié)造成堵塞;渣水輸送管道埋于地下,時(shí)間一長管道內(nèi)的細(xì)渣沉淀、板結(jié)容易造成堵塞,每次檢修均需要人工進(jìn)行清理,清理難度非常大。
5)成品倉無渣水收集裝置,造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境變差。經(jīng)脫水器脫水后的水渣中還含有大量的水分,這些水渣在水渣倉中儲(chǔ)存靜置時(shí),大量的水和細(xì)渣會(huì)順著放料閥與閘門的縫隙流到地面,在地面堆起一個(gè)個(gè)渣堆,每天需要人工清理渣堆至少5 t以上,無形中增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
將皮帶機(jī)置于主皮帶機(jī)東側(cè),主運(yùn)輸帶一旦出現(xiàn)故障或者臨時(shí)性檢修,可啟動(dòng)備用的大傾角皮帶機(jī),大傾角皮帶機(jī)運(yùn)輸水渣可直接裝車或落地倒運(yùn)。?;_制箱增加事故水,事故用水與管網(wǎng)安全水相連,一旦主電源故障或發(fā)生主報(bào)警,?;^程還可在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,在這段時(shí)間內(nèi),將熔渣分流至干渣坑并且堵鐵口,以免紅渣進(jìn)入脫水器燒毀設(shè)備。
用2臺(tái)渣漿泵及其泵坑,保留原先平流池以及抓斗橋式起重機(jī),經(jīng)脫水器脫水后的細(xì)渣隨水溢流進(jìn)入平流池,水池內(nèi)細(xì)渣由起重機(jī)抓斗運(yùn)至過渡水渣料倉,在由倉下的皮帶機(jī)運(yùn)至主運(yùn)輸帶,再由主運(yùn)輸帶運(yùn)至料倉,降低脫水器二次脫水負(fù)荷,提高系統(tǒng)脫水效率,徹底解決返渣系統(tǒng)設(shè)備及管道磨損問題。對(duì)抓斗和過渡水渣倉進(jìn)行改造:在抓斗上焊接硬齒,避免細(xì)渣在池底板結(jié)無法抓?。辉诩?xì)渣倉倉壁上增加倉壁激振器,避免細(xì)渣板結(jié),保證下料口通暢。
吹掃管道采用33.5 mm的無縫鋼管直接鉆孔,孔徑為4 mm,每個(gè)孔間隔20 mm,切割為2 150 mm一段,通過金屬軟管連接空氣吹掃管道,置于尾輪皮帶下方,吹掃管道與皮帶曾45°夾角,這樣吹掃出的氣體均勻,且氣壓大,吹掃效果良好。
利用脫水器現(xiàn)有的篩網(wǎng)清理系統(tǒng)加以改造,通過在三通分料器內(nèi)安裝了空氣吹掃管和水沖洗管道,分別用電動(dòng)閥和時(shí)間繼電器進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)三通內(nèi)積渣部位的定時(shí)清理,既實(shí)現(xiàn)了對(duì)溜槽的有效清理,保證現(xiàn)場(chǎng)的干凈、整潔,又能將工人從繁重的清理工作中解放出來(見圖2)。
圖2 三通分料器自清理裝置
圖3 成品倉控水收集排放裝置(mm)
把從放料閥與閘門縫隙中流出的水和水渣集中收集起來,收集起來的水和水渣通過管道排放到排水溝,通過排水溝流入水池,解決了人工清理積渣的勞動(dòng)問題、減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
通過對(duì)長鋼嘉恒法渣處理工藝進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),解決了嘉恒法系統(tǒng)設(shè)備磨損、堵塞的問題,極大地降低了該系統(tǒng)的故障率,大大延長了設(shè)備的使用壽命,為高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)夯實(shí)了基礎(chǔ),同時(shí)大大降低了備件和能源消耗及維修工作量,經(jīng)過一年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,以上工藝和設(shè)備優(yōu)化改造在技術(shù)、安全、操作方等切實(shí)可行,每年可減少備件、能源消耗及維護(hù)費(fèi)用100多萬元。