摘要:受儲層非均質(zhì)性嚴(yán)重、連通性強等因素影響,J區(qū)塊實施注水開發(fā)水竄嚴(yán)重,水驅(qū)油效果差,為此優(yōu)選試驗區(qū)開展二元驅(qū)先導(dǎo)試驗,針對各段塞注入過程中存在問題,制定合理的精細調(diào)控技術(shù)對策,取得較好效果,日產(chǎn)油量、綜合含水、注入壓力、水驅(qū)儲量動用程度等指標(biāo)均得到改善,低油價下實現(xiàn)降本增效目的。
主題詞:二元驅(qū) 動態(tài)調(diào)控 技術(shù)研究
1 概況
J區(qū)塊為中厚層狀稀油油藏,構(gòu)造形態(tài)為2條北東向主斷層夾持形成的單向構(gòu)造,儲層呈現(xiàn)高孔、高滲特征,平均孔隙度29.5%,平均滲透率1225.5mD,含油面積2.15平方公里,石油地質(zhì)儲量655.5萬噸,可采儲量200萬噸,標(biāo)定采收率30.5%。
自投入開發(fā)以來,J區(qū)塊先后經(jīng)歷天然能量、常規(guī)注水開發(fā)以及精細分層注水開發(fā)等階段,共有油60口,注水井25口,日注水井量1000噸,日產(chǎn)液量1096噸,日產(chǎn)油量125噸,綜合含水88.6%,采油速度0.7%,累積注采比1.02。
2 試驗區(qū)情況
受儲層非均質(zhì)性強、連通系數(shù)高等因素影響,J區(qū)塊長期注水開發(fā)水竄嚴(yán)重,注采井間發(fā)育優(yōu)勢大孔道,導(dǎo)致注入水形成無效循環(huán),未起到補充地層能量及驅(qū)油目的,水驅(qū)油效果差。2018年優(yōu)選試驗區(qū)(5個井組20口油井)開展二元驅(qū)先導(dǎo)試驗,試驗前日產(chǎn)液325噸,日產(chǎn)油32噸,綜合含水90.2%,設(shè)計注入體積0.7PV,分4個段塞注入,即前置段塞(0.05PV)、主段塞(0.35PV)、副段塞(0.2PV)以及保護段塞(0.1V),2020年底已完成主段塞注入。
3 精細調(diào)控技術(shù)研究
3.1采取深部調(diào)驅(qū)技術(shù),堵塞水竄通道
經(jīng)長期注水開發(fā),5個試驗井組平面上注采井間水竄通道已形成,平均注水壓力僅1.5MPa。統(tǒng)計近5年吸水剖面測試資料,吸水厚度占總射孔厚度55.5%,水驅(qū)儲量動用程度低。為確保聚表二元驅(qū)效果,試驗前對5個井組進行深部調(diào)驅(qū),堵塞水竄通道,根據(jù)水竄強弱優(yōu)選藥劑配方體系,其中弱凝膠體系2個井組、強凝膠2個井組,體膨顆粒1個井組(表1),平均注入壓力由1.5MPa上升至3.5MPa,表明平面上水竄現(xiàn)象得到抑制,水線推進速度由8.6m/d降到3.5m/d,注采井間注入壓力場逐步趨于均衡,為二元復(fù)合驅(qū)順利開展奠定基礎(chǔ)。
3.2優(yōu)化前置段塞注入量,提高驅(qū)油效果
在前置段塞注入過程中,存在兩方面問題,一是注入壓力上升速度慢,且各注入井間注入壓力差異大,平面仍存在優(yōu)勢水竄通道,未達到預(yù)期效果;二是地層吸聚厚度比例小,5口注入井平均吸聚厚度比例僅60.2%。
通過室內(nèi)物模實驗,將前置段塞尺寸由0.04PV增加至0.1PV時,可提高驅(qū)油效率3.5%,按照實驗結(jié)果,優(yōu)化前置段塞注入量,單井注入壓力由4.0MPa上升至7.8MPa,吸聚厚度比例由60.2%上升80.8%,效果顯著。
3.3調(diào)整主段塞濃度,實現(xiàn)均衡驅(qū)替
試驗區(qū)注入主段塞后,動態(tài)反應(yīng)特征呈現(xiàn)負(fù)面變化,即注入壓力下降、吸聚狀況變差、含水下降速度緩慢、采出液聚合物濃度上升,分析主要原因為主段塞濃度低,無法建立起較強的殘余阻力系數(shù),影響驅(qū)替效果。為此將主段塞濃度由2000ppm上調(diào)至3000ppm,25天后見到增油效果,5個井組平均注入壓力上升1.5MPa,含水下降4.5個百分點,日增油量35噸。
3.4動靜結(jié)合分析,增加受效井比例
對于二元驅(qū)不見效油井,以井組為單位,動靜結(jié)合,綜合分析不見效原因,主要表現(xiàn)在四方面,一是注采關(guān)系認(rèn)識不清,主要受地質(zhì)特征復(fù)雜影響,需要重新刻畫地質(zhì)體后,落實各單層間連通關(guān)系,通過調(diào)補層等措施完善注采系統(tǒng);二是固井質(zhì)量差管外竄槽影響,油井暴性水淹;三是井下技術(shù)狀況差影響,油井無法正常生產(chǎn);四是邊水侵入影響,邊部構(gòu)造位置低高含水;五是沉積微相影響,不同沉積微相間驅(qū)替難度大。
針對上述問題,制定合理的解決對策,包括調(diào)補層、大修、側(cè)鉆以及擠灰恢復(fù)固井質(zhì)量等,共實施8井次,日增油25噸,階段累增油1.2萬噸。
4 總體實施效果
在上述精細調(diào)整控技術(shù)對策指導(dǎo)下,J區(qū)塊聚表二元驅(qū)先導(dǎo)試驗效果顯著,日產(chǎn)油量由實施前32噸上升至92噸,綜合含水由90.2%降至85.7%,平均單井注入壓力由1.5MPa上升至提升9.3MPa,吸聚厚度比例由55.5%上升至80.5%,階段累增油2.5萬噸,預(yù)計最終水驅(qū)采收率36.5%,提高標(biāo)定采收率6個百分點。
5 結(jié)論
(1)J區(qū)塊長期注水開發(fā)水竄嚴(yán)重,注采井間發(fā)育優(yōu)勢大孔道,水驅(qū)油效果差。
(2)針對各段塞注入過程中存問題,制定合理的精細調(diào)控技術(shù)對策,取得較好效果。
(3)本文在二元驅(qū)精細調(diào)控方面取得的成果和認(rèn)識,可為其它油藏提供借鑒經(jīng)驗。
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作者簡介:
蘇野,男,1969年12月出生遼寧岫巖,滿族,工程師,1991年畢業(yè)于遼河石油學(xué)校油田應(yīng)用化學(xué)專業(yè),2006年1月年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),現(xiàn)于遼河油田公司錦州采油廠工藝研究所從事油田堵水調(diào)剖工作。